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分子篩純化系統(tǒng)蒸汽加熱器泄漏故障的分析及處理

2022-02-25 11:26王磊
冶金動力 2022年1期
關(guān)鍵詞:管束內(nèi)壁溶解氧

王磊

(國能新疆化工有限公司,新疆烏魯木齊 831499)

引言

蒸汽加熱器是分子篩純化系統(tǒng)中的重要設(shè)備之一,其密封性能的高低直接關(guān)系到整套空分設(shè)備的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。蒸汽加熱器一旦發(fā)生泄漏,水蒸氣進入污氮,就會引起分子篩純化系統(tǒng)的催化劑中毒,所以對蒸汽加熱器密封系統(tǒng)的要求特別高。尤其是在使用一段時間,若檢修運行時發(fā)現(xiàn)大面積泄漏,不僅會延誤開車時間,而且拆裝修復極為不便。

空分裝置蒸汽加熱器(E08)是通過管程250 ℃蒸汽來加熱殼程進來的32 ℃的污氮,將污氮加熱到150 ℃以上,送入分子篩中進行再生。該加熱器形式為立式管殼式換熱器,管程分為獨立的兩個腔室,其中管程上封頭位于殼程上部,管程下封頭位于殼程中。具體結(jié)構(gòu)見圖1。

1 故障情況

該設(shè)備自2016年4月27日投用,2020年1月10日至2020 年6 月18 日,該蒸汽加熱器共計發(fā)生6 次換熱管束泄漏,且越往后泄漏越頻繁。同時,根據(jù)統(tǒng)計表可以發(fā)現(xiàn),泄漏都發(fā)生在西側(cè)腔室的管束上(見圖1)。管束是立式布置,具體泄漏情況見表1。

表1 泄漏情況匯總表

通過對泄漏管束的位置統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),減薄及泄漏位置都集中在管箱(左邊)最先接觸到污氮氣位置的前幾排管束的中下部(見圖2)。

圖2 管束減薄位置

表2 E08設(shè)計參數(shù)

從設(shè)計參數(shù)看,污氮和水蒸氣的進口溫差比較大,有218 ℃。管束與殼程壓力差約1 MPa。管束材質(zhì)是10#鋼。從投用2016年4月到發(fā)生泄漏2020年1月,中間使用時間有3年8個月。

2 試驗分析

為科學合理地開展此項分析工作,針對此蒸汽加熱器管泄漏破裂失效的可能原因,將泄漏的管束從換熱器中抽出,擬先進行宏觀檢查,在此基礎(chǔ)上展開進一步的分析試驗工作,找到管束失效的具體原因,并提出安全運行的合理建議。

2.1 宏觀檢查

(1)從圖3 換熱管的截面圖可以看出,管束截面壁厚呈現(xiàn)明顯的不同的兩個區(qū)域,從管束端面向內(nèi)部看,可以觀察到一圈一圈的環(huán)形槽。

圖3 管束截面圖

(2)將換熱管束減薄與非減薄分界面剖開,觀察管束內(nèi)部的形貌特征。通過圖4可以觀察到明顯的交替出現(xiàn)的暗黑色區(qū)域和光亮的金屬區(qū)域,通過沿管束軸面觀察,暗黑色區(qū)域要低于光亮區(qū)域。暗黑色區(qū)域處于環(huán)形槽底部,光亮的金屬裸露區(qū)處于環(huán)形槽的頂部。而且圖4 的管束左半部分(泄漏孔所在的面)的暗黑色區(qū)域要大于右半部分。

圖4 沿減薄與非減薄分界面將管束剖開

(3)截取一段未穿孔但有減薄處管束剖開觀察內(nèi)壁形貌,從圖5 上可以看出,減薄處(圖5 上部管束)管束內(nèi)壁有明顯的腐蝕,腐蝕產(chǎn)物較多,而未明顯減薄處(圖5下部管束)管束內(nèi)壁較為光滑。

圖5 未穿孔管束內(nèi)壁形貌

2.2 顯微鏡形貌觀察

通過顯微鏡觀察泄漏管束內(nèi)部形貌,從圖6 可以看出,左側(cè)較小的泄漏孔直徑大概在0.3 mm 左右,右側(cè)較大的泄漏孔長徑在1.3 mm 左右,短徑在0.5 mm 左右,且在兩個泄漏孔之間,還可以看到一串更加小的蝕坑,形成了一條蝕坑帶。

圖6 泄漏管束內(nèi)部顯微形貌

2.3 金相分析

通過對管束進行金相分析結(jié)果,從圖7 上可以看出管束的金相結(jié)果正常,主要是鐵素體與珠光體,未出現(xiàn)材質(zhì)劣化現(xiàn)象。

圖7 金相圖片

2.4 掃描電鏡分析

針對管束泄漏孔的掃描電鏡圖,從圖8 上可以看出該泄漏孔周邊較為齊整圓滑,有明顯的向外沖刷的痕跡。同時,在泄漏孔周邊可以看到較為分散的腐蝕凹坑。泄漏孔邊緣有較多腐蝕產(chǎn)物。

圖8 泄漏孔掃描鏡

2.5 能譜分析

對管束內(nèi)壁及點蝕坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物進行能譜分析,結(jié)果見圖9。從能譜分析結(jié)果看,腐蝕垢的主要成分是鐵的氧化物,未見其他的腐蝕介質(zhì)元素。

圖9 泄漏孔附近能譜分析結(jié)果

3 試驗結(jié)果與原因分析

(1)從管束的截面宏觀看,管束截面明顯地分為減薄和未減薄兩部分,向污氮側(cè)管束內(nèi)壁較背污氮側(cè)管束內(nèi)壁減薄明顯。從泄漏管束內(nèi)部形貌看,管束內(nèi)壁有明顯的一圈一圈的環(huán)形腐蝕槽特征。

(2)對管束內(nèi)壁的減薄面及未減薄面進行金相分析,金相組織主要是鐵素體和珠光體,金相組織正常,說明材質(zhì)未發(fā)生劣化,非材質(zhì)劣化引發(fā)的泄漏。

(3)剖開管束,可以觀察到管內(nèi)壁向污氮側(cè)較背污氮側(cè)的內(nèi)壁裸露金屬更少。從裸露金屬上的豎形條紋可以看出自上而下的蒸汽對管束內(nèi)壁沖刷作用。觀察泄漏孔位置,可以看出泄漏孔都位于向污氮側(cè)環(huán)形槽底部位置,且周圍腐蝕垢都較多。

(4)截取一段未發(fā)生泄漏的管束內(nèi)壁,可以看到向污氮側(cè)管束內(nèi)壁的腐蝕產(chǎn)物要明顯多于背污氮側(cè)。結(jié)果與發(fā)生泄漏的管段特征一致。向污氮側(cè)內(nèi)壁可以看出一處河流狀腐蝕形貌特征,可以證明向污氮側(cè)管束內(nèi)壁曾發(fā)生過蒸汽的液化。腐蝕產(chǎn)物呈層狀、疏松、多孔等特征,這些特征都利于蒸汽凝液的沉積匯聚,伴隨著內(nèi)部蒸汽的高溫作用,會導致沉積匯聚處溶解氧、腐蝕介質(zhì)集聚,濃度上升從而增大腐蝕速率,最終形成局部穿孔泄漏。

(5)通過顯微鏡觀察結(jié)果,兩個泄漏孔均發(fā)生在環(huán)形槽底部。這是因為隨著腐蝕的進行,腐蝕產(chǎn)物逐漸累積,環(huán)形槽頂部腐蝕產(chǎn)物受到的蒸汽沖刷作用要大于環(huán)形槽底部,導致頂部腐蝕產(chǎn)物形成后就被沖刷帶走,而底部腐蝕產(chǎn)物由于受到環(huán)形槽頂部阻擋沖刷作用減弱,所以底部會形成較厚的腐蝕產(chǎn)物層,這些疏松且?guī)в锌锥吹母g產(chǎn)物層極易成為凝液的沉積匯聚點,且本身由于腐蝕量較大,環(huán)形槽底部管束壁厚更薄,所以導致泄漏部位都發(fā)生在環(huán)形槽底部。

(6)掃描電鏡觀察管束內(nèi)壁及泄漏孔,兩個泄漏孔均有一處開裂,其余位置均較為平整。兩個泄漏孔內(nèi)壁均基本與管束內(nèi)壁垂直,呈鑿槽型特征。在泄漏孔的周邊可以發(fā)現(xiàn)較多的腐蝕產(chǎn)物及分散的點蝕坑。同時在遠離泄漏孔的位置也都發(fā)現(xiàn)了分散的點蝕坑。說明管束內(nèi)壁存在普遍的點蝕情況,點蝕坑大小不一。

(7)對管束內(nèi)壁能譜分析,在泄漏孔附近及遠離泄漏孔的位置,能譜分析結(jié)果都含有Fe 和O 元素,個別部位還含有C 元素。說明內(nèi)壁腐蝕介質(zhì)主要是鐵的氧化物。

綜上所述,此次換熱管泄漏原因是垢下腐蝕作用造成的點蝕泄漏。成因是換熱管內(nèi)外的溫差造成管束內(nèi)壁蒸汽液化形成凝液附著在內(nèi)壁上,當凝液中有溶解氧時,會發(fā)生溶解氧腐蝕,鐵和水中的溶解氧形成兩個電極,在管束內(nèi)壁表面會形成無數(shù)個微電池。其腐蝕機理如下[1]:

陽極反應:Fe→Fe2++2e(氧化反應)

陰極反應:02+2H2O+4e→4OH-(還原反應)

當氧足夠多時,發(fā)生如下反應:

4Fe(OH)2+02+2H2O→4Fe(OH)3

Fe(OH)2+2Fe(OH)3→Fe304+4H2O

在弱堿性條件下,溶解析出的鐵離子(Fe2+)變成氫氧化鐵,呈沉積物狀堆積在陽極上,在這種狀態(tài)下,沉積物內(nèi)凝液中的氧濃度與陰極表面上水中的氧濃度之間,由于濃度差而形成氧濃度差腐蝕電池對管束內(nèi)壁造成腐蝕,最終生成性質(zhì)穩(wěn)定的黑褐色的氧化產(chǎn)物Fe304。氧化產(chǎn)物部位提供了溶解氧及堿的濃縮空間,同時溶解氧及堿會對氧化產(chǎn)物層造成腐蝕,使得氧化產(chǎn)物層變得疏松多孔。進而使得水蒸氣中的溶解氧易于透過氧化產(chǎn)物層對基體金屬造成直接腐蝕,導致基體組織發(fā)生海綿化。金屬基體組織一旦被海綿化,其耐蝕性能和機械性能會變差。隨著氧化產(chǎn)物層增厚,氧化產(chǎn)物層中的間隙也在不斷擴大、蔓延。凝液匯聚空間也隨之增大增多。對管束內(nèi)壁的腐蝕也隨之加劇。最終造成管束局部垢下腐蝕穿孔泄漏。

根據(jù)發(fā)生泄漏管束位置特點,泄漏管束是向污氮側(cè)前排管束的中下部,這是由于向污氮側(cè)前排管束受到污氮的低溫沖擊換熱更強烈,產(chǎn)生的蒸汽凝液更多,腐蝕也會更嚴重,隨著對污氮的加熱,到后排管束,污氮溫度已經(jīng)升高,產(chǎn)生的蒸汽凝液少,腐蝕也會減弱。同理,蒸汽自上向下運行,隨著對污氮的加熱作用,蒸汽的溫度也隨之降低,到中下部更易液化,且上部凝液受重力及水蒸氣沖刷會向下流淌匯聚,導致下部的溶解氧及腐蝕介質(zhì)含量會更高,所以腐蝕程度管束的中下部要大于上部。

4 改進措施

(1)對出現(xiàn)了泄漏的蒸汽加熱器,將換熱器芯抽出查漏堵漏后,可以將換熱器芯進行調(diào)向,將向污氮氣側(cè)的管束調(diào)到背污氮氣側(cè)管束的位置,減少了原先向污氮氣側(cè)的管束冷凝液的形成,這樣大大減緩了換熱器腐蝕區(qū)域的加劇,并延長了已經(jīng)腐蝕管束的使用壽命,暫時避免了短時間反復出現(xiàn)泄漏的問題,給生產(chǎn)的連續(xù)運行及設(shè)備重新購置贏得了時間,實施采用換熱器調(diào)向的措施后,該換熱器連續(xù)又運行了近一年,期間未再發(fā)生泄漏。

(2)由于此次泄漏失效主要是垢下腐蝕造成,所以可以定期對管束內(nèi)壁進行清洗,將管束內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物清除以降低其積存凝液的空間。尤其是前面幾排直面污氮的管束。

(3)對鍋爐水進行處理,降低輸送來蒸汽中的溶解氧含量,從而降低溶解氧腐蝕的程度,減少腐蝕垢的產(chǎn)生?;蛘呒尤牖瘜W藥劑來防止腐蝕垢的產(chǎn)生。

(4)造成腐蝕主要是管束內(nèi)外溫度差過大使得管束內(nèi)壁形成凝液,在具備條件的情況下可以降低管束內(nèi)外的溫度差避開管束內(nèi)壁的漏點形成可以減少腐蝕的發(fā)生及腐蝕垢的形成。

(5)根據(jù)管束的泄漏特點,可以將換熱管束材質(zhì)由10#鋼更換為不銹鋼304,提高管束的抗垢下腐蝕的能力,新采購的蒸汽加熱器,針對管束材質(zhì)進行了相應升級。

5 結(jié)束語

蒸汽加熱器中的泄漏會對分子篩產(chǎn)生不良的影響,給生產(chǎn)系統(tǒng)帶來一定安全隱患,因此怎樣有效抑制泄漏,提高蒸汽加熱器的密封性顯得尤為重要,需要有針對性地分析泄漏原因,并對蒸汽加熱器各部件及材質(zhì)升級,從根本上杜絕泄漏的發(fā)生。

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