楊偉俊 曹云 石磊 許依俊 田旺碩
(1 南京江北新區(qū)混凝土有限公司)
(2 江蘇蘇博特新材料股份有限公司高性能土木工程材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
隨著城市建設(shè)日益復(fù)雜的功能需求、多元形式以及核心區(qū)域土地資源緊張影響,建筑結(jié)構(gòu)尺度不斷向超高、超大、超長(zhǎng)等極限方向發(fā)展,各種結(jié)構(gòu)體系及布置形式日趨復(fù)雜,探尋地下空間發(fā)展模式和加快地下空間發(fā)展進(jìn)度,已經(jīng)成為現(xiàn)代城市建設(shè)發(fā)展的新趨勢(shì)[1]。
南京江北新區(qū)是國(guó)務(wù)院批復(fù)的第13 個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū),江北新區(qū)中心區(qū)地下空間工程位于新區(qū)中央商務(wù)區(qū)核心區(qū)域。其中,地下空間三區(qū)一段上蓋塔樓建筑高度約500m,占地面積11505m2,總建筑面積53916m2,包含地下4 層、局部夾層。工程基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用1200mm 與1500mm 地下連續(xù)墻,底板混凝土設(shè)置后澆帶分塊施工,其中,塔樓區(qū)域最大厚度為5500mm,強(qiáng)度等級(jí)為C50P10,設(shè)計(jì)方量約3,4000m3。
本項(xiàng)目屬于超大體積混凝土施工,一次性澆筑完成,重難點(diǎn)集中在三處:
⑴商品混凝土澆筑體量大、強(qiáng)度等級(jí)高、基坑深度深、作業(yè)區(qū)域窄,施工組織難度較大。
⑵商品混凝土運(yùn)輸距離遠(yuǎn),易引起坍落度損失,工作性變差;澆筑過(guò)程中如出現(xiàn)供應(yīng)不及時(shí)情況,易導(dǎo)致下層混凝土凝結(jié)、出現(xiàn)冷縫,影響澆筑質(zhì)量。
⑶施工時(shí)間為8 月份,正處于南京區(qū)域最炎熱的夏季,日均氣溫超過(guò)25℃,入模溫度難以控制;C50 混凝土水化熱高,5.5m 超厚底板使得混凝土處于絕熱狀態(tài),且連續(xù)澆筑作業(yè)時(shí)間持續(xù)超過(guò)24h,混凝土極易因自身溫升和內(nèi)外溫差等影響,形成收縮開(kāi)裂。
為保障施工澆筑質(zhì)量,本項(xiàng)目結(jié)合工程實(shí)際,從原材料選擇、配合比設(shè)計(jì),澆筑、施工、養(yǎng)護(hù)組織等方面,采取質(zhì)量控制措施,混凝土澆筑施工順利完成。所獲成功經(jīng)驗(yàn)可為類似工程施工提供借鑒價(jià)值。
根據(jù)實(shí)際工程特點(diǎn),從降低溫度收縮及開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),對(duì)混凝土原材料選用及配合比設(shè)計(jì)提出綜合的技術(shù)指標(biāo),在嚴(yán)格控制實(shí)際原材料品質(zhì)的基礎(chǔ)上,以降低水泥用量、大摻量粉煤灰與礦物摻和料、低水膠比的設(shè)計(jì)思想,降低水化溫升與收縮值,使配置的混凝土滿足力學(xué)、長(zhǎng)期性能及耐久性能等。
⑴水泥:受水泥細(xì)度及組成變化影響,早期水化放熱加快,對(duì)防裂控制極為不利[2],應(yīng)選用較低水化熱、收縮性能較低的水泥,堿含量宜≤0.60%,C3A 含量宜≤6.0%,比表面積宜≤350㎏/m3,其他性能符合GB 175《通用硅酸鹽水泥》要求。經(jīng)充分實(shí)地考察調(diào)研與測(cè)試,從指標(biāo)及保供能力方面評(píng)價(jià),本工程選用盤(pán)錦P.O42.5 普通硅酸鹽水泥,其基本性能測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 盤(pán)錦水泥基本物理性能測(cè)試結(jié)果
⑵粉煤灰:應(yīng)選用符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 的F 類II 級(jí)以上,嚴(yán)禁使用脫硫灰與脫硝灰,流動(dòng)度比宜≥100%(即在有減水劑情況下,粉煤灰摻入取代不降低漿體流動(dòng)度[3]),燒失量宜≤5.0%。本工程選擇南京華能電力II 煤灰,采用SEM 對(duì)微觀形貌觀察(見(jiàn)圖1),粉煤灰存在大量球形顆粒,有利于發(fā)揮滾珠減水效應(yīng)?;疚锢硇阅芤?jiàn)表2。
圖1 粉煤灰SEM 微觀形貌
⑶礦粉:應(yīng)選用滿足《用于水泥、砂漿和混凝土中的粒化高爐礦渣粉》GB/T 18046 的S95 級(jí),為控制早期水化熱、溫度及自收縮,比表面積宜≤450m2/㎏。本工程選用南京梅寶S95 礦粉,基本性能測(cè)試見(jiàn)表2。
表2 華能粉煤灰與梅寶礦粉基本物理性能
⑷細(xì)骨料:應(yīng)選用細(xì)度模數(shù)為2.3~3.0、質(zhì)地堅(jiān)固、吸水率較低的中砂,嚴(yán)控含泥量,泥塊含量指標(biāo)滿足《建設(shè)用砂》GB/T 14684、《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》JGJ 52 控制要求。本工程選用細(xì)度模數(shù)為2.6 的江西天然砂,級(jí)配滿足II 區(qū),含泥量為1.0%。
⑸粗骨料:應(yīng)選用5~25mm 連續(xù)級(jí)配的干凈碎石,性能滿足《建設(shè)用卵石、碎石》GB/T 14685、《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》JGJ 52 控制要求,為降低膠材總量,滿足泵送施工性能,松散堆積孔隙率宜≤45%。本工程選用安徽和縣5~25mm 連續(xù)級(jí)配碎石,含泥量為0.8%,壓碎值10.3%,孔隙率44.5%。
⑹外加劑:應(yīng)選用與膠凝材料相容性較好的聚羧酸減水劑,性能符合《混凝土外加劑》GB 8076 及《混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》GB 18588 的控制要求,收縮率比宜≤100%,初凝時(shí)間≥14h。本項(xiàng)目選用江蘇蘇博特生產(chǎn)的PCA-10 聚羧酸減水劑,減水率為22%,收縮率比為97.2%,初凝時(shí)間為18h。
在原材料性能優(yōu)選控制基礎(chǔ)上,依據(jù)JGJ55-2011《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》及《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50476,通過(guò)調(diào)整膠材總量、摻和料比例、砂率、骨料級(jí)配等進(jìn)行室內(nèi)大量配合比試驗(yàn),兼顧工作性能、力學(xué)性能及耐久性,以60d 齡期作為設(shè)計(jì)強(qiáng)度,選擇絕熱溫升較低、收縮率相對(duì)較小的配合比作為工程最終驗(yàn)證與使用。經(jīng)優(yōu)選配合比基本參數(shù)見(jiàn)表3。
從源頭上盡可能降低水化放熱量及自收縮是保障大體積混凝土溫控防裂的有效技術(shù)途徑[4]。經(jīng)測(cè)試,表3中C50P10 大底板混凝土的絕熱溫升及體積穩(wěn)定性能見(jiàn)圖2、圖3。由圖2 可知,初始階段受凝結(jié)時(shí)間影響,18h內(nèi)溫升值較低,隨后開(kāi)始劇烈放熱,溫度迅速上升,1d絕熱溫升值12.3℃,約占7d 的27.2%,而最終7d 絕熱溫升值不超46℃。由圖3 可知,受混凝土早期水化迅速固相體積減小及內(nèi)部自干燥影響,收縮速率相對(duì)較快,養(yǎng)護(hù)時(shí)間延長(zhǎng),自收縮變形趨向穩(wěn)定,以終凝為變形零點(diǎn),7d、14d 及28d 自生收縮變形分別為67.98με、105.45με、133.35με。
圖2 底板混凝土絕熱溫升歷程
圖3 底板混凝土自收縮變形
表3 江北新區(qū)地下空間C50P10 混凝土配合比基本參數(shù)及關(guān)鍵性能
混凝土澆筑后水化放熱溫度升高,受截面散熱不同的影響,大體積底板中心與表面形成強(qiáng)烈溫差,導(dǎo)致內(nèi)外變形差異顯著,同時(shí)最高溫升降至環(huán)境溫度過(guò)程中產(chǎn)生收縮,受自身及接觸墊層的牽制產(chǎn)生收縮應(yīng)力,當(dāng)其超過(guò)抗拉強(qiáng)度時(shí)引起開(kāi)裂,因此對(duì)結(jié)構(gòu)溫升、降溫速率、內(nèi)外溫差等關(guān)鍵參數(shù)控制尤為關(guān)鍵[4-5]。根據(jù)本工程實(shí)際及標(biāo)準(zhǔn)要求提出溫控指標(biāo)如下:
入模溫度:高溫施工,日均氣溫≥25℃,入模溫度≤30℃;
中心最高溫度:≤80℃(在入模溫度基礎(chǔ)上升溫后的最高值);
內(nèi)外溫差值:混凝土中心與表面(距離外表50mm)溫差宜≤20℃,不應(yīng)超25℃;
降溫速率:≤2.0℃/d;
養(yǎng)護(hù)水溫:養(yǎng)護(hù)水溫與表面(距離外表50mm)溫差≤15℃;
養(yǎng)護(hù)時(shí)間:當(dāng)中心溫度與環(huán)境平均氣溫≤20℃可拆除養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間≥14d。
嚴(yán)控入模溫度是大體積混凝土防控裂縫的關(guān)鍵措施之一,入模溫度越高,相應(yīng)的水化速率及溫升越高,開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn)增加。研究表明,入模溫度每升10℃,溫升增加約5.0℃[6-7]。本工程施工正值炎熱的夏季,為降低溫度裂縫出現(xiàn)的概率,根據(jù)現(xiàn)有條件需采取溫控措施將入模溫度控制在合理范圍內(nèi),控制措施如下:
⑴提前7d 以上預(yù)存放五千噸水泥入倉(cāng)冷卻降溫,確保使用時(shí)水泥溫度控制60℃以下;
⑵粗細(xì)骨料提前入倉(cāng)遮陽(yáng)冷卻,并開(kāi)啟霧化噴淋系統(tǒng)降溫;
⑶水池中預(yù)先投入冰塊融化,冷卻拌合用水,采用低溫水拌合混凝土;
⑷攪拌運(yùn)輸車采用棉被包裹保溫,隔絕外界熱量,運(yùn)輸前罐體沖水降溫;
⑸根據(jù)運(yùn)距、澆筑情況合理安排運(yùn)輸車輛,防止現(xiàn)場(chǎng)車輛長(zhǎng)時(shí)間等待積壓而升溫;
⑹白天氣溫較高時(shí),工作面上方采用遮陽(yáng)、噴霧措施,降低澆筑倉(cāng)面溫度。
本工程澆筑體量大,澆筑時(shí)間長(zhǎng),為保障多點(diǎn)作業(yè)連續(xù)施工,從技術(shù)實(shí)力、供應(yīng)能力及運(yùn)距等綜合考察,選擇江北新區(qū)4 家拌合站作為主供站點(diǎn),9 條線保供。為防止突發(fā)情況中斷澆筑導(dǎo)致質(zhì)量事故,另選3 家作為備用站。根據(jù)路況提前規(guī)劃行車及備用路線,施工區(qū)域規(guī)劃好進(jìn)出廠路口、洗車輪點(diǎn)、泵車停放等,設(shè)置醒目指示牌,并成立管理協(xié)調(diào)小組。受現(xiàn)場(chǎng)條件限制,共設(shè)置11輛汽車泵、8 輛車載泵澆筑,具體布置見(jiàn)圖4。
圖4 江北新區(qū)地下空間底板大體積混凝土澆筑泵車布置平面圖
根據(jù)底板大敞開(kāi)面結(jié)構(gòu)形式,采用“分層澆筑、一個(gè)斜面、一次到頂”的澆筑方法,混凝土流向方向?yàn)橹行拈_(kāi)花、兩個(gè)方向,斜面推進(jìn),汽車泵收頭,泵前坍落度控制在(180±20)mm。為降低層間混凝土水化放熱及保證混凝土密實(shí)性,分層厚度不宜超過(guò)500mm,采用標(biāo)尺杠控制,振搗棒振搗移動(dòng)間距宜為400mm 左右,布點(diǎn)均勻排列,逐點(diǎn)移動(dòng),防止過(guò)振、漏振,以混凝土表面泛漿和不再沉落為準(zhǔn)。澆筑分層剖面圖見(jiàn)圖5。
圖5 江北新區(qū)地下空間底板大體積混凝土澆筑分層剖面圖
采取中間開(kāi)花的澆筑方式,為預(yù)防混凝土澆筑過(guò)程中可能出現(xiàn)泌水突發(fā)狀況,而引起層間混凝土粘結(jié)問(wèn)題,從中間向南北方向順序澆筑。在基坑周邊設(shè)置排水溝,一旦有泌水出現(xiàn)將匯集至集水井,然后利用水泵將積水抽至基坑外排水溝,確保混凝土澆筑質(zhì)量。處理方式示意圖見(jiàn)圖6。
圖6 江北新區(qū)地下空間底板大體積混凝土泌水處理方式
保溫保濕養(yǎng)護(hù)是保障實(shí)體結(jié)構(gòu)施工品質(zhì)以及落實(shí)表4 中溫控指標(biāo)的重要環(huán)節(jié),一方面為混凝土水化提供源源不斷的水分,增強(qiáng)基體密實(shí)性及強(qiáng)度,另一方面存儲(chǔ)熱能,減緩熱量散失速率,降低內(nèi)外溫差及降溫速率??紤]結(jié)構(gòu)參數(shù)、溫控指標(biāo)等[8],選擇導(dǎo)熱系數(shù)較低的保溫材料,并依據(jù)GB50496 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算覆蓋保溫層厚度。此外考慮保濕控制要求,最終采用薄膜+土工布+厚巖棉被覆蓋方式進(jìn)行保溫保濕養(yǎng)護(hù),見(jiàn)圖7。
圖7 江北新區(qū)地下空間底板大體積混凝土保溫保濕養(yǎng)護(hù)
養(yǎng)護(hù)期結(jié)束后,通過(guò)對(duì)底板表面實(shí)地觀察發(fā)現(xiàn):抹面處理較好,無(wú)泌水、砂線等明顯外觀缺陷,回彈強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求。與同類工程相比,裂縫情況顯著改善,應(yīng)用效果基本良好。
本工程底板結(jié)構(gòu)超大體積混凝土于2021 年8 月21 日9 時(shí)28 分時(shí)開(kāi)始澆筑,歷時(shí)55 小時(shí)完成。為保障施工作業(yè)的連續(xù)性及工程質(zhì)量,成立了公司層面的協(xié)調(diào)調(diào)度管理小組,設(shè)置總指揮統(tǒng)籌澆筑工作,通過(guò)組織人員白天與夜間接替倒班跟蹤指揮,全程對(duì)混凝土生產(chǎn)、攪拌車運(yùn)輸、澆筑振搗、入模檢驗(yàn)、試塊制作、后勤保障等環(huán)節(jié)進(jìn)行有序安排,整體過(guò)程順利,較為圓滿地完成了施工階段任務(wù)。
⑴通過(guò)實(shí)地考察調(diào)研優(yōu)選原材料品質(zhì),采用大摻量摻和料優(yōu)化設(shè)計(jì)配合比,制備了低收縮C50 高強(qiáng)混凝土。經(jīng)測(cè)試,力學(xué)及耐久性能滿足設(shè)計(jì)要求,且7d 絕熱溫升不超46℃,30d 自收縮變形不超150με。
⑵根據(jù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工工況及標(biāo)準(zhǔn)要求,提出了滿足C50 超大體積底板溫控技術(shù)指標(biāo),充分考慮經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及可實(shí)施性,制定了包括入模溫度控制、混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)等一系列優(yōu)化工藝及具體措施,對(duì)保障大體量底板連續(xù)性澆筑施工及降低開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。
⑶基于C50 低收縮混凝土及關(guān)鍵工藝,同時(shí)建立協(xié)調(diào)管理小組,監(jiān)督與指揮落實(shí)各施工環(huán)節(jié)。本工程3 萬(wàn)多方混凝土歷時(shí)55h 圓滿澆筑完成,養(yǎng)護(hù)結(jié)束后觀察外觀基本良好,無(wú)明顯缺陷。與同類工程相比,裂縫情況得到改善,具有一定的借鑒意義。