黃藝勝、黃保全
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,柳州 545007)
近年來,隨著人們對汽車產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高,“精益制造,降本增效”已然成為全球汽車制造業(yè)的重要課題。尤其是在汽車動力總成部件的一些關(guān)鍵零部件,一旦出現(xiàn)粗制濫造的情況,不僅會影響產(chǎn)品的美觀性,還會影響到動力總成的安全性與可靠性,并最終影響汽車的使用壽命[1]。
發(fā)動機缸體作為發(fā)動機的重要組成部分,其起動機安裝面(下文簡稱電機面)加工是缸體加工中的重要一環(huán)。電機面加工異??赡軙l(fā)設(shè)備異常振動及噪聲的情況發(fā)生,甚至?xí)罱K影響到起動機的安裝,以及發(fā)動機飛輪與起動機之間齒輪嚙合的效果[2]。本文通過對現(xiàn)有發(fā)動機電機面常見加工質(zhì)量問題進行分析,找到主要影響因素,提出問題解決措施并對效果進行了驗證,有效減少因電機面加工異常導(dǎo)致的起動機與飛輪齒輪嚙合問題。
2020年9月—2021年4月,筆者工廠在使用供應(yīng)商新制模具鑄造的缸體毛坯(下文簡稱新毛坯)后,頻繁出現(xiàn)電機面粗銑刀具崩刀及刀具壽命降低等問題,造成刀具異常消耗及工件返修或報廢成本浪費。經(jīng)現(xiàn)場測量,新毛坯電機面加工余量平均值為5.86 mm,此前舊模具鑄造毛坯(下文簡稱舊毛坯)電機面加工余量平均值為3.50 mm。
筆者工廠發(fā)動機缸體電機面精銑加工時,如果刀具處于壽命末期階段,電機面會概率性產(chǎn)生刀痕或振紋問題。問題嚴(yán)重時,會使電機面輪廓度、平面度及粗糙度超差,即不符合加工工藝圖紙要求。該問題造成一定程度的返修費用、工件報廢成本損失及刀具成本損失。
筆者工廠生產(chǎn)的這款發(fā)動機,其缸體電機面(#297面)位于大端面大耳朵處(圖1)。電機面加工工藝要求面輪廓度為0.5,粗糙度為Ra6.3,肩部輪廓度為1.0,垂直度為0.45,平面度為0.1。
圖1 發(fā)動機缸體起動機安裝面
電機面在缸體線粗加工單元OP40分兩道工序加工,分別是粗銑和精銑,加工刀具刀號分別為T22036(粗銑刀具)和T22038(精銑刀具)。所有數(shù)控機床均為B軸夾具的四軸加工中心,電機面加工過程有以下幾個步驟。
(1)員工將待加工工件推入機床到位,工件通過一面兩銷定位,目的是保證設(shè)計、加工及測量基準(zhǔn)一致(圖2)。
圖2 缸體電機面加工A-B-C基準(zhǔn)臥式夾具
(2)粗銑電機面時,B軸旋轉(zhuǎn)角度使電機面正對主軸,工件沿Z軸向主軸移動到位。粗銑加工至距離B基準(zhǔn)312.10 mm處,精銑加工至距離B基準(zhǔn)312.80 mm處,精銑余量為0.70 mm(圖3)。
圖3 精銑加工余量
(3)電機面加工完成后,工件Z向移動回到原位,刀具離開工件表面,收刀。
(1)粗銑刀具T22036為8齒硬質(zhì)合金面銑刀具,加工轉(zhuǎn)速進給為S325F632。刀具本身自帶減振棒,且刀具自身較長較重,對設(shè)備主軸同軸度及刀具跳動要求較高。
(2)精銑刀具T22038為12齒硬質(zhì)合金面銑刀具,其中包含10片粗刀片及兩片精刀片,加工轉(zhuǎn)速進給為S256F510。刀具本身自帶減振棒,且刀具自身較長較重,對設(shè)備主軸同軸度及刀具跳動要求較高。
3.1.1 圖紙理論加工余量計算分析
根據(jù)設(shè)計圖紙計算理論加工余量如下:
理論加工余量=加工后電機面到B基準(zhǔn)距離-電機毛坯面到B基準(zhǔn)距離
已知精銑后電機面到B基準(zhǔn)距離為312.80±0.25 mm。根據(jù)圖4可計算電機毛坯面到B基準(zhǔn)距離。
圖4 電機面加工尺寸鏈
電機毛坯面到B基準(zhǔn)距離=330.30±0.05-(170.90±0.40-149.40±1.20)=308.8±2.10 mm
理論加工余量=312.80±0.25-308.8±2.10=4±2.35 mm
電機面的拔模斜度1.5°,外側(cè)與內(nèi)側(cè)相對電機孔中心高度差約為1.00 mm,因此理論上電機面外側(cè)的加工余量為3±2.35 mm,內(nèi)側(cè)5±2.35 mm。
根據(jù)實測新毛坯電機面加工余量平均值為5.86 mm,小于圖紙設(shè)計理論加工余量最大值7.35 mm。即新毛坯電機面加工余量比舊毛坯電機面加工余量大,但符合圖紙要求。因此加工余量不是造成異常崩刀的主要原因[3]。
3.1.2 工藝對比分析
本司有4個生產(chǎn)該發(fā)動機缸體的發(fā)動機工廠,除發(fā)現(xiàn)問題的筆者所在工廠(以下簡稱筆者工廠)外,還有其他3個工廠(暫分別命名為A工廠、B工廠和C工廠)。這4個發(fā)動機工廠的缸體毛坯供應(yīng)商一致。將問題工廠與其他3個工廠進行缸體電機面生產(chǎn)工藝對比,發(fā)現(xiàn)差異如下(圖5)。
圖5 各工廠電機面加工情況對比
(1)粗銑刀崩刀問題在問題工廠頻繁出現(xiàn),但在A、B、C這3個工廠未出現(xiàn)過。
(2)通過對電機面加工余量測量數(shù)據(jù)對比,問題工廠加工余量數(shù)值最大。A工廠比C工廠新毛坯電機面加工余量大0.11 mm,差異原因可能是毛坯面測量方式、位置不可控,可以忽略不計。
(3)對刀具結(jié)構(gòu)對比發(fā)現(xiàn),筆者工廠、A工廠和C工廠使用直徑均為150.00 mm的刀盤;B工廠使用直徑190.00 mm的刀盤。刀盤直徑越大,加工穩(wěn)定性越高,但刀盤成本也越高。
(4)對比粗銑加工余量的差異發(fā)現(xiàn), A工廠及C工廠在使用同樣刀具前提下,新毛坯精銑余量比筆者工廠多0.25 mm,即粗銑余量比筆者工廠少0.25 mm。所以該差異是要因(B工廠刀盤直徑不同,暫不加入對比分析)。
根據(jù)以上分析可知,造成筆者工廠粗銑加工中崩刀頻繁的工藝原因為,電機面粗銑加工余量過大,加工負荷過高,導(dǎo)致刀具加工異常崩刀。
3.1.3 數(shù)控機床設(shè)備分析
經(jīng)檢查,設(shè)備主軸跳動、拉刀力、絲杠磨損、液壓油缸壓力、定位面平整度及高度等均正常。而且筆者工廠的4條缸體生產(chǎn)線均有同樣的問題產(chǎn)生,且問題不是批量產(chǎn)生,所以設(shè)備問題為非要因。
3.1.4 加工刀具情況分析
根據(jù)刀具工程師反饋,粗銑刀具入廠以來,從未檢查過減振棒固定螺釘擰緊力矩。工程師拆解粗銑刀具后實測,減振棒固定螺釘擰緊力矩為120 N·m,而刀具供應(yīng)商內(nèi)控指標(biāo)要求擰緊力矩要大于125 N·m。減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格,會造成粗銑加工過程中刀具跳動異常,影響加工的穩(wěn)定性。所以粗銑刀具減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格是要因。
3.2.1 工藝對比分析
對比A、B、C工廠可知,在同樣刀具結(jié)構(gòu)前提下,筆者工廠電機面精銑余量最小,即精銑加工負荷最小。所以精銑余量非要因。
3.2.2 數(shù)控機床設(shè)備分析
筆者工廠的4條缸體生產(chǎn)線均有同樣的問題產(chǎn)生,且振紋及刀痕問題不是批量產(chǎn)生,所以非要因。
3.2.3 加工刀具情況分析
根據(jù)刀具工程師反饋,精銑刀具入廠以來,從未檢查過減振棒固定螺釘擰緊力矩。拆解精銑刀具后實測,減振棒固定螺釘擰緊力矩為120 N·m,而刀具供應(yīng)商內(nèi)控指標(biāo)要求擰緊力矩要大于125 N·m。減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格,會造成精銑加工過程中刀具跳動異常。而在精銑刀具壽命末期,精銑刀片磨損量較大,而加工過程中的刀具跳動異??赡軙?dǎo)致加工振紋或加工刀痕問題。所以精銑刀具減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格是要因[4]。
根據(jù)分析可知,造成電機面粗銑加工過程中頻繁崩刀的主要原因有2點:一是電機面粗銑加工余量過大、加工負荷過高而導(dǎo)致的異常崩刀;二是粗銑刀具減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格,造成加工過程刀具跳動異常。解決措施如下。
(1)在工藝上優(yōu)化粗銑和精銑的加工余量分配,將電機面粗銑余量減少0.20 mm(圖6)。這樣可以減小粗銑刀加工負荷,降低粗銑刀崩刀頻率,從而減少刀具及工件返修或報廢的成本。
圖6 電機面粗銑余量調(diào)整
(2)在供應(yīng)商鑄造階段,調(diào)節(jié)夾具前后端面限位螺釘,使坭芯往前端偏移矯正,進而使后端電機面余量減小,最終將電機面毛坯厚度控制在下差(圖7)。這也能夠在符合圖紙要求的前提下減少電機面加工余量,降低加工負荷,最終達到提升刀具壽命的目的。
圖7 缸體電機面毛坯夾具矯正說明
(3)拆解所有電機面粗銑刀具,檢查減振棒固定螺釘擰緊力矩,重新按照內(nèi)控要求的扭矩擰緊,避免加工過程刀具跳動異常。
經(jīng)驗證,優(yōu)化分配粗銑和精銑的余量后,粗銑加工過程崩刀次數(shù)由12次/月降低為4次/月,崩刀次數(shù)明顯減少。而毛坯供應(yīng)商調(diào)整新制模具的夾具端面限位后,電機面加工余量平均值由5.80 mm降低至5.40 mm,優(yōu)化后電機面粗銑刀崩刀次數(shù)由4次/月降低為1次/月。當(dāng)?shù)毒吖?yīng)商拆解所有電機面粗銑刀具,按照內(nèi)控要求調(diào)整擰緊力矩后,電機面粗銑加工中崩刀次數(shù)由1次/月降低為0次/月。
粗銑刀具有8把刀片,每把刀片成本為32.6元,而每次崩刀后8把刀片都需要更換。因此在實施上述改善措施后,崩刀問題不再發(fā)生,每年可節(jié)約成本37 555.0元。除此之外,本次改進措施還為后續(xù)生產(chǎn)提供了經(jīng)驗教訓(xùn)。毛坯供應(yīng)商在制作新的毛坯鑄造模具時,應(yīng)組織技術(shù)團隊回顧毛坯特征尺寸,針對圖紙上差或下差控制的特征尺寸進行及時調(diào)整,避免不必要的工廢損失。同時,刀具供應(yīng)商應(yīng)制定電機面粗銑和精銑刀具的周期性檢查計劃,避免問題再次發(fā)生。
根據(jù)分析可知,造成電機面加工振紋及刀痕問題的主要原因,是精銑刀具減振棒固定螺釘擰緊力矩偏低,導(dǎo)致加工過程中精銑刀具異常跳動。解決措施如下。
(1)拆解所有電機面精銑刀具,檢查減振棒固定螺釘擰緊力矩,按內(nèi)控要求調(diào)整到規(guī)定值。
(2)刀具供應(yīng)商應(yīng)制定電機面粗銑和精銑刀具的周期性檢查計劃,避免問題再次發(fā)生。
經(jīng)驗證,在重新調(diào)整精銑刀具減振棒固定螺釘?shù)臄Q緊力矩后,徹底解決刀具壽命后期電機面概率性振紋及刀痕問題(圖8),同時也減少因該問題導(dǎo)致的工廢、返修費用,降低了刀具成本。而且本次措施也為后續(xù)生產(chǎn)增添經(jīng)驗教訓(xùn),避免再出現(xiàn)加工過程刀具跳動異常導(dǎo)致的振紋或刀痕問題。
圖8 優(yōu)化后加工振紋消失
本文通過人、機、料、法、環(huán)多角度分析,找出發(fā)動機電機面常見加工質(zhì)量問題的主要影響因素,并實施有效措施解決問題,提升電機面加工質(zhì)量,為汽車行業(yè)精益制造打下基礎(chǔ)[5]。實施改進措施的同時,也能形成相應(yīng)經(jīng)驗教訓(xùn)拓展至其他生產(chǎn)線及各基地相關(guān)制造領(lǐng)域,避免問題重復(fù)或持續(xù)發(fā)生導(dǎo)致異常工費損失,達到“降本增效,持續(xù)改進”的最終目標(biāo)。