閆軍寧
(紫金礦業(yè)集團股份有限公司, 福建 廈門 361008)
微細浸染型金礦石常采用先浮選,浮選金精礦再通過火法、生物氧化、熱壓氧化等方法預(yù)處理打開金包裹后浸出提金[1-2]。貴州水銀洞金礦礦石為碳酸鹽型-卡林型難選冶金礦石,金與黃鐵礦、毒砂等含硫礦物關(guān)系密切,載金礦物黃鐵礦、毒砂粒級主要分布在10~40 μm,另外絹(水)云母、有機炭等脈石礦物含量達17%以上,在磨礦中易于泥化。貴州水銀洞金礦采用浮選-熱壓氧化-炭浸提金工藝。浮選廠為細磨浮選工藝,年可處理礦石33萬噸。通過生產(chǎn)流程考察和工藝優(yōu)化,浮選回收率取得較大提升。
該選礦廠破碎作業(yè)為兩段一閉路破碎工藝,磨礦作業(yè)為兩段閉路磨礦工藝,浮選采用兩次粗選四次掃選兩次精選、中礦循序返回浮選工藝。近年來,隨著入選品位降低和礦石性質(zhì)變化,生產(chǎn)工藝指標出現(xiàn)波動。為查明原因,提出改進的措施和解決的方法,開展選礦廠工藝流程考察。
因目的礦物粒度微細,故磨礦產(chǎn)品粒度要求為-74 μm 90%以上。一段磨礦、分級設(shè)備為MQCY 2.7×4.0溢流型球磨機和FX500-PUX4旋流器,二段磨礦、分級設(shè)備為MQCY 2.7×3.6溢流型球磨機和FX250-PUX6旋流器。
磨礦流程考察發(fā)現(xiàn)磨礦濃度均偏低,二段磨礦返砂比偏低。一段、二段磨礦濃度分別為71.2%、67.1%,返砂比分別為286.16%、104.65%。磨礦產(chǎn)品粒級和金屬分布呈兩頭大中間小,尤其是-10 μm粒級分布接近40%,說明礦石容易“過磨”產(chǎn)生泥化。
浮選粗、掃選共使用25臺BF-10機械攪拌式機,精選使用5臺BF-4機械攪拌式浮選機。粗選濃度33%~34%、掃選濃度20%~29%,精選濃度10%左右,浮選濃度偏低。
浮選數(shù)質(zhì)量流程見圖1。粗選Ⅱ和掃選Ⅰ精礦品位在8.5 g/t以上,掃選Ⅰ~掃選Ⅲ作業(yè)浮選泡沫產(chǎn)率在45%~63%??疾旖Y(jié)果表明,浮選速度較慢,掃選作業(yè)產(chǎn)率高、富集低、中礦量循環(huán)量過大。
圖1 浮選數(shù)質(zhì)量流程Fig.1 Flotation number quality process
對前期選礦生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,有如下的變化趨勢:精礦產(chǎn)率與回收率變化趨勢基本呈正相關(guān);精礦品位與回收率、回收率的變化趨勢呈負相關(guān)。可見適當提高精礦產(chǎn)率,有利于降低尾礦品位,提高金回收率。通過對流程存在問題查找和分析,主要從下面幾個方面進行工藝調(diào)整:
表1 浮選作業(yè)濃度Table 1 Concentration of flotation operation
圖2 浮選尾礦篩析結(jié)果Fig.2 Screening results of flotation tailings
磨機內(nèi)磨礦介質(zhì)的尺寸及配比不僅決定著球磨機的生產(chǎn)能力, 而且也決定著磨礦產(chǎn)品的粒度特性[3]。磨礦介質(zhì)配比與礦石性質(zhì)匹配時,破碎消耗能量最小,磨礦效率最佳[4]。同一個磨機充填率相同時,小尺寸介質(zhì)越多,則鋼球個數(shù)增多,研磨面積增大,礦物的破碎概率增大,但小尺寸介質(zhì)過多時容易產(chǎn)生“過磨”和“球磨球”的現(xiàn)象。
一段磨礦磨機裝球配比調(diào)整前以Φ80鋼球為主,另外還添加Φ40、Φ20鋼球,小粒徑鋼球配比偏高,為避免過磨和降低球耗,增加Φ100鋼球配比,并取消Φ40以下鋼球的添加。二段磨礦磨機裝球配比調(diào)整前有Φ80~Φ20等四種球,選取小尺寸介質(zhì)有利于均勻磨礦,過小介質(zhì)多又容易泥化,故二段僅添加Φ60、Φ40兩種中等粒徑的鋼球。
兩段球磨機的鋼球配比調(diào)整前后對比見表2,調(diào)整后磨礦細度保持在-74 μm 90%左右,-10 μm粒級降到30%以下,鋼球噸礦消耗有所下降,穩(wěn)定在0.52 kg/t以下。另外提高磨礦濃度也有利于磨礦效率的提高。
表2 球磨機裝球配比對照Table 2 Comparison of ball milling ball ratio
含泥高的礦物浮選時,微細泥比表面積大,不易沉降,惡化浮選環(huán)境。脫泥會損失部分金屬;對微細粒浸染型金礦,不添加碳酸鈉、不脫泥,直接活化浮選也能取得較好的指標[5]。浮選工藝優(yōu)化的思路是,加強粗、精選作業(yè),提高精礦產(chǎn)率,減少中礦的循環(huán),降低尾礦品位。主要措施有:
1)增加浮選時間。適當提高粗、掃選的浮選濃度,加快刮板轉(zhuǎn)速,從而延長浮選時間。
2)減少精選次數(shù)。將原來的兩粗兩精四掃的浮選流程改為兩粗一精四掃,減少精選作業(yè)次數(shù),實現(xiàn)“能收早收”,減少中礦循環(huán)量。
3)優(yōu)化藥劑制度。水玻璃不僅能抑制石英與硅酸鹽脈石,也是礦泥分散劑,能消除“礦泥覆蓋”現(xiàn)象和微粒間所發(fā)生的無選擇性互凝的有害作用,可提高浮選過程的選擇性抑制作用,水玻璃用量較大時,也會抑制硫化礦,水玻璃與其他藥劑組合有利于硫化物礦石浮選分離[6]。添加碳酸鈉不僅可清洗礦物表面,也可以起到分散礦漿的作用,從而消除Ca2+和Mg2+等難免離子或礦泥對浮選的影響[7]。
通過藥劑制度調(diào)整見表3,降低分散和抑制,加強活化,提高泡沫豐富度,實現(xiàn)強化浮選。調(diào)整碳酸鈉、水玻璃等藥劑用量后,一方面通過降低對微細粒級礦物的過度抑制,增強微細粒礦物的回收,同時也減少藥劑帶入鈉離子對后續(xù)選冶系統(tǒng)的影響。
表3 藥劑制度對比Table 3 Comparison of pharmacy system
4)適當提高精礦產(chǎn)率,減少中礦量。通過提高礦漿面、充氣量等方法,加大粗、精選作業(yè)泡沫出量,從而提升精礦產(chǎn)率,降低精選中礦量。
2018年生產(chǎn)工藝改造實施后指標逐步提升,2019年浮選金回收率達到89.99%,比2017提高5.76%。分析2019年各月份入選品位、精礦產(chǎn)率、精礦品位、回收率關(guān)系,入選品位在4 g/t左右,精礦產(chǎn)率控制在30%以上,金回收效果較好,精礦含金12%以上,回收率91%以上。
在流程考察及對礦石性質(zhì)研究的基礎(chǔ)上,選礦廠通過調(diào)整鋼球配比、提高磨礦濃度等措施,改善了“過磨”泥化現(xiàn)象;通過高濃度浮選、調(diào)整流程機構(gòu)、藥劑制度、改變工人操作方式等辦法適當增大精礦產(chǎn)率,改善浮選環(huán)境,提高浮選指標。該微細浸染型金礦石浮選廠工藝改造實踐取得很好效果,金回收率比改造前提高5.76%,選礦成本也有所降低。
圖3 2019年入選品位、精礦產(chǎn)率及回收率之間的關(guān)系Fig.3 Relationship between selected grades, concentrate yields and recovery rates in 2019