油田化工有限公司 天津 300452)0 引言在石油開采生產(chǎn)過程中一般都會存在一定的硫化氫,硫化氫不但會造成設(shè)備"/>
王亞波
(中海油< 天津> 油田化工有限公司 天津 300452)
在石油開采生產(chǎn)過程中一般都會存在一定的硫化氫,硫化氫不但會造成設(shè)備腐蝕,濃度較高的硫化氫也是現(xiàn)場的一個潛在危險源[1-2]。資料顯示,人體接觸硫化氫,在濃度為120 ~280 ppm 時,1 h 內(nèi)會導(dǎo)致急性中毒,大于1 000 ppm 會使人瞬間猝死。中海油安全規(guī)定生產(chǎn)流程中硫化氫分壓連續(xù)3 個月超過0.35 kPa(0.05 psia)或者在酸性原油的氣相中硫化氫超過68.95 kPa(10 psia),則認定該生產(chǎn)設(shè)施為“含硫化氫天然氣”的生產(chǎn)設(shè)施。
渤海某海上油田FPSO 海上油氣水處理設(shè)施主要有原油處理系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)和天然氣處理系統(tǒng),原油處理系統(tǒng)由一級生產(chǎn)分離器、二級熱化學(xué)處理器、電脫水器、污油艙和油工藝艙等組成,污水系統(tǒng)由加氣浮選器、核桃殼過濾器和水工藝艙等組成,天然氣系統(tǒng)由天然氣冷卻器、天然氣洗滌罐、燃氣接收罐、火炬分液罐、燃氣調(diào)儲罐等設(shè)備組成。在新安法頒布以來,為落實主體責(zé)任,識別現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險,礦區(qū)對現(xiàn)場硫化氫進行全方位排查,排查發(fā)現(xiàn)油田FPSO 油工藝艙的硫化氫含量在200ppm 以上,遠超油田安全管理規(guī)定的20 ppm 安全值,雖然按照分壓計算未認定為“含硫化氫天然氣”的生產(chǎn)設(shè)施,但硫化氫濃度偏高是油田現(xiàn)場作業(yè)時的環(huán)境安全隱患,根據(jù)“是隱患,必整改”的原則,提出FPSO 硫化氫治理議題。
本文對FPSO 硫化氫聚集規(guī)律進行分析,通過分析和實驗,確定FPSO 硫化氫是油氣伴生和生物成因共同作用的結(jié)果,按照降低源頭、消除新生、減少聚集的思路,確定硫化氫治理措施:針對生產(chǎn)流程中的硫化氫,保持脫硫劑在一級生產(chǎn)分離器入口持續(xù)50 ppm 穩(wěn)定加注;針對艙室內(nèi)的硫化氫,在氮氣周期置換的同時,配合以5 d 為周期,按照500 ppm 沖擊加注殺菌劑;通過綜合試驗,形成油田FPSO 硫化氫控制方案,按照方案實施能夠基本消除現(xiàn)場的硫化氫隱患,保證現(xiàn)場作業(yè)安全。
渤海某油田FPSO 產(chǎn)液走向見圖1。上游井口平臺的油氣水混合產(chǎn)液經(jīng)過混輸海管在單點系泊系統(tǒng)匯合,匯合后產(chǎn)液經(jīng)過原油系統(tǒng)的一級生產(chǎn)分離器、二級熱化學(xué)處理器完成油氣水的初步分離,分離后油氣水走向如下。
(1)原油走向:分離后原油進入電脫水器深度處理,處理合格后原油經(jīng)換熱器、海水冷卻器進入貨油艙儲存,到達一定量后通過提油輪轉(zhuǎn)運至煉油廠;油工藝艙的產(chǎn)液來自原油系統(tǒng)處理不合格的原油和污水系統(tǒng)收集的處理不合格的浮油。
(2)污水走向:分離后的含油污水進入一級水工藝艙,油水初步分離后,污水從底部壓入二級水工藝艙進一步沉降,之后污水從二級水工藝艙底部抽出,泵送進入污水處理系統(tǒng)設(shè)備,通過加氣浮選器、核桃殼過濾器兩級處理合格后回注地層,以補充地層能量。
(3)天然氣走向:分離出的天然氣進入燃氣冷卻器,洗滌冷卻后一部分進入透平發(fā)電機燃燒發(fā)電,剩余部分進入火炬系統(tǒng)燃燒。
由圖2 可知,硫化氫在原油系統(tǒng)最高,特別是原油系統(tǒng)艙室,在污水系統(tǒng)設(shè)備和天然氣系統(tǒng)設(shè)備中含量基本在10 ppm 左右;上游各井口平臺產(chǎn)油井,結(jié)果表明油田177口井,測出硫化氫的井僅有6 口,且硫化氫含量最高為7 ppm。
結(jié)合圖1 中的產(chǎn)液走向,上游井口平臺的硫化氫在原油系統(tǒng)一級生產(chǎn)分離器、二級熱化學(xué)處理器富集,使得其濃度達到30 ppm 左右;油工藝艙的流體主要來自原油系統(tǒng)和污油艙A,流體在其中的停留時間在3 ~7 d,其硫化氫含量較高,一方面可能來自伴生氣體硫化氫的富集,另一方面應(yīng)當來自硫酸鹽還原菌還原硫酸鹽生成。從產(chǎn)液上分析,污油艙A 的硫化氫含量較高,但其流體主要來自污水系統(tǒng)收集的污油,其產(chǎn)液經(jīng)過原油系統(tǒng)、污水系統(tǒng),伴生氣態(tài)的硫化氫早已溶于污水中,硫化氫濃度理論上已經(jīng)很低。硫化氫含量較高的油工藝艙、污油艙A 的另一共同點是其介質(zhì)流動周期長,有利于硫化氫的富集和產(chǎn)生。
通過化學(xué)藥劑治理硫化氫,具有操作簡單、效果良好的特點,油田現(xiàn)場硫化氫治理常用的藥劑有殺菌劑和脫硫劑[3-4]。根據(jù)以上分析,硫化氫即來源于油氣伴生,也來自硫酸鹽還原菌還原硫酸鹽生成,因此篩選出適合現(xiàn)場的殺菌劑、脫硫劑是治理硫化氫的基礎(chǔ)工作。通過絕跡稀釋法[5]檢測污水中的SRB含量,以此確認殺菌劑的滅菌效果,篩選效果較好的殺菌劑。脫硫劑的評價參照SNT 2943-2011《天然氣中硫化氫含量的測定 檢測管著色長度法》,通過自制的評價裝置在現(xiàn)場取液評價,篩選脫除硫化氫效果好的脫硫劑;裝置使用5L 塑料油桶,在內(nèi)蓋先開好僅適合檢測管進入的小孔,墊入一層薄膜后蓋好內(nèi)蓋,形成密封效果,測試時以檢測管插入刺穿薄膜,每次取樣均統(tǒng)一為1L 體積。硫化氫取樣桶與檢測設(shè)備見圖3。取樣后加入脫硫劑樣品,搖勻密封靜置5 min 后用硫化氫檢測管檢測取樣桶中硫化氫的含量,除硫率按下式計算:
計算式中:x——脫硫率;C0——未加脫硫劑前測得硫化氫含量,ppm;C——加入脫硫劑后測得硫化氫含量,ppm。
針對油系統(tǒng)艙室,鑒于艙室覆蓋氣硫化氫含量較高,環(huán)境相對封閉,化學(xué)藥劑加注時擴散速度有限,為加快硫化氫治理速度,通過氮氣對艙室頂部覆蓋氣進行置換,置換步驟如下:(1)記錄氮氣置換前的硫化氫含量;(2)在人員活動較少的夜間進行氮氣置換,打開放空閥進行氮氣置換,置換持續(xù)10 h;(3)持續(xù)記錄氮氣置換后硫化氫含量考察硫化氫積累速度。
針對流程中的硫化氫,在氮氣置換的基礎(chǔ)上在一級生產(chǎn)分離器入口加注化學(xué)藥劑,進而降低進入下游天然氣系統(tǒng)和油系統(tǒng)各艙室的硫化氫;在油系統(tǒng)艙室沖擊加入殺菌劑,觀察措施綜合實施后的效果和有效周期。
油田開發(fā)過程中硫化氫來源分為:生物成因(微生物SRB 硫酸鹽還原)、熱化學(xué)還原成因(TSR)、含硫化合物熱裂解(TDS)[6]。渤海某油田儲層為灰色砂巖、夾層巖性為泥巖,油藏溫度127~131℃,原油含硫量為0.19%~0.31%;水質(zhì)分析中硫酸根SO42-含量0~17.95 mg/L,天然氣中CO2體積占比4.39%,具備生物成因和油藏原生的物質(zhì)基礎(chǔ)[7-9],上游各井口平臺的硫化氫檢測結(jié)果也論證了該結(jié)論,井口平臺有6 口井測出含有硫化氫。
在1.2 節(jié)硫化氫分布結(jié)果說明,油工藝艙和污油艙A等硫化氫含量較高的區(qū)域,其硫化氫含量不僅僅來自伴生硫化氫富集,其生物成因也不容忽視,因此對各艙室SRB進行檢測,結(jié)果見表1。根據(jù)硫化氫分布特點和SRB 檢測數(shù)據(jù),可基本認為一級生產(chǎn)分離器、二級熱化學(xué)處理器20 ~30 ppm 的硫化氫主要是油氣同源的硫化氫在設(shè)備頂部富集,且硫化氫氣體的比重為1.1895,在頂部氣體中處于靠下的位置,不易逸散;天然氣系統(tǒng)的硫化氫伴生于原油系統(tǒng)分離出的天然氣;油水系統(tǒng)艙室內(nèi)的硫化氫既有原生硫化氫富集,也有SRB 還原硫酸鹽產(chǎn)生。
表1 渤海某FPSO 各點SRB 檢測數(shù)據(jù)
2.2.1 殺菌劑篩選
實驗水樣來源為污油艙A 游離水(空白組SRB 含量1 200 個/mL),細菌培養(yǎng)周期為7 d,培養(yǎng)溫度為65 ℃,加注濃度為500 ppm,加注殺菌劑后SRB 含量見表2。由表2 可知,室內(nèi)模擬條件下,滅菌效果較好的殺菌劑是S-04和S-07,其連續(xù)培養(yǎng)7d 無SRB 產(chǎn)生。
表2 殺菌劑對SRB 的殺滅效果
2.2.2 脫硫劑篩選
取一級生產(chǎn)分離器入口產(chǎn)液1L,按組別加入50 ppm脫硫劑樣品,以脫硫效率評估脫硫劑的脫硫性能好壞,脫硫率越高,脫硫性能越好,結(jié)果參見表3。由表3 可知,脫硫劑T-04 脫硫效率最高,大約有70%左右。
表3 脫硫劑脫硫性能對比
在工況保持穩(wěn)定的情況下,對硫化氫含量較高的原油系統(tǒng)艙室進行氮氣置換,置換后每天監(jiān)測各艙室硫化氫變化,考察硫化氫積累速度。由圖4 可知,在不采取措施降低上游硫化氫來源的情況下,氮氣置換后的第3 d 硫化氫含量有大幅升高。
在一級生產(chǎn)分離器入口加注脫硫劑T-04,按照處理液量核算,加藥濃度50 ppm;在原油系統(tǒng)和污水系統(tǒng)各艙按照艙室水量核算,交替沖擊加注500 ppm 的S-04 或S-07,同步啟動氮氣置換,每天監(jiān)測各點硫化氫變化。由圖5 可知,針對原油系統(tǒng)設(shè)備中的硫化氫,加注脫硫劑后硫化氫含量降低約50%,表現(xiàn)在一級生產(chǎn)分離器、二級熱化學(xué)處理器和天然氣系統(tǒng)各設(shè)備;針對原油系統(tǒng)艙室的硫化氫,化學(xué)藥劑和氮氣置換綜合措施較單獨的氮氣置換硫化氫含量更低,且在較低濃度范圍內(nèi)可堅持5 d,效果明顯好于單獨氮氣置換。
渤海某油田FPSO 硫化氫治理現(xiàn)場實踐中總結(jié)如下。
(1)渤海某油田FPSO 硫化氫來源于油藏油氣伴生,同時艙室相對穩(wěn)定的環(huán)境使得SRB 大量繁殖,加劇硫化氫的產(chǎn)生聚集。
(2)通過現(xiàn)場實踐,確定針對渤海某油田FPSO 的硫化氫控制方案:針對生產(chǎn)流程中的硫化氫,保持脫硫劑T-04 在一級生產(chǎn)分離器入口持續(xù)50 ppm 穩(wěn)定加注;針對艙室內(nèi)的硫化氫,在氮氣周期置換的同時,配合以5d 為周期,按照500 ppm 沖擊加注殺菌劑。
(3)實踐形成的硫化氫控制方案可為有相似問題的礦區(qū)提供硫化氫治理參考。