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電廠鹽泥脫硫結(jié)垢淺析

2022-01-27 04:31孫延福李潤江李廷廷
當代化工研究 2022年2期
關(guān)鍵詞:塔內(nèi)煙道結(jié)垢

*孫延福 李潤江 李廷廷

(山東?;瘓F有限公司熱力電力分公司 山東 262737)

1.前言

鹽泥為公司純堿廠生產(chǎn)輔助廢料,每小時放泥量達227m3/h,完全能夠滿足公司3×600t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫系統(tǒng)采用鹽泥作為脫硫吸收劑的生產(chǎn)需求量(約130m3/h-200m3/h)。公司生產(chǎn)的鹽泥主要成分為NaCl、CaCO3、Mg(OH)2、H2O,約占鹽泥總量的99%左右。其中CaCO3為鹽泥溶液中的主要成分,含量達到了60%左右,完全可作為脫硫吸收劑,鹽泥中的溶解鹽Mg(OH)2也可作為脫硫吸收劑。根據(jù)公司純堿廠鹽泥的制作工藝可知,鹽泥中CaCO3、Mg(OH)2純度高,可利用率大,是理想的脫硫吸收劑。

以鹽泥為吸收劑對鍋爐煙氣進行二氧化硫吸收處理,并經(jīng)過強制氧化后,所生成的石膏漿液中固體成分主要包含二水硫酸鈣,鹽泥中未反應(yīng)完全的碳酸鈣,鹽泥中的灰分,煙氣中被洗滌的粉塵等。石膏漿液中溶液成分主要包含硫酸鹽(硫酸鎂、硫酸鈣)和氯化鹽(氯化鈉、氯化鎂)等溶解鹽。因石膏漿液成份與鹽泥成份類似,鹽泥漿液充分利用,經(jīng)混合后再輸送至公司純堿廠排渣系統(tǒng)進行集中處理。

我們采用鹽泥漿液作為脫硫劑取得了極好的經(jīng)濟效果,一方面可充分循環(huán)利用,利好循環(huán)經(jīng)濟;另一方面降低了脫硫運行成本,增加了電廠經(jīng)濟效益。

2.脫硫設(shè)備存在的問題

公司煙氣脫硫塔為3×600t/h循環(huán)流化床鍋爐配套建設(shè),處理煙氣量3×700000Nm3/h,脫硫塔入口煙氣中二氧化硫不大于4000mg/Nm3,入口粉塵濃度不大于30mg/Nm3,鹽泥漿液Cl-含量不大于40000mg/l;煙氣排放要求達到超低排放標準:SO2≤35mg/Nm3,粉塵排放濃度≤5mg/Nm3。脫硫塔內(nèi)配套5層噴淋,兩級屋脊式除霧器,脫硫塔入口布置在漿液池和噴淋層之間。

我們在每年的停產(chǎn)大修中多次檢查發(fā)現(xiàn),脫硫塔入口煙道及入口塔壁兩側(cè)均出現(xiàn)了大量塊狀結(jié)垢堆積如圖1、圖2、圖3。脫硫塔入口煙道(傾斜角度15°)下部積滿2m范圍內(nèi),厚度高達600mm-700mm,結(jié)垢硬度不大;入口塔壁兩側(cè)及支撐上也掛滿高達2.5m的晶狀巨塊硬結(jié)垢,極難清理,導致入口煙氣通流面積減少了近2/5以上。這也是脫硫塔運行中一直存在的增壓風機出力不足、電流小、壓損大、增壓風機入口處時常正壓反煙、帶不動負荷等問題的直接原因。脫硫塔內(nèi)鹽泥漿液排放掉后發(fā)現(xiàn),塔內(nèi)底部存有不少大小不一的塊狀結(jié)垢,分析判斷應(yīng)該為脫硫塔入口高掛的結(jié)晶結(jié)垢物運行中脫落,掉入脫硫塔漿液池內(nèi),這也是塔內(nèi)氧化風管時有脫落成因之一。同時在停塔中,我們做脫硫塔噴淋嘴霧化試驗時,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)噴淋嘴內(nèi)部結(jié)垢霧化效果不佳,旋流霧化噴射變?yōu)橹绷鲊娚?,噴淋角重疊度不足,極易造成跑漏煙氣現(xiàn)象,影響脫硫塔脫硫除塵效率及煙氣達標排放要求。

圖1 脫硫塔入口結(jié)垢

圖2 脫硫塔入口結(jié)垢

圖3 脫硫塔入口結(jié)垢

3.結(jié)垢主要成因分析

采用鹽泥漿液作為脫硫吸收劑,而鹽泥作為公司純堿廠生產(chǎn)中的輔助廢料,成分非常復雜,并含有砂石、塑料等各種硬質(zhì)雜物,更易造成脫硫塔運行中結(jié)垢堵塞。脫硫塔運行中結(jié)垢機理本身就非常復雜,多種影響因素同時作用,比較難于分析;而采用鹽泥漿液作脫硫吸收劑,導致脫硫塔結(jié)晶結(jié)垢原因機理及結(jié)垢垢質(zhì)類型更為復雜,影響因素更多。經(jīng)現(xiàn)場取垢樣試驗、檢測分析,發(fā)現(xiàn)垢樣成分主要為CaSO4、MgSO4、CaCl2及少量的硅質(zhì)混合物等。通過與原脫硫塔設(shè)計單位進行技術(shù)溝通交流、論證分析,高溫煙氣及鹽泥漿液中顆粒物沉積、脫硫塔入口溫差變化大、漿液池中漿液回流、鹽泥漿液密度大等多項因素共同作用是導致脫硫系統(tǒng)結(jié)垢形成的主要原因。

(1)沉積效應(yīng)

脫硫塔入口煙道2m左右處均為氣-液兩相交界處影響區(qū),高溫煙氣中含有大量高溫煙塵顆粒物,遇濕逐漸結(jié)團,在成團顆粒自身重力及高溫煙氣渦流作用下沉積入口煙道底部,逐漸堆積結(jié)塊。在停塔清理入口煙道沉積結(jié)垢中,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢存在著分層且層面清晰,呈顆粒狀,顏色有局部微黃現(xiàn)象,驗證了入口煙道區(qū)域結(jié)垢為高溫煙氣中含塵顆粒物逐漸沉積造成。

脫硫塔入口處,霧化狀態(tài)的鹽泥漿液向下流動中與高溫煙氣干濕交接接觸,在高溫煙氣渦流沖擊及鹽泥漿液自身重力作用下沉積附著結(jié)垢于塔壁兩側(cè)及入口支撐上,逐漸形成高達2.5m的晶狀巨塊結(jié)垢。因鹽泥漿液的特殊性,其含有大量飽和的鈣鎂鹽類及少量的硅質(zhì)混合脫硫反應(yīng)產(chǎn)物,在溫差變化較大的區(qū)域更易結(jié)晶析出,造成較硬晶狀結(jié)垢。

(2)溫差效應(yīng)

脫硫塔入口是脫硫塔內(nèi)溫差變化最大的區(qū)域,也是140℃高溫煙氣與脫硫塔內(nèi)鹽泥漿液最初接觸區(qū)域,亦是氣-液兩相交界處。此部分區(qū)域是脫硫塔內(nèi)溫差變化最大區(qū)域,在較大溫差作用下,鹽泥漿液中飽和的鈣鹽、鎂鹽等脫硫產(chǎn)物更易結(jié)晶析出,高溫煙氣渦流、氣液兩相流相互碰撞擾動下,逐漸附著在脫硫塔入口等處,形成硬質(zhì)晶狀結(jié)垢物。脫硫塔入口及支撐上高掛達2.5m的巨塊晶狀結(jié)垢也主要是溫差效應(yīng)因素造成的。采用鹽泥作脫硫吸附劑,脫硫塔未保溫或保溫效果不好,在溫差效應(yīng)下也極易導致脫硫塔漿液池內(nèi)壁結(jié)晶,形成硬質(zhì)晶狀結(jié)垢物。溫差效應(yīng)及鹽泥漿液沉積也是導致脫硫塔內(nèi)噴淋管道及噴嘴等結(jié)垢的主要原因之一,此處不再詳述。

(3)鹽泥漿液回流

脫硫塔煙氣入口處一般為塔內(nèi)漿液和高溫煙氣的最初接觸區(qū)域,即氣-液兩相交界面。脫硫塔入口煙道如未設(shè)計均流裝置,并存在漿液池內(nèi)液面與煙氣入口過近等問題,高溫煙氣流分布不均,將極易在脫硫塔入口、漿液池液面形成渦流。煙氣渦流將直接造成漿液池內(nèi)漿液被卷吸回流,部分漿液反向回流至脫硫塔入口煙道處、入口塔壁兩側(cè)及入口支撐上,漿液中的鈣鹽等脫硫反應(yīng)產(chǎn)物相互碰撞、附著于上述部位,在溫變效應(yīng)下結(jié)晶析出,造成該區(qū)域部位產(chǎn)生硬質(zhì)晶狀結(jié)垢。因公司脫硫塔未非單爐單機制、鍋爐生產(chǎn)負荷也不穩(wěn)定,運行調(diào)整頻繁,更易造成煙氣在脫硫塔入口處產(chǎn)生渦流,導致脫硫塔入口結(jié)垢。我們通過穩(wěn)定負荷,降低漿液池液位等運行試驗,很好地驗證了漿液池漿液回流造成脫硫塔入口結(jié)垢現(xiàn)象。

(4)鹽泥漿液密度

脫硫塔漿液池中鹽泥漿液的密度也是影響脫硫塔入口結(jié)垢的主要影響因素之一。脫硫塔運行中塔內(nèi)鹽泥漿液置換、排放不及時,鹽泥漿液中含有大量飽和的鈣鹽、鎂鹽等脫硫反應(yīng)產(chǎn)物,漿液密度較大,在高溫煙氣熱效應(yīng)作用下,飽和的鈣鹽、鎂鹽等脫硫反應(yīng)產(chǎn)物不斷結(jié)晶析出,逐漸沉積附著在脫硫塔內(nèi)各處,形成較厚、較硬的晶狀結(jié)垢。

4.結(jié)垢危害分析

由于鹽泥漿液的特殊性,相比其他脫硫劑更易產(chǎn)生結(jié)垢,造成的危害更大,后果更嚴重。脫硫塔、入口煙道、噴淋層噴嘴、氧化管道、除霧器等結(jié)垢,一方面造成煙道鋼板硫腐蝕穿孔導致煙氣泄漏,影響現(xiàn)場環(huán)境質(zhì)量,同時也增加設(shè)備維修維護量;另外脫硫塔入口等各部位結(jié)垢,將導致整個脫硫系統(tǒng)壓損增大、設(shè)備堵塞、出力降低甚至停機停爐,導致鍋爐煙氣排放不達標。

脫硫塔入口煙道積垢厚度達700mm、脫硫塔壁及支撐掛滿高達2.5m硬質(zhì)晶狀結(jié)垢,造成脫硫塔入口煙氣通流面積減少近2/5,系統(tǒng)壓損增加,脫硫除塵效率降低,嚴重影響電廠生產(chǎn)負荷,造成生產(chǎn)被動。硬質(zhì)結(jié)垢清理,將產(chǎn)生大量的人工費,費時費力,同時易破壞脫硫塔玻璃鱗片,導致腐蝕程度加重;噴淋噴嘴發(fā)生硬質(zhì)結(jié)垢,清理時需割開噴淋嘴,將增加維修費用及備品備件費用。脫硫塔入口側(cè)壁及支撐處硬質(zhì)結(jié)垢在脫硫塔運行中或清理時也極易發(fā)生大塊結(jié)垢墜入塔內(nèi)砸壞氧化風管等,循環(huán)泵入口濾網(wǎng)雜物堆積,進一步影響脫硫塔安全運行。

5.解決策略

公司脫硫塔是2012年建設(shè)投產(chǎn),為節(jié)省開支,降低維修改造費用,我們對脫硫塔不再進行較大的技術(shù)改造,同時為確保解決脫硫塔結(jié)垢問題,只進行小范圍、局部的技術(shù)改造,在優(yōu)化運行操作、加強設(shè)備維修質(zhì)量等方面進行了多項措施改進。脫硫塔改進后效果圖如圖4改進后入口煙道、圖5圖6改進后除霧器。

圖4 改進后入口煙道

圖5 改進后除霧器

圖6 改進后除霧器

(1)改造過濾裝置

鹽泥漿液的特殊性,其含有大量砂石、塑料等雜質(zhì)雜物,原鹽泥箱配套過濾裝置網(wǎng)孔較大,過濾效果非常不理想。通過加大過濾面積、改小網(wǎng)孔等措施,同時定期清理濾網(wǎng)雜物,極好地解決了鹽泥漿液中較大顆粒雜物,減少了脫硫塔流通部位沉積結(jié)垢、堵塞。

(2)加裝均流裝置

企業(yè)生產(chǎn)性質(zhì)決定了鍋爐負荷經(jīng)常波動,運行調(diào)整頻繁,高溫煙氣在脫硫塔入口處更易產(chǎn)生紊流、渦流等,將導致煙氣回流現(xiàn)象,造成脫硫塔結(jié)垢現(xiàn)象。因脫硫塔原配套設(shè)計時未設(shè)有煙氣均流裝置,為改善煙氣渦流及鹽泥漿液卷吸回流現(xiàn)象發(fā)生,我們計劃在脫硫塔入口處加裝煙氣均流裝置,進一步解決脫硫塔入口結(jié)垢問題。

(3)優(yōu)化運行操作

為解決脫硫塔漿液池內(nèi)液面與高溫煙氣入口過近問題,減少人工清理及維修費用,通過降低脫硫塔漿液池液位,控制漿液池液位由原設(shè)計10m改為8.5m-9m,降低1.0m-1.5m;同時加大脫硫塔內(nèi)漿液置換,適當提高塔內(nèi)漿液PH值;增加入塔海水調(diào)節(jié)進行稀釋,加大脫硫塔內(nèi)漿液排放,降低鹽泥漿液密度,減少鹽泥漿液沉積、結(jié)垢發(fā)生;適當增加除霧器沖洗頻率,減少除霧器結(jié)垢。穩(wěn)定負荷,避免負荷較大波動,經(jīng)降低漿液池液位等運行試驗,再次停產(chǎn)大修檢查時,煙道入口及脫硫塔入口兩側(cè)等處基本不再積存大量結(jié)垢現(xiàn)象,噴淋嘴等處結(jié)垢也有了較大的改善。

(4)加強前置設(shè)備維修質(zhì)量

脫硫塔系統(tǒng)對煙氣中含塵均有嚴格要求,布袋除塵器經(jīng)常出現(xiàn)布袋磨損、碰撞等造成布袋泄漏,布袋除塵器運行中泄漏無法控制,造成煙氣中含塵超標,加大了脫硫系統(tǒng)脫硫除塵壓力,加重了脫硫塔入口煙氣結(jié)垢現(xiàn)象發(fā)生。因此必須確保布袋除塵器檢修質(zhì)量,減少布袋泄漏,降低脫硫塔入口煙氣含塵量。

6.結(jié)束語

近幾年以來,我國對環(huán)保要求越來越嚴格,煙氣排放均需達到超低排放標準,這對熱電廠等配套的脫硫裝置性能要求也越來越高,脫硫裝置系統(tǒng)在安全生產(chǎn)中的地位也越來越高。而濕法脫硫裝置系統(tǒng)普遍存在結(jié)垢堵塞等問題,嚴重制約著脫硫設(shè)備安全運行,所以我們應(yīng)該很好地分析、解決脫硫塔結(jié)垢問題,以保證脫硫設(shè)備長周期穩(wěn)定運行。

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