劉 強,馮志超
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司(以下簡稱“華鶴公司”)氣化裝置以煤和氧氣為原料,為后續(xù)合成工段提供以CO 和H2為主要成分的粗煤氣,是華鶴公司的核心裝置。氣化裝置采用美國GE 公司水煤漿氣化工藝專利技術,主要包括煤漿制備、氣化、渣水處理三個工段,現(xiàn)有三臺氣化爐,配套三套閃蒸系統(tǒng),正常運行過程中兩開一備。2015 年4 月一次投料成功,5 月產出合格尿素。自2017 年開始,氣化爐運行至50 天左右,出現(xiàn)了激冷室液位持續(xù)上漲,支撐板溫度不同程度升高等現(xiàn)象,經歷幾次停車檢查后,確認為上升管與下降管環(huán)隙堵塞,導致檢修頻率高、勞動強度大,同時也帶來了一定的安全風險,嚴重制約了氣化爐的安全、穩(wěn)定、長周期運行。華鶴公司對此進行了原因分析,并采取了針對性的改進措施。改進后,2021 年下半年,氣化爐運行至50 天后,極少發(fā)生環(huán)隙堵塞導致的氣化爐高液位、支撐板溫度超溫等問題。本文結合華鶴公司實際運行情況,對氣化爐上升管與下降管環(huán)隙堵塞的原因進行分析,并提出相應的控制措施。
質量分數(shù)為65%~66%的水煤漿與氧氣(純度>99.6%)經過三流式工藝燒嘴混合后進入氣化爐,在壓力6.5 MPa(G)、溫度1 350 ℃左右的條件下進行氣化反應,生成以CO+H2為主要成分的粗合成氣,合成氣在激冷室經過冷卻洗滌后,經過文丘里洗滌器進入洗滌塔再次進行洗滌,最后經過塔盤水洗滌后送至后系統(tǒng);氣化爐和洗滌塔內黑水經過四級閃蒸后在系統(tǒng)內循環(huán)。
尤其是氣化爐運行至后期,激冷室液位由正常的40%~50%緩慢上漲至80%以上,甚至穩(wěn)定在95%左右,在其他參數(shù)未有明顯異常的情況下可繼續(xù)維持運行,運行期間間斷性發(fā)生氣化爐因合成氣帶水、激冷室液位突降現(xiàn)象降至30%左右趨于穩(wěn)定后又繼續(xù)緩慢上漲至高液位。
氣化爐四個支撐板溫度均出現(xiàn)上漲,由正常運行時的250 ℃左右最高上漲至350 ℃左右,其他參數(shù)無明顯異常。
對氣化爐上升管與下降管環(huán)隙垢片取樣進行分析,結果見表1。從表1 分析結果來看,垢片主要成分為鋁、硅、鈣等物質的氧化物。
表1 氣化爐上升管與下降管環(huán)隙垢片分析結果 %
華鶴公司所使用的原料煤由黑龍江龍煤集團鶴崗分公司提供(以下簡稱龍煤),期間夾雜不同區(qū)域的地方小煤礦提供的原料煤(以下簡稱地煤)進行摻燒,導致水煤漿灰分及灰熔融性溫度波動較大,且灰分異常偏高,最高時水煤漿灰分接近22%。進入2021 年下半年,華鶴公司所使用的原料煤發(fā)生較大變化,在加大助熔劑情況下,同等溫度時的煤灰黏度仍明顯增高,此時氣化爐燃燒后產生的灰渣呈塊狀,最大直徑達10 cm 左右,大量的細灰被塊狀渣包裹,進入激冷室水浴后直接進入鎖斗系統(tǒng)排出,使得粗煤氣帶灰減少,延緩了氣化爐上升管和下降管環(huán)隙的堵塞速度,這也驗證了2021 年下半年以來環(huán)隙很少發(fā)生堵塞情況的原因。華鶴公司氣化部B 氣化爐自2021 年8 月4 日投料,已經運行240 d,氣化爐液位和支撐板溫度仍舊十分穩(wěn)定,環(huán)隙未發(fā)生明顯堵塞,目前仍在運行。結合該情況判斷,煤質黏溫特性對氣化爐上升管和下降管環(huán)隙堵塞有著十分明顯的影響。
華鶴公司氣化部前期所使用工藝燒嘴為低壓差燒嘴,正常運行時燒嘴壓差在400 kPa 左右,但燒嘴壓差波動頻繁,最低時為0,導致燒嘴霧化效果不佳,使煤漿在氣化爐燃燒室內與氧氣接觸面積變小,可能存在部分煤漿沒有參與氧化反應,隨著粗煤氣和粗渣進入激冷室進行冷卻和洗滌,致使激冷室內部水質變差,導致粗煤氣和水汽夾帶著大量細灰一起向上去合成氣管線,隨著氣化爐的運行,積累在上升管和下降管環(huán)隙處的灰渣越來越多,最終導致環(huán)隙堵塞。當上升管與下降管環(huán)隙發(fā)生嚴重堵塞后,粗煤氣在上升管外圍去合成氣管線量增加,大量灰渣包裹在支撐板底部,導致高溫氣體在上升管外圍相對停留時間長,支撐板熱電偶散熱效果下降,從而引起氣化爐支撐板溫度升高[1]。
華鶴公司所使用的原料煤灰分較高且變化頻繁,經現(xiàn)場沉降實驗,發(fā)現(xiàn)當煤質發(fā)生變化引起水質變化時,現(xiàn)有的絮凝劑不能達到絮凝效果,灰水濁度和硬度均偏高且波動較大,水質情況較差,經與藥劑廠家技術人員共同實驗、研究,現(xiàn)場配置了三種不同分子量的絮凝劑,供不同煤質選擇性使用。同時,現(xiàn)場所使用的分散劑阻垢效果不佳,導致管線結垢嚴重,激冷水量運行至后期低至180 m3/h,遠低于正常運行時的250 m3/h,系統(tǒng)水循環(huán)量低,進一步導致水質變差,上升管與下降管的堵塞也越來越嚴重。
因設備問題,灰水加熱器運行至后期換熱效果變差,基本無熱交換,導致進入洗滌塔的高壓灰水溫度較低,合成氣水氣比較低,最低至0.85,采用多種工藝參數(shù)調整仍舊無法滿足后系統(tǒng)要求,在此情況下,只能減小氣化爐與洗滌塔黑水排放量,長此以往,系統(tǒng)水質持續(xù)變差,氣化爐帶水量增加,加速了上升管與下降管的堵塞,造成氣化爐無法長周期運行。
加大對煤質的分析頻率,每日對水煤漿灰分和灰熔融性溫度進行分析,根據(jù)煤質變化情況及時調整助熔劑添加量,在灰熔融性溫度能夠滿足系統(tǒng)運行要求的情況下,盡量減少助熔劑的加入量,這是因為華鶴公司所使用的助熔劑為石灰石粉,在原料煤灰分較高的情況下,加入過量的石灰石會進一步加大水煤漿中的灰分,導致進入水系統(tǒng)的細灰增加,間接加快了氣化爐上升管和下降管環(huán)隙的堵塞速度。
同時在進行煤炭混配使用時,應針對不同配比和石灰石加入量進行成漿性實驗,確定最佳配比,控制煤漿的灰分和灰熔融性溫度在工藝指標要求范圍內。
借鑒行業(yè)內經驗,經與北京航天石化技術裝備工程有限公司共同研究,對現(xiàn)有燒嘴進行改造,改造后燒嘴壓差較以往明顯提高,正常運行時燒嘴壓差在550 kPa 左右,且抗干擾能力增強,燒嘴壓差極少波動,波動時范圍也較小且持續(xù)時間短,一般在2 min以內,不需要工藝調整干擾即可自行恢復。
經與藥劑駐廠技術服務人員反復實驗,根據(jù)系統(tǒng)水循環(huán)量計算分散劑及絮凝劑加入量,最終確定最佳加入量,以系統(tǒng)低壓灰水循環(huán)量為300 m3/h 計算,分散劑每日加入量為1 t,絮凝劑每日加入量為29 kg,并根據(jù)不同煤質選用不同分子量的絮凝劑,以保證絮凝效果。同時對分散劑選型進行優(yōu)化,增加除垢性能,提升阻垢能力,保證系統(tǒng)水質。
控制閃蒸系統(tǒng)壓力,高閃壓力控制在0.80 MPa~0.85 MPa,低閃壓力控制在0.20 MPa~0.25 MPa,第一真空閃蒸系統(tǒng)壓力控制在-65 kPa~-60 kPa,第二真空閃蒸系統(tǒng)壓力控制在-75 kPa~-70 kPa。尤其是真空閃蒸系統(tǒng)的負壓要保持,以保證閃蒸效果,有效去除水中酸性氣體,降低黑水溫度,濃縮黑水含固量,保證黑水在澄清槽內有效絮凝。
加大氣化爐和洗滌塔黑水排放,在以往的操作中,氣化爐運行至50 天后,為滿足后系統(tǒng)要求,提高水氣比,氣化爐黑水排放量控制在75 m3/h 左右,洗滌塔黑水排放量控制在20 m3/h 左右,造成系統(tǒng)水質越來越差,濁度、硬度、堿度、懸浮物等參數(shù)明顯超標,嚴重制約氣化爐的長周期運行。以當前煤質和工況,黑水排放量不足會造成氣化爐上升管和下降管環(huán)隙堵塞加劇,目前華鶴公司氣化爐黑水排放量控制在85 m3/h~90 m3/h,洗滌塔黑水排放量控制在50 m3/h 以上,運行兩個多月,管線結垢減緩,氣化爐上升管和下降管環(huán)隙堵塞情況顯著改善,目前B 爐已經運行240 d,未發(fā)生氣化爐上升管和下降管環(huán)隙堵塞現(xiàn)象。
嚴格控制各項工藝參數(shù),根據(jù)黏溫曲線選擇合適的操作溫度,避免操作溫度過高導致黑水中夾雜大量細灰難以去除。通過細微調整氧煤比,控制溫度改變渣樣形態(tài),將細灰包裹在粗渣內部,避免大量飛灰進入水系統(tǒng)而加速氣化爐上升管和下降管環(huán)隙堵塞。
盡量避免氣化爐長期在低負荷狀態(tài)下運行,以利于氣化爐激冷室內氣體流動的穩(wěn)定性和避免氣化爐氣體大量夾帶液體[2],亦可增強工藝氣對氣化爐上升管和下降管環(huán)隙垢片的沖擊力和剪切力,能夠有效減緩氣化爐上升管和下降管環(huán)隙堵塞速率。
保證系統(tǒng)平穩(wěn),避免系統(tǒng)負荷、壓力等大幅度波動后系統(tǒng)發(fā)生嚴重帶水現(xiàn)象加速氣化爐上升管和下降管環(huán)隙的堵塞。
經過以上幾個方面的分析和提出的應對措施,逐步優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù),改善系統(tǒng)運行環(huán)境,華鶴公司氣化爐上升管和下降管環(huán)隙堵塞問題得到明顯的改善,運行周期較以往有了大幅度的延長,減少了備爐檢修次數(shù),節(jié)約備品備件,降低安全風險,提高經濟效益,實現(xiàn)了氣化爐的長期穩(wěn)定運行。
隨著氣化爐運行周期的不斷延長,勢必要面對更多新的難題,華鶴公司將繼續(xù)以問題為導向,確保氣化爐的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。