田 雨
(北京市華新源再生水有限責(zé)任公司,北京 100124)
再生水是指以城市污水處理廠一級(jí)或二級(jí)排放水為水源,經(jīng)深度處理后,水質(zhì)指標(biāo)低于生活飲用水,但高于允許排放污水的可重復(fù)使用的一種水資源,是國際公認(rèn)的“第二水源,可用于農(nóng)林牧漁業(yè)用水、城市雜用水、工業(yè)用水、環(huán)境用水、補(bǔ)充水源水等方面。
2002年SARS疫情發(fā)生后,再生水利用的環(huán)境與健康問題開始受到關(guān)注,學(xué)者們對(duì)再生水利用的關(guān)注點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向衛(wèi)生安全方面。由于污水廠常規(guī)生化處理工藝對(duì)所收集污水中的病原微生物滅活能力有限,且《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中,未對(duì)污水處理廠一級(jí)或二級(jí)排放水消毒處理進(jìn)行強(qiáng)制要求,為了防止水介傳染病的傳播,在再生水生產(chǎn)中必須設(shè)置消毒處理工藝,以確保病原微生物量降至安全水平。
再生水水源成分復(fù)雜多變,出水余氯要求高,目前專門針對(duì)再生水消毒工藝精準(zhǔn)控制研究較少。本文將以A再生水廠為例,探討影響再生水次氯酸鈉消毒劑工藝穩(wěn)定運(yùn)行的各類因素,提出切實(shí)有效的控制策略,力爭達(dá)到既保證再生出水余氯指標(biāo)100%合格,又有效降低次氯酸鈉投加量的雙贏目標(biāo)。
G污水處理廠排放水,通過專用管線輸送至A水廠預(yù)沉大湖內(nèi)。經(jīng)預(yù)沉后由中間泵站提升至配水塔,并在配水塔上完成三氯化鐵混凝劑和次氯酸鈉消毒劑的初次投加。接著通過重力流的作用將水輸送至機(jī)械加速澄清池,完成混凝、沉淀、澄清處理。隨后進(jìn)入V型濾池進(jìn)行過濾,濾后水通過補(bǔ)加次氯酸鈉達(dá)到進(jìn)一步消毒的目的,最終進(jìn)入清水池存儲(chǔ),經(jīng)配水泵房加壓后由再生水專用配水管網(wǎng)輸送至公園、河道、居民小區(qū)等終端用戶,工藝流程詳見圖1。
圖1 A水廠再生水生產(chǎn)流程
A水廠再生水用于園林綠化、環(huán)衛(wèi)、河湖補(bǔ)水和居民沖廁等多種用途,其水質(zhì)應(yīng)同時(shí)滿足《城市污水再生利用—城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920-2002)及《城市污水再生利用—景觀用水水質(zhì)》(GB/T 18921-2019)要求,見表1。
表1 A水廠再生水出水情況
根據(jù)A水廠2019年再生水水質(zhì)年均值顯示,除總氮指標(biāo)因受限于工藝去除效果欠佳外,其他指標(biāo)均優(yōu)于《城市污水再生利用—城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920-2002)及《城市污水再生利用—景觀用水水質(zhì)》(GB/T 18921-2019)要求。
消毒工藝是控制再生水水質(zhì)的重要環(huán)節(jié)。A水廠采用次氯酸鈉消毒工藝,采用多臺(tái)米頓羅G系列往復(fù)式隔膜計(jì)量泵定量投加。A再生水廠建有次氯酸鈉地下儲(chǔ)池2座,滿儲(chǔ)量為140噸,生產(chǎn)所用商品次氯酸鈉有效氯含量10%左右。
次氯酸鈉加氯量分為兩部分,一部分為需氯量,另一部分為余氯量,只有當(dāng)加氯量大于需氯量時(shí),才會(huì)產(chǎn)生余氯。加氯量不足無法保證余氯符合國標(biāo)要求,更無法起到抑制管網(wǎng)中細(xì)菌、大腸桿菌等微生物大量繁殖的作用。而加氯量過量,則會(huì)造成消毒副產(chǎn)物增加,制水成本升高,管網(wǎng)腐蝕加速。
與飲用水廠較為平穩(wěn)的水源水質(zhì)和加氯量相比,再生水生產(chǎn)因受水源水質(zhì)影響,加氯量波動(dòng)頻繁。A水廠全年日均加氯量為10.3mg/L,最高為21.6mg/L,最低僅為4.3mg/L,見圖2。
圖2 A水廠2019年日均加氯量
(1)氨氮
A水廠再生水生產(chǎn)以G污水處理廠排放水為水源,根據(jù)2019年G污水處理廠排放水中氨氮日檢數(shù)據(jù)圖3顯示,全年氨氮低于0.5mg/L為238天,占65%;氨氮為0.5~1.0mg/L為62天,占17%;高于1.0mg/L為65天,占18%,最高值為14.4mg/L,最低值為0.08mg/L,兩者相差百余倍。
圖3 2019年G污水處理廠排放水中氨氮含量
其中6月至10月G氨氮基本處于平穩(wěn)狀態(tài),而11月至次年5月,G污水處理廠氨氮去除能力下降,波動(dòng)異常劇烈。造成氨氮波動(dòng)的原因,主要是G廠采用生物脫氮除磷工藝,而硝化反應(yīng)的最適宜溫度為30~35℃,當(dāng)溫度低于15℃時(shí)消化反應(yīng)速度下降明顯,氨氮去除能力降低。
(2)亞硝酸鹽氮
2019年G廠排放亞硝酸鹽含量波動(dòng)也異常頻繁,全年最高值為3.2mg/L,最低值為0.02mg/L,兩者相差1600倍。全年亞硝酸鹽氮低于0.5mg/L為149天,占41%;亞硝酸鹽氮為0.5~1.0mg/L為118天,占32%;高于1.0mg/L為98天,占27%,詳見圖4。
圖4 2019年G污水處理廠排放水中亞硝酸鹽氮含量
(3)微生物
根據(jù)A水廠2019年檢測(cè),G污水處理廠排放水中,總大腸菌群及糞大腸菌群指標(biāo)也存在一定的波動(dòng),見表2。
表2 2019年G污水處理廠排放水中總大腸菌群和糞大腸菌群數(shù)據(jù)
A水廠廠內(nèi)建有容積6萬m3預(yù)沉大湖一座。大湖水深較淺,水流比較緩慢,由于不間斷供水需求,A水廠十余年未進(jìn)行底泥清淤,湖內(nèi)氮磷營養(yǎng)物質(zhì)極為豐富,加上適宜的光照、溫度、pH值、溶解氧等生態(tài)因子的作用,湖內(nèi)藻類生長速度極快。根據(jù)2018、2019年利用德國bbe公司便攜式藻類分析儀(Algae Torch)對(duì)A水廠預(yù)沉大湖內(nèi)總藻數(shù)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,每年3~10月是藻類大量爆發(fā)的時(shí)期,湖內(nèi)總藻數(shù)量可達(dá)每升幾千萬個(gè)。
G污水處理廠排放水中氨氮、亞硝酸鹽氮及微生物指標(biāo)的無規(guī)律波動(dòng)及A水廠預(yù)沉大湖內(nèi)藻類大量繁殖,極易影響次氯酸鈉消毒藥劑的穩(wěn)定投加。通過前期研究,設(shè)計(jì)并使用次氯酸鈉投加自動(dòng)控制系統(tǒng)可以解決運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,遇突發(fā)水質(zhì)變化調(diào)整不及時(shí)、耗費(fèi)大量人工成本進(jìn)行加密檢測(cè)的問題。
表3 2018、2019年A水廠預(yù)沉大湖內(nèi)總藻數(shù)量
A水廠原本僅在清水池出水處設(shè)有一臺(tái)哈希Cl17在線余氯檢測(cè)儀,用于檢測(cè)出廠水總氯。從次氯酸鈉消毒藥劑在配水塔上調(diào)整投加量到清水池出水在線余氯數(shù)據(jù)有所反饋需要近2個(gè)小時(shí),為縮短消毒工藝響應(yīng)時(shí)間,在機(jī)加池出水處增設(shè)了一臺(tái)哈希Cl17在線余氯檢測(cè)儀,數(shù)據(jù)反饋時(shí)間由2小時(shí)縮短至40分鐘。另一方面,當(dāng)在線余氯檢測(cè)儀檢測(cè)出機(jī)加池出水余氯出現(xiàn)大幅降低的情況,可及時(shí)開啟清水池出水后補(bǔ)氯計(jì)量泵,以保證出水余氯符合國標(biāo)要求。
將機(jī)加池在線余氯檢測(cè)儀的輸出信號(hào),輸入到次氯酸鈉投加計(jì)量泵的控制系統(tǒng)中,參與計(jì)量泵消毒藥劑投加控制調(diào)節(jié)。
圖5 計(jì)量泵自動(dòng)化系統(tǒng)
具體為:機(jī)加池在線余氯檢測(cè)儀每3分鐘檢測(cè)一次的數(shù)據(jù)通過PLC進(jìn)行采集,處理后傳遞給控制室電腦。電腦對(duì)實(shí)時(shí)的余氯進(jìn)行分析,當(dāng)余氯處于預(yù)先設(shè)定余氯控制范圍內(nèi)時(shí),余氯反饋信號(hào)不參與計(jì)量泵的控制調(diào)整,當(dāng)余氯超出或低于預(yù)先設(shè)定余氯控制值范圍時(shí),余氯反饋信號(hào)參與計(jì)量泵運(yùn)行的控制調(diào)整,自動(dòng)進(jìn)行藥劑投加增減,并根據(jù)設(shè)定的間隔對(duì)余氯數(shù)據(jù)再次檢測(cè)比對(duì),檢驗(yàn)糾偏幅度是否已達(dá)到要求,如不符合要求將繼續(xù)多次進(jìn)行糾偏調(diào)節(jié)直至余氯穩(wěn)定控制在設(shè)定范圍內(nèi)。此套系統(tǒng)在各項(xiàng)數(shù)據(jù)收集分析過程中會(huì)逐漸形成一個(gè)學(xué)習(xí)過程,達(dá)到各參數(shù)的非線性計(jì)算比例,具體操作界面見圖6。
圖6 自動(dòng)投加系統(tǒng)界面
(1)機(jī)加池余氯上、下限值設(shè)定
機(jī)加池余氯上、下限值是指機(jī)加池出水余氯控制范圍,可根據(jù)水質(zhì)、季節(jié)等條件變化進(jìn)行人工調(diào)整。每年4月至9月,藻類易在A水廠砂濾池內(nèi)聚集,造成濾前、濾后余氯存在一定的損耗,根據(jù)前期試驗(yàn)結(jié)果,余氯損耗最高可達(dá)40~50%,故對(duì)機(jī)加池出水余氯限值進(jìn)行適當(dāng)提高,將下限設(shè)定為2.0mg/L,上限為2.3mg/L。每年10月至次年3月,濾前、濾后余氯損耗為10~20%,則將下限設(shè)定為1.5mg/L,上限為1.8mg/L,即可滿足《城市污水再生利用--城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 18920-2002)中接觸30min后出水總余氯大于1.0mg/L的要求。
(2)投加量基數(shù)
投加量基數(shù)是指正常水質(zhì)條件下的次氯酸鈉投加量,主要由A水廠大湖原水需氯量及機(jī)加池出水需保證余氯量兩部分確定。根據(jù)多年需氯量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及機(jī)加池出水余氯要求,A水廠次氯酸鈉工藝投加基數(shù)設(shè)定為100mg/L。
(3)投加量糾偏
投加量糾偏是指當(dāng)機(jī)加池出水在線總余氯數(shù)值超出上、下限值時(shí),次氯酸鈉加藥泵在投加量基數(shù)上自動(dòng)增、減的量。A水廠將投加量糾偏設(shè)定為5mg/L,即當(dāng)機(jī)加池出水在線總余氯數(shù)值低于下限值時(shí),在原100mg/L基數(shù)上自動(dòng)增加5mg/L,按105mg/L投加;當(dāng)機(jī)加池出水在線總余氯數(shù)值高于上限值時(shí),在原100mg/L基數(shù)上自動(dòng)減少5mg/L,按95mg/L投加。
(4)投加量(合數(shù))
投加量(合數(shù))是指在投加量基數(shù)上進(jìn)行多次糾偏調(diào)整后的實(shí)際投加量。
(5)間隔調(diào)節(jié)時(shí)間
通過試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn),自A水廠配水塔上調(diào)整次氯酸鈉投加量至機(jī)加池出水總余氯出現(xiàn)變化需要40min。當(dāng)水中含有氨氮時(shí),為保證其與次氯酸鈉完全反應(yīng),至少需要60min。故將調(diào)整間隔設(shè)定為60min,以保證總余氯檢測(cè)數(shù)據(jù)與投加量調(diào)整匹配。
未使用次氯酸鈉智能投加系統(tǒng)以前,A水廠再生水出水余氯波動(dòng)范圍為0.2~2.4mg/L之間,全年近25%的天數(shù)余氯低于1.0mg/L。自動(dòng)投加系統(tǒng)上線后,余氯波動(dòng)變化范圍收窄為0.8~1.8mg/L,出水余氯合格率大幅提高。
未使用次氯酸鈉智能投加系統(tǒng)以前,A水廠如遇G污水處理廠排放水中氨氮、亞硝酸鹽氮等指標(biāo)大幅上升,運(yùn)行人員便需要對(duì)機(jī)加池出水及出廠水余氯情況加密檢測(cè),化驗(yàn)人員進(jìn)行需氯量實(shí)驗(yàn),并根據(jù)檢測(cè)及實(shí)驗(yàn)結(jié)果不斷調(diào)整次氯酸鈉投加量,以保證出水余氯達(dá)標(biāo)。自動(dòng)投加系統(tǒng)上線后,僅通過對(duì)余氯在線數(shù)據(jù)的比對(duì)分析便可進(jìn)行智能糾偏,大大減少了運(yùn)行人員及化驗(yàn)人員的工作強(qiáng)度。
未使用次氯酸鈉智能投加系統(tǒng)以前,A水廠運(yùn)行人員為保證出廠水余氯符合國標(biāo)要求,通常采取機(jī)加池出水高余氯控制的方式,既造成消毒藥劑的浪費(fèi)又易腐蝕輸水設(shè)備及管道。智能投加系統(tǒng)上線后通過機(jī)加池余氯上限控制,避免了人為調(diào)整過量的問題,降低了消毒藥劑的消耗量。