吳元,黃興剛,劉翠,朱麗可,鄭云鋒,張力,吳濤
(維爾利環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司,江蘇 常州 213125)
近年來,隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快,生活垃圾產(chǎn)生量逐年增加,填埋場產(chǎn)生的滲濾液與日俱增。在滲濾液處理過程中,其副產(chǎn)物污泥的產(chǎn)量也與日俱增。剩余污泥處理處置費(fèi)用較高,占整個污水處理廠總運(yùn)行費(fèi)用的30%—50%,這是因為剩余污泥中含有大量水分,脫水是污泥減量化、無害化、資源化最關(guān)鍵的一步,有效的脫水可以顯著減少污泥的體積并降低進(jìn)一步處理處置的成本[1]。因此,解決污泥的脫水問題意義重大。目前提高污泥脫水效果的手段主要是通過化學(xué)方法、物理方法、生物方法進(jìn)行調(diào)理,配合采用先進(jìn)脫水設(shè)備脫水。相比于物理法、生物法,化學(xué)法調(diào)理更簡單易行。污泥化學(xué)調(diào)理已有大量的研究與實踐,如鹿雯等[2]、黃志斌等[3]通過投加化學(xué)藥劑改善污泥脫水性能,表明無機(jī)絮凝劑存在絮凝效果差、投加量大等缺點(diǎn);有機(jī)絮凝劑存在具有一定生物毒性、難以生物降解等缺點(diǎn);楊斌等[4]利用粉煤灰和生石灰在污泥中能形成堅硬的網(wǎng)絡(luò)骨架的性質(zhì),提高污泥的脫水性能,但這些材料如果單獨(dú)使用容易出現(xiàn)投加量大、泥餅增容等問題。因此,研究優(yōu)化絮凝劑與生石灰助凝劑的聯(lián)合應(yīng)用,尋找高效的污泥脫水藥劑組合,對提高污泥脫水效果,改進(jìn)污泥脫水工藝具有重要意義。
本研究通過調(diào)節(jié)污泥流量與PAM 的流量比和PAM-CaO 聯(lián)用的方法改善剩余污泥脫水性能,并通過對污泥含水率、TS、VS、濾液pH 值等指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析,解析脫水機(jī)理,旨在為污泥減量化處理提供依據(jù)。
試驗設(shè)備包括進(jìn)料泵、攪拌機(jī)和W 系列臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)(見圖1—圖3),其中離心機(jī)最高轉(zhuǎn)速為3500r/min,最高分離因數(shù)為3000g,電機(jī)功率為30—37kW,外形尺寸為3800mm×1200mm×1500mm。
圖1 進(jìn)料泵
圖2 攪拌機(jī)
圖3 離心機(jī)
試驗藥劑:藥劑一為生石灰;藥劑二為PAM(陽離子聚丙烯酰胺,濃度為0.3%)。
試驗污泥取自江蘇某填埋場垃圾滲濾液的剩余污泥,其污泥特性如表1 所示。從表1 可以看出,原污泥偏堿性,含水率高,有機(jī)質(zhì)含量高。首先通過試驗分析不同PAM(3‰)使用量(通過改變原始污泥與PAM 的進(jìn)樣流量比來實現(xiàn))對該種原始污泥的調(diào)理效果,然后采用PAM-CaO 對原始污泥進(jìn)行調(diào)理分析,分析離心后的污泥及濾液的性狀,綜合評價污泥脫水效果。
表1 污泥特性
按照表2污泥與PAM的流量比進(jìn)行污泥脫水中試試驗,并對離心后的污泥的含水率及污泥中的VS 含量進(jìn)行分析,考察污泥性狀(見圖4)。由表2 可知,污泥的含水率為89.02%—90.10%,相差不大;VS 含量也相差不大,均在68%左右??梢?,在調(diào)節(jié)PAM 流量時,過量投加PAM(污泥與PAM 的流量比5 ∶ 1 為正常量,表中4.5 ∶ 1、4 ∶ 1、3.5 ∶ 1 都屬于PAM 過量)對污泥的含水率及VS 含量影響并不大。有研究表明,單一使用高分子有機(jī)絮凝劑時,若添加量較小,其吸附架橋能力較弱,污泥脫水能力較差;若投加量過大,污泥黏度增大,影響其脫水性能[5]。
表2 單一絮凝劑PAM 加藥量及試驗效果(污泥)
圖4 污泥狀態(tài)1
根據(jù)以上試驗進(jìn)行離心脫水,離心機(jī)主機(jī)轉(zhuǎn)速2412.8r/min、輔機(jī)轉(zhuǎn)速1856.0r/min、扭矩10.7N/m。離心后對濾液進(jìn)行分析,主要檢測pH 值、TS 含量、VS含量、SS 濃度。具體試驗結(jié)果如表3 所示。
表3 單一絮凝劑PAM 加藥量及試驗效果(濾液)
由表3 可知:
(1)pH 值:調(diào)節(jié)污泥與PAM 比例后,pH 值無明顯變化,在8.05—8.15 內(nèi)波動。
(2)TS 含量:調(diào)節(jié)污泥與PAM 比例后,TS 含量變化不大,在2.61%—4.05%內(nèi)波動,而且隨著污泥流量的增大,TS 含量呈增加的趨勢。
(3)VS 含量:調(diào)節(jié)污泥與PAM 比例后,VS 含量變化不大,在25.66%—39.70%內(nèi)波動,而且隨著污泥流量的增大,VS 含量呈增加的趨勢。
(4)SS 濃度:隨著污泥流量增大,SS 濃度由5775mg/L 增加至15 510mg/L。在試驗過程中,也可以通過肉眼看出濾液逐漸渾濁。這是因為隨著污泥流量的增大,絮凝效果變差,離心機(jī)扭矩減小,導(dǎo)致離心過程中濾液逐漸渾濁。
按照表4 的PAM-CaO 的投加方式進(jìn)行污泥脫水中試試驗,并對離心后的污泥的含水率及污泥中的VS含量進(jìn)行分析,考察污泥性狀(見圖5)。由表4 可知,污泥的含水率為75.16%—87.35%,與實際現(xiàn)場運(yùn)行情況相比,含水率降低了2%—10%;VS 含量無明顯的變化規(guī)律,大致表現(xiàn)為隨著污泥流量的增大,VS 含量呈現(xiàn)增大的趨勢。可見,PAM-CaO 復(fù)合絮凝劑可增強(qiáng)對污泥的脫水效果。
表4 PAM-CaO 加藥量及試驗效果(污泥)
圖5 污泥狀態(tài)2
綜上可見,PAM-CaO 聯(lián)合添加可明顯改善污泥脫水性能,降低污泥含水率,這是因為生石灰作為助凝劑,通過Ca2+壓縮雙電層和電中和后,絮體顆粒間排斥力減弱,有助于吸附架橋作用,增強(qiáng)絮體強(qiáng)度,進(jìn)而改善污泥的脫水性能[6]。
根據(jù)以上試驗進(jìn)行離心脫水,離心機(jī)主機(jī)轉(zhuǎn)速2412.8r/min、輔機(jī)轉(zhuǎn)速1856.0r/min、扭矩10.7N/m。離心后對濾液進(jìn)行分析,主要檢測pH 值、TS 含量、VS含量、SS 濃度。具體試驗結(jié)果如表5 所示。
表5 PAM-CaO 加藥量及試驗效果(濾液)
由表5 可知:
(1)pH 值:投加CaO 后,pH 值由原始的7.71 增至12.76—13.25,pH 值較大。這是由于投加堿性物質(zhì)——生石灰引起的。生石灰的投加對于改善污泥的脫水性能起到很大作用。主要原因為:堿性物質(zhì)的作用使污泥pH 值升高,破壞生物結(jié)構(gòu);反應(yīng)放熱導(dǎo)致污泥溫度升高;反應(yīng)生成物中結(jié)合了游離水,同時放熱反應(yīng)使一部分游離水被蒸發(fā)。生石灰可以有效改變污泥的性質(zhì),將致密、黏稠的污泥變成疏松、流動性好、便于儲存和運(yùn)輸?shù)奈锪?,因此生石灰被廣泛應(yīng)用在污泥脫水中。
(2)TS 含量:投加CaO 后,TS 含量由3.57%降至1.77%—2.07%。這是由于調(diào)理劑的絮凝作用將水中的懸浮固體等絮凝后,利用離心機(jī)將其甩出,使濾液中的TS 含量大大降低。在試驗過程中也可以通過肉眼看到濾液呈清色,這將大大降低濾液的處理難度。
(3)VS 含量:調(diào)節(jié)污泥與PAM 比例后,VS 含量變化不大,在7.75%—13.94%內(nèi)波動,無明顯的變化規(guī)律。
(4)SS 濃度:投加藥劑后,SS 濃度降至140—388mg/L。
污泥脫水的中試結(jié)果表明,與單一絮凝劑PAM 作污泥調(diào)理劑相比,污泥通過PAM-CaO 藥劑的聯(lián)合調(diào)理,脫水效果得到明顯改善,并且絮凝劑的添加量得到降低,污泥含水率可降至75.16%,離心濾液SS 濃度降至140—388mg/L。但生石灰的添加會導(dǎo)致成本增大,因而可進(jìn)一步優(yōu)化最佳配方和投加量,以降低污泥深度脫水的經(jīng)濟(jì)成本。