楊錦林 趙凱 熊重寒 韋佳啟 徐晶
1中石化西南油氣分公司采氣一廠
2克拉瑪依紅山油田有限責(zé)任公司
3京川大正公司金堂項(xiàng)目部
絡(luò)合鐵脫硫因工藝簡(jiǎn)單,硫化氫(H2S)脫除率高,脫硫反應(yīng)速度快,操作彈性大,副反應(yīng)少,堿耗低、無(wú)脫硫廢液排放[1]、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)[2-3]等特點(diǎn),在天然氣、煉廠氣、尾氣處理等潛硫量較低的行業(yè)領(lǐng)域[4]有較多的應(yīng)用。中石化西南油氣分公司在氣井單井脫硫方面開(kāi)展了工業(yè)化應(yīng)用試驗(yàn),但一直在追求連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行,沒(méi)有開(kāi)展過(guò)運(yùn)行優(yōu)劣的評(píng)價(jià),同時(shí)工藝運(yùn)行評(píng)價(jià)缺乏理論支撐。因此用化學(xué)原理、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)參數(shù),建立藥劑消耗的理論計(jì)算式,并據(jù)此評(píng)價(jià)CK1 井的工藝運(yùn)行效果,提出攻關(guān)與改進(jìn)的方向。
CK1 井采用了絡(luò)合鐵雙塔脫硫工藝[5-6](圖1)。含硫天然氣在吸收塔內(nèi)與絡(luò)合鐵貧液(主要含F(xiàn)e3+)接觸反應(yīng),貧液中Fe3+與H2S 反應(yīng)生成Fe2+及單質(zhì)S,脫除H2S 氣體,凈化合格后天然氣經(jīng)再次分離后直接外輸。吸收H2S 后的溶液成為富液,富液自吸收塔底部經(jīng)閃蒸后進(jìn)入再生塔與空氣反應(yīng)再生成為貧液,F(xiàn)e2+再生為Fe3+,恢復(fù)氧化性能。從再生塔溢流的硫泡沫和硫漿在硫泡沫槽匯集后,進(jìn)入真空過(guò)濾機(jī)脫出硫膏,形成的濾液回到脫硫系統(tǒng)。
圖1 CK1 井絡(luò)合鐵雙塔脫硫工藝示意圖Fig.1 Schematic diagram of double tower desulfurization process with complex iron in Well CK1
在工藝運(yùn)行中,對(duì)原料氣H2S 濃度,F(xiàn)e2+、總鐵離子濃度,硫膏含水率,溶液循環(huán)量等參數(shù)開(kāi)展常規(guī)檢測(cè),以判斷運(yùn)行狀態(tài),開(kāi)展動(dòng)態(tài)調(diào)整確保工藝連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。
硫磺產(chǎn)量的理論計(jì)算可以根據(jù)天然氣組分以及氣井生產(chǎn)原料氣產(chǎn)量確定。假設(shè)天然氣中硫化氫(H2S)體積百分?jǐn)?shù)以表示,氣井原料氣產(chǎn)量以Q表示,則可以計(jì)算H2S 的產(chǎn)量,以表示。
式中:為H2S 的產(chǎn)量,m3/d;Q為氣井原料氣產(chǎn)量,m3/d;為原料氣、凈化氣H2S 的體積百分?jǐn)?shù),%。
由于該工藝硫化氫脫除率達(dá)到99.99%,凈化氣中硫化氫的含量小于10-6(體積分?jǐn)?shù)),對(duì)計(jì)算結(jié)果影響微乎其微,因此式(1)可以簡(jiǎn)化為公式(2)
根據(jù)氣體摩爾體積的概念,可以計(jì)算所產(chǎn)H2S對(duì)應(yīng)的摩爾數(shù)。
式中:為所產(chǎn)H2S 氣體的摩爾數(shù),mol/d。
再利用硫單質(zhì)摩爾質(zhì)量,并綜合式(2)~式(3),計(jì)算硫磺產(chǎn)量。
式中:Ms為硫磺產(chǎn)量,kg/d。
可以利用公式(4)對(duì)理論產(chǎn)量與實(shí)際產(chǎn)量進(jìn)行比較,評(píng)價(jià)硫膏回收的效果,兩者接近,表明工藝運(yùn)行所產(chǎn)的硫磺應(yīng)收盡收,硫磺回收效果良好。
理論上的鐵鹽添加量根據(jù)化學(xué)反應(yīng)所需的鐵離子濃度、消耗的鐵離子以及溶液系統(tǒng)鐵離子比例來(lái)計(jì)算,因此首先計(jì)算化學(xué)反應(yīng)所需的Fe3+濃度。
2.2.1 化學(xué)反應(yīng)鐵離子濃度
絡(luò)合鐵脫硫工藝,無(wú)論采用何種藥劑體系,都存在化學(xué)式(5)的脫硫反應(yīng)[7-9]。
根據(jù)式(5)可知,生成1 個(gè)單質(zhì)硫,需要2 個(gè)Fe3+參與反應(yīng),同樣按摩爾質(zhì)量與反應(yīng)原理,利用硫磺產(chǎn)量,可以計(jì)算反應(yīng)所需的Fe3+質(zhì)量,如公式(6)。
式中:Ms為化學(xué)反應(yīng)所需Fe3+質(zhì)量,kg/d。
將計(jì)算結(jié)果結(jié)合系統(tǒng)溶液循環(huán)量,可以計(jì)算溶液中所需Fe3+濃度,如公式(7)所示。
式中:為系統(tǒng)吸收反應(yīng)所需Fe3+的濃度,kg/m3;q為系統(tǒng)循環(huán)量,m3/h。
由于在系統(tǒng)氧化再生過(guò)程中,為了避免過(guò)氧化產(chǎn)生更多的副鹽,通常保持貧液中20%左右的Fe2+,因此根據(jù)公式以及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)參數(shù),可以計(jì)算系統(tǒng)所需的總鐵離子濃度。
從上述公式可以看出,在氣井工作制度一定的情況下,系統(tǒng)需要保持的Fe3+的濃度與系統(tǒng)循環(huán)量成反比。利用現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的貧液總鐵離子濃度減去Fe2+離子濃度的值與比較,判斷溶液是否滿足要求。檢測(cè)的貧液總鐵離子濃度與CFe比較,判斷總鐵離子是否滿足要求。
2.2.2 鐵離子消耗
在絡(luò)合鐵脫硫工藝中,鐵離子為催化劑,因此理論上鐵離子沒(méi)有消耗。但是在硫磺回收過(guò)程中,硫漿經(jīng)脫水后轉(zhuǎn)變成硫膏,硫膏有較高的含水率,這部分水溶解的鐵離子不可回收,被消耗了。忽略因溶解對(duì)溶液體積的改變,則可直接利用硫膏含水率分析結(jié)果以及硫膏的實(shí)際產(chǎn)量,計(jì)算鐵離子消耗量。
式中:QxhFe為鐵離子消耗量,kg/d;Cw為硫膏含水率,%;QSg為硫膏產(chǎn)量,kg/d;CFe為總鐵離子濃度,g/L。
利用公式(9)計(jì)算消耗掉的鐵離子量以后,結(jié)合鐵鹽添加劑純度,可以計(jì)算需要補(bǔ)充的鐵鹽質(zhì)量。
2.2.3 鐵氧化劑日常添加量
根據(jù)消耗鐵離子量,可以計(jì)算所需要的鐵鹽添加量。
式中:QtjFe為日常鐵鹽添加量,kg/d;CFe為溶液中總鐵離子濃度,g/L;C鐵鹽為添加劑鐵鹽中鐵的純度,%。
利用公式(10),可以計(jì)算理論上的鐵鹽添加量。對(duì)比理論上的鐵鹽添加量與實(shí)際運(yùn)行添加量,可以評(píng)價(jià)藥劑消耗是否正常。
氧化再生塔是雙塔絡(luò)合鐵脫硫工藝的兩個(gè)關(guān)鍵裝置之一,將富含F(xiàn)e2+的富液經(jīng)氧化再生成為富含F(xiàn)e3+是H2S 吸收效果的重要保證,也是鐵離子利用率的重要體現(xiàn)之一。CK1 井工藝系統(tǒng)采用富液噴射吸入空氣作為氧化的空氣來(lái)源,受噴射器壓力、噴射器通暢情況影響,會(huì)出現(xiàn)空氣量小、再生氧化不足現(xiàn)象,而再生效果受溶液固含量、空氣吸入量雙重因素影響,用鐵離子氧化再生率來(lái)表征氧化再生效果。
2.3.1 氧化再生率
氧化再生率是評(píng)價(jià)氧化效果的重要指標(biāo),以Fox表示,可以用富液與再生貧液檢測(cè)的Fe2+濃度變化率表示,如公式(11)所示。
式中:分別為富液、貧液的Fe2+濃度,g/L;Fox為鐵離子再生率,%。
根據(jù)實(shí)驗(yàn),鐵離子的再生率可以達(dá)到99.07%,工業(yè)應(yīng)用運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明鐵離子再生率達(dá)到80%以上,系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定。
2.3.2 氧化再生時(shí)間與循環(huán)量
實(shí)驗(yàn)表明,鐵離子再生所需時(shí)間為24 min,因此針對(duì)特定容積的裝置,溶液循環(huán)量并不能無(wú)限制的提升,應(yīng)滿足式(12)。
式中:VOx為氧化塔溶液體積,m3。
根據(jù)氧化再生系統(tǒng)的溶液體積,計(jì)算最高溶液循環(huán)量,與實(shí)際循環(huán)量比較,評(píng)判氧化再生時(shí)間是否足夠。
CK1 井絡(luò)合鐵脫硫工藝裝置自2011 年運(yùn)行以來(lái),一直采用MCS 脫硫藥劑體系。運(yùn)行中以保證外輸凈化天然氣氣質(zhì)為目標(biāo),調(diào)整各個(gè)化學(xué)劑組分的加注量,對(duì)2020 年藥劑加注量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表1)與生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行分析。
表1 CK1 井2020 年藥劑加注量統(tǒng)計(jì)Tab.1 Statistics of chemical injection amount of Well CK1 in 2020
(1)硫膏產(chǎn)量。CK1 井日產(chǎn)原料氣10×104m3,其原料氣H2S 含量為8 000×10-6(體積分?jǐn)?shù)),代入(4)式,可以計(jì)算日產(chǎn)硫磺1 143 kg。而在實(shí)際生產(chǎn)中硫膏產(chǎn)量大于2 500 kg,表明硫膏含雜質(zhì)、水分較多,品質(zhì)不高。組分分析表明硫膏中單質(zhì)硫占比51.3%,水分占比40.6%,灰分占比8.1%,分析結(jié)論與檢測(cè)結(jié)果一致。運(yùn)行情況還表明,當(dāng)溶液品質(zhì)變差,系統(tǒng)中硫磺顆粒很細(xì)時(shí),硫膏回收產(chǎn)量會(huì)降低。吸收塔脫硫生成的硫磺持續(xù)在系統(tǒng)中積累,會(huì)產(chǎn)生溶液發(fā)泡、翻塔、氧化再生效果下降等不良影響。
(2)Fe3+濃度與溶液循環(huán)量。利用公式(7),計(jì)算在循環(huán)量為170 m3/h 時(shí),吸收H2S 所需Fe3+保持在0.99 kg/m3,如果需要降低溶液循環(huán)量,必須進(jìn)一步提高Fe3+濃度,其關(guān)系如圖2 所示。CK1 井溶液系統(tǒng)Fe3+濃度保持在1.0~1.1 mg/L 之間,與系統(tǒng)循環(huán)量是匹配的。
圖2 CK1 井Fe3+濃度與溶液循環(huán)量關(guān)系Fig.2 Relationship between Fe3+ concentration and solution circulation amount in Well CK1
(3)鐵鹽消耗。根據(jù)計(jì)算所需Fe3+濃度,計(jì)算對(duì)應(yīng)的總鐵離子濃度應(yīng)為1.24 kg/m3,再利用公式(9)、(10),以CK1井檢測(cè)所得的硫膏含水率40%,硫膏產(chǎn)量2 500 kg,鐵鹽單劑純度20%,計(jì)算在170 m3/h 循環(huán)量時(shí),消耗的鐵離子為1.24 kg/d,日常添加鐵鹽理論值為6.2 kg/d。而在實(shí)際運(yùn)行中,添加超過(guò)100 kg/d,說(shuō)明系統(tǒng)優(yōu)化的空間還很大。建議從螯合劑的選擇、絡(luò)合鐵降解方面加強(qiáng)分析與研究,避免鐵鹽的額外損失。
另外,從公式(9)可以看出,鐵鹽的消耗與硫膏的含水率成正比關(guān)系。因此提高硫膏品質(zhì),降低含水率對(duì)降低藥劑消耗是有益的。
(4)氧化再生率。統(tǒng)計(jì)2020 年9 月現(xiàn)場(chǎng)每天9:00 檢測(cè)的貧富液Fe2+濃度,計(jì)算鐵離子再生率并繪制成曲線(圖3)??梢钥闯鲎? 月開(kāi)始的再生情況整體較差,尤其是9 月19 日之前,不僅再生率普遍低于60%,而且極不穩(wěn)定。優(yōu)化硫膏回收率,持續(xù)改善氧化再生率并保持在80%以上,可以提高鐵離子利用率。
圖3 CK1 井氧化再生率曲線圖Fig.3 Well CK1 oxidation regeneration rate curve
(5)循環(huán)量與再生氧化時(shí)間。CK1 井溶液循環(huán)量一直小于170 m3/h,根據(jù)氧化塔溶液體積計(jì)算,氧化時(shí)間達(dá)到35 min,氧化時(shí)間足夠,氧化再生率不高與氧化時(shí)間沒(méi)有關(guān)系。
根據(jù)上述理論分析結(jié)果,2021 年1 月對(duì)藥劑體系進(jìn)行調(diào)整,將鐵離子催化劑由固體亞鐵鹽調(diào)整為鐵離子溶液,溶液中有效鐵離子濃度為5%;其次將MCS 固體螯合劑+穩(wěn)定劑調(diào)整為螯合能力較高、降解率較低的SR-XR 液體螯合劑。
藥劑調(diào)整后經(jīng)過(guò)60 天試運(yùn)行,系統(tǒng)逐漸達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)。日常添加藥劑由4 種變?yōu)? 種,加注量也有顯著下降(表2)。從數(shù)據(jù)看出,自3 月8日至3 月22 日鐵離子溶液日均添加量約38.1kg,相當(dāng)于鐵離子添加1.9 kg/d,較藥劑調(diào)整前有大幅度下降。3 月14 日以后的加注量更是與理論計(jì)算結(jié)論一致,此外連續(xù)多日不添加鐵離子溶液,系統(tǒng)也能穩(wěn)定運(yùn)行,表明鐵離子幾乎沒(méi)有額外損失。SR-XR液體螯合劑加注量與MCS 固體螯合劑+穩(wěn)定劑的質(zhì)量相當(dāng),其有效的螯合劑組分加注量也顯著下降。固體碳酸鈉鹽加注基本保持相當(dāng)。
表2 優(yōu)化后藥劑加注量與運(yùn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)Tab.2 Optimized reagent injection amount and operation index data
從氧化再生率看,該指標(biāo)穩(wěn)定維持在80%以上,氧化再生效果良好,鐵離子利用率高。
從貧液固相含量指標(biāo)看,該指標(biāo)持續(xù)維持在非常低的水平,表明硫磺回收良好,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較高。
通過(guò)藥劑優(yōu)化調(diào)整,不僅藥劑加注量下降,溶液體系的發(fā)泡、上浮硫磺泡沫也得到有效控制,直接取消員工打撈貧液腔上浮硫泡沫2 次/日的工作。
(1)按照絡(luò)合鐵脫硫工藝原理,工藝運(yùn)行中硫磺的產(chǎn)出量、Fe3+的濃度需求、系統(tǒng)循環(huán)量、鐵鹽的損耗、氧化再生率、氧化再生時(shí)間是密切相關(guān)的,并且可以建立理論計(jì)算關(guān)系式。
(2)根據(jù)理論計(jì)算與實(shí)際運(yùn)行對(duì)比,CK1 井日常鐵鹽添加量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于反應(yīng)的需求量,表明系統(tǒng)存在額外的鐵鹽損失;氧化再生率整體水平不高,表明鐵離子利用率不高。在分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行藥劑調(diào)整優(yōu)化,藥劑加注量與運(yùn)行指標(biāo)都有顯著的改善,表明理論分析的結(jié)果是可靠的。
(3)日常運(yùn)行中可以用貧液Fe3+濃度指導(dǎo)鐵離子催化劑添加量,用硫膏產(chǎn)出量分析系統(tǒng)運(yùn)行的平衡狀態(tài),用氧化再生率評(píng)估鐵離子利用情況。