張曉東,孫世武,馬軍鵬,劉畑,翟瑞欣,陳學(xué)敏
1.中國(guó)石油華北油田分公司 工程技術(shù)研究院(河北 任丘062552)
2.中國(guó)石油華北油田分公司 消防支隊(duì)(河北 任丘062552)
3.中國(guó)石油新疆油田分公司 油氣儲(chǔ)運(yùn)公司(新疆 昌吉831100)
4.中國(guó)石油管道局工程有限公司 第四分公司(河北 廊坊065000)
在氣田開發(fā)的前期和后期,由于輸氣量不足,輸氣管道常處于低輸量工況,氣體流速減緩,在地勢(shì)低洼及低洼上坡管段形成積液,導(dǎo)致管內(nèi)流動(dòng)空間減小,沿程摩阻增大,當(dāng)積液足夠多時(shí),會(huì)形成間歇性段塞流,同時(shí)可能形成水合物發(fā)生凍堵。為了保證輸氣管道高效運(yùn)行,必須定期進(jìn)行清管作業(yè)。但管道運(yùn)行過程中,溫度、壓力、氣量、組分等工況變化均會(huì)影響管內(nèi)積液情況[1-2],因此實(shí)施清管作業(yè)前有必要對(duì)管內(nèi)積液情況進(jìn)行模擬,制定合理的清管方案和清管周期,保證管道安全運(yùn)行。
SY/T 5922—2012《天然氣管道運(yùn)行規(guī)范》中規(guī)定,可依據(jù)管輸介質(zhì)的氣質(zhì)組分、輸氣效率和壓差變化等原則確定合理的清管策略。徐文龍等[3]認(rèn)為一些較大管徑的輸氣管道在輸氣量較小時(shí),即使進(jìn)行反復(fù)清管,輸氣效率仍然小于95%,故輸氣效率無法指導(dǎo)清管策略的制定;陳思錠等[4]認(rèn)為故障停機(jī)、計(jì)劃放空、停輸作業(yè)、儲(chǔ)氣調(diào)峰等操作均會(huì)影響沿程壓降變化,故最大壓降法在特殊瞬態(tài)工況條件下容易導(dǎo)致誤判。因此,為了保證下游分離器或段塞流捕集器可以在清管作業(yè)階段安全接收清管段塞或積液,以分離器的有效容積作為清管方案是否可行的依據(jù)[5]。
某輸氣管道為集氣站氣液分離器分離出的濕氣,通過管道輸送至中央處理廠進(jìn)行脫水、脫烴、脫碳等深度處理,管長(zhǎng)21.03 km,管徑355.6 mm,壁厚8.5 mm,設(shè)計(jì)輸量1.6×104m3/h。該氣田處于產(chǎn)能初期,單井采用氣嘴控制產(chǎn)量,管道實(shí)際輸量為5 000 m3/h,入口溫度60℃,出口溫度25℃,出口分離器設(shè)定壓力3.5 MPa,有效容積150 m3。采用3PE防腐層,管道沿程起伏較大,最大最小高程差為253 m,沿線管道路由如圖1所示。由于投產(chǎn)后實(shí)際輸量低于設(shè)計(jì)輸量,一直未進(jìn)行清管作業(yè)。
圖1 管道路由
采用多相流瞬態(tài)模擬軟件OLGA進(jìn)行數(shù)據(jù)建模,入口流量節(jié)點(diǎn),入口流量5 000 m3/h;出口壓力節(jié)點(diǎn),出口壓力3.5 MPa。先將模型置于穩(wěn)態(tài)運(yùn)行,由于OLGA軟件采用入口溫度計(jì)算出口溫度,出口壓力反算入口壓力的方法,穩(wěn)態(tài)完成后出口溫度和入口壓力與實(shí)際工況相比誤差在5%以內(nèi),說明水力和熱力計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確,可以為后期的清管作業(yè)提供模型基礎(chǔ)。導(dǎo)入穩(wěn)態(tài)Restart文件,在穩(wěn)態(tài)的基礎(chǔ)上進(jìn)行清管作業(yè),第2天放入清管器,模擬時(shí)間80天。清管器與內(nèi)壁的阻尼系數(shù)為9 500 N·s/m,根據(jù)規(guī)范要求,過盈量取5%。模擬結(jié)果如圖2所示。
圖2 清管模擬結(jié)果
在清管作業(yè)開始前,管內(nèi)穩(wěn)態(tài)的積液量為377 m3,入口壓力5.1 MPa,清管后積液量迅速下降至9 m3,入口壓力下降至3.6 MPa。忽略作業(yè)前后氣體溫度、黏度、壓縮因子等工況參數(shù)的變化,采用式(1)計(jì)算輸氣量增加了70%,公式如下:式中:p1和p2分別為清管后和清管前的入口壓力,MPa;p0為出口壓力,MPa。
在清管模擬中,清理出來的液量為368 m3,遠(yuǎn)大于分離器的有效容積150 m3。一方面可采用間歇清管的方式,當(dāng)清出積液達(dá)到分離器高高液位時(shí),關(guān)斷入口輸氣閥門,待分離器液位降低至低低液位時(shí),恢復(fù)輸氣。但該方法涉及停輸再啟動(dòng)瞬態(tài)過程,在停輸階段,由于與周圍環(huán)境熱交換導(dǎo)致溫度降低,管內(nèi)積液情況會(huì)更加嚴(yán)重,也有可能形成水合物,造成惡性循環(huán)。另一方面,可增加清管作業(yè)的次數(shù),在管內(nèi)積液量達(dá)到分離器有效工作容積之前進(jìn)行作業(yè),根據(jù)圖2,管內(nèi)積液150 m3時(shí)對(duì)應(yīng)的瞬態(tài)天數(shù)為16天,此時(shí)管內(nèi)積液尚未達(dá)到穩(wěn)態(tài),清管周期過短可造成不必要的資源浪費(fèi),同時(shí)清管作業(yè)屬于風(fēng)險(xiǎn)作業(yè),如遇卡堵現(xiàn)象直接影響下游產(chǎn)量。
大量學(xué)者對(duì)輸氣管道積液的影響因素及變化規(guī)律進(jìn)行了研究[6-7],在其余因素不變的條件下,入口氣量增加,氣體流速增大,攜液能力增強(qiáng),積液量減小;管徑增大,氣體過流面積增加,流速減小,積液量增大;出口壓力增加,由于氣體具有可壓縮性,氣體體積減小,截面持液率增大,積液量增大;氣體中重組分含量增加,相圖變寬,凝析液量增加,積液量增大[8-10]。綜上所述,氣體流速是導(dǎo)致積液產(chǎn)生及形成的主要因素,其余因素如管徑、氣質(zhì)組分等屬不可調(diào)節(jié)因素。因此,將清管分為吹掃和清管兩個(gè)階段,即在發(fā)球前進(jìn)行吹掃作業(yè)減少管內(nèi)積液量,通過提高入口氣量或降低出口壓力實(shí)現(xiàn);在發(fā)球后進(jìn)行清管作業(yè),通過降低入口氣量或提高出口壓力實(shí)現(xiàn)。降低清管器在管內(nèi)的行進(jìn)速度,使積液緩慢推出進(jìn)入分離器,運(yùn)行速度需滿足規(guī)范要求。
根據(jù)不同的運(yùn)行狀態(tài)和管輸環(huán)境,選擇幾種方式達(dá)到作業(yè)目的。在此,模擬4種清管方案。
1)先增大入口氣量(5 000 m3/h→6 500 m3/h),后減小入口氣量(6 500 m3/h→3 500 m3/h)。
2)先增大入口氣量(5 000 m3/h→6 500 m3/h)后提高出口壓力(3.5 MPa→5 MPa)同時(shí)恢復(fù)入口氣量(6 500 m3/h→5 000 m3/h)。
3)先降低出口壓力(3.5 MPa→2 MPa)后提高出口壓力(2 MPa→5 MPa)。
4)先降低出口壓力(3.5 MPa→2 MPa)后減小入口氣量(5 000 m3/h→3 500 m3/h)同時(shí)恢復(fù)出口壓力(2 MPa→3.5 MPa)。
4種清管方案的模擬結(jié)果如圖3所示。①在方案1中,吹掃階段管內(nèi)積液量降低至315 m3,出口最大段塞量21 m3,清管階段管內(nèi)積液量大幅下降,出口最大段塞量290 m3,超過了分離器的有效容積150 m3,清管器的最大速度為1.5 m/s,此方案不可行。②在方案2中,吹掃階段的積液量和出口最大段塞量與方案1相同,清管階段在恢復(fù)入口氣量的同時(shí)提高了出口壓力,積液量大幅下降,出口最大段塞量118 m3,未超過分離器的有效容積150 m3,清管器的最大速度為0.3 m/s,與方案1相比,清管速度更小。清管時(shí)間從0.62天延長(zhǎng)到了1.05天,此方案可行。③在方案3中,吹掃階段管內(nèi)積液量降低至188 m3,降壓方式的吹掃效果比增大入口氣量好,出口最大段塞量143 m3,清管階段出口最大段塞量230 m3,超過了分離器的有效容積150 m3,清管器的最大速度為1.6 m/s,此方案不可行。④在方案4中,吹掃階段的積液量和出口最大段塞量與方案3相同,清管階段在恢復(fù)出口壓力的同時(shí)減小了入口氣量,積液量大幅下降,出口最大段塞量110 m3,未超過分離器的有效容積150 m3,清管器的最大速度為0.5 m/s,與方案3相比,清管速度更小,清管時(shí)間從0.61天延長(zhǎng)到了0.82天,此方案可行。
圖3 不同方案模擬結(jié)果
綜上所述,方案2和方案4可作為備選方案,兩種方案在清管階段的出口段塞量接近,其中方案2在吹掃階段的出口段塞量更小,清管器運(yùn)行速度更小,清管時(shí)間更長(zhǎng)。因此選擇方案2作為清管優(yōu)化方案。
根據(jù)方案2進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),清管器共運(yùn)行19.52 h,與模擬結(jié)果19.68 h接近,清管段塞達(dá)到分離器后,分離器液位迅速上升,根據(jù)油相和水相出口計(jì)量結(jié)果,吹掃階段油相約為18 m3,水相約為2 m3,與模擬結(jié)果21 m3接近;清管階段油相約為105 m3,水相約為10 m3,與模擬結(jié)果118 m3接近,證明模擬結(jié)果準(zhǔn)確,可以用于指導(dǎo)清管作業(yè)和滿足生產(chǎn)需求。
1)為了保證下游分離器或段塞流捕集器可以安全接收清管段塞,選擇將分離器的有效容積作為清管方案是否可行的依據(jù)。
2)通過調(diào)節(jié)氣體流速控制管內(nèi)積液量及出口段塞量,在吹掃階段盡量增大氣體流速,清管階段降低氣體流速,可有效排除積液,保證分離器正常工作。
3)對(duì)比分析了4種清管方案,其中先增大入口氣量后提高出口壓力同時(shí)恢復(fù)入口氣量的做法,可使吹掃和清管階段的出口段塞量最小,清管器的運(yùn)行速度最小。