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磨煤機(jī)一次風(fēng)量測量裝置自動反吹改造及應(yīng)用

2022-04-08 01:37:38晉能控股電力集團(tuán)有限公司郭永紅
電力設(shè)備管理 2022年5期
關(guān)鍵詞:變送器導(dǎo)通觸點(diǎn)

晉能控股電力集團(tuán)有限公司 郭永紅 梁 萌

某電廠300MW 機(jī)組鍋爐采用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1060/17.5-YM31型亞臨界壓力一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐。采用一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配有五臺ZGM95G型中速磨,正常運(yùn)行時四運(yùn)一備。

該廠鍋爐二次風(fēng)速測量裝置使用的是插入式多候徑文丘里測量裝置。風(fēng)量計(jì)安裝在左右側(cè)二次風(fēng)風(fēng)道上,其探頭插入風(fēng)道,當(dāng)管內(nèi)有風(fēng)流動時上風(fēng)向受煙氣流速沖刷,形成高壓區(qū),其壓力常稱為“高壓”,裝置下風(fēng)向未受氣流沖刷,受到的壓力未風(fēng)道內(nèi)的靜壓,其壓力稱為“靜壓”,高壓減去靜壓就是動壓,動壓的大小與煙氣風(fēng)速有關(guān),風(fēng)速越大動壓越大,風(fēng)速小動壓也小,也就是說得到動壓值,依據(jù)伯努利方程,就能準(zhǔn)確地測量出管內(nèi)風(fēng)速。

由于二次風(fēng)經(jīng)過空預(yù)器,風(fēng)內(nèi)含灰量大導(dǎo)致測量裝置經(jīng)常堵塞,進(jìn)而影響風(fēng)量的測量,磨煤機(jī)風(fēng)量自動調(diào)節(jié)甚至造成了送風(fēng)系統(tǒng)的超調(diào),引起鍋爐MFT 保護(hù)誤動作,為此對該系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一套自動反吹裝置來改善堵塞的處理效果及效率[1]。

1 改造必要性

2021年3月8日11:00許,該廠#1鍋爐發(fā)生MFT保護(hù)動作,跳閘首出“爐膛壓力高高”。隨機(jī)調(diào)取了歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,鍋爐保護(hù)動作前各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常,機(jī)組投入AGC 運(yùn)行,負(fù)荷指令210MW 無較大變化,負(fù)荷209MW,無重大操作和調(diào)整,送風(fēng)機(jī)投入自動,引風(fēng)機(jī)手動。10:57至10:59鍋爐總量參數(shù)發(fā)現(xiàn)異常趨勢,由630T/h 下降至553T/h,總風(fēng)量設(shè)定值630T/h,由于送風(fēng)機(jī)動葉自動運(yùn)行,由于鍋爐總風(fēng)量下降,送風(fēng)自動控制系統(tǒng)根據(jù)送風(fēng)量設(shè)定值與實(shí)際風(fēng)量的偏差開始打開送風(fēng)機(jī)動葉。鍋爐送風(fēng)量測量值持續(xù)減少,送風(fēng)自動控制系統(tǒng)繼續(xù)打開送風(fēng)機(jī)動葉,當(dāng)時引風(fēng)機(jī)動葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)置于手動態(tài),運(yùn)行值班員未及時發(fā)現(xiàn)總風(fēng)量及送風(fēng)機(jī)動葉的異常,也為對引風(fēng)機(jī)動葉進(jìn)行調(diào)整,導(dǎo)致鍋爐爐膛負(fù)壓持續(xù)增加,引起“爐膛壓力高高”MFT 保護(hù)動作。

通過對事發(fā)前一段時間的各重要參數(shù)歷史曲線分析,當(dāng)鍋爐實(shí)際風(fēng)量大于風(fēng)量給定值時,送風(fēng)機(jī)自動控制系統(tǒng)關(guān)小動葉執(zhí)行機(jī)構(gòu),減少風(fēng)量,空預(yù)器出口二次風(fēng)壓力同步降低,鍋爐實(shí)際風(fēng)量小于風(fēng)量給定值時,送風(fēng)機(jī)自動控制系統(tǒng)開大動葉執(zhí)行機(jī)構(gòu),增加風(fēng)量,空預(yù)器出口二次風(fēng)壓力同步升高,反映出的動葉指令的變化趨勢是正確的。但本次事件過程中實(shí)際總風(fēng)量不增加反而減少,而且空預(yù)器出口二次風(fēng)壓的變化與動葉動作趨勢背離,說明送風(fēng)機(jī)動葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)及風(fēng)機(jī)本身是正常工作的。參數(shù)異常明顯表明,鍋爐風(fēng)量的測量值明顯出現(xiàn)了偏差。

鍋爐實(shí)際總風(fēng)量是通過A/B 空預(yù)器出口二次風(fēng)量、A/B 側(cè)冷一次風(fēng)量、A/B 側(cè)熱一次風(fēng)量差壓變送器通過風(fēng)量補(bǔ)償公式計(jì)算后求和計(jì)算得來。檢查各風(fēng)量計(jì)算控制邏輯,模擬計(jì)算正確無異常;檢查六組風(fēng)量測量差壓變送器的歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)A 空預(yù)器出口二次風(fēng)量差壓變送器的歷史數(shù)據(jù)與A 空預(yù)器出口二次風(fēng)壓變化趨勢明顯相反,異常明顯。

通過上述分析認(rèn)為,該廠#1機(jī)組本次發(fā)生的鍋爐“爐膛壓力高高”MFT 異常跳閘事件,和A 空預(yù)器出口二次風(fēng)量差壓變送器異常測量值有直接關(guān)系,找出導(dǎo)致差壓變送器測量異常的原因,是弄清本次事故發(fā)生原因的關(guān)鍵。經(jīng)過現(xiàn)場檢查,A 空預(yù)器出口二次風(fēng)測量差壓變送器正負(fù)壓側(cè)取樣管均存在堵灰現(xiàn)象。

分析其根本原因,機(jī)組投運(yùn)后,經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,由于二次風(fēng)經(jīng)過預(yù)熱器,不可能避免含有粉塵、固體顆粒、凝析物等物,容易堆積在壓力測量管中,緩慢堵住測量孔,導(dǎo)致差壓測量的失準(zhǔn),二次風(fēng)測量裝置防堵效果不是很理想,無法準(zhǔn)確測量風(fēng)量,從而影響風(fēng)速的測量。測量值出現(xiàn)的跳變,導(dǎo)致CCS 調(diào)節(jié)異常,進(jìn)而影響鍋爐的調(diào)節(jié)自動,極端情況還會出現(xiàn)風(fēng)量調(diào)節(jié)的反向調(diào)節(jié)現(xiàn)象。

由于二次風(fēng)量值參與鍋爐總風(fēng)量值的計(jì)算,總風(fēng)量又是總風(fēng)量低MFT 主保護(hù)的重要判斷條件,當(dāng)風(fēng)量異常時就可能造成MFT 保護(hù)的誤動作,給鍋爐運(yùn)行帶來不安全因素,尤其是機(jī)組長周期運(yùn)行后,空預(yù)器漏風(fēng)率上升,二次風(fēng)含灰量加大,經(jīng)常都要對取樣管進(jìn)行吹掃,因此如何解決風(fēng)量差壓變送器取樣管路頻繁堵塞是急需解決的問題。

2 改造方案設(shè)計(jì)

為解決上述中差壓變送器取樣測量管中出現(xiàn)積灰堵塞管路、影響差壓測量值進(jìn)而影響風(fēng)速計(jì)量的問題,本文設(shè)計(jì)了一種風(fēng)量裝置管路取樣自動反吹設(shè)備和和一套自動反吹閉鎖風(fēng)量計(jì)算邏輯,用以代替人工吹掃流程。

2.1 取樣管路自動反吹的設(shè)計(jì)

自動反吹裝置部分(圖1),差壓變送器的正負(fù)壓連接口與高壓取樣管路和低壓取樣管路分別連接;高壓取樣管路連接至風(fēng)量裝置高壓引壓管接口,靜壓取樣管路連接至風(fēng)量裝置靜壓引壓管接口;高壓取樣管路設(shè)置有常開#1電磁閥,靜壓取樣管路上設(shè)置有#2常開電磁閥;#1電磁閥和#2電磁閥后設(shè)置連通常閉#3電磁閥;另接反吹壓縮空氣進(jìn)氣端至#1、#2電磁閥前,在高壓取樣管反吹管路上設(shè)置常閉#4電磁閥,靜壓取樣管反吹管路設(shè)置常閉#5電磁閥。

圖1 取樣管路自動反吹裝置結(jié)構(gòu)圖

2.2 取樣管路自動反吹的電氣控制回路設(shè)計(jì)

自動反吹裝置電氣控制回路(圖2),該控制回路采用220VAC 電源,包括:空氣開關(guān)QF1、狀態(tài)切換開關(guān)SA1,#1繼電器,時間繼電器#2~#2、#1常開電磁閥、#2常閉電磁閥、#3常開電磁閥、#4常閉電磁閥和#5常閉電磁閥。該控制回路能實(shí)現(xiàn)就地遠(yuǎn)方切換操作功能,能自動實(shí)現(xiàn)反吹的全程自動控制。工作過程如下:

圖2 自動反吹裝置電氣控制回路(部分)

按下常開控制啟動按鈕a1(或遠(yuǎn)方狀態(tài)下發(fā)出啟動指令),#10時間繼電器的第2常閉觸點(diǎn)導(dǎo)通后#1繼電器線圈帶電,第2常開觸點(diǎn)閉合,線路1達(dá)到自鎖。

#1繼電器的第3常開觸點(diǎn)閉合,線路2導(dǎo)通,#2時間繼電器線圈帶電,開始計(jì)時,延時5s 后,#2時間繼電器的第2常開觸點(diǎn)閉合,線路3導(dǎo)通,同時#3時間繼電器的第3常開觸點(diǎn)閉合,#1常開電磁閥得電,#1常開電磁閥閉合,切斷動壓取樣管道取壓。

線路3導(dǎo)通,#3時間繼電器線圈帶電導(dǎo)通,開始計(jì)時,延時2s 后,#3時間繼電器的第2常開觸點(diǎn)閉合,線路4導(dǎo)通,同時#3時間繼電器的第3常開觸點(diǎn)閉合,#2常閉電磁閥得電,#2常閉電磁閥打開,平衡差壓變送器高低壓取樣口之間的壓力。

線路4導(dǎo)通,#4時間繼電器線圈帶電,開始計(jì)時,延時3s 后,#4時間繼電器第2常開觸點(diǎn)閉合,線路5導(dǎo)通,同時#4時間繼電器第3常開觸點(diǎn)閉合,#3常開電磁閥得電,#3常開電磁閥閉合,解列壓差變送器工作狀態(tài)。

線路5導(dǎo)通,#5時間繼電器帶電,開始計(jì)時,延時3s 后,#5時間繼電器第2常開觸點(diǎn)閉合,線路6導(dǎo)通,同時#5時間繼電器第3常開觸點(diǎn)閉合,#4常閉電磁閥和#5常閉電磁閥均得電,#4常閉電磁閥和#5常閉電磁閥均打開,開始反吹,吹掃高壓取樣管道和靜壓取樣管道中的雜物。

線路6導(dǎo)通,#6時間繼電器線圈帶電,開始計(jì)時,延時30s 后,#6時間繼電器第2常開觸點(diǎn)閉合,線路6自鎖,此刻#6繼電器第4常閉觸點(diǎn)斷開,線路5失電,#5時間繼電器失電,#5時間繼電器第3常開觸點(diǎn)斷開,#4常閉電磁閥和#5常閉電磁閥均失電,停止反吹,將第一反吹管路4隔離出該裝置,同時#6時間繼電器第3常開觸點(diǎn)閉合。

線路7導(dǎo)通,#7時間繼電器導(dǎo)通,開始計(jì)時,延時3s 后,#7時間繼電器第2常開觸點(diǎn)閉合,線路7自鎖,此刻#7時間繼電器第4常閉觸點(diǎn)斷開,線路4失電,#4時間繼電器失電,#4時間繼電器第3常開觸點(diǎn)斷開,#3常開電磁閥失電,同時#7時間繼電器第3常開觸點(diǎn)閉合。

線路8導(dǎo)通,#8時間繼電器帶電,開始計(jì)時,延時2s 后,#8時間繼電器的第2常開觸點(diǎn)閉合,線路8自鎖,此刻#8時間繼電器第4常閉觸點(diǎn)斷開,線路3失電,#3時間繼電器失電,#3時間繼電器第3常開觸點(diǎn)斷開,#2常閉電磁閥失電,同時#8時間繼電器的第3常開觸點(diǎn)閉合。

線路9導(dǎo)通,#9時間繼電器帶電,開始計(jì)時,延時3s 后,#9時間繼電器第2常開觸點(diǎn)閉合,線路9自鎖,此刻#9時間繼電器第4常閉觸點(diǎn)斷開,線路2失電,#2時間繼電器線圈失電,#2時間繼電器第3常開觸點(diǎn)斷開,#1常開電磁閥失電,#1常開電磁閥打開,壓差變送器恢復(fù)正常測量狀態(tài)。

同時,#9時間繼電器第3常開觸點(diǎn)閉合,#10時間繼電器帶電,計(jì)時5s 后,#10時間繼電器第2常閉觸點(diǎn)斷開,#11時間繼電器帶電,計(jì)時5s 后,#11時間繼電器第2~第5常閉觸點(diǎn)斷開,整個電路恢復(fù)原始狀態(tài)。

2.3 自動反吹閉鎖風(fēng)量計(jì)算邏輯介紹

通過DCS 系統(tǒng)畫面按鈕及邏輯運(yùn)算,實(shí)現(xiàn)啟動吹掃自動退出磨煤機(jī)風(fēng)量自動,保持原風(fēng)量測量值,吹掃結(jié)束后人工確認(rèn)吹掃正常,恢復(fù)原保護(hù)狀態(tài)及風(fēng)量正常計(jì)算狀態(tài)。自動反吹閉鎖風(fēng)量計(jì)算邏輯圖(圖3)。

圖3 自動反吹閉鎖風(fēng)量計(jì)算邏輯圖

當(dāng)運(yùn)行值班員發(fā)現(xiàn)風(fēng)量值擺動等不正常現(xiàn)象時,按下DCS 操作畫面“吹掃啟動按鈕”,“吹掃進(jìn)行中”被置位為TRUE,閉鎖退出磨煤機(jī)風(fēng)量低保護(hù)邏輯,并自動保持風(fēng)量計(jì)算值為啟動吹掃前的示值(圖4),因自動反吹只影響單一風(fēng)量裝置的測量值,故不影響鍋爐主保護(hù)的正常投入。與此同時發(fā)出自動反吹裝置電氣控制“遠(yuǎn)方啟動”指令脈沖信號。啟動自動反吹裝置。

圖4 自動反吹閉鎖風(fēng)量計(jì)算邏輯圖

圖4中SEL 01左側(cè)1、2、3為輸入引腳,右側(cè)4為輸出引腳,引腳1為FALSE 時、輸出4=輸入2,引腳1為TRUE 時、輸出4=輸入3。即吹掃未進(jìn)行時,風(fēng)量引用變送器正常測量值計(jì)算,吹掃進(jìn)行中,風(fēng)量引用吹掃前示值進(jìn)行計(jì)算。

自動反吹裝置按照設(shè)定的時間吹掃完成后,KA1繼電器的一組接點(diǎn)KA1.4置位“電氣完成信號”為TRUE。運(yùn)行值班員檢查風(fēng)量示值是否恢復(fù)正常,確認(rèn)后按下DCS 操作畫面“吹掃完成確認(rèn)”。兩個條件均為TRUE,“吹掃進(jìn)行中”被復(fù)位為FALSE,自動投入磨煤機(jī)風(fēng)量低保護(hù)邏輯,并恢復(fù)風(fēng)量計(jì)算值為實(shí)際測量值。

通過風(fēng)量變送器取樣管路及電磁閥改造、自動反吹裝置電氣控制回路的設(shè)計(jì)安裝,以及DCS 端控制邏輯自動閉鎖的修改完善,實(shí)現(xiàn)了當(dāng)風(fēng)量裝置被粉灰堵塞后的全自動吹掃恢復(fù)功能。

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