楊艷偉,邵曉東
(新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司,河南 獲嘉 453800)
新鄉(xiāng)永金化工有限公司(簡稱永金化工)200 kt/a煤制乙二醇裝置生產(chǎn)過程中,CO催化偶聯(lián)制備草酸二甲酯(DMO)的反應分為兩步:第一步,CO在催化劑作用下與亞硝酸甲酯(MN)偶聯(lián)反應生成DMO和NO;第二步,MN的再生反應(偶聯(lián)反應生成的NO與產(chǎn)品分離后進入亞硝酸甲酯再生反應器與甲醇和O2反應生成MN)。CO催化偶聯(lián)制備草酸二甲酯(DMO)完成后,DMO再與H2在催化劑的作用下反應生成乙二醇。CO偶聯(lián)制備DMO的過程中,理論上只需純凈的CO、O2、甲醇。但由于乙二醇合成系統(tǒng)原料氣中含有惰性氣,以及副反應生成的惰性氣,致使系統(tǒng)中惰性氣(主要是CO2)含量逐步上漲,有效氣(CO、MN)含量下降。為穩(wěn)定DMO合成系統(tǒng)氣體組分,采用尾氣吸收的方法調整惰性氣組分(吸收后CO2放空),回收有效氣(CO、MN)。
DMO合成尾氣中有效組分MN基本上可得到回收,但部分CO會隨DMO合成尾氣(成分主要是CO2、N2)一起放空,造成資源的嚴重浪費。系統(tǒng)80%負荷下,DMO合成尾氣放空量不低于1 500 m3/h(標況,下同)才能維持DMO合成系統(tǒng)CO2含量不超標,此時CO放空量約600 m3/h??梢?,降低DMO合成系統(tǒng)中的CO2含量、減少尾氣中的CO放空量,成為乙二醇合成系統(tǒng)優(yōu)質運行亟待解決的問題。
目前國內外煤制乙二醇工藝均致力于提純原料CO的研究,但副反應生成CO2方面的研究較少,而生產(chǎn)中MN再生反應步驟中碳酸二甲酯水解應是副反應生成CO2的重要來源,此方面未見有研究報道。因此,探究MN再生反應步驟中碳酸二甲酯水解的可能性具有重要的現(xiàn)實意義。為此,永金化工通過大量的試驗,研究不同工藝條件對碳酸二甲酯水解的影響,探究抑制碳酸二甲酯水解的工藝條件。以下對有關情況作一簡介。
主要試驗儀器:液相色譜儀(GC-2014),島津(上海)實驗器材有限公司生產(chǎn);恒溫水浴鍋(DK-98-IIA),天津市泰斯特儀器有限公司生產(chǎn);電子天平(FU-mL),北京千百葉電子科技有限公司生產(chǎn);電熱恒溫鼓風干燥箱(WGL-125B型),蘇州暖洲機械科技有限公司生產(chǎn);玻璃儀器氣流烘干器(R型),天津市泰斯特儀器有限公司生產(chǎn);870水分析儀(870 KF Titrino),鄭州凱鵬實驗儀器有限公司生產(chǎn);普力菲爾實用型超純水機,上海富詩特儀器設備有限公司生產(chǎn)。
主要試劑:甲醇(分析純),西隴化工股份有限公司生產(chǎn);硝酸(分析純),西隴化工股份有限公司生產(chǎn);碳酸二甲酯(試劑純),安陽永金化工有限公司生產(chǎn)。
模擬MN再生反應器反應條件,配制MN再生反應器內溶液,通過硝酸含量、反應溫度、碳酸二甲酯濃度變化對碳酸二甲酯水解速率的影響分析,探究碳酸二甲酯水解的最佳條件。
以配制組成大致為甲醇53%、碳酸二甲酯25%、水20%、硝酸2%的MN再生反應器樣液為例,MN再生反應器樣液的配制方法為,用移液管分別移取甲醇134 mL、碳酸二甲酯46.8 mL、水37.85 mL、65%硝酸4.4 mL入燒杯中,混合均勻。
試驗方法:用移液管移取10份按上述方法配制的混合液(即MN再生反應器溶液)5 mL分別裝入10個試管中并密封,模擬MN再生反應器的反應條件,當水浴鍋溫度達到設定值(55 ℃左右)時,將裝有MN再生反應器樣液的密閉試管放入水浴鍋中,確保試管內的溶液全部浸在水浴鍋中,反應15 h后,取出試管,冷卻、震蕩,反應液轉置搖勻后對其進行組分分析。
按上述方法配制甲醇含量在50%~54%、碳酸二甲酯含量在24%~28%、水含量在19%~25%、硝酸含量0%~4%的MN再生反應器樣液,按上述試驗方法在一定的試驗條件(水浴溫度55 ℃,試驗采用封閉試驗,物料無逸出)下進行樣液的水解反應,之后對反應液進行組分分析,并計算碳酸二甲酯的水解速率,結果見表1。
表1 不同硝酸含量下碳酸二甲酯的水解速率
續(xù)表1
由于碳酸二甲酯水解反應釋放出CO2,溶液總質量減少,因此各組分的含量需要校正。假定溶液質量為1,則反應后碳酸二甲酯新測定值可表達為DMC新=(DMC老-DMC水解)/[1-(DMC水解/90×44)],據(jù)此可以得出校正后的碳酸二甲酯水解量DMC水解=(DMC老-DMC新)/[1-(DMC新×44/90)]。校正后反應液組分及碳酸二甲酯水解速率計算結果見表2,并據(jù)表2數(shù)據(jù)繪制碳酸二甲酯水解速率隨硝酸含量的變化趨勢圖(見圖1)。
表2 不同硝酸含量下碳酸二甲酯的水解速率(校正值)
圖1 碳酸二甲酯水解速率隨硝酸含量的變化趨勢
由圖1可以看出,在硝酸含量較低的情況下,碳酸二甲酯水解速率隨硝酸含量的上升而增大,當硝酸含量達到2%時,碳酸二甲酯的水解速率超過0.4%/h。從微觀上講,大部分的化學反應都不是一步完成的,而是先生成一些活性中間體,活性中間體的特征是能量需求高、生成困難,但一旦生成,立刻進行下一步的反應,即生成中間體的步驟(生成中間體中最難的步驟為控速步驟)決定了總反應的速率,而該控速步驟所需的能量為活化能,催化劑的作用就是先與控速步驟的反應物反應,生成新的能量較低的中間體,從而降低其活化能,進而加快反應速率。碳酸二甲酯水解過程硝酸參與反應,生成活性中間體而降低了反應活化能,促進了反應的進行,故碳酸二甲酯水解速率隨硝酸含量的增加而變快。
按上述方法配制甲醇含量在51%~57%、碳酸二甲酯含量在23%~26%、水含量在19%~25%、硝酸含量2%的MN再生反應器樣液,按上述試驗方法在一定的試驗條件(水浴溫度45~65 ℃,試驗采用封閉試驗,物料無逸出)下進行樣液的水解反應,之后對反應液進行組分分析(各組分含量同樣需要校正),校正后反應液組分及碳酸二甲酯水解速率計算結果見表3,并據(jù)表3數(shù)據(jù)繪制碳酸二甲酯水解速率隨溫度的變化趨勢圖(見圖2)。
表3 不同溫度下碳酸二甲酯的水解速率(校正值)
圖2 碳酸二甲酯水解速率隨溫度的變化趨勢
由圖2可以看出,在較低溫度的情況下,碳酸二甲酯水解速率隨溫度升高而增大,當溫度達到55 ℃時,碳酸二甲酯的水解速率約0.4%/h。溫度升高或降低會使化學平衡向吸熱或放熱方向移動,碳酸二甲酯水解為吸熱反應,升高溫度可促進水解反應的進行,但由于MN再生器反應溫度控制在45~65 ℃,且反應溫度升高會促進甲醇揮發(fā)帶入后系統(tǒng),影響后系統(tǒng)主反應的進行以及增加精餾系統(tǒng)的負荷,故試驗水浴溫度控制在45~65 ℃。
按上述方法配制甲醇含量在44%~68%、碳酸二甲酯含量在13%~35%、水含量約20%、硝酸含量2%的MN再生反應器樣液,按上述試驗方法在一定的試驗條件(水浴溫度45~65 ℃,試驗采用封閉試驗,物料無逸出)下進行樣液的水解反應,之后對反應液進行組分分析,校正后反應液組分及碳酸二甲酯水解速率計算結果見表4,并據(jù)表4數(shù)據(jù)繪制碳酸二甲酯水解速率隨其濃度的變化趨勢圖(見圖3)。
表4 不同濃度碳酸二甲酯的水解速率(校正值)
圖3 碳酸二甲酯水解速率隨其濃度的變化趨勢
試驗表明:在硝酸含量較低的情況下,碳酸二甲酯水解速率隨硝酸含量上升而增大;在較低溫度的情況下,碳酸二甲酯水解速率隨溫度升高而增大;碳酸二甲酯水解速率隨其濃度增大而加快;當MN再生反應器溫度≤55 ℃,碳酸二甲酯濃度≤25%、硝酸含量≤2%時,碳酸二甲酯水解速率≤0.44%/h。
綜合分析認為,實際生產(chǎn)中,乙二醇裝置CO2主要來源為脫氫系統(tǒng)和碳酸二甲酯水解——永金化工乙二醇裝置負荷為80%時,原料氣CO流量約18 000 m3/h,脫氫后CO2含量約0.3%,CO2流量約54 m3/h;DMO合成尾氣量約1 500 m3/h、CO2含量約10%。若將DMO合成尾氣量控制在1 000 m3/h,則DMO合成系統(tǒng)CO2副產(chǎn)量需降低50 m3/h,即碳酸二甲酯水解產(chǎn)生的CO2應減少50 m3/h,亦即碳酸二甲酯水解量需控制在2 kmol/h;乙二醇裝置80%負荷下,MN再生反應器循環(huán)液相中甲醇量約50 m3/h、密度850 kg/m3,甲醇含量按約45%、碳酸二甲酯含量按約35%計算,碳酸二甲酯水解速率不得高于0.54%/h。而據(jù)上述碳酸二甲酯水解條件研究試驗,只要控制MN再生反應器溫度≤55 ℃、碳酸二甲酯濃度≤25%、硝酸含量≤2%,碳酸二甲酯水解速率就可控制在0.44%/h以下,從而可降低DMO合成系統(tǒng)中的CO2副產(chǎn)量,進而減少尾氣中的CO放空量,降低系統(tǒng)消耗,助推DMO合成系統(tǒng)的優(yōu)質運行。