張 慧
(江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南通 226007)
手機(jī)SIM卡插槽原料為厚0.1 mm的不銹鋼鋼帶,鋼帶尺寸如圖1所示。鋼帶寬度為30 mm,兩邊有兩排直徑為1.5 mm的小孔,在每19 mm長度范圍內(nèi),有兩片插槽需要沖壓出來(圖1中的陰影部分)。鋼帶經(jīng)過先期加工和電鍍后,用紙帶進(jìn)行層與層之間的隔離,卷曲在料盤上,即為原料,如圖2所示。鋼帶在沖壓加工時,一方面需要將SIM卡插槽從鋼帶中沖下來,同時需要將紙帶收卷。由于鋼帶較薄,送料過程中易出現(xiàn)鋼帶偏移和送料長度誤差大的情況,故需要設(shè)計合理的沖壓系統(tǒng)以保證送料可靠,并在送料、沖壓、放料和收卷之間進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。針對這一要求,以J23-16型開式?jīng)_床為加工設(shè)備,設(shè)計了自動沖壓系統(tǒng)并對其進(jìn)行控制。
圖1 鋼帶尺寸示意圖
圖2 原料實(shí)物圖
該沖壓系統(tǒng)的機(jī)械部分主要由送料機(jī)構(gòu)、沖床、放料機(jī)構(gòu)和收料機(jī)構(gòu)等4個部分組成,沖壓系統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖3所示。J23-16型沖床有1個操作桿,拉動該操作桿即可進(jìn)行沖壓。根據(jù)該沖床規(guī)格大小和鋼帶尺寸,每次可沖壓6個SIM卡插槽,需要送料的鋼帶總長度為6×19 mm=114 mm。在操作桿正下方安裝1個電磁鐵以實(shí)現(xiàn)沖床的自動控制。當(dāng)電磁鐵線圈通電時,拉動操縱桿;當(dāng)電磁鐵線圈失電時,操縱桿復(fù)位,沖床完成1次沖壓。被沖壓下來的插槽由吹氣管吹到收集袋里。放料機(jī)構(gòu)將鋼帶和紙帶從放料盤里放出,鋼帶進(jìn)入送料機(jī)構(gòu),紙帶進(jìn)入收料機(jī)構(gòu),并由收料機(jī)構(gòu)收卷到收料盤里。
圖3 機(jī)械結(jié)構(gòu)圖
送料機(jī)構(gòu)主要由送料盤、送料電機(jī)、減速箱(減速比為1∶24)、凸輪、撥桿和檢測盤組成。送料機(jī)構(gòu)的1個送料周期分為送料階段和停止階段,在停止階段沖床進(jìn)行沖壓。送料機(jī)構(gòu)的原理如圖4所示。送料電機(jī)啟動后,通過減速箱使凸輪旋轉(zhuǎn),凸輪旋轉(zhuǎn)時帶動撥桿使輸出軸旋轉(zhuǎn),從而帶動送料盤轉(zhuǎn)動送料。[1]
圖4 送料機(jī)構(gòu)原理圖
送料盤安裝在輸出軸的一端,其外圓上設(shè)有兩排針,插入鋼帶上的孔中,確保在送料盤轉(zhuǎn)動時鋼帶無偏移地送料,其結(jié)構(gòu)如圖5所示。在設(shè)計時,首先將送料盤圓周角分成72等分,即中心角ψ為5°,在送料盤圓周鉆兩排孔,安裝直徑d為1.5 mm的針,兩個針之間的軸向距離L為25 mm,圓周上兩個針之間的弧長等于19 mm。由π×D/72=19 mm,求得送料盤直徑D約為435.7 mm。
圖5 送料盤結(jié)構(gòu)圖
在輸出軸的另一端安裝的圓盤上均勻分布12根撥桿,rp為撥桿中心的節(jié)圓半徑,撥桿的直徑為dp,如圖6所示[2]。當(dāng)凸輪旋轉(zhuǎn)1周時,驅(qū)動其中的1根撥桿沿凸輪輪廓線移動,使圓盤旋轉(zhuǎn),從而驅(qū)動輸出軸旋轉(zhuǎn),其旋轉(zhuǎn)角度為τ=360°/12=30°。
凸輪輪廓線由2部分組成。第一段為正弦曲線,對應(yīng)的凸輪旋轉(zhuǎn)角度α為240°,該段曲線推動撥桿移動,使輸出軸平穩(wěn)旋轉(zhuǎn);第二段為直線,對應(yīng)的凸輪旋轉(zhuǎn)角度β為120°,在該旋轉(zhuǎn)角度內(nèi),由于凸輪輪廓線沒有升程,故凸輪旋轉(zhuǎn)時撥桿不移動,輸出軸不旋轉(zhuǎn)。正弦曲線和直線兩部分平滑連接。
凸輪原理如圖6所示。由圖6d可知,凸輪升程H的計算式為:H=A=2rpsin30°。凸輪輪廓線的數(shù)學(xué)表達(dá)式為,其中θ為凸輪旋轉(zhuǎn)角度。由于電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度為1 440 r/min,減速箱的減速比為1∶24,故凸輪旋轉(zhuǎn)1周的時間T的計算式為:T=1400 r/min÷60÷24=1 s。
圖6 凸輪原理
凸輪旋轉(zhuǎn)1周,推動1根撥桿移動,通過輸出軸使送料盤旋轉(zhuǎn)1個分度角τ(τ=30°),即完成1次送料動作。在1個送料周期T內(nèi),輸出軸在2T/3時間內(nèi)旋轉(zhuǎn)1個分度角τ后,停止T/3時間。在停止送料階段,沖床進(jìn)行沖壓。如圖4所示,在凸輪軸的末端,安裝有檢測盤和檢測開關(guān)2。凸輪軸旋轉(zhuǎn)在0°~240°范圍內(nèi),檢測開關(guān)2可檢測到信號,表明送料機(jī)構(gòu)處于送料階段;凸輪軸旋轉(zhuǎn)在240°~360°范圍內(nèi),檢測開關(guān)2檢測不到信號,表明送料機(jī)構(gòu)處于停止?fàn)顟B(tài),可啟動沖床進(jìn)行沖壓。
由于采用了鋼帶上兩邊的孔進(jìn)行長度定位,因此通過送料盤的角度控制能準(zhǔn)確地把1組6個SIM卡插槽送入沖床內(nèi),這種送料方式避免了使用伺服電機(jī)等其他送料方式帶來的送料長度誤差累積的缺陷。[3]
放料機(jī)構(gòu)將鋼帶從放料盤中放出,同時放出保護(hù)紙帶,收料機(jī)構(gòu)將紙帶回收在收料盤上。兩個機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 放料和收料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)
在導(dǎo)料槽下方安裝檢測開關(guān)1。送料后鋼帶在送料機(jī)構(gòu)與放料盤之間的長度縮短,鋼帶上移,檢測開關(guān)檢測不到鋼帶時啟動放料電機(jī)開始放料,檢測到鋼帶時停止放料,放料原理如圖8所示。這種主動放料的方法保證了送料機(jī)構(gòu)與放料盤之間的鋼帶具有較富余的長度,使送料時不會因瞬間拉動料盤而產(chǎn)生抖動現(xiàn)象。
圖8 鋼帶富余量檢測
放料盤上放出的鋼帶進(jìn)入送料機(jī)構(gòu),紙帶進(jìn)入收料盤,通過收料機(jī)構(gòu)回收到收料盤上。收料機(jī)構(gòu)主要由收料電機(jī)、收料盤、張緊軸、擺桿和檢測開關(guān)組成,如圖7所示。紙帶經(jīng)過過渡桿,在張緊軸的重力作用下被拉出并處于張緊狀態(tài)[4]。當(dāng)放料機(jī)構(gòu)放出紙帶后,張緊軸下移到檢測開關(guān)3的位置時,收料電機(jī)啟動,使收料盤逆向旋轉(zhuǎn),進(jìn)行紙帶的收卷;在收卷時,張緊軸被動上移,當(dāng)上移到檢測開關(guān)4位置時,收料電機(jī)停止,完成1次收卷。
控制系統(tǒng)采用三菱PLC作為控制元件,對送料電機(jī)、放料電機(jī)、收料電機(jī)、沖床和吹氣管進(jìn)行控制,[5]其輸入輸出信號如表1所示。根據(jù)輸入輸出點(diǎn)數(shù),系統(tǒng)采用三菱FX2N-16MR PLC作為控制主機(jī),該型號的PLC共有16個I/O口,輸出電路為繼電器輸出。PLC外部接線圖如圖9所示。根據(jù)系統(tǒng)工作要求,其送料電路、電磁鐵、放料電路和收料電機(jī)的控制與相應(yīng)的開關(guān)檢測信號之間的時序圖如圖10所示。[6]送料電機(jī)由啟動/停止按鈕進(jìn)行控制。送料電機(jī)啟動后便一直處于運(yùn)動狀態(tài),驅(qū)動送料盤旋轉(zhuǎn),做1個周期T為1 s的送料運(yùn)動,其中,送料階段的時間為2T/3,停止階段的時間為T/3。SQ2為送料機(jī)構(gòu)中檢測送料階段的元件。當(dāng)SQ2=0時,送料盤處于停止階段,此階段電磁鐵得電,進(jìn)行沖壓。電磁鐵得電的持續(xù)時間為0.2 s。SQ1為料帶富余量檢測元件,當(dāng)SQ1=0時,電機(jī)啟動放料;SQ1=1時,電機(jī)停止放料。SQ3和SQ4為張緊軸位置檢測元件,SQ3檢測到張緊軸時,啟動收料電機(jī),SQ3信號瞬間消失;SQ4檢測到張緊軸時,收料電機(jī)停止工作。
圖9 PLC外部接線圖
表1 PLC輸入輸出信號表
本系統(tǒng)采用凸輪實(shí)現(xiàn)間歇性送料,在送料停止階段啟動沖床運(yùn)行,使送料和沖壓相互協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)了沖床每秒1次的沖壓。利用鋼帶上的孔進(jìn)行定位,實(shí)現(xiàn)鋼帶的無偏移送料。通過檢測開關(guān)檢測鋼帶富余量和張緊軸的位置,控制放料電機(jī)和收料電機(jī)的啟停。生產(chǎn)實(shí)踐表明,該沖壓系統(tǒng)方法新穎、經(jīng)濟(jì)實(shí)用,能滿足小型加工廠的需求,具有良好的實(shí)際應(yīng)用價值。