陳玉潔,王銀強(qiáng),欒翔,張釘國(guó),劉霞,馮晶,唐杰,王亞敏
中國(guó)石油新疆油田分公司 油氣儲(chǔ)運(yùn)分公司(新疆 克拉瑪依 834000)
清管器收發(fā)球裝置對(duì)管線檢測(cè)及清洗具有重要的作用[1],其上部設(shè)有用于收發(fā)球后管線內(nèi)泄壓放空的放氣閥[2]。塔7 站發(fā)送清管器主要是為了清除其外輸管線內(nèi)壁上的積蠟,降低管輸能耗,確保管道安全運(yùn)行[3]。冬季運(yùn)行時(shí),塔7站外輸量會(huì)有所下降,管輸溫降增大,原油析蠟嚴(yán)重,清管頻次增加[4]。
目前,塔7 站共有4 條原油輸送管線且均有清管作業(yè)。塔7 站發(fā)送清管器的過程中,在倒發(fā)球流程向發(fā)球筒內(nèi)充油時(shí),發(fā)球筒內(nèi)含有氣體,由于充壓,整個(gè)發(fā)球筒內(nèi)帶壓,易產(chǎn)生水擊,這可能會(huì)導(dǎo)致管段出現(xiàn)變形甚至爆裂。此時(shí),若發(fā)球筒上部的放氣閥開度過大,則易使筒內(nèi)原油從放氣閥噴出而造成環(huán)境污染和原油浪費(fèi),如圖1所示;若閥門開度過小,則泄壓時(shí)間長(zhǎng),這也給清管作業(yè)帶來不便。因此,此問題的解決很有必要。
圖1 放空作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
1)清管頻次見表1。
表1 清管作業(yè)頻次統(tǒng)計(jì)結(jié)果 /次
由表1可以看出,塔7-塔8線、塔7-塔9線及塔5-塔7線的全年清管作業(yè)頻次較高。
2)噴濺量見表2。
表2 清管作業(yè)放空噴濺量統(tǒng)計(jì)結(jié)果 /g
由表2可知,塔7站4條輸油管線全年清管作業(yè)產(chǎn)生的噴濺量約為2.876 kg。
3)大布使用量見表3。
表3 清管作業(yè)大布使用量統(tǒng)計(jì)結(jié)果 /匹
由表3 可知,塔7 站在全年清管作業(yè)過程中因放空造成的大布使用量為147匹。
針對(duì)塔7站在發(fā)送清管器過程中放空操作時(shí)油污的噴濺問題,提出3 種解決方案并對(duì)其可行性進(jìn)行分析,具體見表4。
表4 可行性對(duì)比
可以看出,理論上采用加裝防噴濺裝置的方式可以有效解決放空操作時(shí)油污的噴濺問題,減少環(huán)境污染和原油浪費(fèi),實(shí)現(xiàn)工藝需求。
防噴濺方式對(duì)比見表5。
表5 防噴濺方式對(duì)比
通過對(duì)比,此次采用在放氣口處加裝帶彎頭的輕便容器的方式來解決清管作業(yè)放空操作時(shí)的原油噴濺問題。
防噴濺裝置各部件的材質(zhì)、形狀及尺寸的選擇如圖2所示。筒體材質(zhì)對(duì)比見表6。
表6 筒體材質(zhì)對(duì)比
圖2 防噴濺裝置各部件的構(gòu)成
通過對(duì)比,筒體選用Q345R鋼。由于敞口筒體與環(huán)境接觸面積大,優(yōu)先考慮封閉性容器。根據(jù)ρ=m/V,按塔7 站噴濺量的最大值考慮筒體尺寸,選用Φ100 mm×L320 mm。同時(shí),考慮到清管作業(yè)時(shí)需要進(jìn)氣,根據(jù)S扇=LR/2,經(jīng)計(jì)算封閉性容器的開口采用高5 mm、直徑50 mm的半弧。容器的連接桿選用密封性好,不易變形且受環(huán)境影響小的鋼管。為了使進(jìn)排氣方便,采用直管段。塔7 站最大發(fā)球筒直徑273 mm,放氣口直徑為15 mm,故連接桿選用15 mm×300 mm。
連接方式對(duì)比見表7。
表7 連接方式對(duì)比
本著安全、經(jīng)濟(jì)的原則[5],經(jīng)上述比選,最終確定的防噴濺裝置各部件形狀、材質(zhì)及尺寸如圖3所示。
圖3 防噴濺裝置各部件
防噴濺裝置的部件圖及裝配圖如圖4、圖5 所示,將防噴濺裝置各部件組裝好后,安裝于發(fā)球筒放氣閥處,在發(fā)送清管器作業(yè)時(shí),倒通發(fā)球流程后,打開放氣閥,此時(shí)發(fā)球筒內(nèi)氣體經(jīng)防噴濺裝置的半弧形開口泄出,噴濺出的原油則進(jìn)入防噴濺裝置筒體內(nèi)。當(dāng)防噴濺裝置筒體內(nèi)原油過多時(shí),可輕松拆卸將其內(nèi)原油倒出。
圖4 防噴濺裝置部件(單位:mm)
圖5 防噴濺裝置裝配
防噴濺裝置各部件制作完成后,按要求將其組裝,并檢測(cè)氣密性(圖6)。
圖6 防噴濺裝置組裝及安裝
發(fā)球筒安裝防噴濺裝置后,為了驗(yàn)證其效果,現(xiàn)場(chǎng)按照發(fā)送清管器的放空操作規(guī)程進(jìn)行如下操作:放入清管器→倒通發(fā)球流程→緩慢打開放空閥→觀察排氣情況→觀察原油噴濺情況→待泄壓完成后關(guān)閉放氣閥。
經(jīng)過對(duì)2018 年9 月到12 月清管作業(yè)時(shí)放氣閥處的放空噴濺量和大布使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(在此期間,塔7站清管作業(yè)共計(jì)40次),統(tǒng)計(jì)結(jié)果均為0。
可知塔7 站發(fā)球筒上安裝防噴濺裝置后,發(fā)送清管器放空操作時(shí)油污的噴濺量降為0,故其有效地解決了放空操作時(shí)的原油噴濺問題。同時(shí),因放空操作造成的大布使用量降為0,故節(jié)約了物料。
綜上可知,在發(fā)球筒放氣閥處加裝防噴濺裝置,可以有效地解決清管作業(yè)放空操作時(shí)出現(xiàn)的污油噴濺及處理問題[6-8]。這不僅能使收發(fā)球區(qū)保持干凈整潔,實(shí)現(xiàn)美麗場(chǎng)站的建設(shè),同時(shí)還減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,減少了資源浪費(fèi)。此外,還增強(qiáng)了員工的創(chuàng)新意識(shí)和解決生產(chǎn)難題的信心,有效地提高了員工解決實(shí)際問題的能力[9-13]。
防噴濺裝置有效地解決了現(xiàn)場(chǎng)直接放空時(shí)消耗布料,污染環(huán)境的問題。同時(shí),防噴濺裝置還降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,在同類型的工作環(huán)境中值得推廣。此外,防噴濺裝置的應(yīng)用也為以后發(fā)球筒放空口的改造與設(shè)計(jì)提供了一定的參考經(jīng)驗(yàn)。