我公司有兩臺№21C 型絡(luò)筒機在加工普梳18.2 tex 紗時單產(chǎn)僅260 kg 左右,生產(chǎn)產(chǎn)量和效率都較低。我們從管紗質(zhì)量、絡(luò)筒清紗捻接工藝、大小吸嘴上紗等方面查找原因,結(jié)果發(fā)現(xiàn)大吸嘴上紗找頭失誤率較高,導(dǎo)致兩臺絡(luò)筒機生產(chǎn)效率低下。絡(luò)筒機大吸嘴找頭上紗失誤率不僅影響絡(luò)筒機單機臺的生產(chǎn)效率,而且增加了擋車工的工作量和單機臺的耗電量。為此,我們圍繞大吸嘴找頭上紗情況進行分析,并采取以下針對性技術(shù)措施。
一是適當(dāng)降低大吸嘴找頭上紗時的槽筒逆轉(zhuǎn)速度。無論大中小筒紗,在大吸嘴找頭上紗時槽筒逆轉(zhuǎn)速度比原來降低50 r/min,從而降低筒紗的回轉(zhuǎn)速度,便于大吸嘴找頭吸紗上紗。
二是保持大吸嘴與筒紗的平行度,加強大吸嘴位置的檢查和校正??展軙r大吸嘴與筒管距離為5 mm,右側(cè)端即筒管的大頭與大吸嘴距離略大于5 mm。在筒紗直徑為160 mm 時,調(diào)整大吸嘴與筒紗之間的平行距離為2 mm;在筒紗直徑為90 mm 時,大吸嘴與筒紗之間的平行距離為3 mm。
三是更換大吸嘴內(nèi)排列不整齊、銳度衰退、嚴(yán)重變形和銹蝕嚴(yán)重的針布,校正打磨銹蝕輕微、銳度略減的針布,保證針布齒條齒尖排列整齊,表面粗糙度適當(dāng),便于上紗時大吸嘴勾纏握持紗線。同時,需定時清理針布鋸齒內(nèi)的雜物,避免針布鋸齒內(nèi)嵌塵嵌雜等減弱大吸嘴握持紗線。
四是№21C 型絡(luò)筒機大吸嘴口上下邊緣砂紙磨損后,影響大吸嘴口找頭吸紗,并影響砂紙與大吸嘴針布的配合。因此要求包機工逐錠更換破損砂紙,保證大吸嘴能順利找頭上紗。
五是清理干凈車尾風(fēng)箱內(nèi)的回絲和部分塵雜短絨,保證機臺負(fù)壓達到要求;同時及時清理大吸嘴內(nèi)活板上的棉短絨、塵雜以及管腔內(nèi)壁短絨、細小雜質(zhì),減少大吸嘴漏風(fēng)、大吸嘴內(nèi)壁堵塞,避免大吸嘴找頭上紗時負(fù)壓不足。
六是適當(dāng)減小車間相對濕度,避免由于車間相對濕度大、紗線黏附力強、紗頭緊貼在筒紗表面而導(dǎo)致大吸嘴很難捕捉到紗頭的現(xiàn)象。
采取以上技術(shù)措施后,明顯改善了因大吸嘴造成絡(luò)筒上紗效率低而使生產(chǎn)效率下滑的現(xiàn)象。在前紡配棉、細紗管紗質(zhì)量穩(wěn)定以及絡(luò)筒工藝一定的情況下,絡(luò)筒機大吸嘴上紗找頭失誤率從原來的25%減少到2%,單機產(chǎn)量增加到500 kg 以上,生產(chǎn)效率從原來的58%提高到90%以上。