李瑞宏
(湛江海濱船廠,廣東 湛江 524005)
某船采用減振聯(lián)軸裝置的新型減振方式實(shí)現(xiàn)減振。近期一次廠修前,該船高工況航行時(shí),左、右主機(jī)及軸系均有較為明顯的異常振動(dòng),船員反映在近4年使用中,因?yàn)檎駝?dòng),左主機(jī)第六檔B列基座橫向固定螺栓1支斷掉,右主機(jī)第七檔A列基座橫向固定螺栓1支斷掉,左、右主機(jī)基座橫向固定螺栓斷掉位置示意圖如圖1所示,需要結(jié)合本次廠修排除該故障。
圖1 左、右主機(jī)基座橫向固定螺栓斷掉位置示意圖
該船主推進(jìn)裝置是由柴油機(jī)、減振聯(lián)軸裝置、齒輪箱、推進(jìn)軸系支點(diǎn)軸承和調(diào)距槳系統(tǒng)組成。其中,減振聯(lián)軸裝置是由萬向聯(lián)軸器、中間支點(diǎn)軸承及減振器、高彈性聯(lián)軸器[1]3大部件組成。
為排除主推進(jìn)裝置振動(dòng)故障,首先運(yùn)用烏龜圖明確過程方法中的各項(xiàng)輸入和輸出要素,處理問題過程烏龜圖見圖2,進(jìn)而充分收集主推進(jìn)裝置的相關(guān)數(shù)據(jù),并使用分層法對(duì)各種數(shù)據(jù)和可能因素分別加以分析、研究,從修前勘驗(yàn)、拆前檢查測(cè)量、拆檢鑒定、原因分析4個(gè)方面跟蹤查找故障原因。
1)修前勘驗(yàn)。動(dòng)態(tài)勘驗(yàn)表明,當(dāng)左主機(jī)轉(zhuǎn)速為987 r/min、槳對(duì)應(yīng)螺距比為94%和右主機(jī)轉(zhuǎn)速為983 r/min、槳對(duì)應(yīng)螺距比為93%時(shí),軸系振動(dòng)值超標(biāo),主機(jī)振動(dòng)值也偏高,不能長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行。
圖2 處理問題過程烏龜圖
2)拆前檢查測(cè)量。拆修主機(jī)前,測(cè)量左、右主機(jī)曲柄臂距差(開檔差)[2],左主機(jī)第一檔垂直方向曲柄臂距差為+0.007 5 mm(計(jì)算值),超出0~-0.130 mm的標(biāo)準(zhǔn)要求;右主機(jī)第一檔垂直方向曲柄臂距差為+0.035 mm(計(jì)算值),超出0~-0.130 mm標(biāo)準(zhǔn)要求,其余各檔在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。第一檔曲軸臂距差數(shù)值為正,說明主機(jī)軸線低于中間支點(diǎn)軸承軸線,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3)拆檢鑒定。拆檢關(guān)聯(lián)圖如圖3所示,運(yùn)用圖3對(duì)主推進(jìn)裝置各部件進(jìn)行逐一檢查測(cè)量,細(xì)化拆檢鑒定過程。6個(gè)方面拆檢鑒定情況如下。
圖3 拆檢關(guān)聯(lián)圖
(1)主推調(diào)距槳裝置使用狀況正常。經(jīng)檢查,左、右螺旋槳槳葉沒有缺損、變形等缺陷,使用狀況良好。對(duì)左、右螺旋槳槳葉上的FKB(F為最大正車止檔位置,K為設(shè)計(jì)螺距位置,B為最大倒車止檔位置)標(biāo)記線與配油器機(jī)械指針刻度進(jìn)行校對(duì)檢查,檢查數(shù)據(jù)正常。
(2)艉軸和艉軸賽龍軸承間隙符合要求。用塞尺原位檢查測(cè)量艉軸和艉軸賽龍軸承間隙,配合間隙符合要求。
(3)艉軸中間支點(diǎn)軸承使用狀況正常。原位檢查測(cè)量中間支點(diǎn)軸承間隙,軸瓦的工作表面使用狀況良好,配合間隙符合要求。
(4)齒輪箱使用狀況正常。左齒輪箱拆箱體觀察孔,檢查齒輪工作表面,齒輪工作狀況良好。右齒輪箱拆上蓋,吊出車轂,檢查剎車片和齒輪,剎車片和齒輪工作狀況良好。
(5)主機(jī)與中間支點(diǎn)軸承軸線對(duì)中數(shù)據(jù)超標(biāo)。在拆卸主機(jī)高彈性聯(lián)軸器和萬向聯(lián)軸器后,以中間支點(diǎn)軸承的短軸為基準(zhǔn),測(cè)量中間支點(diǎn)軸承與主機(jī)的對(duì)中情況,在直徑230 mm位置測(cè)得數(shù)據(jù)超出“徑向?qū)χ?外圓)允差為±0.50 mm,角向?qū)χ?平面)允差為±0.25 mm/230 mm”的標(biāo)準(zhǔn)要求,調(diào)整前的主機(jī)與中間支點(diǎn)軸承軸線測(cè)量值見表1。
表1 調(diào)整前的主機(jī)與中間支點(diǎn)軸承軸線測(cè)量值 mm
2臺(tái)主機(jī)與中間支點(diǎn)軸承軸線對(duì)中測(cè)量數(shù)據(jù)均不滿足《高彈性聯(lián)軸器安裝使用維護(hù)說明書》的對(duì)中要求,說明2臺(tái)主機(jī)與中間支點(diǎn)軸承軸線調(diào)整前的對(duì)中情況不理想。
(6)主機(jī)及隔振器檢查情況。外觀檢查左、右主機(jī)隔振器橡膠表面,沒有裂紋、老化等現(xiàn)象,使用狀況正常。拆檢左、右主機(jī)各12套活塞環(huán),發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)嚴(yán)重異常磨損,活塞環(huán)的側(cè)面磨成臺(tái)階,活塞環(huán)表面存在麻點(diǎn);右主機(jī)A1缸的第4道油環(huán)斷裂,B5缸的第3道氣環(huán)、第4道油環(huán)斷裂。左主機(jī)A6、B5缸和右主機(jī)A1、A3、A4、A6、B5、B6缸汽缸套的活塞行程區(qū)域異常磨損0.24 ~0.65 mm,磨成臺(tái)階;其余16個(gè)汽缸套內(nèi)壁有明顯的縱向拉痕,工作狀態(tài)不好。左、右主機(jī)16個(gè)缸的噴油器啟噴試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)噴油器滴油或霧化不良,其余8個(gè)噴油器啟噴試驗(yàn)正常。
4)原因分析。該船的高彈性聯(lián)軸器、中間支點(diǎn)軸承、萬向聯(lián)軸器3個(gè)部件軸線的對(duì)中方式較為特殊,技術(shù)要求高。通過對(duì)拆檢情況、測(cè)量數(shù)據(jù)、減振聯(lián)軸裝置、主機(jī)隔振裝置固有結(jié)構(gòu)進(jìn)行層層分析,確定2臺(tái)主機(jī)、軸系運(yùn)行時(shí)振動(dòng)異常的主要原因如下。
(1) 不同于其他船柴油機(jī)剛性機(jī)座安裝或公共機(jī)架隔振器安裝,該船主機(jī)的安裝方式較為特殊,主機(jī)座采用單層隔振器的彈性安裝,每臺(tái)主機(jī)共裝設(shè)8個(gè)橡膠隔振器,這種設(shè)計(jì)有利于消除主機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng),但是對(duì)主機(jī)的對(duì)中安裝工作影響較大。因?yàn)橹鳈C(jī)基座與船體基座間的隔振器為橡膠部件,其受載荷后變形較大,且性能隨著使用時(shí)間變長(zhǎng)會(huì)逐漸變差,造成主機(jī)整體下降,導(dǎo)致主機(jī)、高彈性聯(lián)軸器、中間支點(diǎn)軸承、萬向聯(lián)軸器、齒輪箱軸線對(duì)中狀況變差。
(2) 對(duì)裝有橡膠隔振器的柴油機(jī),考慮到新安裝隔振器的壓縮變形,按規(guī)范應(yīng)使柴油機(jī)軸線高于中間支點(diǎn)軸承軸線,但其高出量不能超過徑向?qū)χ性什?。因此,有可能柴油機(jī)上船安裝時(shí)沒有控制好軸線的高出量,導(dǎo)致使用一段時(shí)間后軸系對(duì)中出現(xiàn)超差的情況。
(3) 主機(jī)活塞環(huán)、汽缸套存在異常磨損,噴油器霧化不良,會(huì)導(dǎo)致主機(jī)工況不均,尤其是在高負(fù)荷時(shí),主機(jī)各缸爆炸壓力不均勻,使主機(jī)產(chǎn)生不均勻的振動(dòng)[3],進(jìn)一步導(dǎo)致軸系異常振動(dòng),以及主機(jī)基座橫向固定螺栓斷掉。
結(jié)合該船主推進(jìn)裝置固有結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及對(duì)中數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,若采用傳統(tǒng)的方法,分別單獨(dú)對(duì)高彈性聯(lián)軸器與中間支點(diǎn)軸承安裝對(duì)中,或者中間支點(diǎn)軸承與萬向聯(lián)軸器安裝對(duì)中,短時(shí)間無法糾正原有的對(duì)中偏差,甚至需要移動(dòng)主機(jī)或齒輪箱來調(diào)整,工作量非常大,修理周期無法保證。
考慮到修前測(cè)量的數(shù)據(jù)偏差不算很大,經(jīng)多次計(jì)算確認(rèn),可在不移動(dòng)主機(jī)或齒輪箱的情況下,通過調(diào)整中間支點(diǎn)軸承來滿足對(duì)中要求,具體實(shí)施過程如下。
1) 更換主機(jī)全部噴油器噴嘴,以及左、右主機(jī)各12缸的汽缸套和活塞環(huán)。主機(jī)各部件裝復(fù)完整后,拆卸外圍主管系附件(如排氣管,滑油、燃油管,海、淡水管等)的聯(lián)接管,安裝淡水管和滑油管法蘭封板,加注滑油、淡水,待主機(jī)隔振器在主機(jī)自重預(yù)壓足夠長(zhǎng)時(shí)間、靜變形穩(wěn)定,即后續(xù)蠕變非常小后,再進(jìn)行對(duì)中。
2) 左、右齒輪箱各部件裝復(fù)完整后,拆卸齒輪箱外圍主管系附件(如滑油、冷卻水管等)的聯(lián)接管,安裝冷卻水管和滑油管法蘭封板,加注滑油、冷卻水,再進(jìn)行對(duì)中。
3) 制作用于萬向聯(lián)軸器對(duì)中用的等長(zhǎng)(即L1=L2)的雙針尖式對(duì)中工具一對(duì),雙針尖式對(duì)中工具示意圖如圖4所示。用雙針尖式對(duì)中工具對(duì)中間支點(diǎn)軸承與齒輪箱間的萬向聯(lián)軸器進(jìn)行對(duì)中。
(a)主動(dòng)端 (b)從動(dòng)端圖4 雙針尖式對(duì)中工具示意圖
4) 為盡量消除由于因加工(主機(jī)飛輪或中間支點(diǎn)軸承法蘭等)引起的同心度和平行度誤差的影響,在每次對(duì)中測(cè)量時(shí),主、從動(dòng)軸都旋轉(zhuǎn)90°,然后測(cè)量第2點(diǎn),一圈共測(cè)量4點(diǎn)。對(duì)高彈性聯(lián)軸器與中間支點(diǎn)軸承、中間支點(diǎn)軸承與萬向聯(lián)軸器進(jìn)行同步對(duì)中,對(duì)每座中間支點(diǎn)軸承的8塊基座鋼質(zhì)墊片進(jìn)行打磨調(diào)整,改變基座鋼質(zhì)墊片高低及傾角,并對(duì)中間支點(diǎn)軸承前后左右移動(dòng)調(diào)整,使主機(jī)高彈性聯(lián)軸器、中間支點(diǎn)軸承、萬向聯(lián)軸器3種部件的軸線對(duì)中都符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
5) 重新對(duì)中間支點(diǎn)軸承4塊基座鋼質(zhì)墊片配鉸定位孔,加工配鉸定位螺栓,并擰緊4支配鉸的定位螺栓。再擰緊其余4支松配的基座緊固螺栓。
6) 再次對(duì)主機(jī)高彈性聯(lián)軸器、中間支點(diǎn)軸承、萬向聯(lián)軸器進(jìn)行對(duì)中檢查,調(diào)整后的主機(jī)齒輪箱與中間支點(diǎn)軸承軸線對(duì)中數(shù)據(jù)符合“專用對(duì)中工具兩尖端的不對(duì)中度不大于2 mm,用卡尺或鋼皮尺測(cè)量,目測(cè)即可”的標(biāo)準(zhǔn)要求,調(diào)整后的主機(jī)齒輪箱與中間支點(diǎn)軸承軸線測(cè)量值見表2。調(diào)整后的主機(jī)與中間支點(diǎn)軸承軸線測(cè)量值見表3。
7) 裝復(fù)高彈性聯(lián)軸器、中間支點(diǎn)軸承和萬向聯(lián)軸器后,對(duì)左、右主機(jī)曲軸臂距差測(cè)量檢查,測(cè)量左、右主機(jī)曲柄臂距差(計(jì)算值):左主機(jī)第一檔垂直方向曲柄臂距差為-0.020 mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,其余各檔在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);右主機(jī)第一檔垂直方向曲柄臂距差為-0.010 mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,其余各檔在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
表2 調(diào)整后的主機(jī)齒輪箱與中間支點(diǎn)軸承軸線測(cè)量值 mm
表3 調(diào)整后的主機(jī)與中間支點(diǎn)軸承軸線測(cè)量值 mm
該船主推進(jìn)裝置裝復(fù)完整后,進(jìn)行了3天修后航行試驗(yàn),試驗(yàn)情況如下。
1)主機(jī)100%負(fù)荷時(shí),雙機(jī)進(jìn)10,左主機(jī)進(jìn)10工況:轉(zhuǎn)速是994 r/min,對(duì)應(yīng)槳角或螺距比是95%。右主機(jī)進(jìn)10工況:轉(zhuǎn)速是987 r/min,槳對(duì)應(yīng)螺距比是97%,2臺(tái)主機(jī)及軸系工作平穩(wěn)。
2)主機(jī)110%負(fù)荷時(shí),雙機(jī)進(jìn)10,左主機(jī)進(jìn)10工況:轉(zhuǎn)速是994 r/min,對(duì)應(yīng)槳角或螺距比是97%。右主機(jī)進(jìn)10工況:轉(zhuǎn)速是987 r/min,槳對(duì)應(yīng)螺距比是99%,2臺(tái)主機(jī)及軸系工作平穩(wěn)。
該船修理完工出廠后,經(jīng)過1年多航行驗(yàn)證,左、右主推進(jìn)裝置各種工況的振動(dòng)情況正常,表明該故障徹底排除。
該船主推進(jìn)裝置的減振聯(lián)軸裝置是較為先進(jìn)的減振設(shè)計(jì)方式,這種新型設(shè)計(jì)有利于消除柴油機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng),但是對(duì)主機(jī)的對(duì)中安裝工作要求較高。本文采用合理對(duì)中方法,通過調(diào)整中間支點(diǎn)軸承對(duì)高彈性聯(lián)軸器和萬向聯(lián)軸器的軸線偏差進(jìn)行彌補(bǔ)、改善,以最短的時(shí)間完成了主機(jī)高彈性聯(lián)軸器、中間支點(diǎn)軸承、萬向聯(lián)軸器的對(duì)中工作。在修理過程中,合理運(yùn)用過程方法、分層法、因果分析法等統(tǒng)計(jì)方法,排除了主推進(jìn)裝置振動(dòng)故障,對(duì)解決船舶類似故障具有重要的參考意義。