郭艷飛,李學(xué)臣,郝 殿
(焦作煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 科學(xué)技術(shù)研究所,河南 焦作 454002)
近年來,礦井煤與瓦斯突出事故逐步減少,但瓦斯積聚、瓦斯超限等問題仍然未得到有效解決,隨著綜合機(jī)械化開采、放頂煤開采等高強(qiáng)度開采工藝的逐步推廣,即使高突礦井實(shí)現(xiàn)了采前的抽采達(dá)標(biāo),但回采工作面瓦斯涌出仍然會(huì)在一定程度上制約產(chǎn)能的提高和效率的提升[1,2]。在采空區(qū)漏風(fēng)等多重因素共同作用下,工作面上隅角附近采空區(qū)頂板裂隙中往往聚集大量的高濃度瓦斯,并極易涌入工作面造成上隅角瓦斯超限,迫使工作面停產(chǎn),甚至可能釀成瓦斯爆炸等安全事故[3-5]。
焦作礦區(qū)作為嚴(yán)重的煤與瓦斯突出礦區(qū)之一,近年來形成了以底板巖巷穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯的區(qū)域瓦斯治理技術(shù)模式,瓦斯綜合治理工作取得了較為顯著的進(jìn)步[6],使得綜采放頂煤開采工藝得以推廣應(yīng)用。工作面高位抽采也在礦區(qū)各礦井不斷實(shí)踐,采空區(qū)瓦斯治理逐步由回風(fēng)巷常規(guī)高位孔(短孔)技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)轫敯甯呶幌?、定向高位孔抽采[7,8]。古漢山礦1604工作面是焦煤公司歷史上第一個(gè)真正意義的突出煤層綜合機(jī)械化放頂煤開采工作面,為了提高煤炭資源回收率、緩解工作面采掘銜接問題,工作面采用了無煤柱沿空留巷技術(shù)和“Y”型通風(fēng)方式,采空區(qū)瓦斯運(yùn)移、高位抽采規(guī)律較以往均發(fā)生了一定變化[9-12]?;诖耍_展沿空留巷模式下綜放工作面采空區(qū)瓦斯運(yùn)移規(guī)律研究,分析高位巷瓦斯抽采特征及影響因素,指導(dǎo)礦井采取針對性措施,對加強(qiáng)采空區(qū)瓦斯治理有著重要意義。
古漢山礦1604工作面位于16采區(qū)西翼,北部為16021工作面(已回采),南部為1606工作面(未回采),西部為界碑?dāng)鄬颖Wo(hù)煤柱,東部為16西翼回風(fēng)下山保護(hù)煤柱。工作面走向長度978~1010m,平均傾向長度152m,煤層賦存整體穩(wěn)定,平均厚度5.5m,平均傾角14°。工作面最大原煤瓦斯含量為28.04m3/t,瓦斯壓力1.11MPa,采取施工穿層鉆孔結(jié)合水力沖孔強(qiáng)化抽采治理,實(shí)現(xiàn)穿層鉆孔對回采區(qū)域的全掩護(hù),累計(jì)抽出瓦斯量為3927.2萬m3,實(shí)測煤層殘余瓦斯含量最大值為5.84m3/t,計(jì)算殘余瓦斯壓力0.27MPa。工作面采取走向長壁綜采放頂煤工藝回采,利用頂板高位巷進(jìn)行采空區(qū)瓦斯治理。
1604工作面煤層直接頂為砂質(zhì)泥巖,厚度4.7m、老頂為細(xì)粒砂巖,厚度7.6m;工作面煤層直接底為炭質(zhì)泥巖,厚度0.46m;老底為泥巖,厚度3.3m。結(jié)合煤系地層綜合柱狀圖,工作面頂板覆巖屬中硬類型。按照綜放開采工作面“兩帶”高度預(yù)計(jì)公式[13]計(jì)算垮落帶高度為20.50~29.92m,裂隙帶高度為54.70~77.68m(按照平均采煤厚度為5.5m計(jì)算)。結(jié)合相鄰工作面高位鉆孔抽采情況,1604工作面高位抽采巷布置于裂隙帶下部,距煤層頂板垂直距離約24m,與1604回風(fēng)巷平距約18m,設(shè)計(jì)長度876.3m,采用錨網(wǎng)噴支護(hù),半圓拱形斷面,巷寬B=4.2m,巷高H=3.6m,斷面面積S=13.71m2。
1604工作面正常推進(jìn)至1606工作面切眼(已掘進(jìn)成巷)位置后,采用切頂卸壓沿空留巷技術(shù)保留運(yùn)輸巷,作為1606工作面回風(fēng)巷。運(yùn)輸巷新鮮風(fēng)流在工作面切眼下部分流,一部分通過工作面切眼及回風(fēng)巷回至16輔助回風(fēng)巷,另一部分通過1606切眼、通風(fēng)立眼及1606底抽巷回至16總回風(fēng)巷。由于采空區(qū)并非密閉、實(shí)體空間,受采動(dòng)影響存在大量孔、裂隙[14],為風(fēng)流流動(dòng)提供了良好的通道,采空區(qū)與采煤工作面、進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷部分或全部相鄰,不可避免地存在漏風(fēng)[9,15]。特別是沿空留巷工藝的應(yīng)用,使得采空區(qū)全部暴露在留巷巷道側(cè),形成一種完全開放狀態(tài)[16-20]。在運(yùn)輸巷沿空留巷初期,對工作面進(jìn)、回風(fēng)路線進(jìn)行風(fēng)量測定,考察工作面漏風(fēng)規(guī)律。工作面風(fēng)流方向及風(fēng)量測定結(jié)果如圖1所示。
圖1 工作面風(fēng)流方向及風(fēng)量測定結(jié)果(m3/min)
由圖1可見,兩條線路回風(fēng)量以及高位巷抽采量三者相加結(jié)果,與工作面進(jìn)風(fēng)量基本平衡,表明此次測定結(jié)果較為準(zhǔn)確。沿空留巷段分風(fēng)量約占進(jìn)風(fēng)量的1/3,且沿程風(fēng)量逐漸降低,至1606切眼通風(fēng)立眼,累計(jì)減少風(fēng)量約100m3/min。而工作面切眼風(fēng)量自下而上波動(dòng)較大,整體呈“W”分布。在切眼下部,風(fēng)流自工作面漏入采空區(qū),并在切眼中部恢復(fù)至初始分風(fēng)量;在切眼上部高位巷附近再次下降,并在上隅角位置附近有所增大,但整體漏風(fēng)量約150m3/min。對比工作面切眼及留巷段風(fēng)量變化,分析認(rèn)為風(fēng)流自切眼分風(fēng)后,在留巷段沿巷道上幫漏入采空區(qū),并由切眼中上部自采空區(qū)涌入工作面;高位巷大流量抽采形成了第三條回風(fēng)線路,在一定程度上改變了采空區(qū)風(fēng)流流動(dòng)方向;工作面上隅角附近仍為采空區(qū)風(fēng)流涌出主要位置。
為進(jìn)一步驗(yàn)證工作面漏風(fēng)規(guī)律,考察采空區(qū)瓦斯涌出特征,工作面檢修期間,分別在運(yùn)輸巷沿空留巷外段巷道上幫及工作面切眼下部煤壁釋放SF6示蹤氣體,并在氣體釋放30min后,沿工作面切眼自下而上測定風(fēng)流瓦斯?jié)舛燃癝F6濃度等級。SF6示蹤氣體釋放點(diǎn)和檢測點(diǎn)分布如圖2所示,并根據(jù)測定結(jié)果繪制分布云圖,如圖3所示。
圖2 SF6示蹤氣體釋放點(diǎn)和檢測點(diǎn)分布
圖3 切眼風(fēng)流瓦斯?jié)舛燃癝F6濃度等級分布云圖
由圖3可見,在沿空留巷外段釋放SF6氣體后,在工作面切眼不同位置風(fēng)流中,均不同程度檢測到SF6氣體,即沿空留巷段風(fēng)流漏風(fēng)自工作面不同位置處均有涌出,但在15架、65架及85架以上位置涌出量相對較大。在切眼下部煤壁釋放SF6氣體,在切眼風(fēng)流的帶動(dòng)下逐步擴(kuò)散,沿傾向,自下而上測定濃度等級呈現(xiàn)降低趨勢,但在回風(fēng)巷端口位置附近快速升高;沿走向,整體呈現(xiàn)靠近煤壁側(cè)濃度等級高于采空區(qū)側(cè),且工作面下部采空區(qū)側(cè)高于工作面上部,特別是55架及85架以上位置,測定濃度等級較低。對比兩次測定結(jié)果,切眼風(fēng)流在工作面下部呈現(xiàn)向采空區(qū)涌出,在工作面上部則由采空區(qū)向工作面涌出,留巷段漏風(fēng)風(fēng)流則通過采空區(qū)主要由工作面上部涌出。
與之相對應(yīng)的,工作面切眼風(fēng)流瓦斯?jié)舛确植既缦拢涸趦A向自下而上逐漸增大的同時(shí),在走向上自采空區(qū)至工作面煤壁呈現(xiàn)逐漸變小趨勢,即工作面風(fēng)流瓦斯除去煤壁自然解吸釋放外,還包含采空區(qū)涌出較高濃度瓦斯,且該部分瓦斯為工作面瓦斯涌出主要來源,特別是上隅角附近瓦斯?jié)舛认鄬^高。分別測定檢修及生產(chǎn)期間巷道不同位置處風(fēng)流風(fēng)量及瓦斯?jié)舛扔?jì)算瓦斯涌出量。檢修期間工作面涌出量為0.54m3/min、采空區(qū)瓦斯涌出量為1.65m3/min;生產(chǎn)期間工作面涌出量為1.45m3/min、采空區(qū)瓦斯涌出量為1.85m3/min(架后放煤增大采空區(qū)瓦斯涌出)。采空區(qū)瓦斯涌出分別占工作面檢修、生產(chǎn)期間總瓦斯涌出量的75%、56%,在漏風(fēng)風(fēng)流作用下,采空區(qū)瓦斯涌出為工作面瓦斯涌出主要來源。特別是沿空留巷段漏風(fēng)風(fēng)流加大了采空區(qū)瓦斯涌出量及涌出范圍,進(jìn)一步增大了采空區(qū)瓦斯治理難度[10]。
自2019年4月至2020年8月1604工作面回采期間,累計(jì)產(chǎn)量154.91萬t,平均月產(chǎn)量9.11萬t,最高月產(chǎn)量12.68萬t。工作面回風(fēng)巷監(jiān)測監(jiān)控濃度(T2)日平均值0.01%~0.41%,平均0.26%,計(jì)算風(fēng)排瓦斯量0.11~4.32m3/min,平均2.75m3/min。高位巷累計(jì)抽采瓦斯256.27萬m3,抽采濃度2.49%~27.18%,平均10.08%;抽采負(fù)壓1~36.24kPa,平均8.24kPa;抽采流量3.11~72.20m3/min,平均38.53m3/min;抽采純量0.18~6.40m3/min,平均3.63m3/min,占工作面總瓦斯涌出量的57.07%。較高的高位抽采純量在一定程度上減少了采空區(qū)瓦斯積聚,削弱了工作面漏風(fēng)瓦斯涌出,避免了上隅角瓦斯積聚和異常涌出現(xiàn)象,使得礦井實(shí)現(xiàn)了突出煤層消突后一次性全煤層安全開采。但高位巷在整個(gè)抽采期內(nèi)整體呈現(xiàn)大流量、低濃度抽采狀態(tài),繪制高位巷抽采瓦斯?jié)舛日龖B(tài)分布曲線,如圖4所示。
圖4 高位巷日平均抽采濃度分布
由圖4可見,在1604回采期間(共488d),高位巷瓦斯抽采濃度主要集中在5.75%~14.04%之間(抽采濃度區(qū)間出現(xiàn)頻次大于10次的范圍),共計(jì)出現(xiàn)頻次為371次,占比達(dá)76.02%;高位巷抽采濃度大于10%(直接用于發(fā)電的瓦斯抽采利用濃度下限)頻次為205次,占比達(dá)42.01%。1604高位巷抽采管路直接并入礦井中央風(fēng)井,同其他工作面穿層鉆孔高濃度瓦斯混合后進(jìn)行發(fā)電,基本實(shí)現(xiàn)了采空區(qū)瓦斯抽采完全利用,為礦井貢獻(xiàn)了較為可觀的瓦斯抽采發(fā)電量。但其主要濃度分布區(qū)間處于瓦斯爆炸極限范圍內(nèi),盡管回采期間未發(fā)生異常,但高位巷抽采所存在的安全隱患及弊端顯現(xiàn)較為突出。
高位巷布置于采空區(qū)裂隙帶下部,與頂板裂隙發(fā)育集中區(qū)導(dǎo)通,通過抽采負(fù)壓和瓦斯流場共同作用,將采空區(qū)瓦斯源源不斷地導(dǎo)流至抽采管網(wǎng)的同時(shí),也為采空區(qū)漏風(fēng)提供了流動(dòng)通道。工作面漏風(fēng)一方面增加了工作面瓦斯涌出,對回采造成一定影響,另一方面在一定程度上稀釋了采空區(qū)瓦斯,降低高位抽采濃度。高位巷抽采流量、濃度、純量隨時(shí)間變化曲線如圖5所示。由圖5可見,除回采末期(2018年7月份以后)因礦井采取控制措施降低抽采流量導(dǎo)致抽采濃度、純量均呈現(xiàn)下降趨勢外,其余時(shí)間段內(nèi),高位巷抽采流量與濃度基本呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)變化,即隨著流量的增加,抽采瓦斯?jié)舛瘸氏陆第厔?,但抽采純量基本維持在相對穩(wěn)定水平。
圖5 高位巷抽采參數(shù)隨時(shí)間變化曲線
2019年12月—2020年3月期間,工作面頂板裂隙水與高位巷導(dǎo)通造成抽采斷面阻塞,導(dǎo)致抽采阻力增大、流量大幅下降,平均為23.99m3/min,而抽采瓦斯?jié)舛茸畲筮_(dá)到27.18%,平均15.73%。相較于其他時(shí)間段抽采流量平均為45.07m3/min,對應(yīng)抽采瓦斯?jié)舛绕骄?.73%,即在抽采流量下降約46.77%的情況下,抽采濃度提高了約1.8倍。1604工作面高位巷抽采流量與濃度、純量相對關(guān)系如圖6所示。
圖6 高位巷抽采流量與濃度、純量相對關(guān)系
由圖6可見,隨著高位巷抽采流量增大,抽采濃度持續(xù)下降,抽采純量卻提高有限。當(dāng)抽采流量在20~25m3/min時(shí),抽采濃度整體較高,平均達(dá)到16.76%。因此,采取高位巷進(jìn)行工作面采空區(qū)治理過程中,應(yīng)合理控制抽采流量,實(shí)現(xiàn)抽采效率和效果最大化。同時(shí),礦井應(yīng)積極采取噴漿等措施有效減少沿空留巷段漏風(fēng),在提高高位抽采效果的同時(shí),有效降低采空區(qū)瓦斯涌出。
1)采取風(fēng)量測定法及示蹤氣體法相結(jié)合的手段,分析了古漢山礦1604工作面采空區(qū)瓦斯運(yùn)移規(guī)律。工作面采取“Y”型通風(fēng)方式后,運(yùn)輸巷沿空留巷段漏風(fēng)加劇了采空區(qū)瓦斯向工作面涌出,采空區(qū)瓦斯涌出分別占工作面檢修、生產(chǎn)期間總瓦斯涌出量的75%、56%,進(jìn)一步增大了治理難度。
2)高位巷布置在裂隙帶下部,在一定程度上改變了采空區(qū)風(fēng)流流動(dòng)方向、削弱了采空區(qū)瓦斯涌出強(qiáng)度,但整體呈現(xiàn)大流量、低濃度抽采狀態(tài),且隨著高位巷抽采流量增大,抽采濃度持續(xù)下降,抽采純量卻提高有限,當(dāng)抽采流量在20~25m3/min時(shí),抽采濃度整體較高。
3)礦井采取高位巷進(jìn)行工作面采空區(qū)治理過程中,應(yīng)合理控制抽采流量,實(shí)現(xiàn)抽采效率和效果最大化。同時(shí),礦井應(yīng)積極采取噴漿等措施有效減少沿空留巷段漏風(fēng),在提高高位抽采效果的同時(shí),有效降低采空區(qū)瓦斯涌出。