伍永巴依 李兆強 宋晶晶
新疆油田公司風城油田作業(yè)區(qū)
三元復合驅(qū)是目前保證油田開發(fā)效果的重要支撐技術,但由于三元復合驅(qū)采出水中含有大量的聚合物、表面活性劑、堿等驅(qū)替劑,增強了采出水的穩(wěn)定性,同時為了提高處理效果,從井口到污水站投加了大量的藥劑,造成污水成分復雜,油水乳化嚴重,處理難度增加,在見劑高峰期無法穩(wěn)定處理并達標[1-4]。從三元污水處理工藝發(fā)展歷程看,最初的“高效除油+曝氣沉降+兩級壓力過濾”處理工藝,面臨投加大量藥劑,產(chǎn)生的大量浮渣無法處理的難題。在升級為“兩級連續(xù)流氣浮序批沉降+兩級壓力過濾”后,處理效果已經(jīng)明顯改善,但由于不同區(qū)塊交替開發(fā),采出水混摻處理配伍性較差,僅依靠物理處理工藝,見劑高峰期難以保證外輸水質(zhì)完全達標[5-6]。油田多年來試驗過多種三元污水處理方法,包括優(yōu)化現(xiàn)有處理工藝運行參數(shù),采用微生物技術處理三元污水等,從試驗效果看,單一設備或藥劑對三元污水處理有一定作用,但無法解決系統(tǒng)性的問題[7-9]。另一方面,三元污水復雜的處理工藝,加大了地面建設投資及運行成本[10],因此需要探索污水處理新技術,實現(xiàn)處理效果和經(jīng)濟性的平衡。
1.1.1 原理及工藝流程
該技術為物理、化學結(jié)合的方法,采用“物理分離器+氣浮殺菌分離器+抗污染平板陶瓷過濾器”處理工藝(圖1),投加3種處理藥劑,A為油水分離劑,質(zhì)量濃度710 mg/L;B 為高效水質(zhì)凈化劑,質(zhì)量濃度250 mg/L;C 為水質(zhì)凈化劑,質(zhì)量濃度29 mg/L。物理分離器作用原理主要依靠投加油水分離劑,在藥劑的作用下通過15 min 左右的靜沉,將油和水進行分離。氣浮殺菌作用機理是依靠投加高效水質(zhì)凈化劑及水質(zhì)凈化劑,通過旋流氣浮作用進一步分離水中的雜質(zhì),并通過紫外線殺菌裝置進行殺菌[3-5]。采用抗污染平板陶瓷過濾器,使水流與陶瓷濾芯以45°夾角進入,通過表面的孔隙進行過濾,采用定期反沖洗的方式進行再生,每24 h反沖洗一次,在實際使用過程中根據(jù)水質(zhì)變化調(diào)整反沖洗周期以提高再生效果,內(nèi)部循環(huán)比約為15%,噸水加藥量為0.989 kg,產(chǎn)生渣量約為處理水量的80%(含水率40%~60%)。
圖1 物化結(jié)合法深度處理現(xiàn)場試驗工藝流程示意圖Fig.1 Schematic diagram of field test process for advanced treatment by physical-chemical combination method
1.1.2 處理效果
試驗時來水含聚濃度平均為835 mg/L,表面活性劑濃度平均為68.8 mg/L,黏度平均為9.1 mPa·s,pH 值平均為10.55,試驗設備處理量1 m3/h(圖2)。
圖2 處理現(xiàn)場及處理效果Fig.2 Treatment site and treatment effect photos
處理后含油濃度平均為1.98 mg/L、懸浮物濃度平均為5.09 mg/L,黏度由平均9.1 mPa·s降低為0.21 mPa·s(表1)。
表1 處理效果Tab.1 Treatment effect
1.1.3 可行性分析
從處理效果看,該技術可以滿足三元污水處理效果的需求,但由于處理過程中投加了大量的藥劑,因此需要配套完善后續(xù)含油污泥處理工藝[6],同時通過藥劑優(yōu)化進一步降低處理成本;否則在大規(guī)模工業(yè)化推廣過程中,由于加藥工作量大,后續(xù)處理難度大,處理成本高等問題,難以推廣。
1.1.4 處理成本分析
(1)電費。水處理耗電約為1.03 kWh/m3,按每千瓦時電0.638 1元計,折合噸水費用為0.66元。
(2)藥劑費。具體藥劑費如表2所示。
表2 加藥量及費用統(tǒng)計Tab.2 Statistics of dosage and cost
運行費用合計為4.59 元/m3,按噸水產(chǎn)渣量80%計算,將含水率通過離心機進一步脫水后,噸水產(chǎn)渣量應為20 kg,根據(jù)無害化油泥處理費用650 元/t 計算,油泥處理費用應為13 元。陶瓷過濾器更換費用為1 000元/根,折算陶瓷過濾器再生費用及清洗費用后,噸水過濾器成本約為0.11元/m3。因此合計處理三元污水費用約需要17.7元/m3。
1.2.1 原理及工藝流程
該技術為物理、化學結(jié)合的方法,采用“截聚除油膜裝置+一級反應箱(調(diào)pH 值)+澄清裝置+二級反應箱+固液分離裝置+中間水箱+多功能過濾器+精密過濾器”工藝(圖3)處理三元原水,投加2種處理藥劑(pH值調(diào)節(jié)劑1 000 mg/L、自研凈水劑80 mg/L),噸水加藥量為1.08 kg,噸水產(chǎn)生渣量為120 kg(含水率98%)。膜處理裝置采用的除油膜的表面載能層與水膜間隙發(fā)生綜合反應,當含油的水要透過除油膜時,給水以適當壓力,來水一側(cè)的水分子即可與膜內(nèi)水分子發(fā)生置換透過,而油被除油膜截聚在膜表面從而成功地實現(xiàn)了油水分離,這種效應定義為“截聚除油”[7]。被阻擋下來的油粒不能粘附到除油膜上,只能存留膜外表面,隨著油粒的不斷增加,油粒相互間發(fā)生碰撞凝聚而逐步形成大油粒,在浮力作用下浮升,從而實現(xiàn)油水分離。一級反應器、澄清器、固液分離器、二級反應器的作用原理均是通過投加藥劑,在化學及物理的共同作用下實現(xiàn)水中雜質(zhì)快速分離。采用錳砂過濾器主要考慮濾料性能及處理成本,同時在原有三元污水常用的石英砂磁鐵礦、海綠石磁鐵礦濾料基礎上探索其他可行的過濾方式。
圖3 三元污水膜處理技術現(xiàn)場試驗工藝流程示意圖Fig.3 Process flow diagram of field test of ternary sewage membrane treatment technology
1.2.2 處理效果
試驗期間來水含聚濃度平均為867 mg/L,表面活性劑濃度平均為55 mg/L,黏度平均為5.3 mPa·s,pH值平均為10.31,試驗設備處理量5 m3/h(圖4)。
圖4 處理現(xiàn)場及處理效果Fig.4 Treatment site and treatment effect
處理后含油濃度平均為4.7 mg/L、懸浮物濃度平均為13.4 mg/L,pH值為7.4(表3)。
表3 試驗效果統(tǒng)計Tab.3 Statistics of test effect
1.2.3 處理成本分析
(1)電費。具體設備耗電量情況如表4所示。
表4 耗電量統(tǒng)計Tab.4 Power consumption statistics
每天電耗52.48 kW,按每千瓦時電0.638 1 元計,則電費:52.48×0.638 1=33.49元/d,折合噸水費用為0.28元。
(2)藥劑費。具體藥劑費如表5所示。
表5 加藥量及費用統(tǒng)計Tab.5 Statistics of dosage and cost
運行費用合計為4.38 元/m3,脫水后噸水產(chǎn)渣量應為20 kg,根據(jù)無害化油泥處理費用650元/t計算,油泥處理費用應為13 元,因此合計處理三元污水費用約需要17.38元/m3。
1.3.1 原理及工藝流程
三元污水站原水采用基于以硫酸根/亞硫酸根為電子受體,以硫代謝為基礎,有機碳源的梯度降解為核心的“厭氧+缺氧+好氧”串聯(lián)的BESI(B代表生物,E 代表電子的傳遞,S 代表以硫離子為起點的代謝,I 代表工藝的整合)微生物工藝技術[8](圖5),主體工藝流程為“自然沉降罐→BESI微生物一體化反應器→旋流氣浮裝置→一級石英砂單層過濾罐→二級石英砂磁鐵礦雙層過濾罐→三級海綠石磁鐵礦雙層過濾罐”,其中自然沉降罐停留時間8 h,微生物反應器停留時間24 h,旋流氣浮裝置停留時間20 min,一濾濾速為8 m/h,二濾濾速為6 m/h,三濾濾速4 m/h,反洗周期48 h,處理量120 m3/h。
圖5 強堿三元復合驅(qū)采出水原水微生物深度處理技術現(xiàn)場試驗工藝流程示意圖Fig.5 Schematic diagram of field test process of microbial advanced treatment technology for produced water from strong alkali ASP flooding
1.3.2 處理效果
試驗期間來水含聚濃度平均為1 000 mg/L,表面活性劑濃度平均為60 mg/L,黏度平均為5.2 mPa·s,pH 值平均為11.3,試驗設備處理量5 m3/h(圖6)。
圖6 處理現(xiàn)場及處理效果Fig.6 Treatment site and treatment effect
處理后含油濃度平均為3.34 mg/L、懸浮物濃度平均為3.74 mg/L(圖7)。
圖7 處理效果曲線Fig.7 Treatment effect curve
1.3.3 處理成本分析
針對三元原水,采用上述處理工藝技術,處理后水質(zhì)達到含聚污水低滲透層回注水水質(zhì)指標要求(雙5),噸水成本1.956元(耗電0.596元+耗氣0.64元+營養(yǎng)劑0.32元+殺菌劑0.4元),由于全處理流程不需要投加大量凈水藥劑,因此不需要考慮大量油泥的處理問題。
針對三元原水,采用三種工藝均可以達到含油、懸浮物、粒徑中值“20、20、5”的處理指標[9]。但由于采用膜處理及物化結(jié)合法需投加大量藥劑,產(chǎn)生大量浮渣,在實際大規(guī)模應用中存在較大的難題,推廣難度大。采用微生物法可以避免大量投加藥劑,可操作性強,在實際應用中有大規(guī)模處理聚驅(qū)污水的成功先例,推廣性較強。
由于膜處理法及物化結(jié)合法產(chǎn)生的大量浮渣需要處理,總處理成本較高,每噸超過17 元,而微生物法不需要處理大量浮渣,總體處理成本有絕對的優(yōu)勢(表6)。
表6 各工藝對比Tab.6 Comparisonof each process
通過對以上幾種三元復合驅(qū)采出水處理技術進行現(xiàn)場試驗,初步得出了以下幾點結(jié)論:
(1)三元復合驅(qū)采出水由于成分復雜,化學劑含量較高,見劑高峰期處理達標難度較大,有必要探索更有效的處理技術,通過物化結(jié)合法及膜處理法,雖然能夠?qū)⑺械膹碗s成分變成渣分離出來,改善水質(zhì),從而為后續(xù)物理處理工藝降低難度,實現(xiàn)達標處理,但產(chǎn)生的大量浮渣給大規(guī)模推廣帶來較大的難度,提高了處理成本,相比微生物法,推廣性較差。
(2)采用物化結(jié)合法及膜處理法處理污水,需要配套研究浮渣處理工藝,對析出的浮渣進行減量無害化處理,降低處理成本,提高可推廣性[10]。
(3)需要進一步研究有效、成本可控的化學處理藥劑,以進一步降低處理成本。