何少帥
(中煤大同能源有限責任公司塔山煤礦,山西 大同 037000)
中煤塔山煤礦設計生產能力3.00 Mt/a,3-5#煤層平均厚度15.96 m,采用放頂煤開采工藝。工作面順槽沿煤層底板掘進,順槽巷道存在特厚煤層托頂煤支護難題。3-5#煤層巷道頂板和兩幫屬于全煤,煤體強度普氏系數(shù)2~3,圍巖裂隙較為發(fā)育,巷道圍巖穩(wěn)定性較差,巷道支護具有較大難度。
30515 回風順槽設計寬度為5.2 m,設計高度為4.0 m,斷面20.8 m2。30515 回風順槽鄰近30501工作面采空區(qū),巷道區(qū)段煤柱寬10 m,是小煤柱掘進巷道。30515 回風順槽現(xiàn)支護頂錨桿6 根,幫錨桿每側4 根,錨桿規(guī)格為Φ22 mm-M24-2400 mm 左旋無縱筋螺紋錨桿,間排距1000 mm×1000 mm,錨桿預緊力矩200 N·m;頂錨索5 根,錨索采用Φ21.8 mm×8300 mm 的預應力鋼絞線,間排距1300 mm×2000 mm,錨索預緊力170 kN。
30515 回風順槽掘進至350 m 里程時開始發(fā)生錨桿破斷現(xiàn)象,掘進至800 m 里程時,巷道共計破斷錨桿170 根,并且破斷錨桿頂板和兩幫都有。掘進期間頂板和兩幫位移較大,頂板最大位移300 mm,煤幫最大位移達到500 mm?,F(xiàn)有支護材料統(tǒng)計見表1。
表1 現(xiàn)有支護材料統(tǒng)計表
對現(xiàn)有錨桿支護材料,包括錨桿桿體、桿尾螺紋段、錨桿托板以及錨桿預緊力矩轉化關系進行試驗研究[1-3]。
針對現(xiàn)用的錨桿進行試驗,檢測其最主要的幾項力學性能指標,包括桿體及螺紋段的抗拉強度、屈服強度、變形破斷狀態(tài)。選取30515 回風順槽在用左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,取長度為800 mm 進行試驗。
(1)Φ22-M24-2400 型左旋無縱筋螺紋鋼桿體的屈服強度在363~373 MPa 之間,屈服力在137.1~140.1 kN,抗拉強度在581~582 MPa 之間,破斷力平均為219.48 kN。
(2)Φ22-M24-2400 型左旋無縱筋螺紋鋼桿體尾部螺紋段的屈服力在193.4~199.4 kN 之間,屈服力平均為195.88 kN,破斷力在215.7~218.8 kN 之間,平均為217.35 kN。
試驗測試30515 回風順槽現(xiàn)用的拱形托板的承載能力和變形特征,并與新型錨桿托板力學性能做對比分析。選擇現(xiàn)用三組不可調心拱形托板,規(guī)格為150 mm×150 mm×10 mm; 采 用JAW-1500kN萬能材料試驗機試驗,對托板進行加載,監(jiān)測托板變形全過程。
(1)三組規(guī)格為150 mm×150 mm×10 mm 錨桿托板的承載力試驗結果分別為216.33 kN、227.4 kN 和228.5 kN,平均為224.1 kN。
(2)三組規(guī)格為150 mm×150 mm×10 mm 錨桿托板高度分別為31 mm、30.6 mm 和30.7 mm,平均30.7 mm。
圖1 是高強度拱形可調心錨桿托板及托板加載與位移曲線。新型錨桿托板規(guī)格150 mm×150 mm×10 mm,與目前現(xiàn)有托板規(guī)格保持一致,但是托板的承載力達到412.6 kN,是目前現(xiàn)有托板平均承載力的1.8 倍,同時托板的拱高達到36 mm,新型錨桿托板的力學性能要優(yōu)于目前現(xiàn)用的托板。
圖1 新型錨桿托板負荷與位移變化曲線
選擇Φ22-M24-2400 型左旋無縱筋螺紋鋼錨桿桿體、配套螺母以及150 mm×150 mm×10 mm 拱形托板。將錨桿自螺母段截取800 mm 制作試樣,試樣尾部兩側焊接兩個長約100 mm 的錨桿桿體用于對錨桿施加扭矩時固定錨桿。采用扭矩扳手對裝配好的錨桿螺母施加扭矩,扭矩與預緊力的對應關系用錨桿測試計監(jiān)測,扭矩最大加到500 N·m,每隔50 N·m 讀錨桿測力計讀數(shù)一次,根據(jù)測力計讀數(shù)的變化計算出不同扭矩下錨桿所受軸力的大小。錨桿螺母預緊扭矩與預緊力轉化試驗結果見表2 和圖2。
圖2 錨桿螺母預緊扭矩與預緊力轉化曲線
錨桿螺母預緊扭矩與預緊力轉化基本呈線性相關的關系,即錨桿預緊力矩越大,錨桿軸向預緊力越大,此時錨桿對巷道圍巖的主動加固越明顯,巷道加固效果越好。從表2 可以看出,隨著錨桿預緊力矩的增加,錨桿軸向預緊力增加的幅度在降低,這一點從錨桿的預緊力矩轉化系數(shù)可以明顯地看出。當錨桿預緊力矩小于200 N·m 時,錨桿的預緊力矩轉化系數(shù)平均在0.2 左右;隨著錨桿預緊力矩的增加,當錨桿預緊力矩大于400 N·m 時,錨桿的預緊力矩轉化系數(shù)降低至0.17,增加幅度在降低。
表2 錨桿螺母預緊扭矩與預緊力轉化試驗數(shù)據(jù)
由于3-5#煤層為全煤巷道,錨桿錨固段全部位于煤層之中,其強度和結構有其自身的特殊性,試驗地點位于30515 回風順槽100 m 里程處。通過現(xiàn)場的拉拔試驗表明,采用一根K2360 和一支CK2335 的錨固劑,錨桿的錨固力到達154 kN 以上,滿足錨桿錨固力的要求。
根據(jù)30515 回風順槽錨桿破斷情況,錨桿破斷位置以螺紋段和螺紋段向上0.5~1 m 位置為主。目前回采巷道錨桿牌號335,錨桿桿體破斷力219 kN。優(yōu)化后,桿體為Φ22 mm 左旋無縱筋螺紋鋼筋,牌號500,錨桿桿體破斷力不小于310 kN,錨桿桿體強度提升了42%。
塔山煤礦此前使用的不可調心的拱形托板,托板結構設計存在缺陷。優(yōu)化后新型托盤托板拱高由20 mm 增加到43 mm,以吸收巷道高應力,增加托盤強度,孔口設倒角,能夠與調心球墊相匹配。
在托板和螺母之間加入調心球墊和減摩墊片,通過調心球墊的調節(jié)作用,在錨桿承受偏心載荷作用時,能夠調節(jié)錨桿桿體受力狀態(tài)。
減摩墊片能夠大幅度提高錨桿預緊力矩和預緊力之間的轉化效果。根據(jù)實驗室試驗,使用不同減摩墊片,相同預緊力矩條件下,轉化成錨桿軸向預緊力差別很大,如圖3 所示。試驗結果表明,不使用減摩墊片錨桿預緊力最低,而使用1010 尼龍墊片錨桿軸向力最大。
圖3 不同減摩墊片錨桿預緊力矩轉化效果對比
目前錨桿預緊力矩200 N·m,其中還有的錨桿預緊力矩達不到200 N·m,此時錨桿預緊力矩轉化效率不足0.2,即錨桿軸向預緊力不到40 kN。根據(jù)前述試驗,錨桿的屈服力為140 kN,因此錨桿強度利用率28.5%,沒有充分地發(fā)揮出錨桿的強度性能,對巷道圍巖加固作用很低,沒有充分發(fā)揮出錨桿支護體系及時主動的核心作用。優(yōu)化提升后,錨桿預緊力矩增加到400 N·m,錨桿預緊力大于100 kN。
對現(xiàn)有錨桿螺母進行改進優(yōu)化,采用高強錨桿螺母M22×2.5,螺母與托盤接觸端加大螺母外徑,以增大螺母與托盤接觸面積。螺母外端使用鋼片式快速安裝螺母,并且螺母鋼片脫落預緊力矩不得小于100 N·m,保證錨固劑攪拌均勻。
幫部錨桿增加厚度4 mm、寬度280 mm、長度為450 mm 的W 鋼護板護幫,以補強幫部整體強度。增加了頂部錨桿倍增器和幫部錨桿風動扳手,以增加錨桿預緊力矩。
通過對塔山煤礦錨桿桿體、構件及關鍵技術參數(shù)進行優(yōu)化,取得了以下效果:
(1)錨桿構件優(yōu)化后,錨桿預緊力矩達到400 N·m 時,錨桿預緊力可達到120 kN。
(2)錨桿材質強度提升后,在調心球墊、減摩墊片和W 鋼護板共同作用下,30515 回風順槽后期沒有出現(xiàn)錨桿破斷情況,巷道支護效果得到提升。
(3)增加巷道錨桿支護強度后,幫部增加W鋼護板護幫,巷道幫部圍巖變形量由原平均變形量500 mm 減小到200 mm,頂板淺部離層量由最大離層量300 mm 減小到100 mm 以內,巷道圍巖整體完整性提升。