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主變壓器高壓套管滲油缺陷分析及處理

2022-05-26 15:52許妍妍宋謙
機(jī)電信息 2022年10期
關(guān)鍵詞:套管變壓器

許妍妍 宋謙

摘 要:以實(shí)例介紹了一起110 kV主變壓器高壓套管滲油缺陷分析及處理過程,針對(duì)主變套管油位異常缺陷,分析了油位異常的可能原因,通過逐一排查發(fā)現(xiàn)此次缺陷的原因是套管底部放油閥處膠墊老化、螺栓松動(dòng)從而導(dǎo)致密封不良??偨Y(jié)了變壓器套管滲漏油的常見原因及應(yīng)對(duì)措施,為實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中的主變檢修工作提供了一定的參考。

關(guān)鍵詞:變壓器;套管;油位異常

中圖分類號(hào):TM40? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1671-0797(2022)10-0012-03

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.10.004

0? ? 引言

主變壓器是電網(wǎng)最重要的變電設(shè)備之一,其安全穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)電網(wǎng)而言意義重大。套管作為變壓器的主要附件,是變壓器箱外的主要絕緣裝置[1]。變壓器高壓側(cè)套管是將變壓器內(nèi)部的高壓引線引到油箱外部的出線裝置,同時(shí)還起著固定引線的作用,也是變壓器組件中較容易發(fā)生故障的部件[2-3]。套管中的絕緣油能有效隔絕空氣與套管內(nèi)絕緣材料的接觸,不僅可以避免空氣中水分或雜質(zhì)進(jìn)入套管內(nèi)部,還能對(duì)套管內(nèi)絕緣材料起到保養(yǎng)作用,有效避免絕緣材料氧化、老化的情況[1]。套管一旦發(fā)生故障將會(huì)對(duì)變壓器的安全運(yùn)行造成影響。

1? ? 變壓器套管故障分類

變壓器套管常見的故障主要表現(xiàn)有套管樁頭發(fā)熱和套管損壞。

1.1? ? 變壓器套管樁頭發(fā)熱

此類故障主要通過紅外測溫發(fā)現(xiàn)套管樁頭處溫度明顯升高,如不及時(shí)處理將影響變壓器的安全運(yùn)行。

造成故障的主要原因有:

(1)引線連接頭松動(dòng)。變壓器長期運(yùn)行振動(dòng)、風(fēng)吹引線晃動(dòng),造成引線及接線板固定螺栓松動(dòng),引起套管樁頭發(fā)熱。

(2)導(dǎo)電桿接觸不良。變壓器安裝工藝不符合要求或安裝不到位,造成導(dǎo)電桿內(nèi)部并帽松動(dòng),引起套管樁頭發(fā)熱。

1.2? ? 變壓器套管損壞

套管損壞的主要表現(xiàn)形式為由于外力破壞或內(nèi)部故障等原因發(fā)生套管內(nèi)部擊穿、外部瓷套開裂以及嚴(yán)重滲漏油等情況,此時(shí)變壓器無法繼續(xù)運(yùn)行,需立即處理。

造成故障的主要原因有:

(1)套管存在設(shè)計(jì)制造缺陷或者電容芯子受潮,主絕緣擊穿。

(2)均壓球放電、脫落及末屏接地不良。

(3)外絕緣污閃或者雨閃。

(4)套管破裂、漏油。

2? ? 案例分析

2.1? ? 主變壓器套管滲漏油缺陷

2020年12月22日,110 kV××變運(yùn)行值班人員在巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)110 kV 1號(hào)主變高壓側(cè)A相套管滲油,油位低于正常油位的下限,已經(jīng)不可見,如圖1所示,判斷設(shè)備已處于嚴(yán)重缺陷狀態(tài)。運(yùn)行人員立即上報(bào)工區(qū),并聯(lián)系檢修人員處理。檢修人員到達(dá)現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)高壓側(cè)A相套管滲漏油跡象明顯,如圖2所示,由于套管滲油嚴(yán)重影響變壓器的安全運(yùn)行,同時(shí)為了減少對(duì)用戶及電網(wǎng)的影響,調(diào)度安排24日對(duì)110 kV 1號(hào)主變進(jìn)行停電消缺。

2.2? ? 原因分析

110 kV××變電站于2016年投運(yùn),1號(hào)主變壓器型號(hào)為SZ11-50000/110,額定容量50 MVA,電壓比110/

10.5 kV,連接組別YNd11。

2.2.1? ? 油色譜分析

根據(jù)《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》(DL/T 722—2014),當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)取油樣進(jìn)行檢測,因此檢修人員于12月24日對(duì)A相高壓套管取油樣進(jìn)行油色譜分析。判斷設(shè)備內(nèi)部是否存在過熱或放電性故障及故障的嚴(yán)重程度時(shí),需基于溶解于油中氣體含量的絕對(duì)值與產(chǎn)氣速率。結(jié)合特征氣體的含量和設(shè)備運(yùn)行情況,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備中存在的潛伏性故障,并可判斷故障的發(fā)展情況[4]。A相高壓套管油色譜分析結(jié)果如表1所示。

220 kV及以下設(shè)備運(yùn)行中,套管的油中溶解氣體乙炔含量應(yīng)不大于2 μL/L,氫氣含量應(yīng)不大于500 μL/L。經(jīng)數(shù)據(jù)分析,油色譜顯示無異常,表明A相套管內(nèi)部不存在過熱或放電性故障。

2.2.2? ? 絕緣特性測試

電網(wǎng)設(shè)備最容易發(fā)生絕緣缺陷。設(shè)備的絕緣缺陷可分為兩類:(1)集中性缺陷,如內(nèi)部的氣隙、局部開裂、磨損、受潮等情況,是設(shè)備在生產(chǎn)過程中由于材料、工藝等原因潛伏存在的;(2)分布性缺陷,如絕緣材料的整體受潮、劣化等情況,是設(shè)備在運(yùn)行過程中由外部環(huán)境因素造成的[5]。開展診斷性試驗(yàn),有助于及早發(fā)現(xiàn)這些缺陷。

查閱檢修資料得知,此臺(tái)主變壓器最近一次停電檢修為2017年,變壓器本體及套管的例行試驗(yàn)數(shù)據(jù)均正常。為了查驗(yàn)1號(hào)主變A相套管絕緣性能是否良好、是否存在受潮現(xiàn)象,清潔套管后,對(duì)A相套管進(jìn)行絕緣電阻試驗(yàn)、介質(zhì)損耗和電容量試驗(yàn),測試結(jié)果均在合格范圍內(nèi),且與上次試驗(yàn)數(shù)值相比無明顯變化。試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比如表2所示,結(jié)果表明,此臺(tái)變壓器A相套管的絕緣性能未受到損壞。

2.2.3? ? 現(xiàn)場檢查

對(duì)套管部件進(jìn)行逐一檢查。

(1)檢查故障相套管頂部端子和外部連線的連接,連接端子完整無損,無放電、過熱、燒損痕跡。

(2)檢查套管外表,將軍帽上蓋密封處沒有滲油現(xiàn)象。

(3)檢查套管頭部熱縮套,未發(fā)現(xiàn)有變壓器油滲出。

(4)檢查A相套管軟連接部分,軟連接情況良好。

通過逐一排查,發(fā)現(xiàn)套管底部放油閥處膠墊老化、螺栓松動(dòng)。

2.3? ? 缺陷處理

此次缺陷排除了套管內(nèi)部存在過熱或放電性故障,套管絕緣性能良好,最終確認(rèn)僅因?yàn)榈撞糠庞烷y處膠墊老化、螺栓松動(dòng)導(dǎo)致密封不良。如圖3所示,對(duì)放油閥處膠墊進(jìn)行了更換并緊固螺栓。

3? ? 套管滲漏油常見原因及處理措施

3.1? ? 密封膠墊老化或質(zhì)量差

設(shè)備長期運(yùn)行過程中密封墊老化,導(dǎo)致密封性能降低是常見的缺陷。對(duì)于沒有造成套管本體損壞的情況,處理措施是更換質(zhì)量好的膠墊。文獻(xiàn)[6]中將軍帽上蓋內(nèi)嵌O型密封圈明顯破損導(dǎo)致變壓器套管滲油,造成套管本體不能再繼續(xù)使用的情況,只能做更換套管處理。

3.2? ? 螺栓老化或松動(dòng)

對(duì)于外部環(huán)境導(dǎo)致的螺栓老化或松動(dòng),通過更換或緊固螺栓即能解決問題。同時(shí),在拆、接套管引線及螺栓過程中,要注意檢查各部位是否連接良好。

3.3? ? 材質(zhì)不合格

文獻(xiàn)[7]中講述了由于套管部件材質(zhì)不合格造成的漏油情況。由于材質(zhì)不合格,導(dǎo)電管在運(yùn)行中受力斷裂,使套管整體密封失效。歸根到底,故障原因是廠家為了降低成本而偷工減料,導(dǎo)致設(shè)備存在運(yùn)行隱患。

3.4? ? 其他原因

套管末屏未接地導(dǎo)致內(nèi)部產(chǎn)生懸浮電位對(duì)塑料絕緣套局部放電,絕緣密封圈燒穿,也會(huì)導(dǎo)致滲漏油。

4? ? 防范措施及建議

4.1? ? 切實(shí)加強(qiáng)設(shè)備出廠驗(yàn)收

設(shè)備制造與出廠驗(yàn)收階段,對(duì)設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備各部件的材質(zhì)檢測,可通過入場抽檢等方式,確保設(shè)備的材質(zhì)符合相關(guān)要求[8]。通過對(duì)各部件逐一把關(guān),避免設(shè)備因本身質(zhì)量或結(jié)構(gòu)不合理而引起缺陷。

4.2? ? 切實(shí)加強(qiáng)設(shè)備安裝管控

設(shè)備安裝階段,應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)安裝過程,確保安裝人員技能水平,避免由于人為原因或者安裝工藝不合格造成不良后果[8]。

4.3? ? 切實(shí)加強(qiáng)設(shè)備特巡測溫管理

變電運(yùn)維專業(yè)要高度重視紅外測溫工作,按照周期做好例行檢測,根據(jù)變電站差異化運(yùn)維措施、電網(wǎng)預(yù)警、負(fù)荷情況、天氣情況、重大活動(dòng)、節(jié)假日等開展特巡及紅外測溫,發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)聯(lián)系檢修人員,危急缺陷要及時(shí)匯報(bào)工區(qū)及調(diào)度并做好記錄。

5? ? 結(jié)語

本文分析了一起110 kV主變壓器高壓套管滲漏油缺陷,故障原因是油閥處膠墊老化、螺栓松動(dòng)導(dǎo)致密封不良;總結(jié)了套管滲漏油的常見原因,并對(duì)此提出了防范措施。

[參考文獻(xiàn)]

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[3] 于文濤,黃文峰,馬欣.500 kV主變壓器套管末屏漏油原因分析與處理[J].華電技術(shù),2018,40(2):25-28.

[4] 方雋,周俊.PI在變壓器狀態(tài)檢修中的應(yīng)用[J].浙江電力,2006,25(6):33-35.

[5] 劉廷敏.電力變壓器的絕緣電阻測量與分析研究[J].電子測試,2017(14):7-9.

[6] 李豐,姒天軍,何建明,等.一起220 kV變壓器套管滲油故障原因分析及處理[J].電瓷避雷器,2021(2):90-94.

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[8] 張巍,周秀,丁培,等.兩起主變壓器套管漏油故障原因分析及防范措施[J].寧夏電力,2021(2):63-65.

收稿日期:2022-02-18

作者簡介:許妍妍(1991—),女,河南人,助理工程師,從事電氣試驗(yàn)、變電一次檢修工作。

通信作者:宋謙(1993—),女,江蘇人,助理工程師,從事電氣試驗(yàn)、變電一次檢修工作。

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