葛玉翠 ,郭智慧,任 偉
(1 陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司,陜西 西安 710000;2 中石油長慶石化有限公司,陜西 咸陽 712000;3 深圳源禹環(huán)??萍加邢薰荆瑥V東 深圳 518000)
三元前驅(qū)體生產(chǎn)線產(chǎn)生的三元廢水具有以下特點[1]:廢水pH值較高一般為11~13左右,呈堿性[2],廢水中含有少量的鎳鈷錳離子,一般為0.1~10 mg/L之間,廢水中含有大量的硫酸鈉鹽,濃度高達(dá)10wt.%[3]。
隨著吉林磐石某三元材料生產(chǎn)企業(yè)增產(chǎn)提質(zhì),其產(chǎn)生的三元廢水量也相應(yīng)增大,廢水量由原來300 t/d擴(kuò)大到500 t/d,現(xiàn)有脫氨裝置不能滿足處理要求,且現(xiàn)有脫氨裝置脫氨效果不理想。因此,針對該實際情況,我們在充分考察現(xiàn)場實際情況后對其進(jìn)行了技改。
三元廢水水質(zhì)情況見表1。
表1 三元廢水水質(zhì)及水量指標(biāo)表
根據(jù)處理要求,氨回收成18wt.%工業(yè)級氨水并回用,脫氨后廢水氨氮含量小于10 mg/L。
三元廢水在進(jìn)脫氨前設(shè)有預(yù)處理工段,設(shè)置預(yù)處理工段的目的是為了防止重金屬超標(biāo),通過加重金屬去除劑,去除廢水中重金屬離子。
廢水經(jīng)過預(yù)處理工段后進(jìn)入廢水調(diào)節(jié)池,經(jīng)泵提升先與進(jìn)料換熱器換熱后送入脫氨塔中部,脫氨塔頂部設(shè)置一路冷進(jìn)料。塔釜設(shè)再沸器,低壓蒸汽為熱源,通過再沸器與廢水進(jìn)行換熱,脫氨塔釜出液經(jīng)進(jìn)料換熱器后送往蒸發(fā)工段。塔頂產(chǎn)含氨蒸汽先進(jìn)入真空噴射器,和循環(huán)泵來液進(jìn)行混合吸收,冷卻吸收后液相自流進(jìn)入真空吸收罐。未吸收含氨蒸汽繼續(xù)與二級循環(huán)泵提升來的循環(huán)液同時進(jìn)入文丘里噴射器進(jìn)行吸收冷卻,冷卻吸收后液相自流進(jìn)入循環(huán)吸收罐,如此重復(fù)至氨水濃度達(dá)到18%以上后送入氨水儲罐。
詳細(xì)工藝流程框圖見1。
圖1 脫氨工藝流程框圖
該工藝下脫氨主設(shè)備見表2。
該裝置實際運(yùn)行中存在以下問題:
脫氨廢水不達(dá)標(biāo),經(jīng)處理后廢水中氨氮含量在200 mg/L左右,實際值與設(shè)計值10 mg/L,相比存在嚴(yán)重偏差。
能耗較高,處理1 m3廢水蒸汽消耗量在150~200 kg/t。
氨水濃度穩(wěn)定在15wt%左右,達(dá)不到18wt%以上。
再沸器未投入使用,采用蒸汽直接進(jìn)塔方式。
圖2為針對原流程進(jìn)行的模擬。
T1為蒸氨塔模塊;BD1為氨回收撬塊;HEX為進(jìn)料換熱器;LS為蒸汽;LC為凝液;CWS為循環(huán)上水;CWR為循環(huán)回水;FEED為進(jìn)水;NH3-H2O為氨水;W-WATER為脫氨廢水;TOP-NH3為脫氨塔頂氣;VG為排放尾氣
經(jīng)計算,各節(jié)點物料圖見表3。
表3 物料組成表
從物料組成表可知,在現(xiàn)存工藝條件下脫氨塔可以處理廢水達(dá)到10 mg/L以下,對應(yīng)理論蒸汽耗為133.8 kg/t廢水。氨水濃度為14.6wt.%,不能達(dá)到18wt.%以上,這是由脫氨塔頂含氨蒸汽濃度決定的。
綜合分析原有工藝,考慮脫氨塔塔釜出水不合格原因是填料高度不夠,氨水濃度不夠是因為沒有對塔頂含氨蒸汽提濃[4],故而改造后脫氨塔計算如圖3所示。
T1為蒸氨塔模塊;BD1為氨回收撬塊;HEX為進(jìn)料換熱器;COOL為冷凝器;LS為蒸汽;LC為凝液;CWS為循環(huán)上水;CWR為循環(huán)回水;FEED為進(jìn)水;NH3-H2O為氨水;W-WATER為脫氨廢水;TOP-NH3為脫氨塔頂氣;VG為排放尾氣;H2O為新鮮水
經(jīng)計算,各節(jié)點物料圖見表4。
表4 物料組成表
續(xù)表4
從物料組成表可知,經(jīng)提產(chǎn)改造即:增加塔高、改為塔頂進(jìn)料、增加塔頂冷凝器等,改造后脫氨塔可以處理廢水達(dá)到 10 mg/L以下,對應(yīng)理論蒸汽耗為111.2 kg/t廢水。氨水濃度為18wt%以上。
改造原則以PROII計算為基礎(chǔ),結(jié)合現(xiàn)場實際情況。由于現(xiàn)場可用設(shè)備占地面積有限,考慮最大限度利用原有設(shè)備,減少新增設(shè)備數(shù)量。具體改造如下:氨水制備系統(tǒng)利用原有設(shè)備,為滿足整個新舊系統(tǒng)的需要,更換掉原有的氨水循環(huán)泵及配套電器部分。脫氨系統(tǒng)全部采用新增設(shè)備,主要新增設(shè)備有脫氨塔、塔頂冷凝器、進(jìn)料換熱器(無法利舊)。新增脫氨塔位于原有廠房內(nèi)吊裝孔位置,高度高出原有廠房屋面。換熱器、冷凝器位于原有廠房標(biāo)高8米樓層。
廢水經(jīng)過預(yù)處理工段后進(jìn)入廢水調(diào)節(jié)池,經(jīng)泵提升先與進(jìn)料換熱器換熱后送入脫氨塔頂部。塔釜不再設(shè)置再沸器,低壓蒸汽直接進(jìn)塔。脫氨塔處理后塔釜出液經(jīng)進(jìn)料換熱器后送往蒸發(fā)工段。塔頂產(chǎn)含氨蒸汽先進(jìn)入冷凝器進(jìn)行部分冷凝,其目的是對含氨蒸汽進(jìn)行提濃,然后凝液回塔,提濃后含氨蒸汽與循環(huán)泵提升來的循環(huán)液同時進(jìn)入文丘里噴射器進(jìn)行吸收冷卻,冷卻吸收后液相自流進(jìn)入循環(huán)吸收罐,如此重復(fù)至氨水濃度達(dá)到18wt%以上后送入氨水儲罐。
改造后工藝流程見圖4。
圖4 改造后脫氨工藝流程框圖式
改造后新增脫氨主設(shè)備見表5。
表5 新增設(shè)備表
通過上述改造后,該脫氨裝置運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)行效果理想,出水氨氮含量持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到10 mg/L以下,可以穩(wěn)定產(chǎn)18wt%以上氨水,蒸汽消耗量控制在120 kg/t廢水以內(nèi),較未改造節(jié)能30wt%左右。
另外,此次改造也對PROII對氨氮廢水模擬正確性進(jìn)行了驗證,PROII模擬計算的結(jié)果和現(xiàn)場實際情況高度吻合。本次改造通過提高塔高度后,經(jīng)PROII計算,500 t/d廢水處理量塔直徑1200 mm即可滿足。同時,按照理論計算直徑1400 mm脫氨塔可處理850 t/d廢水,在現(xiàn)場調(diào)試時,將廢水處理量提升到850 t/d依然滿足塔釜出水合格和塔頂氨水濃度達(dá)標(biāo)的指標(biāo)。
改造后的脫氨裝置能長周期平穩(wěn)運(yùn)行,廢水中氨氮處理效果良好,達(dá)到了污水外排環(huán)保一級指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。回收的氨水濃度也能滿足要求,另外,在節(jié)能方面也有顯著提高,蒸汽耗量控制在90~120 kg/t廢水之間,較改造前噸水消耗蒸汽節(jié)約30wt.%左右,是目前三元廢水氨氮處理較有效的裝置,對該類廢水節(jié)能處理有指導(dǎo)意義[5]。
另外,也驗證了PROII軟件模擬對該類廢水工藝計算的正確性,其計算結(jié)果可以完全指導(dǎo)脫氨廢水工藝設(shè)備選型。