高連君,高宏全,李大鵬
(1.克拉瑪依市科比技術(shù)有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834003;2.中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834003)
催化裝置是克石化公司的關(guān)鍵裝置,利用再生器出來(lái)的煙氣帶動(dòng)煙氣輪機(jī)旋轉(zhuǎn),煙氣輪機(jī)是流化催化裝置能量回收系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,能把熱能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,很大程度上節(jié)約能源,但對(duì)進(jìn)入煙機(jī)的煙氣粉塵濃度及粒度有嚴(yán)格的要求。中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與銷(xiāo)售分公司文件(油煉銷(xiāo)字[2006]219號(hào))規(guī)定:進(jìn)入煙氣輪機(jī)的煙氣粉塵濃度應(yīng)<100 mg/Nm3,粉塵濃度過(guò)高會(huì)造成葉片上粘附較多的粉塵導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡;另外還對(duì)粒度有要求,要求粉塵顆粒尺寸>10 μm 的不超過(guò)8%。
通過(guò)三級(jí)旋風(fēng)分離后的煙氣中所含的催化劑粉塵顆粒的濃度、粒度有較大幅度減少、減小,基本可以滿足煙機(jī)的正常使用,但是也不排除分離器分離效果差和其他一些工藝原因?qū)е路蹓m的濃度增加、粉塵粒度增大的情況。所以對(duì)進(jìn)入煙機(jī)的煙氣粉塵濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè)很有必要性,但目前國(guó)家對(duì)于催化煙氣粉塵濃度的取樣方法、取樣裝置及計(jì)算公式?jīng)]有相應(yīng)的規(guī)定。在監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),即使計(jì)算公式相同,但不同的取樣方法和取樣裝置得出的結(jié)論卻相差很大,很難保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。通過(guò)長(zhǎng)期的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐和不斷的改進(jìn),目前公司形成了現(xiàn)有的一套取樣裝置和方法,監(jiān)測(cè)結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況基本吻合。
煙氣輪機(jī)是以煙氣為工質(zhì),將工質(zhì)的熱能和壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的原動(dòng)機(jī),在石油煉廠流化催化裂化裝置再生煙氣能量回收系統(tǒng)中已得到廣泛的應(yīng)用。催化裂化裝置是把重質(zhì)油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油、石油化工原料和其他輕質(zhì)油的工藝裝置,其能耗約占整個(gè)石油煉油廠能耗的25%左右,居廠內(nèi)各裝置的首位,是全廠節(jié)能的主攻方向。在催化裂化反應(yīng)過(guò)程中,由于縮合反應(yīng)和氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)要生成高度縮合的產(chǎn)物——焦炭,焦炭沉積在催化劑表面上使催化劑的活性和選擇性降低,因此必須輸送具有一定風(fēng)壓、風(fēng)量的空氣到再生器中,將待生催化劑表面上的焦炭燒去,使催化劑再生。催化劑再生后,由再生器排出的具有一定壓力的高溫?zé)煔鈳ё呖苫厥盏哪芰考s為800 MJ/t 原料油,占全裝置能耗的26%左右。為了回收煙帶走的能量,目前普遍采用的措施是利用高溫?zé)煔?,通過(guò)三旋風(fēng)分離器將其中的絕大部分催化劑顆粒除去后,進(jìn)入煙氣輪機(jī)膨脹做功,將其熱能與壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械功,驅(qū)動(dòng)供風(fēng)用的主風(fēng)機(jī)或發(fā)電機(jī)發(fā)電。
因?yàn)闊煔廨啓C(jī)的工質(zhì)中含有催化劑固體微粒,這種氣—固兩相流對(duì)煙氣輪機(jī)的氣動(dòng)熱力性能和葉片的磨損要產(chǎn)生影響。帶有固體顆粒的氣流進(jìn)入煙氣輪機(jī)時(shí),在靜葉和動(dòng)葉流道內(nèi)除極細(xì)小微粒(一般指<5 μm 的顆粒)基本上隨氣流一起運(yùn)動(dòng),造成比單純氣流有較大的粘性作用和粘性損失外,一些較大的顆粒由于慣性較大,速度滯后于氣體速度,微粒進(jìn)入動(dòng)葉片的相對(duì)速度的大小和方向與氣體的相對(duì)運(yùn)動(dòng)速度的大小與方向是不相同的。顆粒尺寸愈大,這種差異愈大。當(dāng)微粒以較大的沖角進(jìn)入動(dòng)葉片時(shí),必然對(duì)動(dòng)葉片頭部產(chǎn)生較大的磨損,顆粒愈大磨損也就愈大。微粒離開(kāi)動(dòng)葉片的絕對(duì)速度方向與氣體的絕對(duì)速度的方向不同,因此較大微粒在離開(kāi)動(dòng)葉片時(shí),必然產(chǎn)生旋渦,而造成氣邊的磨損,大尺寸的微粒愈多,動(dòng)葉片的出氣邊磨損就愈嚴(yán)重。此外微粒還會(huì)對(duì)流道進(jìn)行沖蝕磨損。
催化劑微粒的濃度對(duì)葉片的磨損影響是很大的,國(guó)內(nèi)外大量實(shí)踐表明,含粉塵濃度是造成葉片磨損的主要原因之一。過(guò)高的濃度粉塵顆粒和尺寸較大的粉塵顆粒會(huì)對(duì)煙機(jī)的靜葉和動(dòng)葉片造成沖刷,降低煙機(jī)的效率、破壞煙機(jī)轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡,輕則造成煙機(jī)較大的振動(dòng),重則可以把煙機(jī)動(dòng)葉片沖刷脫落,脫落的動(dòng)葉片將造成煙機(jī)停機(jī),后果非常嚴(yán)重。國(guó)家和中石油對(duì)粉塵的濃度和粒度提出的要求,目前采取的措施是利用三旋分離器以降低粉塵的濃度的減小進(jìn)入煙機(jī)葉片的粉塵粒度,但至于三旋分離的效果還需要進(jìn)行監(jiān)測(cè),所以對(duì)煙氣粉塵的濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè)是非常有必要的,意義非常重大。
把煙道內(nèi)的氣體取出,通過(guò)氣體狀態(tài)方程,導(dǎo)出計(jì)算公式。把煙氣當(dāng)作理想氣體,推出的計(jì)算公式能大大減小由于其他原因?qū)е碌谋O(jiān)測(cè)結(jié)果的偏差。計(jì)算公式如下所示:
圖1 煙氣取樣裝置
取樣點(diǎn)的選取,由于煙氣在煙道中呈紊流狀態(tài),在煙道中的任何一點(diǎn)所取的煙氣均不能準(zhǔn)確反映進(jìn)入煙氣的煙氣粉塵含量。參考GB 9078—1988《工業(yè)爐窯煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》中的測(cè)試要求,根據(jù)煙道的內(nèi)徑計(jì)算出測(cè)點(diǎn)的數(shù)量和在煙道內(nèi)的位置,選取取樣點(diǎn)(表1)。經(jīng)過(guò)煙道的直徑計(jì)算出的取樣點(diǎn)數(shù)及取樣位置如下(圖2、圖3):
圖2 現(xiàn)場(chǎng)采樣口位置
圖3 現(xiàn)場(chǎng)采樣點(diǎn)位置
表1 圓形斷面分環(huán)及采樣點(diǎn)數(shù)
(1)三旋入口煙道,設(shè)計(jì)直徑為1400 mm,內(nèi)部絕熱層為140 mm,實(shí)際煙道的直徑為1400-(140×2)=1120 mm。三分環(huán),各測(cè)點(diǎn)距煙道內(nèi)壁的距離:L1=49 mm,L2=164 mm,L3=329 mm,L4=791 mm,L5=955 mm,L6=1071 mm。
(2)煙機(jī)入口煙道,設(shè)計(jì)直徑為1100 mm,內(nèi)部絕熱層為100 mm,實(shí)際煙道的直徑為1100-(100×2)=900 mm。三分環(huán),各測(cè)點(diǎn)距煙道內(nèi)壁的距離:L1=40 mm,L2=131 mm,L3=265 mm,L4=635 mm,L5=768 mm,L6=860 mm。
把取樣用的玻璃纖維濾筒寫(xiě)上編號(hào),放入烘箱在105 ℃溫度下烘2.5 h,冷卻30 min 后用天秤稱(chēng)記錄下每個(gè)玻璃纖維濾筒的重量,待用。根據(jù)煙道的內(nèi)徑計(jì)算出測(cè)點(diǎn)的數(shù)量和在煙道內(nèi)的位置(計(jì)算方法參照GB 9078—1988《工業(yè)爐窯煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》)。根據(jù)每個(gè)測(cè)點(diǎn)在煙道內(nèi)的位置、煙道的壁厚和煙道外閥門(mén)的尺寸,計(jì)算出取樣管伸入到該測(cè)點(diǎn)時(shí),取樣管在煙道外所對(duì)應(yīng)的位置,在此位置處做一個(gè)數(shù)字標(biāo)記,分別用鋼印標(biāo)注上1、2、3、4……。把稱(chēng)重后玻璃纖維濾筒放入取樣筒中,記下玻璃纖維濾筒的編號(hào),取樣筒壓蓋把濾筒壓蓋壓入玻璃纖維濾筒內(nèi),旋轉(zhuǎn)取樣筒壓蓋與取樣筒通過(guò)螺紋連接,直到把濾筒壓蓋上緊。氣體流量計(jì)內(nèi)裝滿水。把第二連接管分別與取樣筒和氣體流量計(jì)相連,盡量保證過(guò)盈配合。打開(kāi)煙道閥門(mén)進(jìn)行放空2 min,排出積存在閥門(mén)處的粉塵。把取樣管插入煙道內(nèi),坡口向上同,先測(cè)離煙道取樣口最遠(yuǎn)的測(cè)點(diǎn),打開(kāi)控制閥,觀察氣體流量計(jì)的流量,當(dāng)流量顯示氣體體積為200 L 左右時(shí),關(guān)閉控制閥,讀取流量和氣體的溫度(溫度計(jì)插在氣體流量計(jì)上)。擰開(kāi)濾筒壓蓋,取出玻璃纖維濾筒,把濾筒口封好防止粉塵泄漏。把取樣管從煙道向外抽,移動(dòng)到下一個(gè)取樣點(diǎn)位置,重復(fù)以上過(guò)程。
把取樣后的玻璃纖維濾筒再放入烘箱中,在105 ℃溫度下烘2.5 h,冷卻30 min 后用天秤稱(chēng)記錄下每個(gè)玻璃纖維濾筒的重量,分別計(jì)算出采樣前后每個(gè)玻璃纖維濾筒的重量差。按計(jì)算公式分別計(jì)算出每個(gè)取樣點(diǎn)的煙氣粉塵含量,取平均值作為最后的計(jì)算結(jié)果。
經(jīng)過(guò)多年的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),以上監(jiān)測(cè)方法得出的結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際基本吻合,能夠滿足生產(chǎn)需要。2020 年12 月22 日,煙機(jī)前后端軸承外殼振動(dòng)量值分別由11 月的3.66 mm/s 和2.53 mm/s升至4.44 mm/s 和3.56 mm/s,經(jīng)過(guò)分析,煙機(jī)轉(zhuǎn)子存在不平衡現(xiàn)象。查看12 月25 日采的煙氣粉塵濃度明顯高于上月,煙氣粉塵濃度與振動(dòng)量值能對(duì)應(yīng)起來(lái),車(chē)間及時(shí)采取措施,查找粉塵濃度偏高的原因,粉塵濃度下降后,煙機(jī)的振動(dòng)量值也恢復(fù)至平常的振動(dòng)水平。