鄒大軍,胡洪學,黃攀宇
中國空氣動力研究與發(fā)展中心,四川 綿陽 621000
焊接電流、焊接線能量等參數(shù)對焊縫的成形系數(shù)、剪切強度有著直接的影響[1-2],對這些參數(shù)進行監(jiān)測與分析是控制焊接質(zhì)量、確保焊接質(zhì)量具備可追溯性的前提條件,也是電焊機研究領(lǐng)域的重點內(nèi)容之一。例如,盧永建[3]等研發(fā)了一套基于WiFi技術(shù)的焊接參數(shù)無線采集與傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)對于單臺或少量焊機的焊接參數(shù)可高頻采集,實現(xiàn)實時采集監(jiān)控功能;李政浩[4]等開發(fā)了一套通過移動網(wǎng)絡(luò)將鋼軌現(xiàn)場焊接參數(shù)實時上傳至云平臺的鋼軌現(xiàn)場焊接參數(shù)遠程采集系統(tǒng),系統(tǒng)操作方便,時效性強,可以科學評估鋼軌現(xiàn)場焊接質(zhì)量和保障線路焊接施工安全性。
低溫風洞需在110 K溫度下運行,其對材料、焊材[5]、焊縫及其熱影響區(qū)的低溫沖擊韌性的要求高于國內(nèi)外標準,由此帶來了一系列焊接工藝的難點。例如,由于奧氏體不銹鋼導(dǎo)熱系數(shù)小,當熱輸入過大,焊縫和熱影響區(qū)高溫停留時間過長時,有可能導(dǎo)致大量碳化物析出,影響焊接接頭的低溫韌性和抗晶間腐蝕性能。因此,在低溫風洞的建設(shè)過程中采用了新的焊接工藝[6]。同時,為確保焊接嚴格按照焊接工藝進行,有必要對焊接過程的關(guān)鍵參數(shù)進行在線實時監(jiān)控。從低溫風洞建設(shè)和維護的實際需求出發(fā),為控制不銹鋼風洞洞體焊接質(zhì)量,文中基于傳感器、無線傳輸技術(shù),搭建了一套焊接參數(shù)測量系統(tǒng),并開發(fā)了一套基于Web編程技術(shù)的數(shù)據(jù)管理與分析軟件,對低溫風洞焊接過程中的焊接電流、焊接線能量等關(guān)鍵參數(shù)進行測量與分析。
系統(tǒng)總體方案如圖1所示,主要由硬件與軟件兩部分構(gòu)成,其中硬件主要包括感知層、控制層、設(shè)備層以及電源,軟件包括上位機操作界面程序和下位機采集程序。系統(tǒng)運行時,感知層獲得相關(guān)數(shù)據(jù)并將這些數(shù)據(jù)傳入至控制層中存儲,控制層將獲得的數(shù)據(jù)通過無線發(fā)射模塊傳輸至設(shè)備層中;在設(shè)備層中,通過軟件實現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示、存儲以及分析等功能。
圖1 監(jiān)測系統(tǒng)總體方案Fig.1 Overall scheme of monitoring system
(1)感知層設(shè)計。
系統(tǒng)的感知層主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集功能,主要包括溫濕度傳感器、電流傳感器以及電壓傳感器。傳感器的輸出信號需要經(jīng)過變送器進行標定,以滿足后續(xù)控制層通信的需求,所得信號經(jīng)過AD模塊進入控制器。其具體構(gòu)成如圖2所示。
圖2 硬件感知層Fig.2 Hardware perception layer
(2)控制層設(shè)計。
控制層主控器件的選取決定整個監(jiān)控系統(tǒng)的穩(wěn)定性、容錯性和抗干擾性。本系統(tǒng)選用集成度較好的PLC作為主控器件(型號:FX3U-32MT),它在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛且穩(wěn)定性好。PLC接收由感知層采集到的電流、電壓以及溫濕度數(shù)據(jù),并存儲于相應(yīng)的設(shè)定地址,根據(jù)數(shù)據(jù)傳送協(xié)議,這些數(shù)據(jù)將由與PLC連接的無線發(fā)射模塊按照設(shè)定的傳送速率傳送給上位機,根據(jù)系統(tǒng)需要,無線接收距離設(shè)定為最大500 m。硬件控制層具體構(gòu)成及設(shè)計路線如圖3所示。
圖3 硬件控制層Fig.3 Hardware control layer
(3)設(shè)備層設(shè)計。
硬件的設(shè)備層主要由上位機及與其相連的無線接收模塊構(gòu)成,如圖4所示。無線接收模塊負責接收由控制層發(fā)送來的數(shù)據(jù);通過相應(yīng)的軟件,上位機主要完成的內(nèi)容包括:數(shù)據(jù)顯示及分析、焊接信息錄入以及數(shù)據(jù)后處理等。
圖4 硬件設(shè)備層Fig.4 Hardware device layer
整個系統(tǒng)中的電壓源均由外部220 V供電,內(nèi)部采用電源模塊(±5 V,±12 V,±24 V)將其變換為所需電壓。此外,感知層與控制層均置于設(shè)備箱之內(nèi)以減少環(huán)境對系統(tǒng)的影響。
系統(tǒng)軟件設(shè)計主要包括上位機與下位機程序。其中,下位機程序主要實現(xiàn)對數(shù)據(jù)采集和向上位機傳輸數(shù)據(jù)的功能,其程序設(shè)計流程如圖5所示。該程序主要對管腳、傳輸數(shù)據(jù)類型、傳輸速率以及采集頻率進行了定義,并制定了數(shù)據(jù)發(fā)送的規(guī)則。
圖5 下位機程序流程Fig.5 Program flow chart of lower computer
上位機主要根據(jù)系統(tǒng)要求,實現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)的輸入、顯示以及統(tǒng)計等,其設(shè)計流程如圖6所示。
圖6 上位機程序流程Fig.6 Program flow chart of upper computer
上位機程序基于Web技術(shù)開發(fā)完成,使用十分方便,可以根據(jù)不同的設(shè)備自動進行內(nèi)容同步,管理十分簡單,移植性強,同時網(wǎng)頁可以自動偵測設(shè)備屏幕的大小,對網(wǎng)站的內(nèi)容和布局進行靈活調(diào)整,使網(wǎng)站在任何設(shè)備上都有良好的顯示效果。由圖6可知,在系統(tǒng)運行之前,需首先輸入用戶信息、焊接信息等以建立一個工程。在系統(tǒng)運行后,根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)接收協(xié)議,程序首先會通過一定的容錯功能對接收到的下位機數(shù)據(jù)進行篩選,然后一方面將數(shù)據(jù)用于顯示,一方面對數(shù)據(jù)進行存儲、分析和統(tǒng)計。
由于周邊環(huán)境的影響,系統(tǒng)接收到的數(shù)據(jù)中會出現(xiàn)一些明顯不合理的數(shù)據(jù),比如電流高達1 000A,溫度降至-30℃,這一現(xiàn)象經(jīng)后期數(shù)據(jù)的分析、處理與顯示造成了很大的困難。為解決這一問題,在上位機程序中進行了容錯設(shè)計,根據(jù)焊接工藝以及現(xiàn)場實際的溫濕度情況,設(shè)定了數(shù)據(jù)的篩選規(guī)則(例如電流>500 A為不合理數(shù)據(jù)),將這些明顯存在問題的數(shù)據(jù)進行了初步的篩選。
由于焊接不是一個長時間持續(xù)的過程,若系統(tǒng)一直進行數(shù)據(jù)采集將產(chǎn)生大量的無用數(shù)據(jù),導(dǎo)致后期數(shù)據(jù)分析工作量大增,嚴重影響系統(tǒng)運行的效率與穩(wěn)定性;與正常焊接時相比,起弧時電流較大,這將對后期電流的合理性評估造成影響;此外,數(shù)據(jù)采樣頻率也是系統(tǒng)的一個重要指標,頻率太高,所采樣的數(shù)據(jù)量將增加,會對后期的數(shù)據(jù)處理造成困難,頻率太低,無法確保采集數(shù)據(jù)的完整性,影響對焊接關(guān)鍵參數(shù)的評估。為此,在上位機程序中設(shè)定了數(shù)據(jù)存儲與顯示規(guī)則,要求采集電流大于30 A且穩(wěn)定運行1 s后程序才開始存儲與顯示數(shù)據(jù),同時,根據(jù)實際需求,將采樣頻率設(shè)置為1次/0.5 s,實現(xiàn)了對無用數(shù)據(jù)的篩選,確保了數(shù)據(jù)量的合理性,很好地提升了數(shù)據(jù)的處理效率。
對于采集到的焊接關(guān)鍵參數(shù),根據(jù)焊接工藝規(guī)則,系統(tǒng)制定了評估準則,并以此為依據(jù)評估這些焊接關(guān)鍵參數(shù),對于超出合理范圍的數(shù)據(jù),系統(tǒng)將自動進行識別與報警并留下記錄,為后續(xù)焊接方法的改進以及焊接質(zhì)量問題的追溯提供了可靠的依據(jù)。
當一個工程完成后,系統(tǒng)將自動生成整個焊接過程關(guān)鍵參數(shù)的圖表,從中可對整個焊接過程進行評估,實現(xiàn)了對整個焊接過程關(guān)鍵參數(shù)的監(jiān)控。
特別是焊縫的焊接線能量對焊縫的低溫沖擊功有著直接的影響[7]。為此,通過所獲得的數(shù)據(jù)(電流、電壓),結(jié)合現(xiàn)場焊接速度(由現(xiàn)場統(tǒng)計后直接輸入),在上位機程序中實現(xiàn)了對焊接線能量的計算與評估,確保了焊接線能量始終處于合理范圍內(nèi),進而實現(xiàn)了對焊縫低溫沖擊功的監(jiān)控。
項目系統(tǒng)調(diào)試分兩步進行,第一步初步調(diào)試在實驗室進行,分別對軟硬件進行了調(diào)試與測量。
硬件調(diào)試主要包括電流傳感器、電壓傳感器以及溫濕度傳感器穩(wěn)定性測試等內(nèi)容。以電壓傳感器調(diào)試為例,測試時先將直流電壓輸出器轉(zhuǎn)換成能夠被PLC識別的0~10 V模擬量量程范圍,測試輸入電壓分別為15 V和20 V。經(jīng)過調(diào)試后,系統(tǒng)輸出結(jié)果分別約為3 V和4 V,輸出信號穩(wěn)定,但存在5倍的逆變系數(shù),在后期處理時,需要乘以這個逆變系數(shù)。
同時,在實驗室對軟件各個采集界面進行了逐項調(diào)試。調(diào)試完成后的數(shù)據(jù)實時顯示界面(電流、電壓和溫濕度)如圖7所示。系統(tǒng)軟件可穩(wěn)定實時地顯示所接收到的數(shù)據(jù)。此外,在實驗室還完成了數(shù)據(jù)庫設(shè)計、通訊設(shè)計以及界面優(yōu)化等軟件調(diào)試內(nèi)容。
圖7 數(shù)據(jù)實時顯示界面Fig.7 Interface of real-time data display
現(xiàn)場調(diào)試前,首先進行了電流傳感器、電壓傳感器的布置等工作?,F(xiàn)場調(diào)試主要是對系統(tǒng)要求的功能進行一一驗證。首先測試系統(tǒng)的精度以及穩(wěn)定性,測試內(nèi)容及結(jié)果如表1所示。
表1 現(xiàn)場測試內(nèi)容及結(jié)果Table 1 Contents and results of field test
由表1可知,系統(tǒng)焊接電流、焊接電壓、焊接環(huán)境濕度以及焊接環(huán)境溫度的偏差分別為2.2%、1.4%、2.7%以及1.3%,可實現(xiàn)對焊接參數(shù)的有效監(jiān)測。此外,現(xiàn)場調(diào)試結(jié)果表明系統(tǒng)可穩(wěn)定運行72 h以上,具有良好的可靠性與穩(wěn)定性。
以某焊縫為對象,系統(tǒng)實測輸出結(jié)果如圖8所示。由圖8可知,系統(tǒng)可實現(xiàn)對焊接電流、焊接電壓等焊接關(guān)鍵參數(shù)進行顯示、監(jiān)測與記錄;同時,根據(jù)輸入的參數(shù),系統(tǒng)還能對焊接有效時間、焊接線能量、焊接效率等參數(shù)進行分析。
圖8 系統(tǒng)輸出結(jié)果Fig.8 System output
文中研制了一套焊接關(guān)鍵參數(shù)監(jiān)測與分析系統(tǒng),基于無線傳輸、傳感器等技術(shù)開展了系統(tǒng)的硬件設(shè)計,基于Web技術(shù)實現(xiàn)了系統(tǒng)軟件的設(shè)計,同時在實驗室完成了系統(tǒng)的初步調(diào)試工作?,F(xiàn)場測試表明,在規(guī)定的距離內(nèi),所得焊接參數(shù)精度可控制在2.7%以內(nèi),系統(tǒng)運行穩(wěn)定。該采集系統(tǒng)的設(shè)計為低溫風洞不銹鋼焊接參數(shù)的監(jiān)控與分析提供了一種有效的方法。