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600MW機(jī)組電動(dòng)給水泵汽蝕原因分析及預(yù)防措施

2022-03-04 05:36郝曉明
工程技術(shù)與管理 2022年7期
關(guān)鍵詞:電泵汽蝕除氧器

郝曉明

成都東部集團(tuán)有限公司,中國(guó)·四川 成都 610095

1 引言

給水泵汽蝕歸根到底是給水的汽化造成,泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),液體局部壓強(qiáng)下降到等于或低于當(dāng)時(shí)溫度下的汽化壓力時(shí),給水發(fā)生汽化,產(chǎn)生汽泡,汽泡隨液流進(jìn)入泵內(nèi)較高壓強(qiáng)處時(shí),汽泡被壓縮而迅速變形破滅,周?chē)后w以高速射向汽泡中心,對(duì)流道表面產(chǎn)生高達(dá)幾百個(gè)大氣壓的沖擊,造成壁面材料剝蝕,其破壞機(jī)理可以歸納為機(jī)械作用、化學(xué)腐蝕作用、電化學(xué)作用和熱力學(xué)作用[1]。汽蝕發(fā)生后會(huì)影響泵的揚(yáng)程、流量等,達(dá)不到額定出力,汽蝕發(fā)展到一定程度后,甚至能夠堵塞流道,對(duì)泵造成較大損害?;鹆Πl(fā)電廠給水泵發(fā)生汽蝕的原因有多種,常見(jiàn)的原因有低壓給水管道設(shè)計(jì)缺陷[2],出口流量大幅波動(dòng)[3],現(xiàn)場(chǎng)安裝不合要求[4],給水欠焓較低[5]等。

越南某622.5MW 火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)有一臺(tái)FK5F32(1)M 型電動(dòng)給水泵組,配套于機(jī)組30%負(fù)荷容量,其前置泵額定性能參數(shù)為:流量703.5m3/h,揚(yáng)程100m,必須汽蝕余量為4.09m,轉(zhuǎn)速1490rpm;電泵額定性能參數(shù)為:流量703.5m3/h,揚(yáng)程2310m,必須汽蝕余量為35.18m,轉(zhuǎn)速5486rpm。在機(jī)組啟停需要啟停電泵時(shí),電泵給水需要走最小流量回路直至滿(mǎn)足壓力要求,以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定切泵,最小流量回路由電泵出口至除氧器,管路上依次設(shè)置閘閥,再循環(huán)調(diào)閥,閘閥及旋啟式止回閥。在一次啟機(jī)過(guò)程中,當(dāng)汽泵已并入運(yùn)行準(zhǔn)備停電泵時(shí),在電泵轉(zhuǎn)速下降并已切入最小流量回路后,電泵發(fā)生汽蝕,芯包嚴(yán)重?fù)p壞。論文結(jié)合此次電泵發(fā)生汽蝕的實(shí)際運(yùn)行及故障情況,對(duì)該電泵發(fā)生汽蝕的誘因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。

2 電泵汽蝕現(xiàn)象

該電廠在啟機(jī)后升負(fù)荷階段,汽泵已投入,電泵降轉(zhuǎn)速切至最小流量管路后,電泵轉(zhuǎn)速維持3100rpm,出口壓力約9.59MPa,約3min 后,突然在除氧器穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),電泵轉(zhuǎn)速及出口壓力出現(xiàn)大幅度反向波動(dòng),電泵轉(zhuǎn)速高峰值達(dá)到5071rpm,出口壓力同時(shí)降低至1.44MPa,電泵機(jī)封位置冒出白煙,隨即手動(dòng)停電泵。清理電泵自密封水磁棒后,重新啟動(dòng),勺管開(kāi)度開(kāi)至13%時(shí),電泵轉(zhuǎn)速仍為0,電泵已抱死無(wú)法盤(pán)車(chē)。根據(jù)轉(zhuǎn)速及壓力等參數(shù),推斷電泵可能發(fā)生嚴(yán)重汽蝕。電泵芯包隨后被抽出送回工廠返修,經(jīng)檢查,各級(jí)葉輪與泵殼、平衡鼓與節(jié)流襯套、多級(jí)葉輪間發(fā)生咬合,如圖1所示,同時(shí)大軸彎曲,超過(guò)校正范圍,芯包整體報(bào)廢。

圖1 平衡鼓與節(jié)流襯套咬合痕跡

3 原因分析

該泵在3100rpm 穩(wěn)定運(yùn)行3min 后開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)速及出口大力的大幅波動(dòng),以此時(shí)的參數(shù)來(lái)初步判定汽蝕發(fā)生原因。此時(shí)的參數(shù)如下:機(jī)組負(fù)荷179.95MW,除氧器抽汽壓力0.29MPa(a),除氧器出水溫度133.55℃,前置泵入口壓力0.53MPa(a),電泵出口壓力9.59MPa(a),電泵最小流量閥閥位99%。

汽蝕能否發(fā)生取決于液體局部壓強(qiáng)是否能保證始終大于汽化壓力,以水頭來(lái)考量,即泵的有效汽蝕余量(NPSHa)需不小于泵的必須汽蝕余量(NPSHr)。泵的必需汽蝕余量與泵的葉型及轉(zhuǎn)速等泵固有參數(shù)相關(guān),確定必需汽蝕余量一般通過(guò)實(shí)驗(yàn)曲線(xiàn)[6],泵的有效汽蝕余量與泵及水源的安裝高度差、泵的吸入裝置參數(shù)及給水溫度壓力等參數(shù)有關(guān),其計(jì)算公式為:

其中,Vd、Pd為除氧器處平均給水比容(m3/kg)及抽汽壓力(Pa),HD為除氧器與電泵安裝高度差(此電廠為27m),為給水管道水頭損失(此電廠為5.3m),VI、PI為電泵入口水溫對(duì)應(yīng)的平均比容(m3/kg)及飽和壓力(Pa),g 為重力加速度。

前置泵入口水溫可通過(guò)除氧器出口溫度近似得到,此時(shí)需要注意除氧器壓力突然下降或定壓運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)故障、汽輪機(jī)甩負(fù)荷等暫態(tài)工況下,給水泵入口水溫相比除氧器溫度變化存在滯后,具體滯后時(shí)間為[7]:

其中,Ms為下降管水容量(kg),Ws為給水泵流量(kg/s)。此次事故發(fā)生時(shí),機(jī)組負(fù)荷略有下降,相應(yīng)的除氧器水溫也有下降,除氧器下降管水容量經(jīng)測(cè)算為6327kg 左右,最小回路流量在200t/h 左右,則前置泵入口溫度滯后時(shí)間為113s,這個(gè)時(shí)間為估算時(shí)間,經(jīng)查DCS 記錄,此時(shí)前置泵入口水溫應(yīng)為134.33℃,略高于除氧器出水溫度133.55℃。在得知前置泵入口壓力、溫度及除氧器參數(shù)后就可以根據(jù)公式計(jì)算,得到在前置泵入口處,前置泵有效汽蝕余量為19.84m,大于前置泵必需汽蝕余量4.09m,前置泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

通俗而言,作為電泵吸入裝置的前置泵正常運(yùn)行則電泵入口壓力一定大于對(duì)應(yīng)的飽和壓力,此時(shí)電泵發(fā)生汽蝕則可能是因?yàn)榱黧w在電泵內(nèi)溫升過(guò)高,造成流體在泵內(nèi)汽化。給水在吸入裝置或電泵內(nèi)的溫升原因主要分為兩部分:一是由于機(jī)械摩擦造成的給水溫升;二是設(shè)計(jì)有平衡管的水泵。平衡管自泵出口至泵入口平衡鼓處,部分高溫給水流過(guò)節(jié)流襯套進(jìn)入泵入口后造成回流現(xiàn)象引發(fā)溫升。由于摩擦及平衡管回流導(dǎo)致的給水溫升高計(jì)算公式為[8]:

對(duì)于該廠電泵,由于電泵吸入裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常,電泵汽蝕的誘因不太可能是給水壓力過(guò)低,而應(yīng)是給水溫升過(guò)高,即最小流量條件未能滿(mǎn)足??紤]到電泵轉(zhuǎn)速正常,則最可能造成最小流量條件不滿(mǎn)足的原因就是管路堵塞,經(jīng)檢查該電泵最小流量回路調(diào)閥籠套發(fā)生堵塞,調(diào)閥后止回閥閥板掉落,堵塞管道。經(jīng)分析,在電泵升負(fù)荷切汽泵時(shí),止回閥閥板掉落堵塞流道,最小流量管路通流能力急劇下降,流體在經(jīng)過(guò)前置泵及電泵后溫升過(guò)高,造成汽蝕,汽蝕影響泵的性能進(jìn)而加劇汽蝕現(xiàn)象,最終發(fā)展成汽體堵塞流道,流量降至零,電泵在此過(guò)程中持續(xù)受到水沖擊,各級(jí)之間存在著較大作用力,發(fā)生咬死,平衡鼓與節(jié)流襯套因過(guò)熱及較大作用力而失效,芯包報(bào)廢。

4 處理及預(yù)防措施

現(xiàn)場(chǎng)工程師隨后組織把損壞的給水泵芯包抽出,運(yùn)回工廠檢修,判定芯包報(bào)廢后,更換了新的芯包。隨后對(duì)管路進(jìn)行了細(xì)致檢查,發(fā)現(xiàn)電泵最小流量閥籠套堵塞后,對(duì)籠套及附近管線(xiàn)進(jìn)行了清理。拆卸止回閥發(fā)現(xiàn)了閥板脫落后,制作了新的轉(zhuǎn)軸,將脫落的止回閥閥板重新安裝并加固。新的芯包到場(chǎng)后,重新對(duì)電泵進(jìn)行了試轉(zhuǎn)。此次事故中,不可否認(rèn)給水流量計(jì)不穩(wěn)定對(duì)運(yùn)行監(jiān)護(hù)造成了一定障礙,但電泵從出現(xiàn)汽蝕到停泵持續(xù)二十分鐘之久,在此期間,從集控室DCS 畫(huà)面上可明顯看出,電泵轉(zhuǎn)速及出口壓力出現(xiàn)大幅波動(dòng),直至電泵機(jī)封處冒煙,運(yùn)行人員未作出任何操作,運(yùn)行監(jiān)護(hù)的缺失也是導(dǎo)致此次事故擴(kuò)大化的重要原因。

為預(yù)防此類(lèi)事件再次發(fā)生,提出以下幾點(diǎn)建議:

①更換高精度的給水流量計(jì),使在小流量狀態(tài)下,能夠?qū)﹄姳媒o水流量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并通過(guò)DCS 組態(tài),對(duì)小流量時(shí),特別是電泵走最小流量回路時(shí),進(jìn)行監(jiān)控,流量低于最小流量值則自動(dòng)停機(jī)。

②對(duì)損壞的止回閥,建議更換新的旋啟式帶緩閉裝置的止回閥,避免因?yàn)楣苈穳毫ρ杆僮兓瘜?dǎo)致閥門(mén)損壞。

5 結(jié)語(yǔ)

越南某622.5MW 電廠在升負(fù)荷切汽泵過(guò)程中,電泵發(fā)生嚴(yán)重汽蝕,經(jīng)判定屬于止回閥閥板脫落導(dǎo)致的給水在電泵內(nèi)溫升過(guò)高造成汽蝕?;匮b加固止回閥后,新電泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常。電泵汽蝕歸根到底是因?yàn)榻o水發(fā)生汽化,為保證不發(fā)生汽蝕,應(yīng)盡量使給水壓力高于給水溫度對(duì)應(yīng)的飽和壓力,同時(shí)給水流量應(yīng)大于廠家要求的最小流量,避免電泵汽蝕。

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