梁 天
(中海石油(中國(guó))有限公司深圳分公司,廣東深圳 528400)
工業(yè)干衣機(jī)廣泛應(yīng)用在各行各業(yè)中,是石油化工企業(yè),特別是孤島式海洋平臺(tái)或油輪必不可少的機(jī)電設(shè)備?,F(xiàn)有研究和報(bào)道中將干衣機(jī)按照加熱方式分為熱泵式、電熱式、燃?xì)馐胶臀⒉ㄊ絒1]。各種加熱方式各有優(yōu)缺點(diǎn),能源效率也不相同。目前我國(guó)使用的干衣機(jī)大多是電干衣機(jī)[2]。干衣機(jī)分為家用與工業(yè)用途,本文主要討論的是工業(yè)用途的電加熱式服裝烘干機(jī)。
工業(yè)服裝烘干機(jī)是將洗滌后的濕織物進(jìn)行干燥處理的洗滌設(shè)備,其優(yōu)點(diǎn)為投入成本低、運(yùn)行費(fèi)用低,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格較低,目前國(guó)內(nèi)干衣機(jī)生產(chǎn)廠家大多是沿用早期進(jìn)口干衣機(jī)的生產(chǎn)圖紙,依葫蘆畫瓢,缺乏技術(shù)改造能力[3]。我國(guó)南海某石油鉆采平臺(tái)有若干臺(tái)電加熱式工業(yè)服裝干衣機(jī),從投入使用至今已運(yùn)行十多年,生產(chǎn)廠家已停止生產(chǎn)該系列的干衣機(jī)。由于干衣機(jī)運(yùn)行環(huán)境溫度較高,使用周期長(zhǎng),操作系統(tǒng)已損壞并且不可修復(fù),常規(guī)的作法是整體更換新的工業(yè)干衣機(jī),但由于工業(yè)干衣機(jī)體積龐大,大于海上石油鉆采平臺(tái)常規(guī)門口的寬度,更換非常困難,需要熱工切割多面墻壁才能整體更換,再加上海上施工費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于陸地施工費(fèi)用,更換施工費(fèi)用高于新設(shè)備的費(fèi)用,故提出了使用可編程控制器和觸摸屏組成的工業(yè)干衣機(jī)控制系統(tǒng),自主設(shè)計(jì)并安裝控制系統(tǒng)的硬件及軟件,采用最簡(jiǎn)單最實(shí)用的控制方法,增加參數(shù)設(shè)置和故障顯示功能,提高工業(yè)干衣機(jī)的自動(dòng)化程度和降低維修難度。該控制系統(tǒng)的應(yīng)用,為公司節(jié)省大量的費(fèi)用,可輕易拓展到其他控制系統(tǒng)損壞的干衣機(jī),運(yùn)行可靠穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)易。
干衣機(jī)依靠?jī)?nèi)部的加熱元件對(duì)進(jìn)入機(jī)體內(nèi)的外界空氣進(jìn)行加熱,同時(shí)依靠電機(jī)帶動(dòng)滾筒或葉輪轉(zhuǎn)動(dòng),使加熱后的空氣與衣物接觸,經(jīng)過濾冷凝或者直接排出機(jī)外[4]。工業(yè)干衣機(jī)的機(jī)械部分由基座、滾筒、滾輪、皮帶、排風(fēng)機(jī)、玻璃門等組成。電氣部分包括加熱絲、滾筒馬達(dá)、排風(fēng)機(jī)馬達(dá)、變頻器、斷路器、變壓器、接觸器、控制板卡、顯示操作面板、進(jìn)出風(fēng)口溫度傳感器和玻璃門限位等組成。外部的空氣經(jīng)過PTC 發(fā)熱元件(加熱絲)加熱后進(jìn)入滾筒,加熱滾筒里面的衣物,濕熱的空氣經(jīng)過毛絮過濾網(wǎng)從底部通過離心式排風(fēng)扇排出,如圖1所示。
圖1 電熱式干衣機(jī)結(jié)構(gòu)原理[5]
為達(dá)到既能快速干衣又安全可靠、不傷衣物,經(jīng)試驗(yàn),可根據(jù)衣服的材質(zhì)將出風(fēng)口溫度上限設(shè)定在50~70 ℃之間[6]。工業(yè)干衣機(jī)加熱絲共有6 個(gè),由3 個(gè)接觸器控制,每一個(gè)加熱絲有3 個(gè)繞組,接成星型,每?jī)蓚€(gè)加熱絲并聯(lián)加熱。滾筒馬達(dá)由變頻器控制,可以在一定的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)滾筒的轉(zhuǎn)速,使?jié)L筒內(nèi)的衣物從滾筒的最高處開始落下,增加衣物與熱空氣的接觸面積。排風(fēng)機(jī)主要把滾筒內(nèi)的熱空氣往外排出。控制系統(tǒng)的核心是根據(jù)溫度需求接通與斷開加熱絲的電源。工業(yè)干衣機(jī)的控制邏輯為檢測(cè)到玻璃門關(guān)好后,操作人員接下啟動(dòng)按鈕,排風(fēng)機(jī)和滾筒馬達(dá)啟動(dòng),檢測(cè)到進(jìn)風(fēng)口溫度低于進(jìn)風(fēng)口預(yù)設(shè)溫度后啟動(dòng)第一組加熱絲,延時(shí)預(yù)設(shè)的時(shí)間后進(jìn)風(fēng)口溫度還沒達(dá)到預(yù)設(shè)溫度,再啟動(dòng)第二組加熱絲,再經(jīng)過一段時(shí)間的延時(shí),進(jìn)風(fēng)口溫度還沒達(dá)到預(yù)設(shè)溫度,再啟動(dòng)第三組加熱絲。由于蒸發(fā)過程是一個(gè)吸熱過程,含濕空氣溫度要明顯低于進(jìn)氣口的溫度[7]。當(dāng)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到預(yù)設(shè)時(shí)間或進(jìn)風(fēng)口溫度與出風(fēng)口溫差小于預(yù)設(shè)值后停止加熱,延時(shí)一段時(shí)間后滾筒和風(fēng)機(jī)停止工作。
根據(jù)工業(yè)干衣機(jī)的控制系統(tǒng)組成及工作原理,設(shè)計(jì)出工業(yè)干衣機(jī)的電氣原理圖,如圖2所示。主回路方面,380 V 電源引入后分配給4 個(gè)斷路器Q0~Q3,其中Q0 是兩個(gè)電機(jī)的電源斷路器,Q1、Q2 和Q3 是加熱絲的斷路器。滾筒電機(jī)由一個(gè)普通變頻器控制轉(zhuǎn)速和正反轉(zhuǎn),排風(fēng)電機(jī)由接觸器KM0 控制啟動(dòng)和停止;加熱絲也由接觸器KM1、KM2和KM3控制啟動(dòng)和停止。
圖2 工業(yè)干衣機(jī)控制系統(tǒng)電氣原理
控制回路方面,控制電源通過380/220 V 電源變壓器提供,220 V 電源為24 V 直流電源模塊和接觸器線圈供電??刂葡到y(tǒng)采用可編程邏輯控制器(PLC)和觸摸屏實(shí)現(xiàn),可編程邏輯控制器的核心是擁有高速大容量數(shù)據(jù)處理能力的微處理器,它融合了多種現(xiàn)代化技術(shù),包括計(jì)算機(jī)處理技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、電子元器件技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),是一類全新、應(yīng)用范圍十分廣泛的自動(dòng)控制裝置[8]。本控制系統(tǒng)采用AB 公司的MicroLogix1400 系列PLC,為了節(jié)省控制面板上的按鈕和PLC 的輸入端口,啟動(dòng)和停止采用一個(gè)按鈕控制。PLC 的輸入包括急停按鈕、門開關(guān)、進(jìn)風(fēng)口超溫開關(guān)、滾筒電機(jī)和排風(fēng)電機(jī)過熱開關(guān)和啟動(dòng)/停止按鈕。PLC的輸出包括加熱絲接觸器、排風(fēng)機(jī)接觸器、滾筒正反轉(zhuǎn)接觸器、總故障接觸器和啟動(dòng)/停止指示接觸器。兩路PT100 溫度傳感器接到熱電阻輸入模塊RTD/Resistance Module 的兩個(gè)輸入通道上。PLC 輸入輸出地址分配表如表1 所示。
表1 PLC輸入輸出地址分配表
織物滾筒烘干可分為4 個(gè)階段:升溫階段、恒速烘干階段、降速烘干和吹冷風(fēng)階段。升溫階段烘干速率不斷提高;恒速烘干階段烘干速率保持不變;降速烘干階段烘干速率呈線性減少;吹冷風(fēng)階段增加滾筒內(nèi)空氣流通,烘干效率提高。
啟動(dòng)和停止采用一個(gè)按鈕控制,一鍵操作,用最簡(jiǎn)潔的操作方式,減少使用者的學(xué)習(xí)成本。增加干衣機(jī)剩余時(shí)間的顯示,讓使用者一目了然,減少對(duì)未知事物的焦慮感。讓使用者對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生好的印象,從而讓產(chǎn)品與用戶產(chǎn)生進(jìn)一步的交流[9]。把四通道熱電阻輸入模塊設(shè)置成熱電阻PT100,模塊就可以把溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,在程序中用除法指令把數(shù)字量除以10即可得到十進(jìn)制的實(shí)際溫度值,由于溫度不會(huì)突變,為了讓溫度值顯示更加穩(wěn)定,設(shè)置每2 s讀一次溫度值存到寄存器中,進(jìn)而在觸摸屏畫面上顯示,部分程序如圖3所示。
圖3 啟動(dòng)與停止部分程序
為了方便烘干不同濕度和厚度的衣物,編程時(shí)充分考慮一個(gè)運(yùn)行周期的時(shí)間可調(diào),進(jìn)風(fēng)口和排風(fēng)口溫度差停機(jī)值可調(diào),正反轉(zhuǎn)可設(shè)置等。編程上采用比較延時(shí)法,啟動(dòng)時(shí),當(dāng)檢測(cè)到實(shí)際溫度沒達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí),啟動(dòng)第一組加熱絲,延時(shí)一段時(shí)間,當(dāng)進(jìn)風(fēng)口溫度還沒達(dá)到預(yù)設(shè)值,再啟動(dòng)第二組加熱絲,以此類推;當(dāng)進(jìn)風(fēng)口溫度達(dá)到預(yù)設(shè)溫度,先停止第一組加熱絲,延時(shí)一段時(shí)間,當(dāng)進(jìn)風(fēng)口溫度還超過預(yù)設(shè)溫度,再停止第二組加熱絲,以此類推,當(dāng)進(jìn)風(fēng)口溫度維持在預(yù)設(shè)溫度值內(nèi),保持加熱絲不動(dòng),這樣就可以盡量降低接觸器的頻繁接通與斷開,延長(zhǎng)接觸器的使用壽命。當(dāng)進(jìn)風(fēng)口溫度與排風(fēng)口溫度相差值達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí)或運(yùn)行時(shí)間到達(dá)預(yù)設(shè)時(shí)間值后,自動(dòng)停止干衣機(jī)的運(yùn)行,提高干衣機(jī)的自動(dòng)化程序。程序控制邏輯圖如圖4所示。
圖4 程序控制邏輯
觸摸屏監(jiān)控畫面的左邊以進(jìn)風(fēng)口和排風(fēng)口的溫度顯示為主,啟動(dòng)/停止可以通過觸摸屏上的按鍵操作或者實(shí)體按鍵操作;右邊顯示干衣機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)及加熱絲的啟動(dòng)與停止?fàn)顟B(tài)(停止時(shí)不顯示,啟動(dòng)加熱時(shí)才顯示),右上角顯示剩余時(shí)間,如圖5 所示。加熱絲的啟動(dòng)與停止由進(jìn)風(fēng)口的溫度和設(shè)置值決定,根據(jù)衣物的厚度與濕度設(shè)置干衣機(jī)的運(yùn)行參數(shù),達(dá)到以最合適的溫度高效烘干衣物的要求。操作人員不需要用電腦來更改控制程序,只需要在觸摸屏上更改相應(yīng)的參數(shù)即可,如圖6所示。
圖5 干衣機(jī)監(jiān)控畫面
圖6 參數(shù)設(shè)置畫面
工業(yè)干衣機(jī)屬于高溫動(dòng)設(shè)備,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行容易出現(xiàn)報(bào)警或故障。當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到有故障發(fā)生時(shí),自動(dòng)停止干衣機(jī)的運(yùn)行,自動(dòng)記錄故障點(diǎn),在觸摸屏監(jiān)控畫面上方顯示故障信息,進(jìn)入故障顯示畫面中也可以查看詳細(xì)的故障信息。只有按下復(fù)位按鈕才能解除故障。為了方便維修人員快速處理故障,設(shè)置了故障顯示畫面,如圖7所示,PLC 輸入的每一個(gè)回路出現(xiàn)故障時(shí),都在故障顯示畫面中以紅色的標(biāo)志顯示故障回路,維修人員通過查看電氣原理圖即可快速定位故障點(diǎn),進(jìn)而提高故障處理效率,降低停機(jī)時(shí)間。
圖7 故障顯示畫面
由可編程控制器和觸摸屏組成的工業(yè)干衣機(jī)控制系統(tǒng),操作簡(jiǎn)易,可靠性高,壽命長(zhǎng),適用性強(qiáng),故障排查快速??梢詰?yīng)用在更新?lián)Q代新設(shè)備較為困難的海上石油開采平臺(tái)或輪船中,解決了更換新設(shè)備的施工費(fèi)用高的問題,減短了施工周期,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命??刂葡到y(tǒng)能滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際要求,一般人員都能熟練使用,持電工證的電工都能進(jìn)行維護(hù)與維修。但控制方式較為傳統(tǒng),自動(dòng)化程序高但智能化程度低,以后需要利用多種先進(jìn)的傳感器和智能化算法,實(shí)現(xiàn)智能控制。通過重力傳感器和溫濕度傳感器能在衣物烘干后,烘干機(jī)自動(dòng)停止工作,減少電能浪費(fèi)[10]。