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深冷裝置分子篩再生系統(tǒng)硫磺產(chǎn)生機(jī)理與分析

2022-05-24 00:34劉巖李艷貴
油氣田地面工程 2022年5期
關(guān)鍵詞:冷器硫磺單質(zhì)

劉巖 李艷貴

大慶油田設(shè)計院有限公司

大慶油田建有多套天然氣深冷裝置,用于回收天然氣的輕烴。近年來多次出現(xiàn)配套的分子篩脫水裝置發(fā)生分子篩吸附塔壓降增大和再生氣冷卻器固態(tài)物質(zhì)堵塞的情況,不得不停產(chǎn)清洗設(shè)備,嚴(yán)重影響了天然氣深冷裝置的正常運行和輕烴的生產(chǎn),造成較大經(jīng)濟(jì)損失。針對分子篩系統(tǒng)堵塞的情況,國內(nèi)研究人員已經(jīng)開展了多項技術(shù)研究工作,如梁光川等對分子篩脫水空冷器的堵塞原因進(jìn)行了研究和剖析,認(rèn)為在氧氣不足時,硫化氫與三氧化二鋁發(fā)生氧化反應(yīng)生成了單質(zhì)硫,導(dǎo)致分子篩脫水再生系統(tǒng)堵塞停產(chǎn),通過增加再生線吹掃和更換設(shè)備來解決此問題[1]。方正等對分子篩脫水系統(tǒng)結(jié)塊物質(zhì)進(jìn)行了分析和試驗,試驗證明分子篩結(jié)塊的主要原因是生成單質(zhì)硫和重?zé)N的存在,起到粘結(jié)劑的作用,造成分子篩破碎后的粉塵及顆粒、瓷球、絲網(wǎng)粘結(jié),冷卻后形成塊狀物質(zhì)[2]。本文以大慶油田深冷裝置分子篩脫水系統(tǒng)為基礎(chǔ),對固態(tài)堵塞物質(zhì)進(jìn)行了化驗和分析,以期找到一個有效的解決方案。

1 分子篩脫水裝置

1.1 脫水工藝

大慶油田深冷裝置分子篩脫水采用兩塔流程[1-2],兩臺吸附器內(nèi)裝填分子篩吸附劑,將原料氣含水量脫除至1×10-6m3以下。一塔吸附,一塔再生和冷卻,吸附周期為8 h。工藝流程見圖1。

圖1 分子篩脫水工藝流程Fig.1 Process flow of molecular sieve dehydration

通過流量控制將再生氣流量調(diào)節(jié)為總來氣量的10%~12%,首先進(jìn)入換熱器,與完成吸附器熱吹階段的再生氣進(jìn)行換熱,然后進(jìn)入加熱器加熱至230~250 ℃。加熱后的再生氣送至吸附器自下而上通過分子篩床層,逐漸將該塔加熱至180~230 ℃,使吸附在分子篩上的水解析出來,恢復(fù)分子篩活性,完成吸附器的再生過程[3-4]。

加熱再生后利用40 ℃的干氣進(jìn)行冷吹,逐漸將吸附器冷卻,然后利用脫水后的天然氣使吸附器升壓(升壓速度<0.3 MPa/min),再進(jìn)行吸附脫水。每個吸附周期均包括吸附器吸附、床層降壓、床層加熱、床層冷卻、床層升壓及并行操作六個過程,此過程循環(huán)進(jìn)行。

通過對開關(guān)閥進(jìn)行時間控制完成吸附器脫水、再生、冷卻操作過程的切換。一塔處于干燥吸附狀態(tài),一塔處于再生和冷卻過程,兩塔交替循環(huán)使用,達(dá)到連續(xù)干燥的目的[5-6]。

1.1.1 吸附過程

打開原料氣進(jìn)/出再生吸附式吸附器程控閥,和吸附器相聯(lián)的其他閥門處于關(guān)閉狀態(tài),此時吸附器處于吸附過程,吸附時間為8 h。

1.1.2 再生階段

吸附過程結(jié)束后,再生吸附式吸附器進(jìn)入再生階段。再生階段包括減壓、再生、冷吹和升壓過程。

吸附過程結(jié)束后關(guān)閉原料氣進(jìn)、出吸附器程控閥,吸附器內(nèi)的氣體通過打開旁通閥泄壓進(jìn)入吸附器出口再生氣/冷卻氣總管,將床層壓力從3.6 MPa(G)降壓至1.38 MPa(G),限制床層降壓速度小于0.3 MPa/min,避免對分子篩造成沖擊而損壞,減壓時間約為15 min。

打開再生/冷吹氣進(jìn)/出再生吸附式吸附器程控閥,關(guān)閉冷吹氣旁路閥,打開再生氣控制閥、關(guān)閉冷吹氣控制閥,打開再生氣/冷卻氣出吸附器A、B總管上的開關(guān)閥,再生吸附式吸附器進(jìn)入再生過程,再生過程持續(xù)4.5 h。

再生過程結(jié)束后,打開冷吹氣控制閥,關(guān)閉再生氣控制閥,再生吸附式吸附器進(jìn)入冷吹過程,冷吹過程持續(xù)3.0 h。

冷吹過程結(jié)束后,打開再生/冷吹氣進(jìn)出再生吸附式吸附器旁路閥,關(guān)閉再生/冷吹氣進(jìn)出再生吸附式吸附器程控閥,再生氣/冷卻氣出吸附器總管上的開關(guān)閥關(guān)閉,吸附器壓力平衡閥打開。此時處于吸附狀態(tài)下的吸附器B的高壓原料氣進(jìn)入到吸附器A中,使床層壓力從1.38 MPa(G)升至3.6 MPa(G),限制床層升壓速度小于0.3 MPa/min。升壓過程持續(xù)約15 min,整個再生過程結(jié)束。

1.1.3 并行操作

壓力平衡閥關(guān)閉,吸附器的原料氣進(jìn)出口開關(guān)閥打開,該A、B 吸附器并行進(jìn)行吸附操作,等待進(jìn)入下一吸附周期。

加熱后的再生氣,去吸附器脫除干燥劑吸附的水分,首先經(jīng)過再生氣換熱器換熱,然后經(jīng)再生氣空冷器冷卻至40 ℃,進(jìn)入再生氣分水罐分離出冷凝下來的水,最后通過再生氣脫水橇脫除再生氣中的飽和水分。

1.2 主要設(shè)備

分子篩脫水裝置包括分子篩吸附器、再生氣加熱器、再生氣換熱器、再生氣冷卻器和再生氣分離器,其中再生氣加熱器和再生氣換熱器多采用管殼式換熱器,再生氣冷卻器多采用空冷器[7]。以上三臺設(shè)備的管束均為Φ32 或Φ25 的換熱管,管徑較小。分子篩吸附器內(nèi)部裝有4 A分子篩,孔隙0.4 nm左右,非常容易堵塞。主要設(shè)備操作參數(shù)見表1。

表1 主要設(shè)備操作參數(shù)Tab.1 Operating parameters of main equipments

2 硫磺產(chǎn)生機(jī)理分析

2.1 硫化氫產(chǎn)生硫磺的方式

硫化氫產(chǎn)生硫磺的原理是將硫離子轉(zhuǎn)化為硫單質(zhì),其轉(zhuǎn)化方式主要有熱分解法、絡(luò)合鐵氧化法、克勞斯法和催化氧化法。

2.1.1 熱分解

硫化氫中的H-S鍵不穩(wěn)定,在加熱時容易發(fā)生分解[8],發(fā)生如下反應(yīng):

這是一個可逆反應(yīng),H2S 在900~1 400 ℃可以分解,分解后應(yīng)迅速冷卻至800 ℃以下以避免逆反應(yīng)發(fā)生,這是工業(yè)上利用硫化氫制氫的主要方法。分子篩再生系統(tǒng)最高溫度在280 ℃左右,此原理不是分子篩脫水再生系統(tǒng)中單質(zhì)硫產(chǎn)生的原因。

2.1.2 絡(luò)合鐵氧化

絡(luò)合鐵法主要源自國外的Lo-Cat 硫磺回收工藝,用活性的絡(luò)合鐵離子將硫化氫中的S2-氧化成單質(zhì)硫。其發(fā)生條件必須是在絡(luò)合鐵離子的溶液中,需要大型設(shè)備和再生系統(tǒng)予以支撐才能將硫化氫轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,因此絡(luò)合鐵氧化不是分子篩脫水再生系統(tǒng)中單質(zhì)硫產(chǎn)生的原因。

2.1.3 克勞斯反應(yīng)

一定比例的硫化氫和空氣混合,在燃燒爐中欠氧燃燒,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生單質(zhì)硫:

克勞斯反應(yīng)[9]在溫度950~1 000 ℃左右進(jìn)行,需要有氧氣的存在。分子篩脫水再生系統(tǒng)中介質(zhì)溫度在280 ℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于克勞斯反應(yīng)的發(fā)生溫度,同時在分子篩再生系統(tǒng)中含氧量很低,不滿足克勞斯反應(yīng)發(fā)生的條件,因此克勞斯反應(yīng)不是分子篩脫水再生系統(tǒng)中硫產(chǎn)生的原因。

2.1.4 催化氧化反應(yīng)

硫化氫中存在S2-,還原性較強(qiáng),可以被Fe3+、O2、SO2等氧化,在280 ℃左右的溫度下,4A 分子篩中的Al2O3 作為催化劑,加速了Fe3+與S2-的反應(yīng),生成了單質(zhì)硫:

2.2 分子篩再生系統(tǒng)中的硫磺產(chǎn)生機(jī)理

深冷裝置分子篩系統(tǒng)能夠吸收天然氣中含有的硫化氫、二氧化硫等組分。在分子篩脫水系統(tǒng)中,如果原料氣中含有硫化氫和二氧化碳,會有如下反應(yīng):

這個反應(yīng)是可逆的,在吸附過程中反應(yīng)向右進(jìn)行,在分子篩再生的過程中反應(yīng)向左進(jìn)行,吸附在分子篩中的羰基硫又轉(zhuǎn)化成硫化氫。吸附在分子篩中的硫組分進(jìn)入再生氣系統(tǒng),造成再生系統(tǒng)中硫化氫含量較高[10]。

在化驗深冷裝置各個位置的組分時,分子篩吸附器、再生器進(jìn)出口氣體中的硫化氫含量變化情況如表2和表3所示。

表2 吸附器進(jìn)、出口氣組成體積分?jǐn)?shù)Tab.2 Gas composition volume fraction of adsorber inlet and outlet

表3 再生器進(jìn)、出口氣組成體積分?jǐn)?shù)Tab.3 Gas composition volume fraction of regenerator inlet and outlet

從表2 和表3 中可以看出,硫化氫能夠被分子篩吸附,又在分子篩再生過程中脫吸,從而在系統(tǒng)中得到濃縮,再生系統(tǒng)中的硫化氫濃度是原料氣中硫化氫濃度的181%~209%。

分子篩再生系統(tǒng)中水含量較高,硫化氫與水形成氫硫酸。在酸性條件下,氫硫酸具有較強(qiáng)的還原性,可以被Fe3+(來自腐蝕產(chǎn)物)氧化為硫磺,其離子反應(yīng)方程式為:

通過對同類裝置的腐蝕產(chǎn)物分析,可以看到系統(tǒng)中Fe3+的變化情況以及S的生成。圖2和圖3分別為分子篩再生系統(tǒng)入口前與分子篩再生系統(tǒng)中的腐蝕產(chǎn)物分析結(jié)果。

圖2 分子篩再生系統(tǒng)入口前腐蝕產(chǎn)物分析Fig.2 Analysis of corrosion products before inlet molecular sieve regeneration system

圖3 分子篩再生系統(tǒng)中腐蝕產(chǎn)物分析Fig.3 Analysis of corrosion products in the molecular sieve regeneration system

從圖2 和圖3 分析結(jié)果可以看出:再生系統(tǒng)前的腐蝕產(chǎn)物主要由FeCO3、Fe2O3、Fe(OH)3等組成,含有Fe3+;再生系統(tǒng)的腐蝕產(chǎn)物主要由FeSO4、FeS、S 組成,腐蝕產(chǎn)物中沒有Fe3+,說明Fe3+轉(zhuǎn)化為Fe2+,同時產(chǎn)生S[11];分子篩粉塵堵塞空冷器管線后,空冷器裝置的負(fù)荷降低,管線中氣體流速下降,造成氫硫酸與Fe3+(腐蝕產(chǎn)物)充分接觸,且具有較長的反應(yīng)時間,使反應(yīng)更容易發(fā)生。從對腐蝕產(chǎn)物分析結(jié)果可以看出,硫磺產(chǎn)生的部位為氣速較低、接觸面積更大的區(qū)域。

3 解決方案

(1)更換分子篩。選用不吸附硫化氫和二氧化硫的分子篩替代目前所使用的分子篩,避免硫化物的積聚,降低再生氣中的硫化物含量,減少單質(zhì)硫的產(chǎn)生。

(2)在原料氣和再生氣入口增加脫硫設(shè)備。對于硫含量較低的天然氣,可采用干式脫硫方式脫除原料氣和再生氣中的硫化物,從而降低再生過程中硫化物的積累,減少單質(zhì)硫的產(chǎn)生。

干式脫硫劑可采用羥基氧化鐵或氧化鋅作為脫硫劑,可有效控制天然氣中的硫化氫含量,最低可達(dá)6 mg/m3。

(3)再生氣空冷器前增加脫硫設(shè)備。再生氣進(jìn)入空冷器之前,增加干式脫硫設(shè)備和粉塵過濾設(shè)備,將再生氣中積聚的硫化物予以脫除,避免在溫度降低時硫磺凝固堵塞空冷器管束,但此項措施不能從根本上消除再生氣系統(tǒng)內(nèi)單質(zhì)硫的產(chǎn)生。

4 結(jié)論

分子篩脫水系統(tǒng)再生氣含有積聚的硫化氫,在高溫潮濕并且有Fe3+存在的情況下會發(fā)生氧化還原反應(yīng)而生成單質(zhì)硫。在空冷器溫度降低時,產(chǎn)生的硫磺會凝結(jié),造成空冷器管束的堵塞,從而造成分子篩脫水系統(tǒng)停產(chǎn)。通過增加脫硫設(shè)備或者更換特殊的分子篩產(chǎn)品,可以有效避免再生氣系統(tǒng)硫磺頻繁堵塞設(shè)備的情況發(fā)生。

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