曹 波 羅建科
(1.華能新疆吉木薩爾發(fā)電有限公司,新疆 吉木薩爾 831799;2.陜西君創(chuàng)智盈能源科技有限公司,陜西 西安 710000)
某電廠汽輪機(jī)是上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的亞臨界、單軸、雙缸雙排汽且能一次中間再熱的直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)由1個(gè)高中壓合缸和1個(gè)雙流低壓缸組成,高壓缸為雙層缸,中壓缸為單層缸,低壓缸分為內(nèi)、外缸。汽輪機(jī)高壓缸第一級(jí)為調(diào)節(jié)級(jí),葉片為反動(dòng)式葉片;中壓缸葉片為反動(dòng)式葉片;低壓缸采用雙流反動(dòng)式壓力級(jí),蒸汽從低壓缸中部進(jìn)入,分別流向兩端排汽口,再進(jìn)入排汽裝置。汽輪發(fā)電機(jī)組由汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子剛性連接組成,高中壓缸為雙支撐,低壓缸為雙支撐,發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁機(jī)共用3個(gè)支撐軸承,勵(lì)磁機(jī)為單支撐。高中壓缸轉(zhuǎn)子前后軸承為可傾瓦式,低壓缸轉(zhuǎn)子前后軸承亦采用可傾瓦式,其余各瓦均為橢圓式瓦。每個(gè)軸承頂部及兩側(cè)設(shè)置軸承、軸頸振動(dòng)測(cè)量裝置。該廠1號(hào)汽輪機(jī)自投產(chǎn)以來(lái),1、2瓦振動(dòng)一直偏大。為更好地解決該機(jī)組的振動(dòng)問(wèn)題,利用停機(jī)間隔進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè)試驗(yàn),搜集振動(dòng)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)振動(dòng)特點(diǎn),從而更好地解決振動(dòng)故障。
設(shè)備在不同運(yùn)行階段和狀態(tài)下所表現(xiàn)出的某些振動(dòng)特征是診斷振動(dòng)故障原因、發(fā)現(xiàn)振動(dòng)問(wèn)題的有效手段。該文的監(jiān)測(cè)利用電廠自帶的旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng),結(jié)合工作人員就地采集振動(dòng)數(shù)據(jù),通過(guò)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與就地監(jiān)測(cè)相結(jié)合的方法,尋找振動(dòng)信號(hào)的基本特征,從而發(fā)現(xiàn)振動(dòng)故障的特征。
1.1.1 低轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)情況
低轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)監(jiān)測(cè)是指汽機(jī)轉(zhuǎn)速低于500r/min時(shí)的振動(dòng)監(jiān)測(cè)。此時(shí)設(shè)備的轉(zhuǎn)速較小,振動(dòng)數(shù)據(jù)實(shí)質(zhì)上是表示軸系中心線偏離軸線的程度。1號(hào)軸承軸頸中心軌跡顯示有一定的偏移量,大致偏向1x振動(dòng)探頭位置,如圖1所示。測(cè)量低轉(zhuǎn)速下1x方向振動(dòng)可知,高壓缸轉(zhuǎn)軸偏心程度較小,在低轉(zhuǎn)速下保持在11μm~12μm,如圖2所示,該偏離程度小于允許振動(dòng)位移(125μm)的25%,偏心程度優(yōu)良,基本可以排除轉(zhuǎn)子偏心導(dǎo)致1瓦振動(dòng)的情況。
圖1 軸心軌跡變化情況
圖2 低轉(zhuǎn)速下振動(dòng)情況
1.1.2 臨界轉(zhuǎn)速時(shí)的振動(dòng)情況
汽輪發(fā)電機(jī)組工作轉(zhuǎn)速在二階與三階臨界轉(zhuǎn)速之間。因此二階臨界轉(zhuǎn)速振動(dòng)值的大小對(duì)機(jī)組能否正常沖轉(zhuǎn)有直接影響。圖3為啟動(dòng)過(guò)程二階臨界轉(zhuǎn)速振動(dòng)位移變化情況。由圖3可知,當(dāng)轉(zhuǎn)速在1700r/min附近時(shí),振動(dòng)明顯增加,1瓦軸振x向、y向均達(dá)到跳機(jī)值,相位發(fā)生了近180°的反轉(zhuǎn),如圖4所示。振幅值顯示,機(jī)組在過(guò)臨界過(guò)程振動(dòng)異常,相位變化滿足過(guò)臨界時(shí)的振動(dòng)規(guī)律。
圖3 沖轉(zhuǎn)過(guò)程振動(dòng)情況
圖4 沖轉(zhuǎn)過(guò)程相位變化情況
有些故障在轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后也可以反映出來(lái),例如動(dòng)靜摩擦故障的特點(diǎn)是振動(dòng)不穩(wěn)定波動(dòng)。該廠2200r/min為暖機(jī)轉(zhuǎn)速,在暖機(jī)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),4瓦振動(dòng)有緩慢增加的趨勢(shì),相位基本保持穩(wěn)定。暖機(jī)過(guò)程說(shuō)明機(jī)組存在一定的摩擦問(wèn)題,以4瓦振動(dòng)不斷增大的形式表現(xiàn)出來(lái)。
負(fù)荷階段主要考察負(fù)荷變動(dòng)過(guò)程中機(jī)組振動(dòng)的平穩(wěn)程度,例如聯(lián)軸器傳遞扭矩不均勻、汽流激振等。
該機(jī)組不同負(fù)荷段的振動(dòng)情況見(jiàn)表1。穩(wěn)態(tài)工況下1號(hào)機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn)前150MW和260MW穩(wěn)定工況下的振動(dòng)數(shù)據(jù)顯示,在負(fù)荷從150MW升至260MW的過(guò)程中,氣流激振力不斷增大,但1、2瓦軸振穩(wěn)定且變化較小,均在優(yōu)良范圍內(nèi)。如果聯(lián)軸器不對(duì)中產(chǎn)生不均勻的扭矩,就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較為明顯的2倍頻振動(dòng),但振動(dòng)數(shù)據(jù)顯示振動(dòng)相位角穩(wěn)定,振動(dòng)頻譜分析以1倍頻為主,由此可以判斷聯(lián)軸器扭矩傳遞均勻。因此負(fù)荷變化對(duì)1、2瓦振動(dòng)的影響較小。
表1 1號(hào)機(jī)組動(dòng)平衡前振動(dòng)列表
啟動(dòng)過(guò)程為了通過(guò)臨界轉(zhuǎn)速一般要設(shè)置較高的升速率。這使振動(dòng)與轉(zhuǎn)速的關(guān)系曲線變化較快,振動(dòng)變化率較大,而停機(jī)惰走過(guò)程是自然降速,振動(dòng)與轉(zhuǎn)速曲線是連續(xù)的,更有利于分析機(jī)組的振動(dòng)問(wèn)題。
該監(jiān)測(cè)停機(jī)過(guò)程振動(dòng)曲線如圖5所示。當(dāng)1瓦x、y向經(jīng)過(guò)臨界轉(zhuǎn)速時(shí),振動(dòng)位移值約361μm。對(duì)比啟動(dòng)過(guò)程的臨界轉(zhuǎn)速振動(dòng),由于停機(jī)時(shí)的臨界轉(zhuǎn)速振動(dòng)較大,對(duì)機(jī)組危害性更強(qiáng),因此降低該振動(dòng)作為后期振動(dòng)處理的目標(biāo)。
圖5 停機(jī)過(guò)程振動(dòng)情況
通過(guò)振動(dòng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),1瓦軸振動(dòng)變化情況有以下4個(gè)特點(diǎn):1) 低轉(zhuǎn)速下振動(dòng)值較小,在10μm上下波動(dòng),通過(guò)軸心軌跡及振動(dòng)變化趨勢(shì)可知,機(jī)組1號(hào)軸承處轉(zhuǎn)軸偏心正常,不是引起機(jī)組軸瓦振動(dòng)的原因。2) 在臨界轉(zhuǎn)速附近,1瓦軸振接近260μm,超過(guò)跳機(jī)保護(hù)值。由于振動(dòng)保護(hù)強(qiáng)制,因此在轉(zhuǎn)速超過(guò)1700r/min后振動(dòng)幅值開(kāi)始快速下降。停機(jī)過(guò)程臨界轉(zhuǎn)速振動(dòng)幅值為361μm,遠(yuǎn)大于啟動(dòng)過(guò)程臨界轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)的振動(dòng)幅值。3) 暖機(jī)過(guò)程中4瓦振動(dòng)緩慢增加,相位基本不發(fā)生變化。4) 在負(fù)荷工況下,對(duì)比150MW與260MW的振動(dòng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),升負(fù)荷對(duì)機(jī)組軸瓦振動(dòng)的影響較小。
監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,1瓦振動(dòng)水平均超過(guò)國(guó)標(biāo)規(guī)定的報(bào)警/停機(jī)區(qū)域[1],即表2中區(qū)域界限值C/D對(duì)應(yīng)的額定轉(zhuǎn)速3000 r/min的振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn),振動(dòng)值落在該區(qū)域說(shuō)明振動(dòng)劇烈,容易導(dǎo)致機(jī)組損壞,屬于嚴(yán)重的振動(dòng)故障。由于機(jī)組除了在臨界轉(zhuǎn)速下振動(dòng)超標(biāo)外,其余工況振動(dòng)均在正常范圍內(nèi),相位穩(wěn)定,基本不發(fā)生變化,因此機(jī)組存在一定量的質(zhì)量不平衡,質(zhì)量不平衡產(chǎn)生的離心力在過(guò)臨界時(shí)被放大,從而會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較大的臨界轉(zhuǎn)速振動(dòng)。
表2 軸相對(duì)振動(dòng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
在旋轉(zhuǎn)設(shè)備的振動(dòng)中由質(zhì)量不平衡引起的振動(dòng)占多數(shù)[2],究其原因基本可分為以下2點(diǎn):1) 轉(zhuǎn)子彎曲。2) 轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布不對(duì)稱。
2.2.1 轉(zhuǎn)子彎曲
造成轉(zhuǎn)子彎曲的原因如下:1) 在加工階段,汽機(jī)轉(zhuǎn)子熱處理不合格,其內(nèi)部存在殘余應(yīng)力,使轉(zhuǎn)子發(fā)生彎曲。2) 由于整個(gè)汽機(jī)軸系跨度較大,因此在自身質(zhì)量的作用下發(fā)生彎曲變形,使啟停過(guò)程產(chǎn)生較大的振動(dòng)。3) 停機(jī)后未及時(shí)投盤(pán)車或熱態(tài)下停盤(pán)車,使轉(zhuǎn)子因受熱不均而發(fā)生彎曲[3]。4) 軸套、葉輪以及聯(lián)軸器等部件因冷卻不均而產(chǎn)生熱彎曲。5) 當(dāng)轉(zhuǎn)子軸與汽封軸封摩擦?xí)r,轉(zhuǎn)子因局部溫度過(guò)高而產(chǎn)生彎曲。6) 由不對(duì)中問(wèn)題導(dǎo)致軸彎曲。
2.2.2 轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布不對(duì)稱
造成轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布不對(duì)稱的原因如下:1) 轉(zhuǎn)子加工、裝配階段誤差,使轉(zhuǎn)子整體對(duì)稱性被破壞,質(zhì)量平衡也隨之被破壞。2) 轉(zhuǎn)子部件,例如葉片、葉輪、護(hù)環(huán)、線圈和墊塊在長(zhǎng)時(shí)間轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中松動(dòng)脫落。3) 當(dāng)設(shè)備維護(hù)時(shí),所更換部件的質(zhì)量與原配有偏差。
振動(dòng)監(jiān)測(cè)顯示轉(zhuǎn)子偏心較小,不存在轉(zhuǎn)子彎曲,因此判斷質(zhì)量不平衡是由質(zhì)量分布不均造成的。
為了降低振幅,不影響機(jī)組的正常啟動(dòng),在高中壓轉(zhuǎn)子過(guò)橋汽封平衡螺栓孔加配重,以降低振動(dòng)。振動(dòng)監(jiān)測(cè)過(guò)程發(fā)現(xiàn),振動(dòng)主要集中在右上角45°方向(從機(jī)頭看),考慮振動(dòng)出現(xiàn)在過(guò)臨界期間,因此確定在高中壓轉(zhuǎn)子過(guò)橋汽封處的#4、#5和#7配重螺栓孔加重,計(jì)算后分別加重290g,3處共計(jì)870g,加重位置如圖6所示(從勵(lì)端看)。配重后的瓦振在穩(wěn)定工況及過(guò)臨界時(shí)的振動(dòng)明顯降低。穩(wěn)定工況下的振動(dòng)(表3)比平衡前(表1)的振動(dòng)低。過(guò)臨界過(guò)程中1、2瓦x向軸振最大分別為101.52μm、98.42μm左右,2瓦振動(dòng)落到B區(qū)域內(nèi),設(shè)備振動(dòng)落到該區(qū)域意味設(shè)備可以長(zhǎng)時(shí)間不受限制的穩(wěn)定運(yùn)行。結(jié)果表明,該消振方案有效。
圖6 平衡塊加裝位置示意圖(從勵(lì)端看)
表3 1號(hào)機(jī)組動(dòng)平衡后振動(dòng)列表
2022年4月12日機(jī)組大修后啟動(dòng),沖轉(zhuǎn)前檢查主、再熱蒸汽溫度壓力均滿足啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)要求,汽缸膨脹情況及油溫見(jiàn)表4。
表4 汽缸膨脹情況
啟動(dòng)過(guò)程振動(dòng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),開(kāi)始沖轉(zhuǎn)后4瓦軸振保持穩(wěn)定,一直到09:25,4瓦振動(dòng)一直保持在優(yōu)良水平(過(guò)臨界時(shí)振動(dòng)約83 μm),見(jiàn)表5。在10:10達(dá)到2200 r/min后,開(kāi)始暖機(jī),4瓦x方向軸振從暖機(jī)初期開(kāi)始不斷增大,最大振幅達(dá)到101 μm。
表5 暖機(jī)過(guò)程4x軸振動(dòng)情況
在2200r/min定速情況下,振動(dòng)緩慢增加,但是振動(dòng)相位基本不變,大約穩(wěn)定在100°。頻譜分析發(fā)現(xiàn),振動(dòng)主要分布在1倍轉(zhuǎn)速頻率上,其余頻次振動(dòng)均保持在較低水平,可以忽略不計(jì)。由于相位穩(wěn)定,因此可以排除汽缸內(nèi)部件松動(dòng)脫落的情況,結(jié)合頻譜分析顯示,4瓦振動(dòng)存在質(zhì)量不平衡問(wèn)題。運(yùn)行人員嘗試通過(guò)降低轉(zhuǎn)速來(lái)抑制振動(dòng),但效果不佳,振動(dòng)仍然保持較高水平。
盤(pán)車狀態(tài)下轉(zhuǎn)子偏心穩(wěn)定,與原始偏心值的偏差較小。當(dāng)493 r/min時(shí),軸瓦振動(dòng)水平基本保持在15μm左右,低轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)反應(yīng)轉(zhuǎn)軸撓度水平正常,轉(zhuǎn)子沒(méi)有永久性熱彎曲。暖機(jī)過(guò)程中產(chǎn)生振動(dòng)的原因如下:轉(zhuǎn)子在加熱過(guò)程中發(fā)生熱彎曲,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子質(zhì)量中心偏離,產(chǎn)生一個(gè)質(zhì)量不平衡振動(dòng)。此外,熱彎曲間接導(dǎo)致轉(zhuǎn)子葉片與汽封、隔板等靜止部件的碰磨,產(chǎn)生動(dòng)靜碰磨。
運(yùn)行期間汽輪機(jī)各抽汽管道及缸體疏水溫度在高壓缸開(kāi)始進(jìn)汽后快速上漲,這證明各輸水管道無(wú)堵塞及汽機(jī)通流良好,無(wú)積水。排除因管道受力不均而導(dǎo)致缸體膨脹不暢的可能。
振動(dòng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)4瓦振動(dòng)波峰有削頂現(xiàn)象,符合摩擦產(chǎn)生振動(dòng)時(shí)的波峰。根據(jù)以上分析及4瓦軸振頻譜以基頻分量為主的特點(diǎn),判定故障為缸體與轉(zhuǎn)子的動(dòng)靜碰磨。
在軸封和隔板汽封上發(fā)生的碰磨使軸內(nèi)部局部溫度升高,轉(zhuǎn)子因受熱不均勻而引發(fā)局部變形彎曲。而葉片汽封距離轉(zhuǎn)子軸較遠(yuǎn),溫度對(duì)轉(zhuǎn)軸的影響比以上2種汽封的較小,因此產(chǎn)生的振動(dòng)也較小。
此外,軸承內(nèi)各部件均可能與轉(zhuǎn)子發(fā)生摩擦,例如油擋接觸轉(zhuǎn)子發(fā)生摩擦等。摩擦振動(dòng)取決于摩擦接觸程度,接觸面大則振動(dòng)嚴(yán)重,而摩擦與安裝、運(yùn)行操作等因素有關(guān)[4]。
3.2.1 結(jié)構(gòu)原因
結(jié)構(gòu)原因主要為以下3點(diǎn):1) 對(duì)體積較龐大的設(shè)備來(lái)說(shuō),大體積相對(duì)剛度較小,輕微擾動(dòng)力可能激起較大的振動(dòng)。2) 跨度較大的設(shè)備在自身重力的作用下會(huì)產(chǎn)生一定的位移,使原本較小的間隙更容易產(chǎn)生接觸。3) 設(shè)備本身質(zhì)量較小,自身重力不足以抑制振動(dòng),當(dāng)有較小的外部?jī)?nèi)部擾動(dòng)(例如接觸)時(shí),會(huì)以振動(dòng)的方式表現(xiàn)出來(lái)。
結(jié)構(gòu)原因造成的振動(dòng)一般在機(jī)組首次運(yùn)行過(guò)程中就會(huì)表現(xiàn)出來(lái)。在該啟動(dòng)過(guò)程中,雖然有一定的燃燒擾動(dòng),但是振動(dòng)基本都落在1倍轉(zhuǎn)速頻率上,可以排除設(shè)備的自激振動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)手持測(cè)振儀的測(cè)振結(jié)果見(jiàn)表6,臺(tái)板及基礎(chǔ)振動(dòng)較小,排除了因臺(tái)板及基礎(chǔ)剛度不足而產(chǎn)生振動(dòng)的可能。
表6 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)振結(jié)果(單位:μm)
3.2.2 檢修原因
原因如下:1) 該廠為了提高蒸汽熱量的利用率,降低汽輪機(jī)內(nèi)部損失,在該檢修前進(jìn)行過(guò)通流改造,壓縮了蒸汽流通間隙,但是與該啟動(dòng)過(guò)程相比,歷次啟動(dòng)過(guò)程的4瓦振動(dòng)均在合格范圍內(nèi),因此可排除因通流改造而導(dǎo)致振動(dòng)的可能。2) 大修后部件安裝未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),出現(xiàn)一定量的安裝誤差。由于該檢修進(jìn)行了低壓缸揭缸檢修,而葉片、隔板拆卸后重新回裝可能產(chǎn)生了一定的安裝誤差。4瓦是支撐低壓缸的軸承,因此安裝誤差導(dǎo)致的振動(dòng)會(huì)反應(yīng)在該軸承上。
通流改造后4瓦振動(dòng)比該次啟動(dòng)后的振動(dòng)較小,結(jié)合振動(dòng)出現(xiàn)在該檢修后的情況,因此安裝誤差造成動(dòng)靜碰磨,使4瓦振動(dòng)的可能性較大。
3.2.3 運(yùn)行原因
運(yùn)行原因主要為以下3點(diǎn):1)暖機(jī)過(guò)程沒(méi)有達(dá)到運(yùn)行規(guī)程中規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)子晃度沒(méi)有消除就開(kāi)機(jī)了,汽缸跑偏或基礎(chǔ)不均勻沉陷。該廠運(yùn)行規(guī)程中規(guī)定暖機(jī)時(shí)間必須滿2h,為了能夠使缸體充分膨脹,建議下次啟動(dòng)過(guò)程延長(zhǎng)暖機(jī)時(shí)間。2) 燃燒過(guò)程擾動(dòng)較大,導(dǎo)致蒸汽溫度波動(dòng)劇烈,對(duì)轉(zhuǎn)子及隔板來(lái)說(shuō),所受熱應(yīng)力不斷發(fā)生變化,動(dòng)靜部件因溫度而產(chǎn)生不同程度的變形。調(diào)取DCS數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),啟動(dòng)過(guò)程鍋爐側(cè)出現(xiàn)過(guò)2次斷煤,受此影響燃燒穩(wěn)定性較差,因此蒸汽品質(zhì)也隨之改變。3) 氣缸進(jìn)汽管道、排汽管道有水進(jìn)入,造成上下缸及轉(zhuǎn)子溫差較大發(fā)生缸體彎曲或轉(zhuǎn)子彎曲?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)低壓缸進(jìn)汽管進(jìn)行測(cè)溫發(fā)現(xiàn),管壁溫度保持在合理范圍內(nèi),沒(méi)有明顯溫度偏低的管段。汽缸表面保溫良好,無(wú)破損處[5]。
暖機(jī)過(guò)程中,4瓦振動(dòng)緩慢增加,頻譜顯示振動(dòng)分量以1倍頻為主,且變化較小。波形分析顯示,圖形有較明顯的削頂現(xiàn)象,滿足摩擦產(chǎn)生的振動(dòng)特性??紤]運(yùn)行、檢修和結(jié)構(gòu)3個(gè)因素后,由安裝誤差產(chǎn)生動(dòng)靜碰磨引起振動(dòng)的可能性較大。
缸體動(dòng)靜碰磨會(huì)產(chǎn)生3種后果:1) 如果暖機(jī)時(shí)間足夠長(zhǎng),缸體和轉(zhuǎn)子得到充分膨脹,動(dòng)靜間隙正常后振動(dòng)即可消失?;蛘邉?dòng)靜部件通過(guò)一段時(shí)間的碰磨后,磨出一定的間隙,振動(dòng)也會(huì)消除。以上動(dòng)靜碰磨在時(shí)間-振動(dòng)圖上表現(xiàn)為振動(dòng)值達(dá)到最大值后逐漸降低到較低水平,如圖7所示。2) 暖機(jī)過(guò)程中振動(dòng)一直存在,動(dòng)靜接觸部位不斷發(fā)生變化,時(shí)間-振動(dòng)圖上表現(xiàn)為振動(dòng)隨時(shí)間具有一定周期性變化,如圖8所示。3) 暖機(jī)過(guò)程中一直存在碰磨,動(dòng)靜之間一直接觸摩擦,時(shí)間-振動(dòng)圖上表現(xiàn)為振動(dòng)隨時(shí)間不斷增大,呈發(fā)散型,如圖9所示,這類振動(dòng)對(duì)機(jī)組有較大的損害。
圖7 第一類動(dòng)靜碰磨
圖8 第二類動(dòng)靜碰磨
圖9 第三類動(dòng)靜碰磨
為了排除第三類動(dòng)靜碰磨,采取以下措施:?jiǎn)?dòng)后保證爐側(cè)穩(wěn)定的給煤;用長(zhǎng)時(shí)間暖機(jī)的方法觀察其振動(dòng)情況,目的是使缸體充分膨脹,同時(shí)使接觸部位磨出間隙。隨著暖機(jī)時(shí)間的增加,4瓦軸振從開(kāi)始的23μm增至120μm,暖機(jī)近2h后振動(dòng)達(dá)到最大,即125μm。穩(wěn)定一階段后開(kāi)始降低,一直到并網(wǎng),4瓦軸振保持在較低水平。
由于某300MW機(jī)組存在質(zhì)量不平衡的問(wèn)題,因此使機(jī)組在臨界轉(zhuǎn)速下振動(dòng)超標(biāo),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡,在高中壓缸過(guò)橋汽封平衡螺栓孔上分別加重290g,使該振動(dòng)保持在優(yōu)良水平;在暖機(jī)過(guò)程中,由于膨脹不均,4瓦存在第一類動(dòng)靜碰磨,因此導(dǎo)致4瓦軸振不斷增加,通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間暖機(jī)的方法動(dòng)靜碰磨故障消除,使4瓦軸振恢復(fù)到較低水平。