王智文(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠)
近年來(lái),大慶油田某外圍采油廠正處在由攻關(guān)上產(chǎn)向持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,操作成本也隨之增加,尤其前期油價(jià)低迷時(shí)期高投入低產(chǎn)出的矛盾尤為凸出。因此,如何在增產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化,成為采油廠攻堅(jiān)克難的主要問(wèn)題。隨著規(guī)模不斷擴(kuò)大,耗電量也在逐年正比上升,電費(fèi)支出就越來(lái)越多;處于開發(fā)中后期的采油區(qū)塊,采出液含水量逐年升高,噸油采出成本也在逐年遞增,效益空間是越來(lái)越小,高成本低產(chǎn)出的客觀開發(fā)形勢(shì)逐漸凸顯出來(lái)。
因此,嚴(yán)格控制高峰時(shí)段用電,合理利用“谷平”時(shí)段用電,最大程度降低生產(chǎn)成本。高峰時(shí)段8h,低谷時(shí)段7h,平時(shí)段9h。全天共劃分了6個(gè)時(shí)間段,2021年某采油廠間抽井達(dá)到5416口,占到開井?dāng)?shù)的92.6%,若人工實(shí)施“峰谷平”間抽,前線工人勞動(dòng)強(qiáng)度加大。因此,無(wú)法通過(guò)人工間抽進(jìn)行錯(cuò)峰優(yōu)化運(yùn)行。
為降低前線工人勞動(dòng)強(qiáng)度,2018—2020年在間抽井上共安裝不停機(jī)間抽配電箱1296套。2021年利用不停機(jī)間抽配電箱試驗(yàn)應(yīng)用“峰谷平”不停機(jī)間抽運(yùn)行模式,一方面確保地面設(shè)備不停機(jī)安全擺動(dòng)運(yùn)行,井下抽油泵間歇采油,實(shí)現(xiàn)油井供排協(xié)調(diào),另一方面提高了抽油機(jī)的工作效率,實(shí)現(xiàn)了間抽井效益最大化。
“峰谷平”不停機(jī)間抽是在常規(guī)不停機(jī)間抽技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造,主要由曲柄位置傳感器、電機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器、三相電監(jiān)測(cè)傳感器、智能控制器、7寸觸摸液晶顯示屏和內(nèi)置遠(yuǎn)程模塊RS485接口等6部分組成,不停機(jī)間抽主要功能模塊安裝位置見圖1。
圖1 不停機(jī)間抽主要功能模塊安裝位置
曲柄位置傳感器:安裝在對(duì)應(yīng)光桿下死點(diǎn)的曲柄位置處,監(jiān)測(cè)每個(gè)沖程內(nèi)下死點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的曲柄位置。
1)電動(dòng)機(jī)傳感器:安裝在電機(jī)尾軸上,針對(duì)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行實(shí)時(shí)高精度監(jiān)測(cè)。
2)電參監(jiān)測(cè)傳感器:安裝在控制箱內(nèi)部,實(shí)現(xiàn)電參靜態(tài)數(shù)據(jù)的采集。
3)智能控制器:實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集處理、運(yùn)行參數(shù)的運(yùn)算處理以及運(yùn)行指令的運(yùn)算和下達(dá)等作用,能夠控制整周運(yùn)行與擺動(dòng)運(yùn)行[1]。
4)采集的數(shù)據(jù)主要包括:三相電流、三相電壓、有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、電流平衡度、功率平衡度、累計(jì)電量、故障報(bào)警、充滿度、頻率、沖次、搖擺幅度、“峰谷平”制度設(shè)置以及相關(guān)的數(shù)據(jù)圖表等等。
該裝置以變頻控制為基礎(chǔ),通過(guò)輔助控制裝置發(fā)送控制指令,在負(fù)載最低點(diǎn)附近處利用曲柄動(dòng)能與勢(shì)能的交替轉(zhuǎn)換,以柔性加載的供電方式,控制曲柄低功率運(yùn)行擺動(dòng),實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)井平衡塊小范圍往復(fù)擺動(dòng)的運(yùn)行模式,不停機(jī)間抽技術(shù)原理見圖2。
圖2 不停機(jī)間抽技術(shù)原理
這種往復(fù)擺動(dòng)的運(yùn)行模式是采用的曲柄擺動(dòng)運(yùn)行與整周運(yùn)行相結(jié)合的方式,可以通過(guò)智能控制配電箱進(jìn)行設(shè)定合理的運(yùn)行時(shí)間以及曲柄擺動(dòng)角度,使低產(chǎn)井供排關(guān)系趨于合理[2]。
搖擺運(yùn)行時(shí),進(jìn)入非抽汲狀態(tài)時(shí),曲柄位于減速箱負(fù)載最小點(diǎn)時(shí),電機(jī)進(jìn)行單向推動(dòng)使曲柄擺動(dòng),擺動(dòng)時(shí),桿柱運(yùn)動(dòng)控制在彈性變形范圍內(nèi),桿柱在井筒中擾動(dòng)井液,井下柱塞保持不動(dòng),防止井口凍以及井筒結(jié)蠟,到達(dá)設(shè)定的時(shí)間,電動(dòng)機(jī)會(huì)自動(dòng)柔性啟動(dòng),使得抽油機(jī)連續(xù)運(yùn)行生產(chǎn)。
整周運(yùn)行時(shí),為保證效率,以工頻沖次為主,也可以通過(guò)變頻調(diào)整。抽油機(jī)啟動(dòng)后先進(jìn)入整周運(yùn)行,進(jìn)行采油工作。整周運(yùn)行時(shí)間到達(dá)后進(jìn)入擺動(dòng)階段,擺動(dòng)時(shí)間到達(dá)后再次進(jìn)入整周運(yùn)行階段,實(shí)現(xiàn)循環(huán)運(yùn)行,不停機(jī)間抽模式邏輯圖見圖3。這樣,整個(gè)運(yùn)行流程就實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)井不停機(jī)間抽運(yùn)行能夠,實(shí)現(xiàn)間抽井連續(xù)、安全、穩(wěn)定、高效生產(chǎn)[3]。
圖3 不停機(jī)間抽模式邏輯圖
結(jié)合目前油公司提出的“峰谷平”電價(jià),參考目前數(shù)字化建設(shè)情況,針對(duì)不停機(jī)間抽技術(shù),進(jìn)行改造和試驗(yàn),對(duì)整個(gè)配電箱顯示屏的操作端進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)快捷、準(zhǔn)確性操作。圖4是軟件端可調(diào)控的部分參數(shù)。優(yōu)化后的“峰谷平”不停機(jī)間抽制度見圖5。
圖4 “峰谷平”不停機(jī)間抽軟件部分顯示的參數(shù)
圖5 “峰谷平”不停機(jī)間抽制度
首次進(jìn)入軟件首頁(yè),輸入操作密碼完成登錄,然后進(jìn)入搖擺功能界面,調(diào)整設(shè)置擺動(dòng)幅度,并在“實(shí)際產(chǎn)液量”中輸入數(shù)據(jù),抽油機(jī)即可按照對(duì)應(yīng)制度實(shí)現(xiàn)“峰谷平”搖擺運(yùn)行(運(yùn)行時(shí)間和搖擺時(shí)間也可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整)。
以IPR生產(chǎn)曲線為依據(jù),以穩(wěn)定流壓生產(chǎn)、保證系統(tǒng)效率為基本原則,確定最佳的抽汲時(shí)間和搖擺時(shí)間,一般30min為一個(gè)周期,30min內(nèi)任意可調(diào),可根據(jù)單井情況采取不同的間抽制度,多樣化的間抽方式可實(shí)現(xiàn)節(jié)能效果最大化。
由于曲柄在抽油機(jī)的桿柱彈性變形范圍內(nèi)擺動(dòng)運(yùn)行,擺動(dòng)時(shí)電機(jī)的運(yùn)行能耗非常低(平均有功功率1kW左右),通過(guò)電機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器和位移傳感器能夠有效控制擺動(dòng)幅度,在整周與擺動(dòng)運(yùn)行切換過(guò)程中,采用柔性軟啟動(dòng)技術(shù),避免頻繁啟動(dòng)對(duì)整個(gè)抽油系統(tǒng)的沖擊[4]。
2.4.1 常規(guī)不停機(jī)間抽試驗(yàn)效果
統(tǒng)計(jì)207口井應(yīng)用效果:與原有24h正常生產(chǎn)相比較,采用不停機(jī)間抽技術(shù)的抽油機(jī)井,在平均日產(chǎn)液基本持平的情況下,平均日節(jié)電55kWh,有功節(jié)電率33.1%,系統(tǒng)效率提高3.0%,泵效提高4.2%,不同周期下的常規(guī)不停機(jī)間抽測(cè)試效果見表1。圖6為井1試驗(yàn)初期示功圖變化情況(每周測(cè)試一次),反映不停機(jī)間抽井的示功圖充滿度比正常開井示功圖更好一些,說(shuō)明不停機(jī)間抽技術(shù)可以有效改善油井供排關(guān)系,同時(shí)還能夠大幅降低機(jī)采單井能耗,同時(shí)提高抽油機(jī)系統(tǒng)效率,節(jié)能效果比較明顯[5-8],功率變化曲線見圖7。
圖6 井1安裝前及擺動(dòng)運(yùn)行時(shí)示功圖變化情況
圖7 井1整周運(yùn)行及不停機(jī)搖擺運(yùn)行時(shí)功率變化曲線
表1 不同周期下的常規(guī)不停機(jī)間抽測(cè)試效果
2.4.2 “峰谷平”不停機(jī)間抽試驗(yàn)效果
2021年3月17日在常規(guī)不停機(jī)間抽技術(shù)基礎(chǔ)上升級(jí)改造為“峰谷平”不停機(jī)間抽,改造后分時(shí)段進(jìn)行運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化,并進(jìn)行了運(yùn)行期間用電量、系統(tǒng)效率測(cè)試。
按日產(chǎn)液分級(jí),結(jié)合“峰谷平”時(shí)間段,按照分六種制度執(zhí)行,綜合考慮峰谷平電價(jià),優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),高峰時(shí)段“運(yùn)短擺長(zhǎng)”,低谷時(shí)段“運(yùn)長(zhǎng)擺短”。根據(jù)不同產(chǎn)量,對(duì)6口井采用優(yōu)化后的制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)[9-10](表2)。
表2 “峰谷平”試驗(yàn)6口井改造后運(yùn)行制度
從試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知(表3),進(jìn)行不停機(jī)間抽改造后,平均單井有功功率下降3kW,日節(jié)電71.9kWh,節(jié)電率達(dá)到42%,系統(tǒng)效率提高5.5%。
表3 “峰谷平”試驗(yàn)6口井改造前后效果對(duì)比
1)總投入方面:?jiǎn)翁自O(shè)備3.8萬(wàn)元。
2)“峰谷平”效益:應(yīng)用“峰谷平”錯(cuò)峰運(yùn)行后,在不停機(jī)間抽節(jié)電的基礎(chǔ)上,平均單井額外可日節(jié)約電費(fèi)4.6元,“峰谷平”試驗(yàn)井效益計(jì)算見表4。
表4 “峰谷平”試驗(yàn)井效益計(jì)算
3)整體效益:不考慮“峰谷平”電價(jià),按照單井日節(jié)電55kWh,單井年可節(jié)約電費(fèi)1.26萬(wàn)元;考慮峰谷平電價(jià)后,年節(jié)電效益提高1656元,全年單井預(yù)計(jì)節(jié)約電費(fèi)1.43萬(wàn)元。投資回收期2.66年。
1)抽油機(jī)不停機(jī)間抽技術(shù)通過(guò)整周運(yùn)行與擺動(dòng)運(yùn)行相結(jié)合的模式,將長(zhǎng)周期的集中式人工間抽轉(zhuǎn)變成多輪次短周期分散式的不停機(jī)間抽,將各個(gè)短周期的合理流壓波動(dòng)幅度控制在合理范圍內(nèi),在保證泵的充滿度情況下,確保抽油機(jī)井產(chǎn)能得到充分釋放。
2)不停機(jī)間抽不需要前線員工對(duì)抽油機(jī)進(jìn)行頻繁起停,降低了人員安全和頻繁起停抽油機(jī)對(duì)設(shè)備造成的磨損。尤其對(duì)于結(jié)蠟嚴(yán)重井,有效降低油井因長(zhǎng)時(shí)間停井造成蠟卡上作業(yè)的可能性。
3)“峰谷平”不停機(jī)技術(shù)一方面確保地面設(shè)備不停機(jī)安全擺動(dòng)運(yùn)行,另一方面實(shí)現(xiàn)操作成本最大程度的降低。同時(shí),下步針對(duì)常規(guī)不停機(jī)間抽改造為“峰谷平”不停機(jī)間抽技術(shù),建議該項(xiàng)改造工作需同油田數(shù)字化建設(shè)工作相結(jié)合,達(dá)到改造后可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程參數(shù)自動(dòng)優(yōu)化及控制的目的。
4)不停機(jī)“峰谷平”電價(jià)間抽目前處于試驗(yàn)起步階段,下步將繼續(xù)進(jìn)行制度優(yōu)化,宏觀調(diào)控“谷時(shí)”與“峰時(shí)”的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)間抽效益最大化。