国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

高效煙絲裝箱系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用

2022-05-30 09:14:14盧志敏廖和濱
煙草科技 2022年5期
關(guān)鍵詞:空箱裝箱煙絲

盧志敏,江 琳,張 偉,廖和濱

龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司,福建省龍巖市新羅區(qū)1299 號 364000

箱式貯絲是制絲生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),具有煙絲儲存和柔性化生產(chǎn)等功能。生產(chǎn)中貯絲庫倉儲管理系統(tǒng)將加香后煙絲送入成絲柜,經(jīng)過煙絲裝箱、輸送、儲存、翻箱倒料、風(fēng)力送絲送至卷接機組卷制[1]。當(dāng)前煙絲裝箱主要有多箱鋪料裝箱和單箱多工位循環(huán)裝箱兩種方式。多箱鋪料方式具有煙絲混裝功能,但占地面積大、連續(xù)性差、裝箱能力低;單箱多工位方式可實現(xiàn)連續(xù)裝箱,且占地面積小,精度可控[2],但裝箱機裝箱時間需要2 min/箱左右。目前國內(nèi)卷煙企業(yè)普遍采用雙頭裝箱系統(tǒng),以意大利GD公司研發(fā)的GARBUIO 大流量雙頭裝箱系統(tǒng)為例,單箱裝箱質(zhì)量180 kg,最大裝箱能力為9 000 kg/h,當(dāng)一個機頭裝箱時,另一個機頭可以同時完成煙絲壓實、套箱回收、煙箱加蓋、實箱出位、空箱就位等動作[3]。系統(tǒng)中每個機頭的進(jìn)料方式一樣,通過分配行車實現(xiàn)均勻布料,但由于料頭料尾的影響,實際平均裝箱能力約為8 400 kg/h。隨著卷煙生產(chǎn)自動化程度不斷提高,制絲線最大加香能力可達(dá)到12 000 kg/h,加香后煙絲進(jìn)入成絲柜后,根據(jù)工藝要求一個批次煙絲對應(yīng)一個成絲柜,整批次煙絲全部入柜后方可出柜裝箱[4]。而目前煙絲裝箱能力普遍小于9 000 kg/h,總體上低于加香能力。大部分卷煙廠通過增加成絲柜數(shù)量來解決裝箱機能力不匹配等問題,1臺裝箱機至少配套3個成絲柜才能基本保證加香后煙絲進(jìn)柜不用等待,若受空間布局限制無法增加成絲柜,則會出現(xiàn)加香后煙絲等待入柜等問題,影響制絲生產(chǎn)效率。針對此,胡運林等[5]設(shè)計了一種雙工位煙絲自動裝箱機,裝箱時間約為75 s/箱,按180 kg/箱計算,裝箱能力約為8 640 kg/h,是單工位裝箱機的1.6倍。吳國忠等[6]在裝箱系統(tǒng)的縱向與橫向往復(fù)鋪料皮帶輸送機之間增加一個緩存裝置,解決了單箱多工位煙絲裝箱能力與膨脹煙絲生產(chǎn)線小流量生產(chǎn)能力不匹配等問題。王志明等[7]研制了一種下壓煙絲設(shè)備,通過提高煙絲箱的空間利用率,增加了煙絲箱的裝絲量。徐俊敏等[8]通過優(yōu)化GARBUIO 裝箱系統(tǒng)的軟硬件,對鋪料方式進(jìn)行改進(jìn),提高了物料均勻性。許世民等[9]通過改進(jìn)膨脹煙絲稱量裝箱方法,提高了工作效率和控制精度。楊浩等[10]通過優(yōu)化膨脹煙絲裝箱過程中箱蓋保持機構(gòu),增加了單箱裝箱質(zhì)量。李鈺靚等[11]設(shè)計了基于Profibus 的煙絲裝箱RFID 控制系統(tǒng),以提高煙絲箱信息校驗的準(zhǔn)確性。而對于提高裝箱機裝箱能力的研究及改進(jìn)則鮮見報道。為此,在不增加成絲柜數(shù)量的前提下,對GARBUIO煙絲裝箱系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,通過簡化裝箱動作,減少煙絲加香后等待入柜時間,以期進(jìn)一步提高制絲生產(chǎn)效率。

1 存在問題

1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

雙頭煙絲裝箱系統(tǒng)由壓實機構(gòu)(1)、煙絲箱(2)、鏈?zhǔn)捷斔蜋C(3)、側(cè)開式加取蓋機(4)、伸縮式套箱(5)、電子皮帶秤(6)、縱向布料車(7)和橫向布料車(8)等部分組成,見圖1。煙絲經(jīng)上游帶式輸送機送至電子皮帶秤,通過縱向布料車和橫向布料車送入A頭裝箱。在A頭裝箱過程中,B頭同時完成輔助裝箱動作,即完成壓實機構(gòu)下壓、保壓、提升,套箱抬起,實箱加蓋,B 頭實箱出位,B 頭下一個空箱入位,空箱取蓋,套箱下降等一系列動作。當(dāng)電子秤控制裝箱質(zhì)量達(dá)到設(shè)定值時,A頭裝箱結(jié)束,橫向布料車反向運行將煙絲送入B 頭進(jìn)行裝箱,同時A 頭完成輔助裝箱動作,如此循環(huán)往復(fù),系統(tǒng)工作流程見圖2。為保證裝箱連續(xù)性,一頭裝箱完成時,另一頭必須完成輔助裝箱動作,即裝箱時間≥輔助裝箱時間。因此,裝箱系統(tǒng)的裝箱能力取決于輔助裝箱時間的長短,而通過調(diào)節(jié)煙絲輸送速度可以調(diào)整裝箱時間。

圖1 雙頭裝箱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of double-end case filling system

圖2 雙頭裝箱系統(tǒng)工作流程圖Fig.2 Workflow of double-end case filling system

分解輔助裝箱動作可知:①壓實機構(gòu)壓實時間20 s(下壓15 s+保壓時間5 s);②壓實機構(gòu)提升時間15 s;③套箱回收時間4 s;④原工位加蓋8 s;⑤實箱出位后空箱進(jìn)入裝箱工位15 s;⑥空箱取蓋6 s;⑦套箱下移到位4 s??梢?,輔助裝箱總時間t 為72 s。按180 kg/箱計算,最大裝箱能力為(3 600/72)×180=9 000 kg/h,考慮到料頭料尾導(dǎo)致裝箱速度變慢以及設(shè)備故障等原因,實際裝箱能力小于9 000 kg/h。

1.2 問題分析

以龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司制絲一區(qū)大線為例,貯絲房內(nèi)只有2個成絲柜,加香機平均加香能力為10 000 kg/h,裝箱系統(tǒng)平均裝箱能力約為8 400 kg/h(按180 kg/箱計算),裝箱能力與加香能力不匹配。當(dāng)2個成絲柜均裝滿煙絲時,加香后煙絲無柜可進(jìn),存在煙絲等柜問題,影響制絲生產(chǎn)效率。分析可知,輔助裝箱動作同步性差是造成煙絲等柜的主要原因。一個動作完成后才能進(jìn)行下一個動作,部分動作無法同時進(jìn)行,具體表現(xiàn)為:①側(cè)開式加取蓋機在原工位加蓋,造成下一空箱無法及時進(jìn)入。②伸縮式套箱由軟簾和氣缸組成,套口為上下兩段式,上端固定,在氣動機構(gòu)驅(qū)動下將下端套口提升一定高度,但套箱提升時軟簾與壓實機構(gòu)容易發(fā)生干涉,壓實機構(gòu)必須提升到位后套箱才可動作。③壓實機構(gòu)為單軸式齒輪齒條驅(qū)動,載荷相對集中,使用過程中穩(wěn)定性較差。④伸縮式套箱密封性差,導(dǎo)致軟簾處積料嚴(yán)重,煙絲裝箱過程中存在漏料問題,隨著煙絲煙末增多,則會遮擋光電開關(guān)造成設(shè)備故障,影響裝箱能力。

2 改進(jìn)方法

2.1 系統(tǒng)設(shè)計

在原裝箱系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對側(cè)開式加取蓋機、伸縮式套箱和壓實機構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)。①改變側(cè)開式加取蓋機的加取蓋方式,將原工位加蓋改為下一工位加蓋;②將兩段結(jié)構(gòu)的伸縮式套箱改為單層整體式套箱。③將壓實機構(gòu)的單軸式齒輪齒條改成雙軸式齒輪齒條,提高機構(gòu)穩(wěn)定性,并增加一組接近開關(guān)和實箱出位擋板,通過修改控制程序,實現(xiàn)部分動作同時進(jìn)行。由圖3可見,改進(jìn)后壓實機構(gòu)與套箱同步提升;套箱提升到位后,壓實機構(gòu)與實箱出位同步進(jìn)行;實箱到位后,壓實機構(gòu)繼續(xù)提升、實箱加蓋和下一空箱入位同步進(jìn)行;壓實機構(gòu)到位、實箱加蓋完成后,空箱繼續(xù)入位和加取蓋機進(jìn)入取蓋工位同步進(jìn)行。

圖3 改進(jìn)后雙頭裝箱系統(tǒng)工作流程圖Fig.3 Workflow of double-end case filling system after modification

2.2 側(cè)開式加取蓋機

改進(jìn)后加取蓋機由水平移動模組(1)、拖鏈組(2)、夾持裝置(3)、機架(4)等組成,見圖4。將加取蓋機設(shè)置在裝箱工位后方,加蓋方式由原工位加蓋改為下一工位加蓋,夾持裝置的水平移動行程為200 mm。加取蓋機對應(yīng)一個加蓋工位(1-1)和一個取蓋工位(1-2),其中取蓋工位與裝箱工位為同一工位。設(shè)備待機狀態(tài)下,夾持裝置位于加蓋工位正上方,當(dāng)取蓋工位煙箱到位時,鏈?zhǔn)捷斔蜋C向加取蓋機發(fā)送請求取蓋信號,加取蓋機動作,拖鏈組拖動夾持裝置通過水平模組向取蓋工位水平移動,夾持裝置水平移動到煙箱正上方后下降,完成取蓋動作;箱蓋被完全提起且夾持裝置夾抱到位后,夾持裝置水平移動到加蓋工位等待,發(fā)送取蓋完成信號;待煙箱裝滿出位至加蓋工位后,鏈?zhǔn)捷斔蜋C向加取蓋機發(fā)送請求加蓋信號,夾持裝置下降完成加蓋動作后,發(fā)送煙箱放行信號,同時夾持裝置在加蓋工位正上方等待下一個命令。

圖4 改進(jìn)后加取蓋機結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Structure of capping/uncapping machine after modification

加取蓋機的機架采用優(yōu)質(zhì)碳鋼板組焊而成,各部件之間采用螺栓連接。水平移動模組配備伺服電機,實現(xiàn)夾持裝置加蓋和取蓋過程中速度穩(wěn)定及定位準(zhǔn)確。拖鏈組采用柔性拖鏈,保證輸送過程平穩(wěn)可靠。夾持裝置由升降氣缸、夾抱氣缸等部分組成,升降氣缸完成加蓋和取蓋動作,夾抱氣缸完成箱蓋固定動作。改進(jìn)后采用西門子S7-1500系列處理器對加取蓋機進(jìn)行程序控制,利用FC302 系列變頻器控制電機驅(qū)動,通過西門子ET200S系列電機啟動器控制電機啟動,從而實現(xiàn)精準(zhǔn)定位。

2.3 整體式套箱

改進(jìn)后套箱由套口(1)和氣動機構(gòu)(2)組成,見圖5。套箱采用單層提升方式,為直上直下式,與壓實機構(gòu)不產(chǎn)生機械干涉。當(dāng)裝箱完成,橫向布料車切換至另一頭裝箱時,橫向布料車向套箱發(fā)送請求提升信號,在氣動機構(gòu)的驅(qū)動下套箱向上運動。套箱在提升或下降過程中整體壓在煙箱上,提高煙箱密封性,解決了裝箱過程中的漏料問題。

圖5 改進(jìn)后套箱結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Structure of case-sleeve after modification

2.4 壓實機構(gòu)

改進(jìn)后壓實機構(gòu)由驅(qū)動裝置(1)、升降裝置(2)、頂部到位擋板(3)、實箱出位擋板(4)、機架(5)、壓頭(6)等部分組成,見圖6。驅(qū)動裝置由減速電機、軸、齒輪組成,是整個壓實機構(gòu)的傳動源。升降裝置由升降支架、直線導(dǎo)軌、雙軸式齒輪齒條等組成。頂部到位擋板和實箱出位擋板通過接近開關(guān)檢測是否到位。壓頭設(shè)計為格柵狀,在壓實物料時方便排氣,提高壓實效果。壓實機構(gòu)位于布料口上方,當(dāng)電子秤稱量后達(dá)到設(shè)定質(zhì)量時,橫向布料車切換至另一頭裝箱,橫向布料車向壓實機構(gòu)發(fā)送請求下降信號,升降裝置通過驅(qū)動裝置帶動齒條向下運動。當(dāng)壓實機構(gòu)將煙箱壓到一定位置且保壓一段時間后,電機反轉(zhuǎn),壓實機構(gòu)提升;當(dāng)接近開關(guān)檢測到實箱出位擋板時,觸發(fā)接近開關(guān),實箱出位并發(fā)送下一空箱進(jìn)入信號,同步壓實機構(gòu)繼續(xù)提升;當(dāng)接近開關(guān)檢測到頂部到位擋板時,壓實機構(gòu)完成工作。原壓實機構(gòu)要上升到頂部煙箱才可出位,改進(jìn)后只要接近開關(guān)檢測到實箱出位擋板到位時即可出位,節(jié)省了輔助裝箱時間。

圖6 改進(jìn)后壓實機構(gòu)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.6 Structure of pressing mechanism after modification

2.5 輔助裝箱時間

改進(jìn)后部分動作可同時進(jìn)行,分解輔助裝箱動作可知:①壓實機構(gòu)壓實時間20 s(壓頭下壓15 s+保壓時間5 s);②壓實機構(gòu)與套箱同步提升,上升6 s后即可實現(xiàn)實箱出位;③壓實機構(gòu)繼續(xù)提升到位、實箱同步出位、加蓋、下一空箱同步進(jìn)入裝箱工位、加取蓋機進(jìn)入取蓋工位共計18 s;④空箱取蓋8 s;⑤套箱下移到位3 s。改進(jìn)后輔助裝箱時間t為55 s,最大裝箱能力達(dá)到11 782 kg/h。

3 應(yīng)用效果

3.1 實驗設(shè)計

材料:“七匹狼(白狼)”牌卷煙煙絲,單批次煙絲質(zhì)量約為7 400 kg(由龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司提供)。

設(shè)備:貯絲房內(nèi)裝箱系統(tǒng)(額定裝箱能力為9 000 kg/h,意大利GARBUIO公司)。

方法:按每天5 批次,5 個工作日計算。采用電子秤統(tǒng)計單批次煙絲質(zhì)量,通過MES系統(tǒng)采集每批次生產(chǎn)時間,裝箱能力=批次煙絲質(zhì)量/批次生產(chǎn)時間,統(tǒng)計改進(jìn)前后單批次裝箱能力;依據(jù)OEE(設(shè)備綜合效率)采集煙絲等待入柜時間。

3.2 數(shù)據(jù)分析

由表1可見,改進(jìn)后平均裝箱能力由8 408.7 kg/h提高到11 134.6 kg/h,增幅32.4%,大于加香能力(10 000 kg/h),有效解決了裝箱能力與加香能力不匹配而造成煙絲等柜問題。由表2可見,改進(jìn)后平均煙絲等柜時間由0.27 h/批次減少到0.04 h/批次,縮短0.23 h/批次,這是由于改進(jìn)后部分動作同步進(jìn)行,減少了輔助裝箱時間,提高了裝箱速度和設(shè)備穩(wěn)定性。

表1 改進(jìn)前后裝箱能力①Tab.1 Case filling capacity before and after modification (kg·h-1)

表2 改進(jìn)前后煙絲入柜等待時間Tab.2 Waiting time for cut tobacco to enter tobacco silos before and after modification (h·批次-1)

4 結(jié)論

在不增加成絲柜前提下,對GARBUIO 裝箱系統(tǒng)的加取蓋機、套箱、壓實機構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),通過精簡動作,實現(xiàn)了部分輔助裝箱動作同步進(jìn)行,解決了因裝箱能力與加香能力不匹配而造成的煙絲等柜問題。以龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司貯絲房裝箱系統(tǒng)為對象進(jìn)行對比測試,結(jié)果表明:改進(jìn)后平均裝箱能力達(dá)到11 134.6 kg/h,大于10 000 kg/h的加香能力,平均煙絲等柜時間減少0.23 h/批次,有效提升了系統(tǒng)裝箱能力,提高了制絲生產(chǎn)工作效率。

猜你喜歡
空箱裝箱煙絲
含水率和溫度對煙絲破碎規(guī)律的影響
結(jié)存煙絲返摻方式的選擇
電機裝箱設(shè)計系統(tǒng)解決方案和應(yīng)用
基于ANSYS空箱扶壁式高大翼墻動力分析
集裝箱碼頭殘損空箱規(guī)范化管理措施
集裝箱化(2016年12期)2017-03-20 02:30:53
三維貨物裝箱問題的研究進(jìn)展
新型集裝箱設(shè)計將減少空箱運輸量
中國水運(2015年11期)2015-12-08 06:20:16
基于三維模型的可視化裝箱系統(tǒng)
河南科技(2015年2期)2015-02-27 14:20:23
基于PLC的煙絲配比控制系統(tǒng)的研制
河南科技(2014年24期)2014-02-27 14:19:42
基于圖像處理技術(shù)的煙絲檢測系統(tǒng)
河南科技(2014年11期)2014-02-27 14:09:43
靖西县| 福清市| 广灵县| 黄梅县| 万年县| 龙岩市| 丰台区| 房产| 原阳县| 徐汇区| 客服| 青田县| 三原县| 闸北区| 江陵县| 千阳县| 大丰市| 广昌县| 澜沧| 冕宁县| 永宁县| 南丰县| 襄城县| 大新县| 于都县| 涟水县| 克拉玛依市| 莲花县| 库车县| 永春县| 石景山区| 宜都市| 女性| 都昌县| 洛川县| 光山县| 黎平县| 吴忠市| 澎湖县| 鞍山市| 资中县|