侯金龍,孫岳琦,胡紹磊
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鐵部(以下簡稱“鲅魚圈”)煤粉系統(tǒng)于2008年竣工投產(chǎn),采用中速磨制粉工藝,其主要由原煤儲運(yùn)系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)、干燥氣制備系統(tǒng)以及供氣動力系統(tǒng)5部分組成,年平均為鲅魚圈1#、2#高爐提供噴吹用煤粉100萬t,為高爐的穩(wěn)定順行提供了有利保障。氮?dú)馐泅阳~圈煤粉系統(tǒng)生產(chǎn)的必需介質(zhì),在生產(chǎn)過程中氮?dú)庀牧看髸绊憞姶瞪a(chǎn),造成生產(chǎn)成本升高,并形成安全隱患。2018年,鲅魚圈氮?dú)庀闹笜?biāo)波動增大,氮?dú)庀牧烤痈卟幌?。為了降低鲅魚圈煤粉系統(tǒng)氮?dú)庀?,分析了影響氮?dú)庀牡囊蛩?,并提出了控制措施,?yīng)用后效果良好。
煤粉制粉系統(tǒng)是鋼鐵企業(yè)的重大風(fēng)險點(diǎn),政府部門主要監(jiān)管對象之一。由于在制粉生產(chǎn)以及粉塵爆炸要素中,只有氧含量是唯一可控因素,也是粉塵爆炸條件中的一個重要環(huán)節(jié),因此日常主要控制手段是控制系統(tǒng)氧含量。主要控制措施有兩種:一種是利用燃燒爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔馀c高爐熱風(fēng)爐的低溫廢氣混合形成的較低溫、低氧的惰性氣體控制磨煤機(jī)入口的氧含量及對原煤進(jìn)行干燥。另一種是利用中、低壓氮?dú)鉃槟C(jī)、制粉收集系統(tǒng)及布袋脈沖提供惰性保護(hù)氣體,確保氧含量≤12%;利用噴吹系統(tǒng)所使用的高壓氮?dú)廨斔兔悍郏捎趪姶迪到y(tǒng)內(nèi)部的煤粉含量極大,基本不具備懸浮狀態(tài),也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于煤粉爆炸極限的上限,因此,高壓氮?dú)庖园l(fā)揮煤粉輸送功能為主,氣體惰化為輔的效能。結(jié)合工藝特點(diǎn)在制粉噴吹系統(tǒng)現(xiàn)場合理設(shè)置多個固定式氧氣報警儀,避免由于氮?dú)庑孤对斐裳矙z作業(yè)人員窒息事故,同時利用磨機(jī)入口、磨機(jī)出口、布袋箱出口氧分析儀,為系統(tǒng)高效安全運(yùn)行提供數(shù)據(jù)支撐。
鲅魚圈煤粉噴吹系統(tǒng)采用全氮?dú)鈬姶?,氮?dú)庀牧看螅獨(dú)庀某杀臼敲悍凵a(chǎn)成本中的重要組成部分。煤粉系統(tǒng)氮?dú)馐褂霉に嚵鞒倘鐖D1所示。
圖1 煤粉系統(tǒng)氮?dú)馐褂霉に嚵鞒蘁ig.1 Process Flow of Nitrogen Utilization in Pulverized Coal System
由圖1看出,煤粉系統(tǒng)用氮?dú)夥譃榈蛪罕0灿玫獨(dú)猓?#、2#高爐煤槍環(huán)冷風(fēng)用高壓氮?dú)猓ǜ郀t煤粉分配器),高爐噴吹、倒罐沖壓用高壓氮?dú)?,煤粉布袋除塵用中壓氮?dú)獾?部分。其中,低壓保安氮?dú)庖徊糠止┙o磨機(jī)入口、磨機(jī)和磨機(jī)出口,一部分作為布袋箱保安氮?dú)?,還有一部分用于燃燒爐爐頂元件冷卻和管道吹掃。1#、2#高爐煤槍環(huán)冷風(fēng)用氮?dú)鈱儆诟邏旱獨(dú)?,一旦煤槍停煤,則開啟環(huán)冷風(fēng)對煤槍進(jìn)行冷卻,這部分氮?dú)庀牧枯^大。1#、2#高爐噴吹、倒罐沖壓用氮?dú)鈱儆诟邏旱獨(dú)?,主要包括噴吹罐沖壓、底部和錐體流化、噴吹二次補(bǔ)氣風(fēng),其中噴吹罐沖壓和二次補(bǔ)氣風(fēng)用量較大。煤粉布袋除塵用氮?dú)鈱儆?.5 MPa的中壓氮?dú)?,用?臺布袋箱和2臺倉頂布袋的氮?dú)饷}沖。
2016-2018 年氮?dú)庠孪牧孔兓鐖D2所示。
圖2 2016-2018年氮?dú)庠孪牧孔兓疐ig.2 Changes of Monthly Nitrogen Consumption from 2016 to 2018
由圖2可以看出,2018年鲅魚圈氮?dú)庀闹笜?biāo)波動增大,氮?dú)庀牧烤痈卟幌隆?/p>
在生產(chǎn)過程中氮?dú)庀牧看髸砗芏辔:Γ孩儆绊憞姶瞪a(chǎn)。保持穩(wěn)定的氮?dú)饪偣軌毫κ菄姶迪到y(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)的必要條件,正常氮?dú)饪偣軌毫υ?.4~1.5 MPa,生產(chǎn)中氮?dú)庀牧看螅瑢⒃斐傻獨(dú)饪偣軌毫ο陆?,?dāng)?shù)獨(dú)饪偣軌毫档偷絿姶倒拊O(shè)定罐壓附近,煤粉噴吹無法繼續(xù)只能停煤,嚴(yán)重影響高爐的生產(chǎn)順行。②造成生產(chǎn)成本升高。在鲅魚圈所有工序中煤粉系統(tǒng)是氮?dú)庀牡拇髴簦獨(dú)庀氖敲悍凵a(chǎn)成本中的一個重要指標(biāo),氮?dú)庀牧看髸?dǎo)致煤粉生產(chǎn)成本升高。③形成安全隱患。煤粉區(qū)域有很多閥門由于年久失修存在外漏或內(nèi)漏現(xiàn)象,當(dāng)某區(qū)域出現(xiàn)氮?dú)獾男孤┎⒋罅烤奂?,易?dǎo)致人員氮?dú)庵舷⒒騻鍪鹿实陌l(fā)生。因此,需要采取措施控制氮?dú)庀牡纳摺?/p>
低壓保安氮?dú)庵饕饔檬强刂颇C(jī)、布袋箱等部位的氧含量,當(dāng)氧含量超標(biāo)時,立即啟動保安氮?dú)饨档脱鹾?;在制粉系統(tǒng)啟動和停止期間對磨機(jī)出口沖氮降氧降溫;為防止磨機(jī)入口積煤自燃,定期對磨機(jī)入口進(jìn)行氮?dú)獯祾撸涣硗?,燃燒爐爐頂元件冷卻和管道吹掃也均采用低壓保安氮?dú)?,爐頂元件冷卻需要連續(xù)使用24 h,氮?dú)庀牧枯^大。其中,制粉系統(tǒng)啟停沖氮和磨機(jī)入口氮?dú)獯祾邔儆诔R?guī)作業(yè),燃燒爐管道吹掃僅在檢修作業(yè)時使用,可以忽略。
低壓保安氮?dú)庀牡目刂拼胧?/p>
(1)控制制粉系統(tǒng)氧含量,減少沖氮頻次。① 及時查缺補(bǔ)漏,保證系統(tǒng)的密封性能;② 在倉頂布袋出口管道安裝止回閥,防止空氣進(jìn)入系統(tǒng);③ 定期校對氧分析儀,保證氧分析儀的準(zhǔn)確性;④ 合理調(diào)節(jié)生產(chǎn)操作,調(diào)整好系統(tǒng)廢氣用量;⑤ 磨機(jī)排石孔閘門改進(jìn)為自動化運(yùn)行,定期排出煤矸石,生產(chǎn)期間閘門關(guān)閉。
(2)燃燒爐爐頂元件冷卻改用壓縮空氣,將燃燒爐閥門與壓縮空氣管道和氮?dú)夤艿缆?lián)網(wǎng),在管道上增加聯(lián)絡(luò)閥門,正常情況下采用壓縮空氣冷卻,一旦出現(xiàn)異常改用氮?dú)饫鋮s。
布袋除塵用氮?dú)鉃橹袎旱獨(dú)?,為煤?#~4#布袋箱除塵器和1#、2#倉頂布袋除塵器提供脈沖氮?dú)?,每個除塵器都設(shè)有1臺氮?dú)怙L(fēng)包,用于儲存氮?dú)夂驼{(diào)節(jié)氮?dú)鈮毫?。氮?dú)饷}沖壓力過高會造成布袋脫落,氮?dú)庀脑黾樱贿^低則起不到脈沖效果,造成布袋粘附煤粉,留下著火隱患。
通過長期生產(chǎn)實(shí)踐證明,0.25 MPa的氮?dú)鈮毫Σ坏梢越档偷獨(dú)庀?,還可以有效清除布袋粘附的煤粉。此外,要求每月對布袋箱檢查兩次,主要檢查布袋箱脈沖管和脈沖閥工作情況,一旦出現(xiàn)脈沖閥膜片漏風(fēng),及時聯(lián)系設(shè)備人員處理,降低氮?dú)庑孤┝俊?/p>
3.3.1 煤槍環(huán)冷風(fēng)用氮?dú)?/p>
1#、2#高爐煤槍環(huán)冷風(fēng)用氮?dú)鈱儆诟邏旱獨(dú)?,?dāng)某顆煤槍因風(fēng)口或其他原因停煤時需要對煤槍通氮?dú)饫鋮s,兩座高爐72支煤槍每天都有煤槍停煤,每支煤槍冷卻需要氮?dú)饬吭?00 m3/h左右,氮?dú)庀牧烤薮?。因此,停止對長時間不能噴煤的煤槍的氮?dú)饫鋮s,關(guān)閉煤槍的彎管閥門和槍閥后,將煤槍回退,以降低氮?dú)庀摹?/p>
3.3.2 噴吹、倒罐沖壓用氮?dú)?/p>
噴吹罐罐壓、二次補(bǔ)氣風(fēng)量與氮?dú)庀牧砍收汝P(guān)系,合理的噴吹罐罐壓和二次補(bǔ)氣風(fēng)量不但可以節(jié)約氮?dú)庀模铱梢蕴岣邍娒旱臏?zhǔn)確性。
在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中,逐漸摸索出來根據(jù)不同的噴煤量,調(diào)節(jié)噴吹罐罐壓和二次補(bǔ)氣風(fēng)量,噴吹系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定如表1所示。在滿足條件的情況下,實(shí)現(xiàn)濃相噴吹(噴吹煤粉濃度大于40 kg/m3認(rèn)可為濃相噴吹[1]),將二次補(bǔ)氣風(fēng)量控制在850~1 200 m3/h。
表1 噴吹系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定Table 1 Parameters Setup for Injection System
制粉、噴吹系統(tǒng)個別閥門由于磨損等原因出現(xiàn)內(nèi)漏或外漏現(xiàn)象,大量氮?dú)鈴拈y門及管道泄漏,當(dāng)此處有人作業(yè)易發(fā)生氮?dú)庵舷⑹鹿省DC(jī)充氮閥門曾出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,造成磨機(jī)檢修人員無法進(jìn)入,影響生產(chǎn)進(jìn)度。
為了杜絕上述現(xiàn)象的發(fā)生,采用強(qiáng)化崗位巡檢的方式,針對此類閥門,及時發(fā)現(xiàn)及時更換。此外,噴吹系統(tǒng)個別閥門用風(fēng)為氮?dú)?,逐步將噴吹系統(tǒng)所有閥門用風(fēng)改為壓縮空氣,降低氮?dú)庥昧俊?/p>
鲅魚圈于2019年開始采取降低氮?dú)庀南嚓P(guān)措施。2018、2019年氮?dú)庠孪牧孔兓妶D3。
圖3 2018、2019年氮?dú)庠孪牧孔兓疐ig.3 Changes of Monthly Nitrogen Consumption in 2018 and 2019
由圖3可以看出,采取措施后,氮?dú)庀闹笜?biāo)明顯改善,氮?dú)庠孪牧拷档?,波動減小。2018年氮?dú)庠缕骄牧繛?06.516 m3/t,2019年下降至99.053 m3/t,氮?dú)庠缕骄牧拷档土?.463 m3/t,2019全年節(jié)約氮?dú)獬杀?47.98萬元。氮?dú)饪偣軌毫Ψ€(wěn)定在1.4 MPa以上,為煤粉噴吹生產(chǎn)提供了有效保證,為下道工序高爐生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。改進(jìn)后,閥門泄漏現(xiàn)象得到有效控制,氮?dú)庑孤?dǎo)致窒息的隱患徹底消除,崗位人員作業(yè)環(huán)境及安全環(huán)保指標(biāo)得到了優(yōu)化和提高。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鐵部通過對氮?dú)獾母鱾€支路進(jìn)行分解,分析了影響氮?dú)庀牡囊蛩亍Mㄟ^采取控制系統(tǒng)氧量,減少充氮頻次;燃燒爐冷卻改用壓縮空氣;停煤煤槍停氮?dú)?,煤槍退出爐膛;合理設(shè)定噴吹罐壓和二次補(bǔ)氣風(fēng)量;布袋用脈沖氮?dú)鈮毫υO(shè)定為0.25 MPa,定期檢查布袋箱相關(guān)設(shè)備,降低氮?dú)庑孤?;及時更換處理泄漏氮?dú)獾拈y門,將噴吹系統(tǒng)閥門用風(fēng)由氮?dú)飧臑閴嚎s空氣等措施,氮?dú)庠缕骄牧拷档土?.463 m3/t且波動減小,保障了煤粉生產(chǎn)順行,全年節(jié)約氮?dú)獬杀?47.98萬元,具有可觀的安全環(huán)保效益。