劉彥林
(陽泉煤業(yè)集團翼城上河煤業(yè)有限公司, 山西 翼城 043500)
陽煤集團翼城上河煤業(yè)15 號煤層上距2 號煤層40.10~103.15 m,平均80.38 m。據(jù)勘探,該煤層在井田西部的ZK4-2 號鉆孔附近剝蝕,僅在ZK1 號鉆孔附近不可采,煤層厚度0.75~3.80 m,平均2.45 m,厚度變化較大,屬中厚煤層。其可采性指數(shù)為0.94、厚度變異系數(shù)為35.8%,煤層穩(wěn)定性程度經(jīng)定性和定量綜合分析,屬大部可采的穩(wěn)定煤層,含夾矸0~2 層,結(jié)構(gòu)簡單,頂板主要為石灰?guī)r、砂質(zhì)泥巖、粉砂巖、泥巖,底板為砂質(zhì)泥巖、泥巖、鋁土泥巖。由于該煤層頂板和底板的地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對復雜,在巷道掘進過程中機械化水平低、巷道掘進順序不合理,因此導致了巷道掘進速度慢,已經(jīng)成為限制綜采作業(yè)進一步提升的瓶頸因素。
經(jīng)過對影響巷道掘進效率的因素進行分析,影響掘進效率的主要原因是鑿巖設(shè)備打眼速度慢、裝巖和運輸設(shè)備銜接差、效率低,爆破一次合格率低,因此煤礦技術(shù)部門提出了優(yōu)化掘進技術(shù)方案。通過采用以液壓掘進鉆車與自動化挖掘裝載機聯(lián)合作業(yè)、鑿巖設(shè)備優(yōu)化、深孔光面爆破為核心的綜合高速掘進技術(shù),有效提升了井下掘進效率,解決了煤礦井下的采掘失衡問題。
針對井下機械化作業(yè)效率低,鑿巖設(shè)備打眼速度慢、裝巖和運輸設(shè)備銜接差、效率低等問題,首先提出了采用液壓掘進鉆車與自動化挖掘裝載機聯(lián)合作業(yè)的方案,利用液壓掘進鉆車的鉆眼效率高、對復雜地形適應(yīng)能力強,以及挖掘裝載機對井下大坡度復雜地形條件下運輸穩(wěn)定性好的優(yōu)點,提升掘進過程中的破巖速度,煤巖的裝載和運輸效率也有效提高,實現(xiàn)了破巖與運輸?shù)钠胶庑浴>蜻M鉆車、裝載機、梭車聯(lián)合掘進、運輸聯(lián)合作業(yè)如圖1 所示。
圖1 井下掘進、運輸聯(lián)合作業(yè)結(jié)構(gòu)示意圖
采用全新的液壓掘進鉆車進行自動化打眼后,每一個炮眼的作業(yè)時間從原先的4.5 min 降低到了2.1 min,作業(yè)時間降低了53.3%。在井下進行鉆進作業(yè)時,設(shè)置炮眼的時間由最初的8 h,降低到了3 h,而且作業(yè)人員降低了70%,顯著提升了井下圍巖的掘進速度。由于采用了自動打眼作業(yè),在整個打眼的過程中,作業(yè)人員始終處于永久支護結(jié)構(gòu)下,降低了勞動強度,同時也避免了采用傳統(tǒng)風鉆鉆進作業(yè)時,作業(yè)人員在易冒頂區(qū)域的安全隱患,顯著提升了鉆進作業(yè)的安全性。
巷道掘進作業(yè)過程中的炮眼利用率直接決定了巖巷進尺的距離,影響巷道的實際掘進效率。由于傳統(tǒng)淺孔爆破技術(shù)方案爆破距離小,雖然能夠有效降低頂板的空頂距離,但需要多次爆破,而且循環(huán)進尺相對較小,無法滿足復雜、堅硬巖層條件下的巷道掘進需求,因此結(jié)合15 號煤層巷道的實際情況,提出了深孔光面爆破技術(shù)。根據(jù)對井下地質(zhì)情況的分析,其爆破孔深度設(shè)置為3.1 m。
為了滿足礦井下深孔爆破效率和安全性需求,在淺孔爆破的基礎(chǔ)上,對設(shè)置炮眼的掏槽方式、炮眼布置結(jié)構(gòu)以及炮眼內(nèi)裝藥的方向進行了優(yōu)化,提升了炮孔設(shè)置效率和爆破效果。由于15 號煤層底板為砂質(zhì)泥巖、泥巖、鋁土泥巖結(jié)構(gòu),地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較差,掏槽眼深度過大易導致巖層垮落,因此在經(jīng)過多次驗證后,從鉆進效率、爆破效果、掏眼一次合格率等方面綜合考慮,最終確定掏眼深度為3.4 m,布置時采用一對中心眼加4 對楔形槽眼的布置結(jié)構(gòu)。
為了確保在爆破過程中巷道的成型效果,保證爆破后巷道四周的光面效果,將巷道四周的炮眼布置到距離巷道邊緣約0.1 m 處,該位置炮眼的深度約為3.1 m。根據(jù)巷道的尺寸,在巷道四周共設(shè)置了30 個周邊炮眼。在巷道底部設(shè)置7 個炮眼,深度設(shè)置為3.2 m。將巷道右側(cè)的水溝眼處設(shè)置1 個炮眼,該炮眼和周邊炮眼的距離為600 mm,確保對水溝眼處爆破的可靠性。在巷道內(nèi)部截面上炮眼采取和巷道截面一樣的拱形布置結(jié)構(gòu),呈均勻狀態(tài)分布,使爆破形成連貫性,實現(xiàn)對內(nèi)部爆破的一次到位。巷道內(nèi)爆破孔布置結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 煤礦井下爆破孔布置結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)
在爆破過程中,常用的裝藥方式為正向裝藥和反向裝藥兩個部分。正向裝藥進行爆破時,爆破方向從外向內(nèi),爆破能量向內(nèi)釋放,比較適用于淺孔爆破。反向裝藥爆破時爆破能量從內(nèi)向外擴散,能夠?qū)崿F(xiàn)對深處圍巖更好的爆破效果。根據(jù)實際爆破需求,采用了反向裝藥爆破方案。
陽煤集團翼城上河煤業(yè)15 號煤層在采用新的綜合高速掘進技術(shù)后,對綜采面上的實際進尺情況和巷道成型質(zhì)量進行分析,發(fā)現(xiàn)自該高速掘進技術(shù)應(yīng)用后,月進尺由最初的67.6 m 提升到了目前的96.3 m,掘進效率提升了42.5%,實現(xiàn)了和綜采面綜采效率的動態(tài)平衡。同時在巷道掘進作業(yè)過程中,巷道斷面的一次成巷率提升了17.2%以上,顯示出了深孔光面爆破的實用性。優(yōu)化前后進尺率對比如圖3 所示。
圖3 優(yōu)化前后進尺數(shù)據(jù)對比
1)采用全新的液壓掘進鉆車進行自動化打眼后,每一個炮眼的作業(yè)時間從原先的4.5 min 降低了了2.1 min,作業(yè)時間降低了53.3%。在井下進行鉆進作業(yè)時,設(shè)置炮眼的時間由最初的8 h,降低到了3 h,而且作業(yè)人員減少了70%,顯著提升了井下圍巖的掘進速度。
2)反向裝藥爆破時爆破能量從內(nèi)向外擴散,能夠?qū)崿F(xiàn)對深處圍巖更好的爆破效果。
3)采用新的高速掘進技術(shù)后,月進尺由最初的67.6m 提升到了目前的96.3m,掘進效率提升了42.5%。