曾明正,周長勝
(1.湖南隆曐建設(shè)有限公司,湖南 長沙 410000;2.泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司,湖南 長沙 410000)
近年來,隨著國家《水污染防治行動計劃》的出臺,我國大部分縣城的污水廠迎來了一波擴(kuò)建和升級改造的熱潮。然而,相比于新建工程,擴(kuò)建和升級改造往往容易受到用地緊張、不停產(chǎn)施工等實際情況的限制,因此,如何實現(xiàn)生化系統(tǒng)的原位升級是污水廠提標(biāo)改造的關(guān)鍵。移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)通過投加懸浮載體,提高反應(yīng)器生物量、增加運行負(fù)荷、強(qiáng)化脫氮除磷效果,自2008年在國內(nèi)首次運用于無錫蘆村污水廠提標(biāo)改造工程后[1],現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于AAO[2]、氧化溝[3]、CAST[4]等工藝的提標(biāo)改造,并取得了良好的效果,但MBBR工藝在CASS工藝提標(biāo)改造中應(yīng)用的案例鮮有報道。本文以郴州市某縣城污水廠為例,分析了MBBR+磁混凝工藝在CASS工藝提標(biāo)改造中的應(yīng)用效果,期望能為類似污水廠的提標(biāo)改造提供參考。
郴州市某縣城污水處理廠于2009年12月正式投產(chǎn)運行,一期工程設(shè)計規(guī)模為1萬m3/d,廠區(qū)占地面積約為9000 m2(合計13.50畝),設(shè)計出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)中的一級B標(biāo)準(zhǔn),工藝流程如下:進(jìn)水→粗格柵及提升泵站→細(xì)格柵及旋流沉砂池→CASS生化池(一座兩組)→接觸消毒池→達(dá)標(biāo)排放。
近年來,隨著縣城居民、企業(yè)數(shù)量的增加,排污管網(wǎng)逐漸完善,污水量逐年遞增,而污水廠現(xiàn)有的處理能力已不能滿足污水量日益增長的要求,因此,考慮在一期建設(shè)的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建1.0萬m3/d,同時出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高至一級A標(biāo)。
(1)生化池脫氮能力有限?;趯ΜF(xiàn)有的CASS池脫氮能力進(jìn)行核算,生物脫氮能力無法滿足擴(kuò)容提標(biāo)后的要求。
(2)廠內(nèi)形狀不規(guī)則,且無擴(kuò)建用地。污水廠一期設(shè)計時未預(yù)留遠(yuǎn)期用地,現(xiàn)狀廠區(qū)北側(cè)、西側(cè)背靠陡峻山體、南側(cè)緊鄰城市道路、東側(cè)毗鄰居民區(qū),本次擴(kuò)容提標(biāo)只能在現(xiàn)有廠區(qū)紅線面積內(nèi)實現(xiàn)。
(3)工期緊、且需不停產(chǎn)施工??h城僅一座污水廠,且污水量已超過原設(shè)計規(guī)模,工期要求緊、施工期間不能停產(chǎn)。
根據(jù)項目的實際要求,以及針對設(shè)計的難點問題,提出以下幾條具體改造措施。
(1)將原CASS池前段改造為單獨的缺氧區(qū)和好氧區(qū);為充分發(fā)揮生物除磷作用,同時考慮原CASS池容積有限,于廠區(qū)東側(cè)新建一座厭氧池;為彌補(bǔ)好氧區(qū)容積的不足,在該區(qū)投加填料,將其升級改造為MBBR,保證其硝化能力;輔助配套攔截篩網(wǎng)、內(nèi)回流泵,改造原有曝氣系統(tǒng)。通過重構(gòu)生化池功能分區(qū),提高系統(tǒng)的整體生物濃度,在強(qiáng)化脫氮除磷效果的同時,最大限度利用和節(jié)省池容。
(2)由于改變了生化系統(tǒng)的構(gòu)造和流態(tài),所以將原CASS池后端改造為二沉池,考慮池形限制,二沉池采用矩形周進(jìn)周出式,并配套新建進(jìn)出水渠道、排泥管和刮泥機(jī)等。
(3)深度處理工藝主要是用于強(qiáng)化對TP和SS的去除,目前污水廠采用的絮凝沉淀和過濾工藝以提標(biāo)至一級A標(biāo)。相比于高效沉淀池,磁混凝沉淀池負(fù)荷更高、占地面積更少、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、運行費用省且能與MBBR工藝良好契合,考慮本工程用地緊張,不具備建設(shè)濾池的條件,因此,深度處理采用磁混凝沉淀池。鑒于廠區(qū)現(xiàn)狀已無擴(kuò)建用地,將原接觸消毒池拆除并在此新建磁混凝池,且于廠區(qū)西側(cè)新建紫外消毒渠。
(4)設(shè)計新建污泥泵站一座、貯泥池一座、在線監(jiān)測間一座,同時改造原有預(yù)處理設(shè)施、鼓風(fēng)機(jī)房、加藥間等。
(5)不停水施工方案:優(yōu)先建設(shè)紫外消毒渠、厭氧池→拆除接觸消毒池、新建磁混凝沉淀池和污泥泵站→將CASS池單格逐一改造為MBBR生化池(缺氧區(qū)+好氧區(qū))+矩形二沉池→配套鼓風(fēng)機(jī)房、預(yù)處理等,并配套新建各構(gòu)筑物連接管。
結(jié)合現(xiàn)場條件,并綜合考慮處理效果、運行效果等因素,將原CASS池改造為MBBR+二沉池,提高了生物脫氮除磷能力;考慮用地緊張,深度處理則采用沉淀負(fù)荷高、運行成本低的磁混凝沉淀池;消毒工藝采用紫外消毒,并在加藥間新增一套次氯酸鈉投加系統(tǒng)、應(yīng)急消毒系統(tǒng);污泥處理沿用原低溫脫水除濕干化工藝,污泥脫水后含水率為60%。其具體工藝流程如圖1所示。
圖1 提標(biāo)改造后工藝流程圖
3.2.1 生化池改造(MBBR池)
原CASS池體總尺寸為89.4 m×20.4 m×5.5 m,有效水深為5.0 m,分為獨立的兩格,設(shè)有生物選擇區(qū)、缺氧區(qū)和主反應(yīng)區(qū);由于池容限制,在廠區(qū)東南側(cè)新建MBBR生化池的厭氧區(qū),總體尺寸為7.0 m×20.5 m×6.5 m,有效水深為6.0 m,有效容積為792 m3,停留時間0.95 h;將原CASS池改造為缺氧區(qū)、好氧區(qū)及周進(jìn)周出式矩形二沉池,MBBR缺氧區(qū)由原CASS池的生物選擇區(qū)、缺氧區(qū)以及部分好氧區(qū)組成,單格尺寸為22.8 m×10.0 m×5.5 m,有效水深5.2 m,有效容積為1144 m3,停留時間2.74 h;好氧池由原CASS池部分池體組成,單格尺寸為24.1m×10.0m×5.5 m,有效水深5.2 m,有效容積為1222.0 m3,停留時間2.93 h,因好氧區(qū)需投加懸浮填料,所以設(shè)置進(jìn)出水?dāng)r截系統(tǒng)及輔助穿孔曝氣系統(tǒng);
去年,威寧草海機(jī)場已獲批建設(shè)。今年,飛雄機(jī)場將新增4個C類機(jī)位,延長跑道至3000米,建成雙向盲降改造工程。同時,全面啟動低空領(lǐng)域工程建設(shè),力爭到“十三五”末實現(xiàn)縣縣通通用機(jī)場目標(biāo)。
生化池總設(shè)計停留時間6.62 h,設(shè)計混合液懸浮物固體濃度(MLSS)4 g/L,污泥回流比R=50%~100%,混合液回流比為200%,膜面負(fù)荷:0.52 g NH4-N/m2.d,污泥負(fù)荷:Fw=0.1194 kg BOD5/kgMLSS.d,容積負(fù)荷Fr=0.4779 kg BOD5/m3.d,好氧區(qū)有效生物膜面積:8.5137×105m2,填料比表面積:800 m2/ m3。
3.2.2 生化池后段改造(矩形二沉池)
將原C A S S 池后段改造為矩形周進(jìn)周出式二沉池,工程設(shè)計規(guī)模為2萬m3/d,設(shè)置兩組二沉池,單組有效池容41.8×10×5.5 m(有效水深4.8 m),平均流量表面負(fù)荷0.99 m3/m2·h,峰值流量表面負(fù)荷1.51 m3/m2·h。
3.2.3 磁混凝沉淀池
共設(shè)置2組磁混凝沉淀池,單組設(shè)計水量為1萬m3/d,變化系數(shù)為1.49,土建尺寸為:23.15×7.0 m。整個系統(tǒng)主要包括混合池、磁種加載池、絮凝反應(yīng)池、沉淀池、磁種回收及污泥排放等?;炷磻?yīng)區(qū)停留時間1 min,磁粉反應(yīng)時間1.36 min,絮凝反應(yīng)時間1.37 min,沉淀池液面負(fù)荷13.55 m3/(m2.h)。
除以上構(gòu)筑物外,本次提質(zhì)擴(kuò)容工程還新建污泥泵站、水質(zhì)在線監(jiān)測間、貯泥池、紫外消毒池各一座,并對原有鼓風(fēng)機(jī)房、加藥間等進(jìn)行改造。
污水廠從2019年9月開始提質(zhì)擴(kuò)容建設(shè),于2020年8月完工。調(diào)試后進(jìn)出水水質(zhì)情況如圖2~圖4所示。
圖2 改造后COD、BOD5的去除效果
(2)改造后TN、氨氮的去除效果分析。從圖3可以看出,TN和氨氮的出水均值分別為4.7 mg/L、2.2 mg/L,去除率平均為81.7%、75.2%,均能穩(wěn)定達(dá)標(biāo);由于冬季低溫對TN、氨氮的去除影響較大,當(dāng)冬季生化池水溫為10~12℃時,出水TN、氨氮濃度有所上升,但仍能穩(wěn)定達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn),而改造后的生化系統(tǒng)表現(xiàn)出對低溫的良好適應(yīng)性。分析原因可能是MBBR生物膜泥齡長,有利于硝化菌群的富集,加之MBBR中微生物多以附著態(tài)形式存在,使其能夠抵抗外界不利環(huán)境的沖擊。
圖3 改造后TN、氨氮的去除效果
(3)改造后TP、SS去除效果分析。從圖4可以看出,改造后TP和SS的出水均值分別為0.26 mg/L、6.25 mg/L,系統(tǒng)進(jìn)水TP、SS波動較大,但出水均能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。分析其原因,一方面可能是MBBR通過投加懸浮載體,使生化池形成雙泥齡系統(tǒng),懸浮載體上的生物膜為泥齡長,可強(qiáng)化脫氮,而活性污泥為短泥齡,可強(qiáng)化除磷[5],另一方面可能是磁混凝池通過投加PAC、PAM和磁粉,進(jìn)一步深度去除了TP、SS,保證其出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
圖4 改造后TP、SS的去除效果
該項目投資估算總值約為3079萬元(其中工程費用2562萬元、工程其他費用304萬元、預(yù)備費143萬元、建設(shè)期貸款利息54萬元、鋪底流動資金16萬元),且單位生產(chǎn)成本為0.69 元/ m3,單位經(jīng)營成本為0.36元/m3。
(1)采用以MBBR+磁混凝為核心的處理工藝實現(xiàn)了對郴州某縣級污水廠的提質(zhì)擴(kuò)容,其改造后的處理水量從1萬m3/d提高至2萬m3/d,平均出水濃度COD、BOD5、TN、氨氮、TP、SS分別為18.7 mg/L、3.4 mg/L、4.7 mg/L、2.2 mg/L、0.26 mg/L、6.25 mg/L,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)。
(2)MBBR工藝應(yīng)用CASS工藝的提標(biāo)改造,是通過添加隔墻、攔截篩網(wǎng)等重構(gòu)生化池分區(qū),在保障缺氧池容積的基礎(chǔ)上,再通過投加懸浮填料提高好氧區(qū)生物量,強(qiáng)化了系統(tǒng)對COD、BOD5、氨氮等的去除。
(3)磁混凝工藝以磁粉作為載體,可強(qiáng)化混凝和絮凝效果,相比于傳統(tǒng)的高效沉淀池,該工藝具有表面水力負(fù)荷高、除磷效果好、占地面積小、運行成本低等優(yōu)勢,可廣泛應(yīng)用于進(jìn)水水質(zhì)濃度普遍偏低的南方縣城污水廠的深度處理中,且在不設(shè)置過濾設(shè)施的情況下依然能保證出水TP和SS穩(wěn)定達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)。