周建龍, 盧團(tuán)部, 鞏孔正
(西安煤礦機(jī)械有限公司, 陜西 西安 710032)
目前,掘進(jìn)機(jī)裝載物料的方式主要有兩種,一是液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)減速器帶動(dòng)星輪的方式,二是低速大扭矩馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng)星輪,以實(shí)現(xiàn)被截割的物料裝載進(jìn)入應(yīng)用,再通過(guò)橋式轉(zhuǎn)載機(jī)或刮板機(jī)輸送到主皮帶等,完成物料從工作面到后方的運(yùn)輸[1]。
本文針對(duì)低矮型巖巷掘進(jìn)機(jī)的總體設(shè)計(jì)要求,裝載機(jī)構(gòu)采用馬達(dá)驅(qū)動(dòng)減速器的方案,設(shè)計(jì)出薄型鏟板來(lái)降低鏟板的厚度,比同類(lèi)機(jī)型采用低速大扭矩馬達(dá)的鏟板厚度減少近100 mm,滿(mǎn)足了總體對(duì)裝載機(jī)構(gòu)的參數(shù)分配要求。整機(jī)高度1.65 m,機(jī)身寬度2.7 m,較好適應(yīng)8~19 m2斷面,適合小斷面巷道的掘進(jìn),直接降低了巷道開(kāi)采及物料運(yùn)輸?shù)某杀尽?/p>
在裝載機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)及選型過(guò)程中,減速器選用某知名廠(chǎng)家的非標(biāo)設(shè)計(jì),減速器運(yùn)行扭矩7 300 N·m,最大扭矩10 700 N·m,輸出轉(zhuǎn)速30 r/min。整機(jī)在井下進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),此減速器在使用一個(gè)月后,輸出端出現(xiàn)漏油、最后卡轉(zhuǎn)等現(xiàn)象,拆解后發(fā)現(xiàn)此減速器的輸出軸端處為骨架密封加迷宮結(jié)構(gòu)的密封形式,見(jiàn)圖1,油封已損壞,減速器內(nèi)積滿(mǎn)了淤泥等雜質(zhì)。由于廠(chǎng)家設(shè)計(jì)人員不清楚井下減速器的工作環(huán)境,選用了不當(dāng)?shù)拿芊庑问健?/p>
圖1 減速器初始結(jié)構(gòu)圖
經(jīng)過(guò)在此結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的維修,采用浮動(dòng)密封加迷宮結(jié)構(gòu)的密封形式,見(jiàn)圖2。浮動(dòng)密封抗污染能力強(qiáng)、耐磨、耐沖擊、端面磨損能自動(dòng)補(bǔ)償,廣泛用于煤礦機(jī)械的端面密封上。但經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的使用,出現(xiàn)漏油,密封性能明顯降低,耗油量加大等現(xiàn)象[2]。
圖2 減速器維修結(jié)構(gòu)圖
由于此低矮型掘進(jìn)機(jī)主要用于煤礦小斷面底抽巷道的掘進(jìn),屬于巖石巷道,工況惡劣。星輪在裝載物料時(shí),減速器受到劇烈的沖擊,其輸出軸主要受到很大的徑向載荷,通過(guò)對(duì)比相關(guān)減速器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與分析,判斷減速器中軸的支撐方式是影響浮動(dòng)密封失效的主要因素,輸出軸端處的調(diào)心滾子軸承在滾子和滾道磨損后游隙會(huì)急劇增加,導(dǎo)致浮動(dòng)密封效果差,壽命減少。通過(guò)重新設(shè)計(jì)減速器各軸的支撐方式,錐齒輪軸與輸出軸選用圓錐滾子軸承支撐,來(lái)增強(qiáng)軸的支撐剛度;而中間軸選用調(diào)心滾子軸承的支撐方式,有效減小輪齒偏載,見(jiàn)圖3。經(jīng)過(guò)近6 個(gè)月的使用,沒(méi)有出現(xiàn)漏油、卡轉(zhuǎn)等現(xiàn)象[3]。
圖3 減速器改進(jìn)結(jié)構(gòu)圖
低速大扭矩馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)進(jìn)行物料的裝載,是目前掘進(jìn)機(jī)裝載驅(qū)動(dòng)裝置的主流配置,其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高、易維護(hù)、成本低。鑒于低矮型巖巷掘進(jìn)機(jī)的總體設(shè)計(jì)要求,鏟板厚度薄,而應(yīng)用的CA5032 等馬達(dá)裝載驅(qū)動(dòng)裝置高度較高,與鏟板裝配發(fā)生很大干涉,不能應(yīng)用。選用某廠(chǎng)家新開(kāi)發(fā)的緊湊型液壓馬達(dá)重新設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)裝置,減小其高度,并與減速器具有互換性,見(jiàn)圖4。對(duì)比新設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)軸與采用CA5032 馬達(dá)的驅(qū)動(dòng)軸,新驅(qū)動(dòng)軸危險(xiǎn)截面尺寸為Φ72 mm,花鍵為DIN5480-W70×3×30×22×9e,規(guī)格尺寸明顯小于后者。因此,需要對(duì)軸的危險(xiǎn)截面和花鍵進(jìn)行疲勞強(qiáng)度、靜強(qiáng)度以及花鍵聯(lián)接的校核等[4]。
圖4 低速大扭矩馬達(dá)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)圖(單位:mm)
根據(jù)軸的結(jié)構(gòu)、實(shí)際尺寸,考慮軸的表面質(zhì)量、應(yīng)力集中、尺寸影響以及材料的疲勞極限等因素,來(lái)驗(yàn)算軸危險(xiǎn)截面處的疲勞安全系數(shù)Sτ=1.6,略大于疲勞強(qiáng)度計(jì)算的許用安全系數(shù)Sp=1.5。
校驗(yàn)軸對(duì)塑形變形的抵抗能力,即校核軸危險(xiǎn)截面的靜強(qiáng)度安全系數(shù)Ssτ=3.8,大于靜強(qiáng)度的許用安全系數(shù)Ssp=2.2。
結(jié)合實(shí)際情況,驅(qū)動(dòng)軸的失效主要是疲勞引起的,因此,要通過(guò)提高此處危險(xiǎn)截面的表面質(zhì)量、合適的熱處理工藝以及表面強(qiáng)化措施等,提高其疲勞強(qiáng)度。
為避免鍵齒工作表面壓潰,利用花鍵連接強(qiáng)度的通用計(jì)算方法,σp=120 MPa,此值與許用擠壓應(yīng)力接近,連接強(qiáng)度會(huì)存在一些問(wèn)題,這主要是由于選用的花鍵規(guī)格較小、齒的結(jié)合長(zhǎng)度較短而造成的。根據(jù)花鍵承載能力的精確計(jì)算法來(lái)驗(yàn)算,通過(guò)計(jì)算齒面接觸強(qiáng)度、齒根彎曲強(qiáng)度、齒根剪切強(qiáng)度等其值分別為128.8 MPa、267.8 MPa、129.6 MPa,都各自接近對(duì)應(yīng)的許用應(yīng)力[5]。
可見(jiàn),針對(duì)花鍵規(guī)格小且結(jié)合長(zhǎng)度短,要提高有沖擊載荷時(shí)的花鍵聯(lián)接可靠性,就需選用高強(qiáng)度的合金鋼,結(jié)合熱處理工藝、齒面淬火或滲氮等,提高齒面硬度。
根據(jù)低矮型巖巷掘進(jìn)機(jī)的總體要求,裝載機(jī)構(gòu)選用減速器作為驅(qū)動(dòng)裝置,減小了鏟板體厚度,壓低了機(jī)身高度。針對(duì)減速器在使用中出現(xiàn)的問(wèn)題,改用浮動(dòng)密封加迷宮結(jié)構(gòu)作為輸出軸的端面密封,并重新設(shè)計(jì)減速器各軸的支撐方式來(lái)提高浮封的使用壽命,浮動(dòng)密封結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封可靠,適應(yīng)惡劣工況,已廣泛應(yīng)用于煤機(jī)裝備領(lǐng)域;選用緊湊型液壓馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)的方式來(lái)互換減速器,其故障點(diǎn)少、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低,有較好的經(jīng)濟(jì)效益。