康耀明 葉行 邱海濤 陳向平 宋錦鈺
(1.青海油田公司格爾木煉油廠;2.青海油田公司煉油化工部;3.青海油田公司質量安全環(huán)保處)
格爾木煉油廠蒸汽消耗約占煉廠能源消耗總量的10%,解決好煉廠發(fā)展過程中的蒸汽運行問題,已是煉廠面臨的急迫問題之一,而解決該問題的關鍵必須做好蒸汽系統(tǒng)的“開源”和“節(jié)流”,實現(xiàn)“清潔的工藝,清潔的產品,清潔的環(huán)境”發(fā)展戰(zhàn)略目標。
同時,蒸汽間接加熱過程中,蒸汽在加熱設備內釋放出汽化潛熱后,會產生大量的高溫凝結水。高溫凝結水具有較高的溫度,水質良好,接近脫鹽水,且?guī)缀鯖]有溶解氧和二氧化碳等氣體。傳統(tǒng)的蒸汽供熱系統(tǒng)中,一部分凝結水直接排放,另有部分凝結水采用開式水箱(罐)或水池進行降溫后再回收。由于凝結水與大氣再次接觸,使得O2、CO2及其它氣體再次溶入,會造成設備及管路的腐蝕;二次蒸汽的排放使環(huán)境受到熱污染和噪聲污染;高溫凝結水在閃蒸降溫時,又會通過閃蒸汽帶走5%~15%的凝結水和相當于凝結水30%~80%的熱量。這樣不僅額外消耗了大量的除氧水,同時使鍋爐多消耗了大量的燃料,多向環(huán)境排放了大量的煙氣和污染物[1]。
蒸汽是煉化企業(yè)重要的二次能源,為了更有效、合理地進行利用,必須摸清全廠蒸汽系統(tǒng)情況,用以合理使用蒸汽,避免能源浪費,不斷提高能源的使用效率。隨著煉廠不斷發(fā)展,蒸汽的消耗量將不斷增加,在煉廠現(xiàn)有產汽設施正常運行的情況下,如何能滿足今后生產的需要,將是面臨的一大問題。煉廠蒸汽系統(tǒng)主要存在的問題如下:
1)現(xiàn)有的三臺動力鍋爐冬季全部運行,沒有備用設備,影響長周期安全平穩(wěn)運行,制約煉廠的發(fā)展。低壓蒸汽存在冬季不足,夏季過剩的現(xiàn)象,蒸汽使用效率低、凝結水余熱和回收利用率低、全廠水耗偏高[2]。
2)10×104t/a甲醇裝置因設計原因,低壓蒸汽壓力只能維持在0.35MPa左右,而全廠低壓蒸汽管網(wǎng)壓力為0.6MPa左右。無法并入全廠低壓蒸汽管網(wǎng),并且甲醇裝置低壓蒸汽存在過?,F(xiàn)象,只能放空,浪費嚴重。需按質產汽,按質用汽,以低壓汽用量定高壓汽用量,達到蒸汽的逐級利用。
3)目前,90×104t/a催化裂化裝置是煉廠的產汽大戶,穩(wěn)定裝置的產汽還需要做大量工作。要持續(xù)優(yōu)化裝置產汽,降低動力鍋爐負荷,實現(xiàn)動力鍋爐只供中壓蒸汽,實現(xiàn)節(jié)能降耗目的[3]。
組織對全廠蒸汽系統(tǒng)進行認真排查、繪制平衡圖,調查全廠蒸汽的使用現(xiàn)狀,對全廠717條伴熱進行科學優(yōu)化,即對高溫、連續(xù)工藝介質管線伴熱組織停運。2019年較2018年同期相比少投用伴熱共計315條。2020年對全廠各裝置的伴熱投用情況實行嚴格監(jiān)管,對于介質溫度較高、連續(xù)輸送的管線伴熱進行合理停用,對工藝介質凝點低于0度的伴熱進行合理使用,建立伴熱投用審批機制,每周對“跑冒滴漏”造成的蒸汽浪費進行嚴肅通報考核并督促整改。各裝置蒸汽伴熱評審前后曲線見圖1。
圖1 各裝置蒸汽伴熱評審前后曲線
90×104t/a催化裂化裝置余熱鍋爐其內部取熱介質為再生煙氣,含有催化劑細粉,在換熱過程中,極易吸附到余熱鍋爐內換熱管束表面,造成換熱管束取熱效率下降,余熱鍋爐產汽降低,裝置能耗增加,同時還導致余熱鍋爐排煙溫度上升,煙氣脫硫水耗增加[4-5]。通過檢查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有激波吹灰器效果不佳,余熱鍋爐產汽效果未充分發(fā)揮。余熱鍋爐內換熱管束堵塞情況見圖2。
圖2 余熱鍋爐內換熱管束堵塞情況
通過廢催化劑流態(tài)化吹灰改造:新增小型加料至一、二再煙氣管線,將平衡劑加入余熱鍋爐入口煙氣系統(tǒng),利用廢催化劑(粒徑30~70μm)高速沖擊余熱鍋爐F801的各部換熱管束,將因重力沉降或靜電吸附在管束受熱面上的積灰積垢剝離,恢復換熱效率。催化裂化裝置余熱鍋爐吹灰改造流程見圖3。
圖3 催化裂化裝置余熱鍋爐吹灰改造流程
10×104t/a甲醇裝置設計產出的低壓蒸汽壓力只有0.35MPa左右,無法并入全廠0.6MPa低壓蒸汽管網(wǎng)進行回收利用,以前只能將其放空。通過對低壓蒸汽管網(wǎng)和各裝置用汽質量進行研究,對10×104t/a甲醇裝置產低壓蒸汽與全廠低壓蒸汽管網(wǎng)進行改造,將10×104t/a甲醇裝置低壓蒸汽供應至用汽壓力要求低的油品車間207/208/209單元、補充加氫、苯抽提、加氫改質、動力二水站/污水單元等裝置(單元),低壓蒸汽管網(wǎng)改造流程見圖4。
圖4 低壓蒸汽管網(wǎng)改造流程
1)80×104t/a加氫改質裝置凝結水罐(V501)內凝結水溫度為70~95℃,由于溫度高,現(xiàn)場放空線二次閃蒸的乏汽量較大,造成熱量和凝結水的浪費。按照能量梯級使用的理念,將凝結水罐內的凝結水改造為加氫改質裝置部分工藝管道伴熱系統(tǒng)的伴熱熱水,充分使用其余熱后,再送至動力鍋爐作為補水,既減少了凝結水回收過程中閃蒸乏汽的浪費,又減少了加氫改質裝置伴熱蒸汽的使用[6-7],加氫改質裝置凝結水改造流程見圖5。
圖5 加氫改質裝置凝結水改造流程
2)由于動力車間凝結水回收站無法全部回收全廠凝結水,多余的高溫凝結水被排至煉油循環(huán)水,增加了循環(huán)水場運行負荷。而聚丙烯裝置每天消耗除鹽水約150t,同時需要用低壓蒸汽將溫度升至70℃以上使用。經過流程改造,將聚丙烯所用除鹽水改為加氫改質裝置凝結水(80℃左右),實現(xiàn)了熱量的分級利用,減少了凝結水回收過程中閃蒸乏汽的產生,提高了凝結水回收量,減少熱量和蒸汽的浪費[8-9]。
蒸汽伴熱和疏水閥的使用過程中最容易出現(xiàn)直排和泄漏問題,導致蒸汽使用過程中浪費嚴重。加強蒸汽伴熱和疏水閥的投用管理,初春氣溫轉暖時及時停用伴熱,初冬氣溫變冷時先投用重油介質伴熱,輕油介質溫度高于凝點時,堅決不投用。
對目前存在問題較嚴重的管廊疏水閥及部分再沸器的疏水閥,替換為阿姆斯壯疏水閥,替換后疏水閥使用一年的完好率大于或等于95%,工藝疏水閥節(jié)約新鮮蒸汽15%以上,改善現(xiàn)場二次閃蒸泄露大的情況?,F(xiàn)場疏水閥檢測見表1,疏水閥更換前后完好率對比見表2。
表1 現(xiàn)場疏水閥檢測
表2 疏水閥更換前后完好率對比
1)通過對全廠蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化,甲醇蒸汽合理利用等一系列“組合拳”,2019年3月7日由兩臺鍋爐同時運行減少至單臺鍋爐,實現(xiàn)一季度單臺鍋爐運行,2019年實現(xiàn)動力鍋爐15臺套運行,較2018年少運行10臺套,同比下降40%;2020年實現(xiàn)動力鍋爐12臺套運行,較2019年少運行3臺套,同比下降20%。
2)催化裂化裝置余鍋吹灰改造后,F(xiàn)801排煙溫度從210℃降至160℃,F(xiàn)701排煙溫度從249℃降至205℃,取熱效果大幅提升,余鍋的產汽量從45t/h增加至60t/h。排煙溫度降低后,煙氣脫硫單元新鮮水耗量降低了2t/h。催化裂化裝置綜合能耗由66kg/t(標油)下降至59kg/t(標油),創(chuàng)歷史最好水平。
3)凝結水分級回收利用,減少閃蒸乏汽浪費,提高了凝結水回收量,節(jié)約鍋爐除氧水補水。通過加強凝結水站管理,凝結水回收利用率達到66%,超出年計劃6%,均達到歷史最好水平[10]。
通過全廠蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化,減少了動力鍋爐運行數(shù)量,實現(xiàn)格爾木煉油廠鍋爐夏季零臺運行、冬季單臺運行的情況,2020年全年鍋爐運行總臺數(shù)同比2018年硬下降52%,同時在全廠范圍內首次實現(xiàn)了中壓蒸汽、低壓蒸汽以及甲醇低壓蒸汽三個等級的“三級”蒸汽管網(wǎng)。
1)摸清了全廠使用蒸汽設備的蒸汽用量情況,繪制了全廠蒸汽平衡圖,確定各裝置單元合理的蒸汽使用量。并通過改造,降低全廠蒸汽的消耗總量。
2)將全廠各裝置凝結水進行回收改造,通過利用凝結水作為熱源對全廠現(xiàn)有的蒸汽伴熱、采暖系統(tǒng)進行合理改造,或通過熱夾點技術優(yōu)化各裝置換熱流程,來降低全廠低壓蒸汽的消耗量。
3)優(yōu)化了全廠蒸汽凝結水回水流程,提高蒸汽凝結水的回用力度。利用高溫凝結水的余熱加熱采暖水、脫鹽水和新鮮水,降低蒸汽凝結水的溫度和壓力,減少二次閃蒸汽跑損。