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刮板輸送機(jī)中部槽中板更換的工藝優(yōu)化

2022-02-17 01:27程夢(mèng)遠(yuǎn)畢冬冬
陜西煤炭 2022年1期
關(guān)鍵詞:刮板坡口輸送機(jī)

程夢(mèng)遠(yuǎn),畢冬冬

(國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備維修中心,陜西 榆林 719315)

0 引言

重型刮板輸送機(jī)是大采高綜采工作面高產(chǎn)高效機(jī)械化采煤的核心裝備,中部槽是重型刮板輸送機(jī)的關(guān)鍵部件,承擔(dān)著煤炭運(yùn)輸、采煤機(jī)運(yùn)行導(dǎo)向以及液壓支架推移支撐的重要任務(wù)。中部槽是主要的耗能和磨損部件,維修和更換的價(jià)格都比較貴,刮板輸送機(jī)在空載時(shí)功率約占25%以上,空載功率絕大部分消耗在摩擦過(guò)程中。在滿載運(yùn)行時(shí),由于煤和矸石在刮板和刮板鏈中滑行,故工作阻力大,導(dǎo)致磨損加劇,大量的中部槽維修工作總結(jié)顯示最主要的磨損部位是中部槽中板鏈道處,鏈道補(bǔ)焊也是維修中部槽最多的工作量。

1 中部槽磨損形式危害及維修更換標(biāo)準(zhǔn)

1.1 中部槽磨損形式

中部槽是刮板輸送機(jī)的關(guān)鍵部件,也是易損部件,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。磨損是機(jī)械設(shè)備在工作過(guò)程中,因機(jī)件間不斷地摩擦或因介質(zhì)地沖刷,其摩擦表面逐漸產(chǎn)生磨損,因此引起機(jī)件幾何形狀改變,強(qiáng)度降低,破壞了機(jī)械的正常工作條件,使機(jī)器喪失了原有的精度和功能。刮板輸送機(jī)中部槽主要磨損形式有以下4種。

磨料磨損:磨損部位為中部槽中板、底板以及槽幫弧頂處。

粘著磨損:磨損部位為中部槽中板和底板。

疲勞磨損:磨損部位為中部槽凹凸榫槽處和齒軌表面。

腐蝕磨損:磨損部位為中部槽整體外表面。

其中以磨料磨損為最主要的磨損形式,占總磨損量的75%以上。

1-啞鈴銷座組件;2-槽幫組件;3-封底板;4-中板;5-推拉頭組件;6-銷軌組件;7-擋煤板組件;8-電纜槽組件圖1 刮板機(jī)中部槽結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Structure of middle groove of scraper

1.2 中部槽磨損可能產(chǎn)生的危害

當(dāng)中部槽磨損過(guò)于嚴(yán)重時(shí),存在以下幾種危害。

磨掉耐磨層:中板磨損至10 mm以下時(shí),表面耐磨層幾乎全部磨掉,中部槽的強(qiáng)度和硬度急劇下降,導(dǎo)致中板變形,向下凹陷,使中板與底板空間變窄,刮板通過(guò)時(shí)加劇磨損,最終導(dǎo)致中板或封底板開(kāi)裂和撕裂。

磨出溝槽:中板與刮板鏈在很大的壓應(yīng)力作用下相互摩擦產(chǎn)生,導(dǎo)致在鏈道處產(chǎn)生了典型的高應(yīng)力磨料磨損,磨出溝槽,機(jī)械強(qiáng)度明顯降低。

跳鏈卡死:刮板在推煤過(guò)程中,將部分煤粒擠壓在刮板與槽幫的縫隙中拖動(dòng),俗稱塞煤,導(dǎo)致槽幫處磨損嚴(yán)重,使中部槽出現(xiàn)跳鏈卡死現(xiàn)象,導(dǎo)致刮板鏈崩斷和電機(jī)過(guò)載甚至燒毀電機(jī)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,飛出的刮板鏈還可能擊傷工作人員。

1.3 中部槽中板維修及更換標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)神東公司內(nèi)部制定的刮板機(jī)中部槽檢修標(biāo)準(zhǔn)(以40 mm厚中板為例),當(dāng)刮板機(jī)中部槽的中板鏈道磨損最薄處不足20 mm時(shí),使用WD-ZBD350藥芯耐磨焊絲手工補(bǔ)焊鏈道方式修復(fù)中板;當(dāng)中部槽中板整體磨損不足20 mm時(shí),使用WD-ZBD350藥芯耐磨焊絲采用打網(wǎng)格方式修復(fù)中板(網(wǎng)格形式如圖2所示);當(dāng)中部槽中板最薄處不足10 mm時(shí),將中部槽中板整體氣刨后更換。

圖2 中板網(wǎng)格形式Fig.2 Form of medium plate grid

2 改進(jìn)前中部槽更換中板工藝及存在問(wèn)題

2.1 中部槽更換中板工藝步驟

神東公司以大采高工作面為主,所使用的刮板輸送機(jī)多數(shù)為重型刮板輸送機(jī),中部槽中板采用了40 mm高強(qiáng)度耐磨鋼板,屈服強(qiáng)度大于550 MPa。焊接性能略低于Q355低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼,因此,焊接時(shí)需進(jìn)行焊前預(yù)熱和焊后保溫處理。

更換中板的工藝步驟如下:①中部槽左右兩槽幫分別焊接10號(hào)槽鋼作為拉筋,槽幫焊接區(qū)域不小于50%,起定位和防變形剛性固定作用,如圖3所示;②沿中部槽槽幫與中板焊縫畫線,使用碳弧氣刨,刨掉整體中板,移動(dòng)式除塵系統(tǒng)跟蹤除塵;③角磨機(jī)打磨處理坡口凸點(diǎn),直至全部露出金屬本色,便于組對(duì)安裝中板;④數(shù)控火焰切割機(jī)下料40 mm高強(qiáng)度耐磨鋼板,槽幫邊線開(kāi)K型坡口,坡口深度18 mm,坡口寬度18 mm(坡口角度為45°),鈍邊5 mm;⑤檢測(cè)中板平面度誤差,誤差超過(guò)3 mm使用壓力機(jī)校正;⑥將校正完的中板與槽幫組對(duì),保證中板上表面與槽幫平齊;⑦沿中部槽槽幫與封底板焊縫氣刨掉整體封底板;⑧將中板及槽幫使用割炬做預(yù)熱處理,預(yù)熱溫度180~230 ℃;⑨按照指定焊接順序焊接中板與槽幫焊縫,焊接時(shí)嚴(yán)格控制焊接變形(如圖4所示),移動(dòng)式除塵系統(tǒng)跟蹤除塵;⑩焊接完成后保溫處理,減少焊接殘余應(yīng)力;按照指定焊接順序焊接封底板,移動(dòng)式除塵系統(tǒng)跟蹤除塵;割除剛性固定拉筋;自然靜置時(shí)效;檢測(cè)中板平面度變形量及中板與封底板距離,確保在公差范圍內(nèi)。

圖3 中部槽焊接槽鋼拉筋位置Fig.3 Location of welded channel steel shrouding wire of the middle groove

圖4 中部槽中板焊縫焊接順序Fig.4 Welding sequence of middle plate weld of middle groove

2.2 中部槽更換中板工藝存在問(wèn)題

從中部槽中板更換工藝中可以看出存在3處需要改進(jìn)的地方:①中部槽的中板較厚,需要雙面開(kāi)坡口雙面焊,焊接工人只能從兩側(cè)各伸入焊槍500 mm左右,中部槽長(zhǎng)度為1 784 mm,其間有784 mm無(wú)法焊接,因此需要?dú)馀俚糁胁坎鄯獾装?部分或全部),露出中板背面焊縫才可以施焊,中板焊接完成后還需將封底板按原位置補(bǔ)焊,不僅增加了焊接勞動(dòng)工作量,而且經(jīng)過(guò)補(bǔ)焊后,封底板及槽幫處增加內(nèi)部焊接應(yīng)力,降低塑性及韌性,容易產(chǎn)生裂紋,增大開(kāi)裂的危險(xiǎn)性。②焊接時(shí)通過(guò)兩邊10號(hào)槽鋼作為拉筋來(lái)定位和防變形有時(shí)無(wú)法滿足工藝要求,如果開(kāi)坡口的角度過(guò)大或焊縫過(guò)寬導(dǎo)致焊接量及熱輸入過(guò)大,對(duì)接坡口處變形量大,個(gè)別修復(fù)完的中部槽會(huì)出現(xiàn)一定的變形超差,使中板上翹形成“鼓肚”現(xiàn)象(如圖5所示),需要使用壓力機(jī)配合專用校正工裝校正。因此,中部槽維修工作量會(huì)成倍增加。③在二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊打底時(shí)熔合區(qū)周圍容易產(chǎn)生熱裂紋。

圖5 中板變形上翹Fig.5 Deformation and warping of middle plate

3 改進(jìn)后中部槽中板更換焊接工藝及效果

3.1 改進(jìn)措施

打底焊:針對(duì)上述二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊打底焊出現(xiàn)的裂紋,采用MAG焊的方法進(jìn)行打底焊,利用其熔深大、焊接過(guò)程穩(wěn)定及接頭質(zhì)量好的特點(diǎn),并通過(guò)控制焊縫化學(xué)成分及改變接頭形狀2方面消除焊接熱裂紋,優(yōu)化打底焊接形式。

調(diào)整坡口角度:針對(duì)中部槽焊接效率和焊接熱輸入量的問(wèn)題,將K型坡口角度調(diào)整至32°~38°之間,鈍邊厚度3~5 mm,通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)比,在此坡口角度下使用MAG焊打底能獲得較好的焊縫質(zhì)量,并提高了焊接效率,節(jié)約了生產(chǎn)成本。

原封底板不氣刨:由于在更換中部槽中板時(shí)需要?dú)馀俑畛獾装寮按嬖诤附幼冃纬畹葐?wèn)題,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)對(duì)比分析,在滿足焊接強(qiáng)度的條件下,保留原封底板不氣刨,保留其結(jié)構(gòu)位置不受影響,大量縮減焊接工作量,具體工藝過(guò)程為:①中部槽中板分2部分氣刨(以大中板和小中板作為區(qū)分),第1部分氣刨大中板,長(zhǎng)度1 200 mm,約占中板全長(zhǎng)的2/3。②大中板下料使用數(shù)控焰切割機(jī)下料耐磨鋼板,厚度40 mm,長(zhǎng)度1 200 mm,寬度以實(shí)際氣刨后缺口寬度為準(zhǔn),并在槽幫處開(kāi)K型坡口,長(zhǎng)度方向上單側(cè)開(kāi)V型坡口。利用小中板與槽幫的固定結(jié)構(gòu)作為大中板的定位基準(zhǔn),按照指定的焊接順序及工藝焊接各坡口。③焊接完成后立即再次氣刨剩余1/3的小中板,氣刨時(shí)產(chǎn)生的熱量傳遞至焊縫區(qū),等效于保溫處理,無(wú)需單獨(dú)做焊縫區(qū)域保溫,節(jié)省保溫工藝,縮短工藝時(shí)間。此時(shí),由于大中板的長(zhǎng)度從1 784 mm縮減到1 200 mm,底部焊縫便可以全部施焊(留出200 mm釋放焊接應(yīng)力)。④焊接完成后,再焊接已下料的小中板,利用大中板與槽幫的固定結(jié)構(gòu)作為小中板的定位基準(zhǔn),并將兩塊中板間V型坡口焊接完成(如圖6所示)。大中板與小中板在焊接過(guò)程中起到了互相定位和互相支撐的作用,進(jìn)一步減小了焊接變形,此焊接順序在保證不破壞封底板的情況下只在大中板下面焊縫有大約200 mm非焊接區(qū),該區(qū)域不在高磨損高應(yīng)力位置,且可以釋放一定的焊接應(yīng)力,其余位置全部能夠焊滿。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)計(jì)算,滿足強(qiáng)度要求。

圖6 中板氣刨及焊接順序Fig.6 Air gouging and welding sequence of medium plate

3.2 改進(jìn)后更換中板工藝步驟

工藝步驟:①中部槽左槽幫焊接10號(hào)槽鋼作為拉筋,槽幫焊接區(qū)域不小于50%,起定位和防變形剛性固定作用;②沿中部槽槽幫與中板焊縫畫線,區(qū)分出大中板和小中板以及坡口位置,使用碳弧氣刨,刨掉大中板部分,移動(dòng)式除塵系統(tǒng)跟蹤除塵;③角磨機(jī)打磨處理坡口凸點(diǎn),直至全部露出金屬本色;④數(shù)控火焰切割機(jī)使用40 mm高強(qiáng)度耐磨鋼板下料大中板,槽幫邊線開(kāi)K型坡口,上下坡口深度18 mm,坡口寬度13 mm,鈍邊3~5 mm,大小中板對(duì)接處開(kāi)單邊V型坡口,坡口深度25 mm,坡口寬度13 mm,鈍邊15 mm;⑤檢測(cè)大中板平面度誤差,誤差超過(guò)3 mm使用壓力機(jī)校正;⑥將校正完的大中板與槽幫組對(duì),保證中板上表面與槽幫平齊;如槽幫磨損嚴(yán)重,可將大中板高于槽幫3~5 mm對(duì)齊需保證大中板兩側(cè)高度相同;⑦將大中板及槽幫使用割炬做預(yù)熱處理,預(yù)熱溫度180~230 ℃;⑧按照指定焊接順序及焊接工藝焊接大中板與槽幫焊縫(參照?qǐng)D7中1~6焊縫),背面焊縫長(zhǎng)度不得小于500 mm,焊接時(shí)嚴(yán)格控制焊接變形,采用移動(dòng)式除塵系統(tǒng)跟蹤除塵;⑨焊接完成后無(wú)需做保溫處理,使用碳弧氣刨,刨掉小中板部分,移動(dòng)式除塵系統(tǒng)跟蹤除塵;⑩數(shù)控火焰切割機(jī)使用40 mm高強(qiáng)度耐磨鋼板下料小中板,坡口形式參照大中板;小中板與槽幫組對(duì),組對(duì)時(shí)高度方向以大中板為基準(zhǔn),使用靠尺檢測(cè)小中板與大中板位置誤差不超過(guò)2 mm;按照指定焊接順序及焊接工藝焊接小中板與大中板,小中板與槽幫焊縫(參照?qǐng)D7中7~11焊縫),背面焊縫長(zhǎng)度不得小于500 mm,焊接時(shí)嚴(yán)格控制焊接變形,移動(dòng)式除塵系統(tǒng)跟蹤除塵;割除剛性固定拉筋,小中板焊縫區(qū)域做保溫處理,減少焊接殘余應(yīng)力;自然靜置時(shí)效;檢測(cè)中板整體平面度變形量及中板與封底板距離,確保在公差范圍內(nèi)。

圖7 改進(jìn)后中部槽中板焊接順序 (圖中長(zhǎng)直線為正面焊縫,波浪線為背面焊縫)Fig.7 Welding sequence of improved middle plate of middle groove

3.3 改進(jìn)后中部槽中板更換使用效果

改進(jìn)中部槽中板更換工藝后,與原工藝相比較,定額工時(shí)由原來(lái)的22 h降低至15 h,降幅超過(guò)了30%。普通焊絲及碳棒等消耗材料節(jié)省24%,根據(jù)質(zhì)檢員提供的17節(jié)3×1 000 kW三機(jī)中部槽檢測(cè)明細(xì)表(見(jiàn)表1)中板更換合格率由原來(lái)的86.8%提升至94.1%。保守估計(jì)每節(jié)中部槽采用新工藝更換中板節(jié)省4 000元。

改進(jìn)后的中部槽中板更換后入井布爾臺(tái)煤礦,過(guò)煤量超過(guò)400萬(wàn)t,正常運(yùn)行,未出現(xiàn)焊縫開(kāi)裂、中板變形等異常情況,達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)和使用效果。中部槽重要尺寸檢測(cè)表見(jiàn)表1。

表1 中部槽重要尺寸檢測(cè)Table 1 Inspection table for main dimensions of middle groove

4 結(jié)語(yǔ)

采用高強(qiáng)度耐磨鋼板作為刮板輸送機(jī)中部槽中板使用,無(wú)論是耐磨性還是焊接性完全符合井下綜采工作面的工作條件,耐磨性能優(yōu)于16 Mn鋼板,考慮到公司礦井多為超長(zhǎng)工作面及大采高,每次大項(xiàng)修中部槽過(guò)煤量基本都超過(guò)400萬(wàn)t,綜合計(jì)算更換高強(qiáng)度耐磨鋼板性價(jià)比更高,更換時(shí)采用MAG焊打底能有效減少焊接裂紋的產(chǎn)生,并且改進(jìn)后的工藝減少了更換新中部槽成本,降低了工人勞動(dòng)量和工作時(shí)間,提高工效,降低了焊接材料的用量,進(jìn)一步降低維修中部槽成本。

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