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海上油田新型套管回接器研制與應(yīng)用

2022-04-02 02:43李志彬黃毓祥陳鵬飛李清濤劉志偉
石油礦場(chǎng)機(jī)械 2022年2期
關(guān)鍵詞:外壁卡瓦套管

李志彬,黃毓祥,陳鵬飛,李清濤,劉志偉

(中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司,天津 300459)

在海上油田開發(fā)過程中,由于地層流體具有腐蝕性,油氣井套管受到不斷腐蝕,甚至穿孔[1-4],造成油氣井不能正常生產(chǎn),威脅油氣井及海上平臺(tái)安全[5-6]。目前,有些海上油氣田已經(jīng)存在嚴(yán)重的套管腐蝕情況[7-10]。在2015—2016年,渤海油田曾在1 700多口井中選了47口井做套損測(cè)試,僅有4口井套管是無損的,14口井套管腐蝕穿孔,其他井套管都有不同程度的腐蝕,腐蝕比例高達(dá)91%。

通常情況下,對(duì)于套管腐蝕損壞的油氣井,采用堵漏技術(shù)、重新側(cè)鉆、內(nèi)補(bǔ)貼套管或者套管回接器等技術(shù)措施進(jìn)行補(bǔ)救[11-17]?;瘜W(xué)堵漏或擠水泥堵漏一般用于距離井口較遠(yuǎn)的下部套管;海上平臺(tái)重新側(cè)鉆費(fèi)用過高,內(nèi)補(bǔ)貼套管又多采用膨脹管膨脹補(bǔ)貼,膨脹后殘余應(yīng)力過大,密封不嚴(yán),且縮小了內(nèi)通徑,影響后續(xù)作業(yè)。

套管回接技術(shù)可以臨時(shí)將腐蝕套管段以下的井筒密封隔離,將自由段的腐蝕套管切割并起出,用工具套銑到好的套管段,下入套管回接管柱,套入到井中的套管并卡住,通過密封裝置實(shí)現(xiàn)有效密封[18-22]。因此,套管回接技術(shù)對(duì)于有效恢復(fù)海上油氣井井筒的持久完整性,保障井筒安全和正常生產(chǎn)是很有必要的。本文主要針對(duì)?244.475 mm(9英寸)套管回接器開展研究,并通過現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用驗(yàn)證了其可靠的性能。

1 套管回接器內(nèi)徑設(shè)計(jì)依據(jù)

2 新型套管回接器工具設(shè)計(jì)

套管回接工具主要由抓撈機(jī)構(gòu)、密封機(jī)構(gòu)和導(dǎo)引機(jī)構(gòu)3部分組成,自上而下包括上接頭、延長(zhǎng)筒、本體、引鞋等。抓撈機(jī)構(gòu)主要由頂部接頭、筒體和籃式卡瓦組成;密封機(jī)構(gòu)由2個(gè)燕尾型密封及保護(hù)套組成;導(dǎo)引機(jī)構(gòu)由控制環(huán)、引鞋組成,同時(shí)可配合延伸筒使用,增加選擇性回接功能。回接器結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

套管回接器總長(zhǎng)度(含延長(zhǎng)筒)3 500 mm;采用籃式卡瓦設(shè)計(jì),鎖緊力不小于700 kN;卡瓦定位環(huán)內(nèi)部使用硫化橡膠,外部加工“O”形圈密封環(huán)槽;內(nèi)密封材料選用具有耐油、耐弱酸、耐弱堿性能的氫化丁腈橡膠,密封壓力不小于20.7 MPa (3 000 psi)。耐溫≥120 ℃;密封壓力≥20 MPa;軸向承受拉力為1 000 kN。本體、卡瓦、定位環(huán)基體均選用含Cr、Mn等元素的合金鋼材料。

1-頂部接頭;2-密封圈Ⅰ;3-延伸筒;4-筒體;5-保護(hù)套;6-燕尾型密封;7-籃式卡瓦;8-控制環(huán);9-密封圈Ⅱ;10-引鞋。圖1 ?244.475 mm(9英寸)回接器結(jié)構(gòu)

3 關(guān)鍵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

3.1 回接筒密封

回接筒主密封采用W型密封形式,達(dá)到雙向密封功能。經(jīng)過不斷優(yōu)化,采用導(dǎo)入角+內(nèi)角結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使套管更容易插入到回接筒中,保證密封能力。膠圈實(shí)物如圖2所示。

圖2 膠圈實(shí)物

針對(duì)密封機(jī)構(gòu),在控制環(huán)外側(cè)設(shè)計(jì)2道密封圈;在控制環(huán)內(nèi)側(cè)有硫化Y型的密封環(huán)。套管回接后,控制環(huán)與套管外壁密封,籃式卡瓦在W型密封和控制環(huán)密封之間,不與井筒內(nèi)流體接觸,也不與套管外的流體接觸,沉浸在保護(hù)液當(dāng)中,處于較為理想的工作環(huán)境,避免受到腐蝕,可延長(zhǎng)卡瓦的使用壽命。

3.2 籃式卡瓦

圖3 籃式卡瓦實(shí)物

3.3 扶正引鞋

普通的扶正引鞋采用正螺旋導(dǎo)向設(shè)計(jì),內(nèi)側(cè)倒角,端部成尖狀。在工具下放到接近老井套管割口位置,緩慢旋轉(zhuǎn)并下放,可使老井套管進(jìn)入其中,引導(dǎo)套管進(jìn)入回接器本體內(nèi)。在回接過程中同時(shí)起到一定的扶正作用。

在常規(guī)引鞋基礎(chǔ)上,本工具設(shè)計(jì)了一種加長(zhǎng)帶孔引鞋。加長(zhǎng)引鞋外壁開一些不同直徑的圓孔。回接時(shí),先利用引鞋使回接工具套入套管,控制回接工具的位置,留出開孔位置,實(shí)現(xiàn)管柱內(nèi)外相通,可實(shí)現(xiàn)回接過程中的注水泥作業(yè);注水泥作業(yè)完畢后,進(jìn)行回接作業(yè),侯凝,實(shí)現(xiàn)注水泥回接工藝。

3.4 加長(zhǎng)筒

加長(zhǎng)筒上下扣型與工具上接頭下端扣型相同。加長(zhǎng)筒用于延長(zhǎng)回接器與老井套管重疊長(zhǎng)度,可增加W密封與套管外壁的密封接觸次數(shù),可回避具備密封效果不佳位置,同時(shí)可增強(qiáng)回接后管柱的穩(wěn)定性。作業(yè)時(shí)可根據(jù)作業(yè)需求確定是否加長(zhǎng)筒。

4 套管回接配套輔助裝置設(shè)計(jì)

4.1 端口磨銑工具

圖4 套管端面磨銑工具

圖5 ?244.475 mm(9英寸)套管端面磨銑工具試驗(yàn)結(jié)果

4.2 外壁刮銑工具

外筒連接處采用套銑管扣(雙極螺紋),雙極螺紋具有以下優(yōu)點(diǎn):①雙級(jí)螺紋的第1級(jí)和第2級(jí)的起端一致,軸向誤差小于0.05 mm,連接強(qiáng)度高;②密封依靠金屬臺(tái)肩密封,上、卸扣方便,使用壽命長(zhǎng);③螺紋聯(lián)接部位的內(nèi)外徑一致,無臺(tái)階,外徑相對(duì)較小,通徑相對(duì)較大。

彈性刮刀經(jīng)過調(diào)質(zhì),校直后,經(jīng)多次試驗(yàn)后形變量穩(wěn)定且會(huì)回彈效果良好。彈性刮銑刀片在筒內(nèi)呈錯(cuò)位排布,圍成360°,如圖6所示。當(dāng)套管進(jìn)入到筒內(nèi)后,刀翼片被擴(kuò)張,刮銑片還維持1個(gè)有效的圓環(huán),把套管包裹住,能有效刮銑外壁。

圖6 彈性刮銑刀片

圖7 刮銑前后套管外壁對(duì)比

5 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

南海西部某油田A11井是1口生產(chǎn)水平井。該井因?244.475 mm(9英寸)套管腐蝕穿孔而存在安全隱患,需要更換腐蝕穿孔的?244.475 mm(9英寸)套管,回接新的?244.475 mm(9英寸)套管,從而消除安全隱患,恢復(fù)注水。套管數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 ?244.475 mm(9英寸)套管基本數(shù)據(jù)

表1 ?244.475 mm(9英寸)套管基本數(shù)據(jù)

名稱公稱質(zhì)量/(kg·m-1)( lb·ft-1)鋼級(jí)扣型下深/m原套管69.9(47)N80BTC2 850.04回接套管79.6(53.5)L803S

圖8 組合下入?244.475 mm(9英寸)套管端面磨銑和外壁清刮工具

圖9 組合下入?244.475 mm(9英寸)套管回接工具

倒好固井流程,固井泵泵入密度為1 900kg/m3的水泥漿29 m3,停固井泵,倒閥門,釋放膠塞,泥漿泵、固井泵泵入頂替液(海水)52 m3,碰壓6.89 MPa(1 000 psi),繼續(xù)泵入,附加壓力3.45 MPa (500 psi)。測(cè)得管柱上提懸重750 kN、下放懸重700 kN,緩慢下放管柱至1 505.5 m,即,回接器止動(dòng)位置,下壓100 kN,補(bǔ)接到位,緩慢過提150 kN,使回接器卡瓦抓牢套管,固井泵泄壓,檢查持續(xù)有少量回流。憋壓候凝。48 h后泄套管內(nèi)壓力,檢查無回流現(xiàn)象,套管回接成功。

6 結(jié)語

1) 新型套管回接工具主要由抓撈機(jī)構(gòu)、密封機(jī)構(gòu)和導(dǎo)引機(jī)構(gòu)3部分組成。通過對(duì)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)及配套輔助裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)合理,其性能滿足作業(yè)需求。

2) 在A11井?244.475 mm(9英寸)套管換套修井作業(yè)中的成功應(yīng)用,證明了該套管回接器的工作性能安全可靠。建議在海上油氣田修井作業(yè)中推廣應(yīng)用,進(jìn)一步消除因套管腐蝕損壞導(dǎo)致的油氣田生產(chǎn)安全隱患。

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