王 進(jìn) 林寶明 劉元慶
(陽(yáng)江核電有限公司,廣東 陽(yáng)江529941)
反應(yīng)堆壓力容器由58 顆主螺栓緊固頂蓋和頂蓋法蘭。在開關(guān)反應(yīng)堆壓力容器頂蓋過(guò)程中使用整體螺栓拉伸機(jī)(以下簡(jiǎn)稱“MSTM”)旋入旋出主螺栓,并對(duì)主螺栓進(jìn)行拉伸。機(jī)械手的對(duì)中機(jī)構(gòu)在主螺栓旋入旋出主螺孔過(guò)程中保證機(jī)械手與主螺栓及主螺孔的對(duì)中,防止主螺栓旋擰過(guò)程中出現(xiàn)卡澀情況。當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流的整體螺栓拉伸機(jī)分為SKF MSTM以及STS MSTM。兩者在機(jī)械手對(duì)中設(shè)計(jì)中的最大差異為對(duì)中方式差異。SKF MSTM采用的是主動(dòng)對(duì)中方式(如圖1),機(jī)械手依靠位置傳感器反饋的對(duì)中數(shù)據(jù)主動(dòng)調(diào)整上X-Y 板電機(jī),從而實(shí)現(xiàn)機(jī)械手跟隨螺栓位置的目的。STS MSTM采用的是從動(dòng)對(duì)中方案,該方案無(wú)需下X-Y 板與主動(dòng)對(duì)中電機(jī),機(jī)械手位置通過(guò)滑軌被動(dòng)跟隨螺栓的位置移動(dòng)。
圖1 SKF MSTM 機(jī)械手主動(dòng)對(duì)中結(jié)構(gòu)
對(duì)國(guó)內(nèi)5 個(gè)核電基地自2018 年6 月后的大修反應(yīng)堆開關(guān)蓋螺栓旋擰異常情況進(jìn)行分析,在操作工藝、機(jī)組結(jié)構(gòu)相同的情況下,使用主動(dòng)對(duì)中方案的SKF MSTM相較于使用從動(dòng)對(duì)中方案的STS MSTM,螺栓擰出過(guò)程異常的數(shù)量明顯偏多,且集中在開蓋階段,數(shù)據(jù)見表1。(注:異常定義:150Nm 持續(xù)不動(dòng)/150Nm~200Nm 旋轉(zhuǎn)(調(diào)上限后)/200Nm 無(wú)法擰出,手動(dòng)擰出。)
表1 SKF MSTM 與STS MSTM 執(zhí)行旋螺栓過(guò)程中的異常數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
統(tǒng)計(jì)上述輪次大修螺紋損傷的位置,其中齒根、齒頂缺陷約占總?cè)毕莸?6%,且缺陷主要類型為毛刺與劃傷。根據(jù)螺栓與螺孔的共性缺陷對(duì)機(jī)械手旋螺栓過(guò)程螺栓與螺孔配合的模型進(jìn)行反向分析,由于缺陷集中在齒頂齒根且缺陷主要類型為毛刺、劃/磨傷,因此判斷螺紋旋入過(guò)程中主要螺紋主要嚙合受力部位為齒根齒頂,如圖2 所示??梢耘袛啻藭r(shí)螺栓軸線與螺孔軸線不共線。造成兩根軸線不共線的主要原因?yàn)闄C(jī)械手旋轉(zhuǎn)電機(jī)與螺栓及螺孔的對(duì)中存在偏差。因此懷疑SKF MSTM當(dāng)前的主動(dòng)對(duì)中方案存在設(shè)計(jì)缺陷。
圖2 螺栓螺孔配合示意圖
分析采用主動(dòng)對(duì)中的SKF MSTM的對(duì)中設(shè)計(jì)方案,機(jī)械手是由上下兩部分組成,中間由萬(wàn)向節(jié)連接,位置傳感器會(huì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)械手下部X-Y 板位置,通過(guò)反饋信號(hào)自動(dòng)調(diào)整上部X-Y 板位置與下部X-Y 板位置一致,實(shí)現(xiàn)螺栓與螺孔的精確對(duì)中。當(dāng)開蓋時(shí)螺栓位置較低,機(jī)械手需要從拉伸機(jī)的頂部下降至螺栓的頭部進(jìn)行操作,此時(shí)機(jī)械手上X-Y 板高度降低,機(jī)械手下部X-Y 板高度不變,因此上部X-Y 板和下部X-Y 板的距離較近,在上下X-Y 板系統(tǒng)上記錄的偏差值一致的情況下(以上、下X-Y 板偏差值為0.3mm 為例),實(shí)際上機(jī)械手和螺栓的對(duì)中偏差有明顯差異,導(dǎo)致該差異的原因是設(shè)計(jì)問(wèn)題。如圖3。
圖3 機(jī)械手上部X-Y 板跟隨下部X-Y 板測(cè)量系統(tǒng)偏差示意圖
為驗(yàn)證采用主動(dòng)對(duì)中的SKF MSTM 方案實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致機(jī)械手與螺孔的最大偏差,需執(zhí)行如下三個(gè)性能試驗(yàn)。
上部、下部X-Y 板對(duì)中驗(yàn)證,是將機(jī)械手的萬(wàn)向節(jié)及以下部分拆除,在萬(wàn)向節(jié)安裝部位裝上定心工裝,定心工裝為錐形圓柱,定心裝置下降插入下部X-Y 板時(shí)可使上部、下部X-Y 板的中心線重合。
圖4 X-Y 板對(duì)中驗(yàn)證工裝
通過(guò)移動(dòng)機(jī)械手,讀取X-Y 板兩個(gè)方向位置傳感器的數(shù)值,與設(shè)定值進(jìn)行比對(duì),驗(yàn)證上部、下部X-Y 板位置測(cè)量傳感器數(shù)值偏差,結(jié)果如表2。X 方向最大偏差值0.61mm,Y 方向最大偏差值為0.68mm。
表2 上、下X-Y 板距離傳感器精度驗(yàn)證結(jié)果
做一組SKF MSTM機(jī)械手主動(dòng)對(duì)中旋螺栓試驗(yàn),選取X 方向與Y 方向的上、下部X-Y 板同一方向的位置測(cè)量值數(shù)據(jù)做比較,驗(yàn)證上部X-Y 板的主動(dòng)對(duì)中電機(jī)介入的上、下板偏差閾值。根據(jù)試驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù),見圖5,當(dāng)前機(jī)械手主動(dòng)對(duì)中旋螺栓的方案下,主動(dòng)電機(jī)介入的上、下板偏差閾值為0.3mm。
圖5 主動(dòng)對(duì)中方案下上、下部X-Y 板跟隨情況
總結(jié):上部、下部X-Y 板位置測(cè)量傳感器驗(yàn)證結(jié)果為X 方向傳感器最大偏差為0.61mm,Y 方向傳感器最大偏差為0.68mm??紤]到上部X-Y 板主動(dòng)調(diào)整電機(jī)跟隨動(dòng)作的閾值為0.3mm,結(jié)合圖3 機(jī)械手的結(jié)構(gòu)尺寸,那么主螺栓與旋擰電機(jī)實(shí)際可能最大對(duì)中偏差為X 方向8.008mm,Y 方向?yàn)?.624mm。這種情況下系統(tǒng)記錄的主螺栓位置偏差為0.3mm,上部X-Y 板主動(dòng)調(diào)整電機(jī)無(wú)動(dòng)作。因此當(dāng)前主動(dòng)對(duì)中方案中在主動(dòng)電機(jī)動(dòng)作的閾值內(nèi)X-Y 板最大的對(duì)中偏差將達(dá)到。
為驗(yàn)證主動(dòng)對(duì)中方案是否會(huì)導(dǎo)致主螺栓旋入力矩增大,特設(shè)計(jì)主動(dòng)與從動(dòng)對(duì)中旋螺栓對(duì)比試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。
機(jī)械手從動(dòng)旋螺栓的實(shí)現(xiàn)方式如圖6 所示,是將機(jī)械手的萬(wàn)向節(jié)拆除后替換成直桿工裝,使機(jī)械手上部和下部X-Y 板之間的結(jié)構(gòu)成為一根直桿。同時(shí)拆掉上部X-Y 板的調(diào)節(jié)電機(jī)和傳動(dòng)機(jī)構(gòu),使機(jī)械手上部X-Y 板可跟隨主螺栓自由移動(dòng)(下部X-Y 板原設(shè)計(jì)可自由移動(dòng),試驗(yàn)過(guò)程不做改動(dòng))。
圖6 機(jī)械手從動(dòng)旋螺栓
兩個(gè)對(duì)比試驗(yàn)最終測(cè)試模式分為:①正常良好工況下10r/min、15 r/min、25 r/min 的速度主動(dòng)、從動(dòng)對(duì)中旋螺栓試驗(yàn);②模擬螺孔偏移對(duì)中點(diǎn)12mm(相對(duì)于正常工況良好)時(shí)10r/min、15 r/min、25 r/min 的速度主動(dòng)、從動(dòng)對(duì)中旋螺栓試驗(yàn);③力矩在60-100N*M范圍時(shí)10r/min、15 r/min、25 r/min 的主動(dòng)、從動(dòng)對(duì)中旋螺栓試驗(yàn)。
試驗(yàn)結(jié)果如下:
①模擬螺孔與螺栓配合正常良好工況:機(jī)械手主動(dòng)對(duì)中旋入螺栓和從動(dòng)對(duì)中旋入螺栓的力矩值差距不大,均可正常旋入旋出螺栓。典型力矩對(duì)比圖如圖7 所示。
圖7
②模擬螺孔中心偏移對(duì)中點(diǎn)12mm 工況:旋入螺栓時(shí),機(jī)械手從動(dòng)對(duì)中旋螺栓效果比主動(dòng)對(duì)中略好,但差別不大。而在旋出螺栓過(guò)程中,機(jī)械手從動(dòng)對(duì)中旋出螺栓的效果明顯優(yōu)于主動(dòng)對(duì)中,力矩值減小,力矩值波動(dòng)范圍也小。典型力矩對(duì)比圖如圖8 所示。
圖8
③力矩在60-100N*M范圍:此范圍內(nèi)模擬螺孔的偏移位置較大(大于12mm),旋入螺栓時(shí),主動(dòng)對(duì)中與從動(dòng)對(duì)中力矩偏差不大。旋出螺栓時(shí),從動(dòng)對(duì)中的旋出螺栓效果好于主動(dòng)對(duì)中的效果。典型力矩對(duì)比圖如圖9 所示。
圖9
綜合以上結(jié)論得出下表:
表3 SKF MSTM 機(jī)械手主動(dòng)對(duì)中與從動(dòng)對(duì)中旋螺栓力矩測(cè)試結(jié)果對(duì)比表
備注:從力矩大小和波動(dòng)情況進(jìn)行比較,效果相似記為平。效果明顯好的記為優(yōu)。
通過(guò)理論分析主動(dòng)對(duì)中方案認(rèn)為當(dāng)前SKF MSTM使用的主動(dòng)對(duì)中方案在開蓋過(guò)程中可能存在較大的對(duì)中偏差問(wèn)題。從主、從動(dòng)對(duì)中試驗(yàn)對(duì)比可以看出,在同樣試驗(yàn)條件下,螺栓旋入過(guò)程中(對(duì)應(yīng)開蓋模式),主動(dòng)對(duì)中與從動(dòng)對(duì)中對(duì)螺栓旋入力矩的影響差異不大,從實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看從動(dòng)對(duì)中效果略優(yōu)。在螺栓旋出過(guò)程中(對(duì)應(yīng)開蓋模式),對(duì)中良好工況或小力矩工況下,機(jī)械手主動(dòng)對(duì)中與從動(dòng)對(duì)中旋擰螺栓過(guò)程的力矩相差不大,從動(dòng)對(duì)中略優(yōu)于主動(dòng)對(duì)中。在對(duì)中偏差較大或者大力矩工況下,旋出螺栓,機(jī)械手從動(dòng)對(duì)中的力矩效果明顯好于主動(dòng)對(duì)中。總體來(lái)看,從對(duì)對(duì)中方案對(duì)于螺栓旋入力矩的控制要優(yōu)于主動(dòng)對(duì)中方案。