馬永明
(紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司,福建 龍巖 364200)
閃速爐煉銅中,干燥的銅精礦與溶劑以及富氧空氣通過精礦噴嘴噴射入閃速爐反應(yīng)塔中進(jìn)行混合并產(chǎn)生激烈反應(yīng),從而生成冰銅和爐渣。精礦噴嘴的結(jié)構(gòu)和性能對銅精礦的著火點(diǎn)、反應(yīng)塔內(nèi)回流量、爐內(nèi)Fe3O4的生成與結(jié)瘤及煙灰發(fā)生率產(chǎn)生顯著影響[1,2]。紫金銅業(yè)閃速爐于2011年12月投產(chǎn),初始設(shè)計(jì)采用中央擴(kuò)散型噴嘴(CJD),設(shè)計(jì)產(chǎn)量20萬噸。近年來隨著產(chǎn)能的提升,原設(shè)計(jì)精礦噴嘴難以滿足銅閃速爐生產(chǎn)的要求,嚴(yán)重影響閃速爐各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的提升。
閃速熔煉將富氧空氣隨干燥的精礦、石英溶劑通過反應(yīng)塔頂部的精礦噴嘴噴入閃速爐的反應(yīng)塔空間,使原料在高溫氧化性氣流的作用下迅速熔化、分解和氧化,生成冰銅、爐渣和煙塵的反應(yīng)過程。其原理主要為:
精礦噴嘴是閃速爐的核心設(shè)備,干精礦、溶劑、煙塵及富氧空氣通過精礦噴嘴噴射入爐內(nèi),精礦噴嘴的結(jié)構(gòu)與性能直接影響著閃速爐整體運(yùn)行。因此,閃速熔煉自50年代發(fā)展至今,精礦噴嘴也在不斷的發(fā)展完善。20世紀(jì)70年代以前精礦噴嘴主要是文丘里噴嘴,1971年閃速爐開始實(shí)行富氧熔煉后,由芬蘭奧托昆普公司研制成功的中央擴(kuò)散型精礦噴嘴,成為大部分閃速熔煉工藝采用的噴嘴。中央擴(kuò)散型精礦噴嘴由殼體、調(diào)風(fēng)錐、分配器、分散錐、中央氧槍及內(nèi)部冷卻水管等組成。
圖1 精礦噴嘴結(jié)構(gòu)圖
通過對原中央擴(kuò)散型噴嘴(CJD)進(jìn)行分析,原精礦噴嘴分配器為直齒翅片,分配風(fēng)環(huán)為單排直孔型。當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷增大時,會導(dǎo)致精礦在反應(yīng)塔中停留時間不足,精礦分散不均勻,物料偏析嚴(yán)重。對于部分著火點(diǎn)高的國內(nèi)礦,爐內(nèi)甚至出現(xiàn)“下生料”現(xiàn)象,造成爐內(nèi)渣銅不分,排放困難,熔池變小。少部分未完全反應(yīng)銅精礦被爐內(nèi)氣流帶至后方煙灰處理工序,導(dǎo)致閃速爐鍋爐、鵝頸煙道、沉塵室及電收塵積灰嚴(yán)重[3]。國內(nèi)各冶煉廠紛紛著手對精礦噴嘴進(jìn)行改造,取得了一定的成果[4-7]。
為提高銅精礦在閃速爐反應(yīng)塔中停留時間,加長反應(yīng)物料的反應(yīng)時間,將原中央擴(kuò)散型噴嘴直翅片更改為螺旋翅片。通過不斷調(diào)整螺旋起點(diǎn),螺旋長度,螺旋角度等參數(shù)并試驗(yàn),最終確定螺旋翅片分配器下方1000mm處開始螺旋,螺旋角度90°時,對爐內(nèi)反應(yīng)效果較好。同時,螺旋型翅片可改變來料落點(diǎn),使得來料方向中部集中的物料隨著螺旋的軌跡分散落于側(cè)方及后方,增強(qiáng)了反應(yīng)塔物料的均勻性。
改造圖如圖2所示:
圖2 原精礦噴嘴中央分配器(左一)及其精礦在反應(yīng)塔中的布料情況(右上)。與改造后的精礦噴嘴中央分配器(左二)及其精礦在反應(yīng)塔中的布料情況(右下)對比圖
圖3 原精礦噴嘴分配器(左)與改造后噴嘴分配器(右)實(shí)物對比圖
圖4 分配風(fēng)環(huán)實(shí)物圖及分配風(fēng)改造前后對比圖,中圖為改造前分配風(fēng)風(fēng)向示意圖,右圖為改造后分配風(fēng)風(fēng)向示意圖
原分配器分配風(fēng)環(huán)為單環(huán)結(jié)構(gòu),為增強(qiáng)銅精礦的分散性,加強(qiáng)銅精礦、溶劑與富氧空氣的混合效果,先后試驗(yàn)了單排孔孔徑改造,單排孔內(nèi)部方向改造,雙排孔改造,雙排孔內(nèi)部方向改造等。經(jīng)過數(shù)值模擬及現(xiàn)場試驗(yàn)。確定雙排孔,45°傾角分配風(fēng)環(huán)效果較好。改造后,分配風(fēng)風(fēng)向由原來的中心直接發(fā)散型改為傾角45度向外,配合翅片改造可以使得精礦在反應(yīng)塔中呈旋轉(zhuǎn)狀態(tài)分布,精礦在橫截面上分布更均勻。此外,改造后分配風(fēng)環(huán)出風(fēng)面積較改造前減少了三分之一,在同樣的風(fēng)量下可以產(chǎn)生更大的風(fēng)壓,射入爐內(nèi)的物料分散更均勻。
為保障投料效果,采用同樣精礦成分,相似生產(chǎn)條件對原精礦噴嘴及改造后的精礦噴嘴進(jìn)行對比分析,工藝參數(shù)如表1所示。
表1 精礦噴嘴對比分析生產(chǎn)參數(shù)
在同等配料單的使用下,兩種分配器使用后的檢尺均正常,分離清晰,均未出現(xiàn)爐況問題。爐前銅渣排放均正常。渣含銅無明顯區(qū)別。但使用原噴嘴時上升煙道燒嘴內(nèi)部較容易結(jié)焦,容易堆積,需要點(diǎn)化石燃料維護(hù)。使用改造后的噴嘴上升煙道燒嘴內(nèi)部結(jié)焦情況較少,上升煙道燒嘴較容易維護(hù),證明精礦噴嘴改造后,整體爐內(nèi)反應(yīng)效果有了較好的提升,煙塵較不容易在上升煙道粘結(jié)。
使用原精礦噴嘴鍋爐擋渣屏結(jié)灰較嚴(yán)重,結(jié)灰粘性較大,最厚的結(jié)灰達(dá)到20cm左右,日常和爐內(nèi)點(diǎn)檢清理難度較大。
圖5 使用原噴嘴鍋爐區(qū)域煙灰粘結(jié)情況
使用改造后的精礦噴嘴鍋爐擋渣屏結(jié)灰較疏松,厚度3cm~4cm,較容易清理。鍋爐開口部維護(hù)較好,鍋爐、沉塵室及電收塵結(jié)灰情況及需要清理頻次明顯下降。
圖6 使用改造后的噴嘴鍋爐區(qū)域粘結(jié)情況
從熔池及煙塵系統(tǒng)狀態(tài)分析,精礦噴嘴改造后,使用期間爐內(nèi)生產(chǎn)正常,不會對生產(chǎn)帶來不利影響。噸耗氧明顯增加,且閃速爐整體煙灰發(fā)生率從7.8%下降到5.8%,證明銅精礦在爐內(nèi)反應(yīng)更為充分。上升煙道、鍋爐及電收塵系統(tǒng)結(jié)灰情況有明顯改善。
使用ANSYS軟件對改造后精礦噴嘴進(jìn)行數(shù)值模擬,探討使用改造后精礦噴嘴時爐內(nèi)情況。如圖7所示。
圖7 新精礦噴嘴沿爐長方向速度云圖及速度矢量圖
圖8 反應(yīng)塔不同高度橫截面氧氣濃度分布
圖9 閃速爐內(nèi)顆粒相運(yùn)動軌跡及顆粒運(yùn)動分布圖
從新精礦噴嘴沿爐長方向速度云圖及速度矢量圖可以看出反應(yīng)塔內(nèi)氣流集中于反應(yīng)塔中心一定范圍內(nèi),但在反應(yīng)塔中存在明顯回流。
結(jié)合以上數(shù)值模擬結(jié)果可以分析得出:中央擴(kuò)散型噴嘴螺旋齒片分配器通過螺旋齒片使得物料外旋,形成料層內(nèi)部真空氣流反旋,進(jìn)一步縮減物料在反應(yīng)塔內(nèi)部反應(yīng)的物料偏析,以達(dá)到反應(yīng)程度的穩(wěn)步均勻。足夠的分配風(fēng)將進(jìn)一步分配器投影正下方位置的小顆粒與大顆粒物料送至反應(yīng)區(qū)域,達(dá)到反應(yīng)集中、更好完成碰撞交互反應(yīng)的效果。精礦反應(yīng)更為完全,使得煙塵發(fā)生率進(jìn)一步降低,且熔融態(tài)與半熔融態(tài)煙塵能夠在鍋爐合理分布,使得鍋爐內(nèi)部基本不結(jié)塊。
本次改造的精礦噴嘴在提高反應(yīng)效率,減少物料在反應(yīng)塔內(nèi)偏析,降低煙灰發(fā)生率等方面具有較好的效果。改造后的精礦噴嘴對于銅精礦的適應(yīng)性有一定的提升,改善了閃速爐煙塵性質(zhì),對于上升煙道及后部鍋爐、沉塵室、電收塵等設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行有較好的幫助。