王純?nèi)?黃 偉 劉世彬 宋 勇 嚴海兵 張 楊 趙啟陽
(1.中國石油川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司,成都 610051;2.國家能源高含硫氣藏開采研發(fā)中心,成都 610051;3.中石油西南油氣田公司川東北氣礦,四川 達州 635000)
四川盆地天然氣資源豐富,川東北海相地層的渡口河、鐵山坡、羅家寨、滾子坪、普光、七里北構造氣藏均為高含硫氣藏,現(xiàn)已探明的高含硫天然氣儲量超過9 000×108m3,占全國同類天然氣儲量的90%以上[1]。普光氣田氣層中H2S 含量為15.00%~18.00%,CO2含量為8.00%~10.00%[2];羅家寨氣田氣層中H2S含量為9.50%~17.00%,CO2含量為7.00%~9.00%;鐵山坡氣田氣層中H2S含量為12.56%~16.45%,CO2含量為6.36%~9.02%;壩南1井氣層中H2S平均含量為14.40%,CO2平均含量為8.30%;渡口河氣田氣層中H2S含量為9.15%~15.00%,CO2平均含量為6.54%。這些氣藏屬于高含或特高含H2S、中含CO2的高酸性氣藏[3]。油井水泥水化的主要產(chǎn)物是C-S-H(水化硅酸鈣)和Ca(OH)2,高酸性氣體均可與其發(fā)生反應,從而導致水泥石的滲透率增大、抗壓強度降低[4-7],使油井水泥環(huán)受到嚴重腐蝕[8]。以壩南001-H1井為例,介紹川東北高酸性氣藏固井技術。壩南001-H1 井位于正壩南西潛伏構造較高部位,飛仙關組鮞灘氣藏,主要類型為構造-巖性氣藏,其中H2S含量為7.14%~14.35%,CO2含量為4.43%~8.29%。氣藏地層壓力低,為滿足高酸性氣藏水泥環(huán)密封完整性的需要,上部地層封固和目的層固井是關鍵。
壩南001-H1 井是正壩南西潛伏構造的一口滾動評價井,目的層是飛仙關鮞灘儲層。采用Ф311.2 mm鉆頭鉆至井深3 690.00 m處,下入Φ244.5 mm+Φ250.8 mm套管進行固井,封隔上部復雜層段;Φ215.9 mm鉆頭鉆至井深4 568.00 m,采用Φ177.8 mm尾管固井(見表1)。
表1 井身結(jié)構數(shù)據(jù)
正壩南西潛伏構造位于溫泉井構造主體南翼,嘉陵江組以下各層軸線與地面溫泉井構造主體斜交,地腹構造與地面構造相反,褶皺強烈,斷裂發(fā)育,有5 條規(guī)模較大、延伸較遠的斷層。壩南001-H1 井位于其中2個斷層形成的斷壘之間,這2個斷層發(fā)育于溫泉井主體構造南翼斷下盤,受到來自南西方向大巴山的擠壓,其走向與溫泉井主體斷層斜交,地層壓力低,裂縫發(fā)育。根據(jù)鄰井鉆井和開采井資料預測,全井段中地層壓力最高為飛仙關組,壓力系數(shù)為1.2 g/cm3(見圖1)。地層破裂壓力低,鉆進過程中發(fā)生多次井漏(見表2)。技術套管固井的裸眼井段承壓能力低,鉆井液密度只能達到1.25~1.28 g/cm3。尾管固井的裸眼井段鉆進3 815.00~3 816.00 m處發(fā)生2次井漏,鉆井液密度只能達到1.33 g/m3(見表3)。
圖1 壩南001-H1井地層壓力預測圖
表2 技術套管固井的裸眼井段鉆進過程井漏情況
表3 尾管固井的裸眼井段鉆進過程井漏情況
鄰井羅家2井飛仙關組氣藏中H2S質(zhì)量濃度為125.53 g/m3,CO2質(zhì)量濃度為106.88 g/m3;壩南1井飛仙關組氣藏中H2S質(zhì)量濃度為221.05 g/m3,CO2質(zhì)量濃度為162.48 g/m3;菩薩2井飛仙關組氣藏中H2S質(zhì)量濃度為115.30 g/m3,CO2質(zhì)量濃度為86.84 g/m3;推測本井飛仙關組氣藏為高含或特高含H2S、中含CO2氣藏,H2S質(zhì)量濃度為110.00~221.00 g/m3,CO2質(zhì)量濃度為86.84~162.48 g/m3。
2.1.1 地層承壓能力低
該高酸性氣藏井固井要求水泥漿返至地面以確保井筒完整性,技術套管固井要同時封固沙溪廟、涼高山、自流井、須家河、雷口坡、嘉陵江組地層。沙溪廟、涼高山、須家河、嘉陵江組均存在裂縫,鉆進過程中發(fā)生了多次井漏,密度為1.22~1.30 g/cm3的鉆井液總漏失量超過800 m3。其間,雖多次采用橋堵鉆井液和水泥漿堵漏,但鉆進過程中鉆井液密度高于1.25 g/cm3就會發(fā)生井漏,鉆井液循環(huán)當量密度僅有1.28 g/cm3,裸眼井段地層承壓能力低。水泥漿固相含量大于50%,屬于高固相流體,其摩阻明顯大于鉆井液,水泥漿一次返至地面難。鄰井LJ20井技術套管固井采用1.55 g/cm3+1.70 g/cm3低密度水泥漿,施工過程中發(fā)生井漏,水泥漿僅返至上層套管鞋,約620 m重合段環(huán)空沒有被封固,未達到高酸性氣藏井固井水泥漿需返至地面的要求。
2.1.2 高酸性氣體對水泥腐蝕嚴重
CO2與H2S混合氣體對水泥石的腐蝕作用是相互協(xié)同、相互抑制的。酸性氣藏中的CO2滲入水泥石,與Ca(OH)2和C-S-H發(fā)生化學反應生成CaCO3、無定型硅膠等非膠結(jié)性物質(zhì)。酸性氣藏中的H2S與水泥水化產(chǎn)物反應生成CaS、FeS 和Al2S3等非膠結(jié)性物質(zhì)。這些非膠結(jié)性腐蝕產(chǎn)物會嚴重破壞水泥石的結(jié)構,使水泥石內(nèi)部生成大量的托勃莫萊石、C2SH(水化硅酸二鈣)等多孔物質(zhì),從而導致水泥石強度降低、滲透率大幅增加[4-6]。水泥環(huán)的進一步腐蝕將嚴重威脅到油氣井中套管柱的安全。
2.1.3 超低密度水泥漿強度低
由于減輕劑類型、粒徑、抗壓強度和早強劑等因素影響,國內(nèi)低密度和超低密度水泥漿的強度不足。特別是密度低于1.30 g/cm3的水泥漿,其24 h強度小于14.0 MPa,很難滿足封固目的層的要求[9]。
2.2.1 提高地層承壓能力
技術套管固井需要封固的井段中,601.10~3 690.00 m井段鉆進過程發(fā)生多次井漏,主要有4個井漏層位。裸眼井段承壓能力僅有1.28 g/cm3,采用堵漏鉆井液和注水泥塞進行作業(yè)施工[10],耗時4個月,但裸眼井段承壓能力僅提高至1.46 g/cm3。全裸眼井段承壓能力低,堵漏的針對性不強,若繼續(xù)提高全裸眼井段承壓能力會導致作業(yè)時間長、作業(yè)成本高。
尾管固井需要封固的井段中,針對3 688.70~4 568.00 m井段,采用1.34 g/cm3的鉆井液,緩慢關井增加環(huán)空壓力,立壓17.8~18.4 MPa,套壓1.07~1.15 MPa,排量2.16 m3/min,無漏失,循環(huán)當量密度1.43 g/cm3。繼續(xù)提高環(huán)空壓力,立壓17.9~18.6 MPa,套壓1.48~1.63 MPa,排量2.16 m3/min,漏速0.8 m3/h,漏失鉆井液0.7 m3,此時循環(huán)當量密度1.44 g/cm3。由于井漏井段在裸眼段上部,通過2次環(huán)空加壓就可以判斷出上部裸眼井段承壓能力僅提高至1.43 g/cm3。
2.2.2 高強度低密度韌性防竄水泥漿
技術套管固井采用1.25 g/cm3+1.85 g/cm3韌性防竄水泥漿體系,將固井施工的最大當量密度控制在1.43 g/cm3以下,以確保固井施工時水泥漿能夠返至地面。根據(jù)緊密堆積理論優(yōu)化玻璃微珠、油井水泥、增強劑、玻璃微珠等固相顆粒的粒徑級配[9,11],縮小水灰比,提高水泥漿的堆積率,降低水泥石的滲透率,從而提高水泥石的抗壓強度。高強度低密度韌性防竄水泥漿的配方為:嘉華G級水泥+17.0%增強材料+3.0%微硅+7.5%降失水劑+0.7%穩(wěn)定劑+0.4%懸浮劑+1.3%分散劑+2.0%早強劑+8.0%膨脹增韌材料+4.0%防竄增韌材料+53.0%玻璃微珠+2.3%緩凝劑+95.0%水+0.3%消泡劑+0.3%抑泡劑(百分比均為與水泥的質(zhì)量比)。水泥漿在溫度為63 ℃、壓力為45.0 MPa、升溫時間為30 min的條件下稠化289 min。水泥漿在30 ℃下養(yǎng)護不同時間的強度如表4所示,養(yǎng)護24 h后強度為5.8 MPa,滿足封固目的層的要求。
表4 高強度低密度韌性水泥漿強度
2.2.3 防腐水泥漿體系
尾管固井采用1.35 g/cm3+1.70 g/cm3防腐水泥漿體系,控制固井施工的最大當量密度小于1.41 g/cm3,以確保尾管固井施工時水泥漿返至懸掛器以上。在水泥漿中加入膠乳,能明顯提高水泥石的抗腐蝕能力[12-13]。膠乳與水泥水化產(chǎn)物的有效鉸接和橋聯(lián)作用可以提高水泥石的彈性[14],膠乳粒徑小,可以堵塞水泥石的微孔,從而降低水泥石的孔隙度和滲透率[7],膠乳顆粒黏附在水泥顆粒表面可以防止水泥被腐蝕[6]。在緊密堆積理論指導下降低水灰比、提高固相含量,可以達到提高水泥石抗壓強度的目的。防腐水泥漿的配方為:1.35 g/cm3水泥漿固相含量54.74%、膠乳加量11.00%、液固比0.52,在溫度為114 ℃、壓力為45.0 MPa的條件下養(yǎng)護48 h的強度為18.2 MPa;1.70 g/cm3水泥漿固相含量54.56%、膠乳加量6.70%、液固比0.37,在溫度為114 ℃、壓力為45.0 MPa的條件下養(yǎng)護48 h的強度為26.2 MPa。防腐水泥漿7 d的力學性能(見表5)均滿足中石油韌性水泥漿技術規(guī)范。在溫度為114 ℃、氣體總壓為10.0 MPa、H2S含量為14.35%、CO2含量為8.29%的條件下,對水泥石進行抗腐蝕實驗。實驗結(jié)果表明(見表6),水泥漿分別經(jīng)過3、7 d腐蝕后其滲透率變化不大,均小于5×10-6μm2,強度先降低后增加至40.0 MPa,完全能滿足施工作業(yè)要求。
表5 防腐水泥漿7 d力學性能
表6 1.70 g/cm3防腐水泥漿抗腐蝕性能
2.2.4 預應力固井
預應力固井技術能減小套管的伸縮、擴張等帶來的微間隙,為了提高一、二層界面的固井膠結(jié)質(zhì)量[15],技術套管上部和懸掛套管內(nèi)采用清水頂替,提前降低套管內(nèi)液體密度。在下一步作業(yè)中,將清水替換為鉆井液,套管自身的彈性變化使其與水泥環(huán)的接觸更緊密,提高了水泥環(huán)的密封性。尾管固井時,裸眼井段井斜60°左右,清水的漂浮作用提高了套管居中度,有利于固井質(zhì)量的提高。
2.2.5 控壓固井
固井施工中為了實現(xiàn)地層壓穩(wěn)而不壓漏,將施工當量密度控制在1.28~1.41 g/cm3,套管下到位后鉆井液密度從 1.34 g/cm3降低至1.22 g/cm3。停泵時控壓2.5 MPa,固井時采用動態(tài)控壓[16]方式使動態(tài)當量密度控制在1.28~1.41 g/cm3。
2.2.6 配套技術
根據(jù)等效剛度通井組合原則[17],下套管前采用三通井扶正器+鉆鋌的鉆具組合,確保井眼暢通。為保證裸眼井段套管居中度,每根套管加1只扶正器,確保套管居中度大于70%。
當Φ244.5 mm技術套管到位后,開始循環(huán)清潔井眼,再循環(huán)鉆井液,鉆井液密度從1.36 g/cm3降低至1.33 g/cm3。在固井泵注施工中,注入1.23 g/cm3隔離液23.0 m3、沖洗液10.0 m3、1.25 g/cm3高強度低密度韌性水泥漿125.0 m3、1.84 g/cm3韌性水泥漿26.2 m3;然后投膠塞,注入1.85 g/cm3韌性水泥漿5.0 m3、1.85 g/cm3韌性水泥漿5.0 m3;接著壓膠塞,頂替1.34 g/cm3鉆井液93.0 m3,排量2.4 m3/min,壓力4.8~5.0 MPa;再替清水42.5 m3,排量1.6~1.8 m3/min,壓力4.0 MPa,碰壓至15.0 MPa。施工后期,環(huán)空返出水泥漿約15.0 m3,環(huán)空憋壓2.0 MPa,候凝。
Φ177.8 mm尾管到位后,循環(huán)鉆井液排量逐漸提高至1.20 m3/min,無漏失。將鉆井液密度從1.34 g/cm3降低至1.22 g/cm3,停泵時控壓2.0 MPa坐掛懸掛器,固井泵注施工。注入沖洗液8.0 m3、1.29 g/cm3隔離液15.0 m3、1.35 g/cm3低密度防腐水泥漿17.0 m3、1.70 g/cm3防腐水泥漿8.3 m3,排量0.60~0.96 m3/min,控壓0.5~2.5 MPa;投膠塞,注入1.85 g/cm3韌性水泥漿1.5 m3、1.85 g/cm3韌性水泥漿1.5 m3;壓膠塞,停泵控壓3.5 MPa;頂替清水14.0 m3,排量1.10~1.20 m3/min,壓力0~1.5 MPa,控壓0.5~2.5 MPa;再替隔離液和鉆井液31.0 m3,排量1.00~1.20 m3/min,壓力4.0~8.5 MPa,控壓1.0~2.8 MPa;替清水5.5 m3,排量0.60 m3/min,壓力6.0 MPa,碰壓至15.0 MPa;停泵時控壓3.5 MPa坐封管外封隔器,起鉆20柱,循環(huán)關井候凝。
電測技術套管固井質(zhì)量井段0~3 621.00 m(見表7),水泥膠結(jié)優(yōu)良井段為56.95%,水泥膠結(jié)的合格率為95.95%。電測尾管固井質(zhì)量井段3 502.50~4 508.00 m(見表8、表9),水泥膠結(jié)優(yōu)良井段占比為26.86%,水泥膠結(jié)的合格率為81.36%。該井經(jīng)過鉆井、完井、試氣、生產(chǎn)等歷時24個月的驗證,井筒完整性良好。
表7 技術套管第一膠結(jié)面電測(CBL)固井質(zhì)量
表8 尾管固井第一膠結(jié)面電測(CBL)固井質(zhì)量
表9 尾管固井第二膠結(jié)面電測(VDL)固井質(zhì)量(3 688.7~4 508 m)
采用注入高強度低密度水泥漿、注入防腐水泥漿、提高承壓能力、預應力固井、控壓固井等工藝,為壩南001-H1井技術套管和尾管固井提供了技術支持,井筒的完整性得到了初步驗證,為中石油川東北高酸性氣藏固井技術提供了技術借鑒。
高強度低密度水泥漿為低壓易漏失井固井提供了質(zhì)量保障,提高了水泥漿返至設計位置的成功率。
膠乳降低了水泥石的孔隙度和滲透率,同時,膠乳在水泥顆粒表面阻止水泥被高酸性氣體腐蝕,保證了水泥環(huán)的長期完整性。