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強底吹供氣工藝對轉爐終點碳氧反應的影響★

2022-04-02 01:43
山西冶金 2022年1期
關鍵詞:供氣透氣內徑

魏 哲

(山西工程職業(yè)學院, 山西 太原 030009)

目前,我國鋼鐵行業(yè)正處于產(chǎn)能產(chǎn)量雙重限制,原材料成本上漲[1-2],節(jié)能增效是企業(yè)謀生存、求發(fā)展的重要舉措。目前長壽命轉爐復吹冶煉工藝是現(xiàn)代煉鋼必須采取的先進技術,在頂?shù)讖痛倒に噷嵺`中,底吹供氣系統(tǒng)發(fā)揮著關鍵性的技術作用[3]。頂?shù)讖痛缔D爐現(xiàn)多采用彌撒式透氣磚作為底吹供氣元件,由于供氣強度小,雖然爐役前期底吹效果較好,但是爐役中后期透氣磚易堵塞,造成爐底高,底部串氣,既不利于熔池攪拌降低碳氧積,又容易加大對耳軸等部位的爐襯侵蝕,造成爐齡縮短,爐況變差,輔料消耗增加,復吹的優(yōu)勢不能充分發(fā)揮。

為延長爐底底吹壽命,降低碳氧積,降低鋼鐵料消耗,保證經(jīng)濟爐齡,某煉鋼廠針對轉爐爐底供氣模式進行了自主創(chuàng)新,本文通過研究底吹元件供氣原理、分析不同供氣元件優(yōu)缺點,通過設計計算和不斷試驗研究,開發(fā)了一種新型180 t 轉爐用的“中心管+環(huán)管”強底吹供氣工藝,并將該工藝應用到實際生產(chǎn)中,碳氧積水平達到國內領先水平,經(jīng)濟效益明顯提高。

1 底吹供氣元件設計

1.1 底吹供氣元件的設計方案

為了提高轉爐的脫碳效率,均勻熔池內液態(tài)金屬的溫度,增加[P]、[S]等有害元素的脫除速度,目前,大多數(shù)轉爐均采用了底吹氣體攪拌的形式。常見底吹供氣元件一般采用狹縫、彌散透氣磚、環(huán)縫、中心管的形式,采用中心管時一般使用中心管內填耐火材料的形式,不具備中心管通氣能力[4-6]。為提高轉爐供氣強度,使用的“中心管+環(huán)管”底吹供氣元件,設計了五種不同尺寸參數(shù)的BOF 轉爐底吹“中心管+環(huán)管”供氣元件,如表1 所示。

表1 五種不同“中心管+環(huán)管”方案的尺寸參數(shù)表

根據(jù)出口速度相當?shù)那闆r下,流量、壓力及截面積之間的關系:

式中:P為壓力,MPa;A為截面積,mm2;Q為流量,m3/min。

根據(jù)該公式可以計算得出不同內徑、外徑下的環(huán)截面積、內截面積和總面積。其中現(xiàn)有的彌散式透氣磚總面積為282.6 mm2。

1.2 180 t 轉爐底吹供氣元件的工業(yè)試驗方案

從上述底吹氣體元件的設計方案中,確定了中心管、環(huán)管的尺寸和合理的底吹布置結構后,對某鋼廠現(xiàn)有的兩座180 t 轉爐強底吹供氣元件進行了兩種不同方案的工業(yè)試驗,具體改造方案如表2 所示。

表2 兩種不同方案的工業(yè)試驗表

2 結果與分析

2.1 中心管與環(huán)管尺寸參數(shù)的確定

下頁圖1 和圖2 分別表示不同中心管內徑下中心管與環(huán)管中流量與壓力的關系,從圖中的計算和實際結果看,不同的條件下的差異較大。根據(jù)圖中流量與壓力關系,達到相同壓力內徑7 mm 中心管所需流量最小,現(xiàn)實際用180 t 轉爐底吹總管最大流量30 m3/min,能夠滿足內徑7 mm 中心管壓力要求,綜合考慮選取1#方案中心管內徑7 mm 所需流量與現(xiàn)有管路壓力和流量匹配,底吹供氣強度可由0.03 m3/(min·t)提高至0.17 m3/(min·t)。

圖1 不同中心管內徑下中心管流量與壓力關系

圖2 不同中心管內徑下環(huán)管流量與壓力關系

對“中心管+環(huán)管”底吹供氣元件進行測試,環(huán)管、中心管的流量與壓力均呈線性關系如圖3、圖4所示,環(huán)管流量壓力回歸方程式為y=1.067x+0.096 5;從中心管的壓力與總流量看,總流量最大為23m3/min,回歸方程式為:y=11.166x+1.345 3。根據(jù)測試結果和回歸方程式,環(huán)管及中心管的流量與壓力的最大值與最小值如表3 所示。

圖3 環(huán)管流量與壓力的關系

圖4 中心管流量與壓力的關系

表3 中心管、環(huán)管流量壓力值

復吹轉爐溶池混勻時間不僅與頂槍供氣強度、槍位以及底吹氣體供氣強度有關,更重要地是與底槍布置位置有關系。底槍在爐底的0.4D~0.6D圓周上以偏心布置或非對稱集中布置,有利于縮短溶池混勻時間。因此,選取爐底0.4D~0.6D范圍內不同位置布置底吹元件。

2.2 工業(yè)試驗強底吹供氣模式吹煉終點碳氧積比較

強底吹供氣模式下,采用轉爐前期脫磷技術后,對2 個180 t 轉爐爐座終點碳氧積進行了比較。圖5和圖6 分別代表1#BOF 和2#BOF 轉爐工業(yè)試驗后碳氧積情況。

圖5、圖6 中對比了1#轉爐每次冶煉碳鋼階段的碳氧積,碳氧積過程有所波動,但整體控制水平比較好,1#BOF 轉爐爐齡3 500 次,使用透氣磚時,碳氧積平均為0.002 789,使用新型“中心管+環(huán)管”強底吹供氣模式后碳氧積平均為0.001 858,下降到原來的66.6%;2#BOF 轉爐爐齡1 000 次,原底吹使用透氣磚時碳氧積平均為0.002 437,底吹供氣模式采用中心管+環(huán)管方式后,平均碳氧積為0.001 772,下降到原來的72.7%,因此,工業(yè)試驗的方案一要好于方案二。兩種方案中碳氧積均低于0.002 0,這與國內其它鋼鐵企業(yè)相比,碳氧積標準已經(jīng)達到國內領先水平,這說明該改造方案行之有效[7-8]。

圖5 1#BOF 改造前后碳氧積

圖6 2#BOF 改造后碳氧積

2.3 經(jīng)濟效益

本項目在2020 年2 月至9 月在煉鋼現(xiàn)場穩(wěn)定應用,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益。2020 年終點氧降低后鋁耗下降,具體情況如下表4,其中鋁單價11 元/kg,脫氧鋁耗0.33 kg/(×10-6),爐產(chǎn)量190 t。

表4 鋁耗降低量對比表

1)鋁耗降低效益。產(chǎn)量/爐產(chǎn)量×終點氧降低量×鋁單價×脫氧鋁耗=(0.11×547493.2+0.33×889 57.4+0.28×114 504.5+0.27×874 82.3)×11 =211.84萬元。

2)鋼鐵料消耗降低效益。鋼鐵料消耗降低值×產(chǎn)量×鋼水價格=(1068.2-106 6.58)kg/t×254.9 萬t×2.3 元/kg=949.76 萬元。

合計效益=211.84+949.76=1161.6 萬元。

故本研究從2020 年2 月到9 月,在現(xiàn)場應用創(chuàng)造的效益1161.6 萬元。

3 結論

1)本文創(chuàng)新性的開發(fā)出具有單獨供氣的“中心管+環(huán)管”底吹供氣元件,通過設計計算確定“中心管”內徑7 mm,“環(huán)管”縫隙1 mm,確定了合理的底吹布置結構。

2)通過試驗研究確定180 t 轉爐合理的底吹元件為6 個,選取爐底0.4D~0.6D范圍內不同位置布置,滿足了轉爐大流量底吹要求,底吹強度由0.03 m3/(min·t)提高到0.25 m3/(min·t)。

3)大幅提高熔池鋼水攪拌強度,有效地促進煉鋼碳氧反應的進行,碳氧積明顯下降,均小于達到0.002 0,達到國內領先水平,同時,減少輔料消耗,創(chuàng)造較高的經(jīng)濟效益。

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