趙冉 王立寶
摘要:為研究金沙水電站3號(hào)機(jī)組投產(chǎn)階段調(diào)試中出現(xiàn)的槳葉開度異常問題,利用排查分析、現(xiàn)場優(yōu)化調(diào)整、數(shù)據(jù)分析和試驗(yàn)驗(yàn)證的方法,從多個(gè)角度排查、分析了此類故障的誘發(fā)因素,最終找出故障原因和解決辦法,從本質(zhì)上解決了槳葉開度異常的問題,并采取了相應(yīng)措施排除故障。對水輪機(jī)導(dǎo)葉-槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的結(jié)果表明:① 此次故障的分析和處理可滿足水輪機(jī)模型試驗(yàn)和協(xié)聯(lián)關(guān)系計(jì)算書要求;② 通過各項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)證及試運(yùn)行效果觀察,機(jī)組運(yùn)行指標(biāo)及各參數(shù)可滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,從而有效保證機(jī)組效率和安全穩(wěn)定運(yùn)行。研究結(jié)果可為同類型水電站類似故障的分析和處理提供參考。
關(guān)鍵詞: 軸流轉(zhuǎn)槳式; 水輪機(jī); 槳葉開度異常; 故障分析; 金沙水電站
中圖法分類號(hào):TV730.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2022.03.014
文章編號(hào):1006 - 0081(2022)03 - 0064 - 05
0 引 言
金沙水電站位于四川省攀枝花市西區(qū)金沙江干流中游末端的攀枝花河段上,電站裝機(jī)容量56萬kW,安裝4臺(tái)14萬kW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,轉(zhuǎn)輪直徑10 650 mm,設(shè)計(jì)年平均發(fā)電量21.77億kW·h。水輪機(jī)制造廠家為通用電氣水電設(shè)備(中國)有限公司 ,水輪機(jī)型號(hào)為ZZ(JS)-LH-1065,轉(zhuǎn)輪槳葉操作機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)為缸動(dòng)式結(jié)構(gòu),主要由操作油管、轉(zhuǎn)輪體、中心體、活塞、接力器缸、轉(zhuǎn)臂以及葉片樞軸等部件組成,接力器缸體在壓力油作用下帶動(dòng)槳葉操作機(jī)構(gòu)控制槳葉開關(guān)。調(diào)速器采用南瑞集團(tuán)有限公司SAFR-2000H型微機(jī)調(diào)速器、雙PCC系統(tǒng)。導(dǎo)葉主配直徑200 mm,槳葉主配直徑150 mm,協(xié)聯(lián)方式為導(dǎo)葉槳葉協(xié)聯(lián),配YZ-40/2-6.3型油壓裝置,調(diào)節(jié)規(guī)律為并聯(lián)PID,額定工作壓力為6.3 MPa。為了研究軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組槳葉反饋裝置故障的解決思路和處理方法,通過對金沙水電站3號(hào)水輪機(jī)組槳葉反饋裝置故障進(jìn)行分析和研究,提出了解決思路和方法,為國內(nèi)外同類型機(jī)組類似故障的處理提供了借鑒[1]。同時(shí),為軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組槳葉反饋裝置的設(shè)計(jì)優(yōu)化提供了思路,在設(shè)計(jì)階段避免設(shè)備調(diào)試、運(yùn)行過程中發(fā)生故障,從而更有利于設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1 故障情況簡介
2021年7月27日,金沙水電站3號(hào)機(jī)組按照啟動(dòng)投產(chǎn)方案及機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)行大綱要求進(jìn)行機(jī)組進(jìn)相試驗(yàn)。上位機(jī)將機(jī)組負(fù)荷加至14萬kW時(shí),出現(xiàn)水輪機(jī)導(dǎo)葉開度、槳葉開度明顯異常增大,上位機(jī)監(jiān)控畫面顯示3號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉開度為99.97%,槳葉開度為98.98%,負(fù)荷降至13.6萬kW;此時(shí)3號(hào)機(jī)組水頭與1,2號(hào)機(jī)組在同樣水頭下正常運(yùn)行(上游水位1 021.33 m,下游水位為1 001.38 m),1號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉開度為70.89%,槳葉開度為81.16%;2號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉開度為70.11%,槳葉開度為79.56%;在機(jī)組甩負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),機(jī)組負(fù)荷增至14萬kW,導(dǎo)葉開度顯示79.67%,槳葉開度顯示99%,根據(jù)試驗(yàn)方案要求,通過跳斷路器做甩負(fù)荷試驗(yàn),機(jī)組電氣二級(jí)過速保護(hù)動(dòng)作,監(jiān)控系統(tǒng)啟動(dòng)緊急停機(jī)流程,造成機(jī)組事故停機(jī)。
2 現(xiàn)場檢查情況
根據(jù)導(dǎo)葉和槳葉開度異常增大的故障現(xiàn)象,現(xiàn)場停機(jī)并采取安全措施后,分別對以下6個(gè)方面進(jìn)行了檢查:① 進(jìn)水口攔污柵、蝸殼及尾水流道內(nèi)部清潔度;② 調(diào)速器控制參數(shù)設(shè)置(水頭及PID參數(shù));③ 調(diào)速器控制程序;④ 邏輯(協(xié)聯(lián)關(guān)系寫入及曲線校核);⑤ 受油器操作油管、轉(zhuǎn)輪活塞及杠體進(jìn)行動(dòng)作;⑥ 槳葉及導(dǎo)葉開度反饋裝置、協(xié)聯(lián)關(guān)系。
2.1 流道檢查
停機(jī)后,檢查攔污柵進(jìn)口、蝸殼及尾水流道(流道無異常、槳葉實(shí)際開度滿足設(shè)計(jì)要求的36.01°):關(guān)閉進(jìn)水口、尾水檢修閘門,并開啟蝸殼及尾水肘管盤型閥排水,檢查攔污柵前無異物堵塞,排水后對流道進(jìn)行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)異物及流道異常情況,并手動(dòng)開、關(guān)導(dǎo)葉,導(dǎo)葉動(dòng)作靈活,檢查槳葉全開時(shí)開啟角度為36.06°,全關(guān)閉時(shí)角度為7°,滿足設(shè)計(jì)要求。槳葉及導(dǎo)葉無卡阻現(xiàn)象,不存在流道有異物及槳葉開度不滿足全開角度引起開度異常的情況。
2.2 調(diào)速器設(shè)置參數(shù)檢查
對調(diào)速器比例積分微分控制(PID)調(diào)節(jié)參數(shù)及調(diào)節(jié)死區(qū)等控制參數(shù)進(jìn)行檢查,且經(jīng)查閱調(diào)試報(bào)告,核對實(shí)際參數(shù)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)未發(fā)現(xiàn)異常情況,對導(dǎo)葉及槳葉開度采樣值進(jìn)行檢查,并在相同工況(水頭與出力相同)下與其他兩臺(tái)投運(yùn)機(jī)組進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組A套槳葉開度采樣值顯示為18 438,B套顯示為18 486,1,2號(hào)機(jī)組槳葉開度采樣值均在20 000以上。檢查調(diào)速器控制程序及邏輯無異常。
2.3 受油器操作機(jī)構(gòu)檢查
在調(diào)速器電氣控制柜手動(dòng)操作槳葉全開、全關(guān),檢查操作油管與浮動(dòng)瓦潤滑情況,檢查發(fā)現(xiàn)浮動(dòng)瓦潤滑良好,無異響和卡阻現(xiàn)象,接力器杠與活塞動(dòng)作正常。檢查受油器操作油壓為6.3 MPa,滿足設(shè)計(jì)要求,槳葉主配及管路無泄漏點(diǎn),槳葉主配壓閥零位無漂移現(xiàn)象且鎖定螺母未松動(dòng)。
2.4 槳葉反饋裝置檢查
拆除發(fā)電機(jī)上端罩,打開槳葉受油器上頂部油箱蓋,對槳葉開度反饋裝置進(jìn)行全面檢查,分別檢查其加工尺寸及現(xiàn)場裝配尺寸,反饋裝置裝配尺寸檢查見圖1,槳葉開度反饋裝置見圖2。通過單獨(dú)手動(dòng)操作槳葉全開、全關(guān),記錄的槳葉開度在全關(guān)位置及全開位置開度數(shù)據(jù),滿足設(shè)計(jì)圖紙要求;同時(shí)槳葉接力器行程為0~418 mm,滿足設(shè)計(jì)要求。在調(diào)速器電調(diào)柜手動(dòng)操作槳葉全開、全關(guān)的過程中,檢查反饋裝置機(jī)械指針與調(diào)速器電調(diào)柜顯示開度的對應(yīng)關(guān)系,發(fā)現(xiàn)調(diào)速器電調(diào)柜顯示的槳葉開度比實(shí)際機(jī)械開度大20%,即機(jī)械指針在80%時(shí)電調(diào)柜已顯示100%;多次手動(dòng)操作槳葉全開、全關(guān)位置,發(fā)現(xiàn)彈簧偶發(fā)性出現(xiàn)卡澀,槳葉接力器缸行程反饋內(nèi)油管與反饋裝置球接觸間隙為10 mm,手動(dòng)向下按壓球,使其與內(nèi)油管管帽頂部接觸,槳葉開度機(jī)械指針可達(dá)100%,考慮為彈簧卡澀或安裝高程偏差導(dǎo)致球與管帽接觸不穩(wěn)定引起槳葉反饋信號(hào)失真。同時(shí)發(fā)現(xiàn)在槳葉關(guān)閉(內(nèi)油管往上頂起體)的過程中,球越往上走(關(guān)槳葉),頂部螺帽與軸端的間隙越小(通過現(xiàn)場用塞尺檢查,在整個(gè)行程中間隙最小值為1 mm)[2]。
2.5 導(dǎo)葉開度反饋裝置檢查
檢查反饋機(jī)械機(jī)構(gòu)制造及安裝尺寸、傳感器輸出及反饋信號(hào)一直性、控制回路有無干擾及異常。因在1號(hào)機(jī)組調(diào)試階段發(fā)現(xiàn),導(dǎo)葉開度反饋裝置接力器特殊的固定方式會(huì)導(dǎo)致在運(yùn)行過程中接觸式傳感器位置偏移,在后續(xù)機(jī)組安裝過程中對傳感器進(jìn)行了改造,將接觸式傳感器更換為拉繩式接觸器,并對傳感器支架進(jìn)行了優(yōu)化和加固,對3號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉反饋裝置進(jìn)行現(xiàn)場檢查,并對開度反饋信號(hào)及傳感器進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。
2.6 協(xié)聯(lián)關(guān)系檢查
對調(diào)速器內(nèi)部寫入的協(xié)聯(lián)關(guān)系數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,通過抽檢3個(gè)水頭下的協(xié)聯(lián)關(guān)系,槳葉-導(dǎo)葉開度滿足廠家協(xié)聯(lián)關(guān)系計(jì)算書,檢查導(dǎo)葉及槳葉相關(guān)控制回路未發(fā)現(xiàn)異常情況。以上檢查基本排除了導(dǎo)葉開度反饋裝置引發(fā)故障的可能性,并判斷槳葉開度反饋裝置故障的可能性較大,隨即展開了進(jìn)一步排查并驗(yàn)證。
3 槳葉反饋裝置工作原理
轉(zhuǎn)輪槳葉的開、關(guān)由槳葉接力器杠體在額定壓力為6.3 MPa的壓力油作用下連接樞軸及轉(zhuǎn)臂帶動(dòng)槳葉動(dòng)作,接力器杠運(yùn)行行程為0~418 mm,對應(yīng)的槳葉開、關(guān)角度范圍為7°~36.06°[3]。槳葉開度反饋裝置主要由連接在轉(zhuǎn)輪活動(dòng)部件接力器杠蓋的內(nèi)油管隨槳葉主配開、關(guān)腔壓力油作用上下(往上運(yùn)行為關(guān)閉、往下運(yùn)行為開啟)往復(fù)運(yùn)行,內(nèi)油管頂部管帽與球接觸,內(nèi)油管往上運(yùn)行時(shí)會(huì)頂起球,內(nèi)油管往下運(yùn)行時(shí),球因受彈簧拉力以軸端連接的回復(fù)軸為旋轉(zhuǎn)中心往下運(yùn)行,回復(fù)軸的一端安裝槳葉開度機(jī)械指針可以直觀顯示出槳葉的實(shí)時(shí)開度,另一端安裝槳葉開度傳感器反饋輸出0~20 mA模擬量反饋給調(diào)速器控制系統(tǒng),調(diào)速器控制系統(tǒng)對采集到的槳葉開度模擬信號(hào)進(jìn)行處理后,對調(diào)速器進(jìn)行協(xié)聯(lián)控制[4]。
4 原因分析及處理
4.1 原因分析
通過排查和綜合分析,判斷為槳葉開度反饋裝置在槳葉全關(guān)時(shí)因球與內(nèi)油管頂部管帽接觸不良,導(dǎo)致槳葉真實(shí)開度未被槳葉開度傳感器反饋給調(diào)速器,從而導(dǎo)致調(diào)速器采集槳葉開度失真,造成了調(diào)速器協(xié)聯(lián)關(guān)系失真。實(shí)際上,調(diào)速器采集到的槳葉開度只有0~80%,而在協(xié)聯(lián)關(guān)系寫入調(diào)速器時(shí),將0~80%的槳葉開度與0~100%的導(dǎo)葉開度進(jìn)行了匹配,出現(xiàn)了在調(diào)試過程中槳葉開度接近100%且負(fù)荷加不上去的情況,即因?yàn)閷?shí)際上槳葉開度最大只到80%,導(dǎo)致機(jī)組出力及效率均未滿足設(shè)計(jì)要求[4]。此現(xiàn)象也解釋了在機(jī)組100%甩負(fù)荷實(shí)驗(yàn)時(shí)機(jī)組過速的問題。如果調(diào)速器未檢測到實(shí)際槳葉的全行程,那么槳葉關(guān)閉速度就會(huì)比設(shè)計(jì)值慢,而滿負(fù)荷時(shí)槳葉開度較大,所以在機(jī)組甩負(fù)荷時(shí)容易過速。
4.2 處理過程
檢查并徹底清理流道,確保機(jī)組尾肘管及蝸殼內(nèi)清潔無雜物,避免因流道異物堵塞影響機(jī)組出力及效率;重新核對協(xié)聯(lián)關(guān)系導(dǎo)葉及槳葉開度對應(yīng)關(guān)系及參數(shù)[5];對內(nèi)油管頂部的管帽高度進(jìn)行重新調(diào)整并鎖固,確保其在運(yùn)行過程中與球充分接觸。同時(shí),調(diào)整彈簧伸長量滿足彈簧拉力,以確保內(nèi)油管向下運(yùn)行時(shí)球與管帽充分接觸;對管帽倒角進(jìn)行加工,將倒角弧度增大,以免長期運(yùn)行后軸端與管帽間隙變小甚至相互干涉,引起反饋信號(hào)失真[6]。
5 調(diào)試與試驗(yàn)
重新校驗(yàn)并調(diào)整槳葉全開、全關(guān)時(shí)間,槳葉全開時(shí)間為39.4 s,全關(guān)時(shí)間為39.5 s,滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求;重新對槳葉開度傳感器在槳葉全開和全開時(shí)反饋信號(hào)進(jìn)行標(biāo)定,多次手動(dòng)開、關(guān)槳葉,確保槳葉開度與接力器行程、機(jī)械指示顯示一致;設(shè)置人工水頭,在不同水頭下靜態(tài)模擬導(dǎo)葉動(dòng)作試驗(yàn),校核導(dǎo)葉-槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系,根據(jù)水輪機(jī)導(dǎo)葉槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系計(jì)算單隨機(jī)抽取不同的協(xié)聯(lián)點(diǎn),給定導(dǎo)葉理論開度,檢查槳葉開度是否和理論開度數(shù)值吻合。經(jīng)過試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,導(dǎo)葉-槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系滿足設(shè)備廠家提供的協(xié)聯(lián)關(guān)系計(jì)算書要求。導(dǎo)葉-槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系驗(yàn)證試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。
6 改進(jìn)思路及防范措施
6.1 改進(jìn)思路
優(yōu)化改造槳葉開度反饋裝置,采集直線位移信號(hào),以免反饋裝置機(jī)構(gòu)失靈或故障導(dǎo)致采集開度信號(hào)失真從而引起機(jī)組協(xié)聯(lián)關(guān)系失真、機(jī)組出力不能滿發(fā)的現(xiàn)象,確保了機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行和效率,提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性。
6.2 防范措施
在后續(xù)機(jī)組安裝、調(diào)試及檢修過程中對反饋裝置進(jìn)行檢查并作動(dòng)作實(shí)驗(yàn),確保制造和裝配尺寸符合設(shè)計(jì)圖紙要求。在機(jī)組定期檢修時(shí),打開上油箱油箱蓋對反饋裝置機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,應(yīng)重點(diǎn)檢查彈簧及管帽與球的接觸情況,避免因長時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致反饋機(jī)構(gòu)磨損(球體與管帽產(chǎn)生間隙)造成采樣信號(hào)出現(xiàn)偏差;在運(yùn)行過程中,加強(qiáng)對槳葉開度的監(jiān)視,經(jīng)?,F(xiàn)場檢查槳葉電調(diào)柜開度和機(jī)械指針開度的一致性,若發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時(shí)采取措施并進(jìn)行處理[7]。
7 結(jié) 語
軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)組槳葉開度異常的原因很多,因槳葉開度反饋裝置導(dǎo)致的開度異常作為軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組中的典型故障,需要從多方面入手進(jìn)行排查和驗(yàn)證,從而進(jìn)行故障排查及處理。應(yīng)全方位展開分析和排查,從各系統(tǒng)分專業(yè)進(jìn)行排除,最終找到問題的根本。本次故障的成功處理,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行及電站的經(jīng)濟(jì)效益,并為設(shè)備制造廠家提供了優(yōu)化設(shè)計(jì)思路,可為同類型機(jī)組類似故障的處理提供參考。
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(編輯:唐湘茜)
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