崔偉光,劉長城
(1.萬達(dá)橡膠制造有限公司,山東 東營 257500;2.固鉑(昆山)輪胎有限公司,江蘇 昆山 215300)
煉膠車間是每個輪胎公司至關(guān)重要的一個車間,煉膠質(zhì)量直接關(guān)系到輪胎的品質(zhì)。但是在生產(chǎn)過程中,膠料中會混入或多或少的雜質(zhì),或者原材料(炭黑、膠料、油)帶入的雜質(zhì),后續(xù)返回密煉需要回?zé)挼哪z料也因流程的周轉(zhuǎn)會帶入一部分雜質(zhì)。一但這些雜質(zhì)得不到清除,進(jìn)入到下一工序,甚至進(jìn)入了成品輪胎最終被硫化出來,將造成很大的浪費(fèi)。由于膠料中的雜質(zhì)在輪胎外觀檢測中不容易被發(fā)現(xiàn),造成22(是指22號不良?)不良(輪胎里面有雜物)時有發(fā)生,2015~2016年收到OE廠家的多起質(zhì)量客訴問題。根據(jù)筆者十幾年從事化工設(shè)備維修管理的經(jīng)驗(yàn),去除膠料的雜質(zhì),一方面可以減少報廢,降低成本,另一方面是提升輪胎品質(zhì),減少客戶的客訴,為此決定在煉膠車間增設(shè)濾膠生產(chǎn)線。
2016年9月1日~11月9日。僅在環(huán)帶一個工序里,因膠料含有異物造成的影響:
(1)每天報廢膠料51.5 kg,如圖1所示。
(2)因異物原因需要打開機(jī)頭清理,平均每天6.3次,如圖2所示。
(3)因異物需要重新拉鋼絲,平均每天69.5次,如圖3所示。
(4)22不良(輪胎中有雜物)中環(huán)帶不良占比0.018%,如圖4所示。
(5)OE客戶要求X光檢測,檢測圖如圖5所示。
X光檢測結(jié)果:
a.環(huán)帶內(nèi)含異物,報廢比例0.034%;
b.鋼絲排列不均勻,報廢比例0.103%。
綜上,僅環(huán)帶一個工序,2016年9月1日~11月9日,因膠料里面含有異物造成的影響:每天報廢材料51.5 kg,因異物原因需要打開機(jī)頭清理,平均每天6.3次,因異物需要重新拉鋼絲,平均每天69.5次;22不良(輪胎中有雜物)中環(huán)帶不良占比0.018%。為了減少報廢,減少浪費(fèi),另一方面是減少客戶的投訴,提高膠料品質(zhì)就顯得的尤為重要。 需盡快在煉膠車間增設(shè)濾膠生產(chǎn)線。
在煉膠車間安裝一套濾膠線,對輪胎重要半成品部件環(huán)帶所用的膠料進(jìn)行過濾。
螺桿直徑: 300 mm長徑比: 4.5:1螺桿螺旋形式: 右旋,雙頭螺桿轉(zhuǎn)速: 4~50 r/min濾膠網(wǎng)片直徑: 366 mm主電機(jī): ABB交流變頻,200 kW,1000 r/min(MAX)掛膠桿移動速度: 0.15~2 m/min適用最大膠片寬度: 900 mm適用膠片厚度: 5~12 mm(正常10 mm)掛膠桿間距: 127 mm(5寸)冷卻風(fēng)機(jī)數(shù)量: 16臺冷卻風(fēng)機(jī)參數(shù): 單臺風(fēng)機(jī)風(fēng)量6000 M 3/H,250 W,最大掛膠高度: 1800 mm有效掛膠桿數(shù)量: 57桿掛膠桿最大儲膠量: 1.5T,一般膠料為1T最大產(chǎn)量: 3000 kG/h
濾膠生產(chǎn)線由熱喂料濾膠擠出機(jī)、溫控系統(tǒng),液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、膠冷裝置等部分組成。
3.2.1 動力裝置
結(jié)構(gòu)形式由電機(jī)通過橡膠環(huán)彈性聯(lián)軸器驅(qū)動減速箱輸入軸,減速箱輸出軸與螺桿尾部驅(qū)動端直聯(lián)。
3.2.2 機(jī)筒、襯套、螺桿
機(jī)筒:采用鉆孔式冷卻,鉆孔直徑35 mm, 20#鋼焊接制作。
襯套:采用38CrMoAlA制作,內(nèi)孔氮化處理。
螺桿:采用38CrMoAlA制作,螺鱗段和返膠螺紋段氮化處理,與減速機(jī)輸出軸雙鍵槽連接;右旋,雙頭螺桿。
3.2.3 機(jī)頭
結(jié)構(gòu)形式:采用雙濾膠機(jī)頭形式,通過單獨(dú)旋轉(zhuǎn)油缸驅(qū)動雙機(jī)頭切換;內(nèi)設(shè)有濾膠網(wǎng)板和單獨(dú)旋轉(zhuǎn)切刀;機(jī)頭上裝有壓力溫度傳感器,提供膠料溫度、壓力變化的參考數(shù)據(jù)。
濾網(wǎng)直徑:360 mm。
機(jī)頭冷卻:采用夾套通水冷卻。
旋轉(zhuǎn)切刀:采用2.2 kW減速電機(jī)驅(qū)動,切刀轉(zhuǎn)速:16.5 r/min。旋轉(zhuǎn)切刀由鏈輪套帶動,鏈輪套與機(jī)頭體之間采用耐磨銅套聯(lián)接,銅套內(nèi)部帶有油槽口,工作時每日需在機(jī)頭外側(cè)的手動油杯和油嘴上注入2#鋰基脂油來潤滑。
機(jī)頭切換步驟:雙機(jī)頭切換工作時,采用旋轉(zhuǎn)油缸驅(qū)動,先松開底部的外環(huán)鎖緊油缸,再驅(qū)動要打開機(jī)頭的旋轉(zhuǎn)油缸,同時驅(qū)動主螺桿旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)螺桿擠出的尾膠壓力也幫助機(jī)頭打開。
3.2.4 旁壓輥組件
結(jié)構(gòu)形式:通過螺桿對牙齒輪帶動,兩側(cè)帶有擋膠板,內(nèi)側(cè)帶有刮膠刀,輥筒內(nèi)部通水冷卻(軸端帶有旋轉(zhuǎn)接頭);通過液壓油缸打開或合攏旁壓輥(打開或合攏時,周邊不能站人?。。。?/p>
輥筒材質(zhì):38CrMoAlA,表面氮化處理。
3.2.5 溫控系統(tǒng)
溫控形式:本機(jī)與濾膠線其它設(shè)備共同采用一套集成溫控系統(tǒng),共為9段溫控,本機(jī)采用其中3段溫控,分別用于機(jī)頭,機(jī)筒和螺桿。
溫控能力:溫度最高100 ℃,循環(huán)水泵品牌為格蘭富,溫度控制范圍:45~95 ℃;加熱速度≥1.5 ℃/min;整機(jī)加熱到設(shè)定溫度的時間約40 min。
3.2.6 液壓站
系統(tǒng)工作壓力: 10 MPa。
液壓控制:此液壓系統(tǒng)分別控制四個油缸,機(jī)頭鎖緊油缸,旁壓輥打開油缸,左機(jī)頭旋轉(zhuǎn)油缸,右機(jī)頭旋轉(zhuǎn)油缸,分別由單獨(dú)的電磁閥控制,另外液壓站上還有一個總的溢流閥調(diào)整總的系統(tǒng)壓力。
3.2.7 膠片冷卻裝置
膠片冷卻裝置采用XPG-900A。
3.2.7.1 接取裝置
由一條帶動力模塊鏈輸送帶組成,輸送裝置由單獨(dú)變頻減速電機(jī)傳動,功率為2.2 kW輸送帶的前段為平輸送型式放到二輥壓片機(jī)的底下接入膠片,經(jīng)轉(zhuǎn)彎壓輥后進(jìn)入爬坡上送輸送帶,兩套壓輥協(xié)助爬坡。
3.2.7.2 浸泡提升輸送帶
寬度為1000的1700型平格微凸型模塊輸送帶組成,出膠口由一條寬度為600的1400平板式模塊帶作為壓膠帶,單獨(dú)變頻電機(jī)傳動,功率為2.2 kW。
3.2.7.3 掛膠冷卻裝置
掛膠機(jī)架底部裝有不銹鋼水槽,且前部設(shè)有一個集水槽,集水槽內(nèi)設(shè)液位計,高液位抽出,低液位停止。水槽上面有鋼格板走道。另外在掛膠機(jī)架的后部裝有一套專門用于潤滑傳動掛膠桿鏈條的電動潤滑泵,油罐內(nèi)裝潤滑油通過管路和潤滑尼龍輪對鏈條進(jìn)行潤滑。
3.2.7.4 自動拾取裝置
此裝置采用電機(jī)驅(qū)動轉(zhuǎn)軸帶動抓手部件上下動作,共由三組氣缸組成,可將掛膠桿上的膠片拾取至分置活動輸送帶上。
3.2.7.5 切膠裝置
采用氣缸垂直切斷形式,兩側(cè)用兩組直線模塊作導(dǎo)向機(jī)構(gòu),氣缸型號為DNG160-230-PPV-A(FESTO ;切刀氣缸由電磁閥控制,在疊膠下方有稱重傳感器,膠片被疊到一定重量后可進(jìn)行自動切斷(重量可由電氣控制進(jìn)行調(diào)節(jié))。
3.2.7.6 自動擺膠裝置
由單獨(dú)變頻帶制動電機(jī)驅(qū)動擺膠,功率為2.2 kW,擺膠斗采用兩條寬度相同的AA皮帶(兩側(cè)帶兩條O型導(dǎo)向條厚為1.6 mm的PU帶)夾持輸送,驅(qū)動由下收皮輸送裝置2的鏈輪帶動。
3.2.7.7 升降臺裝置
升降臺的作用是、輔助疊膠、輸送膠盤、膠料稱重。通過電氣控制達(dá)到連續(xù)膠片送入后在膠架上整齊的疊放并測出一定的重量,根據(jù)設(shè)定的重量最后送入下一個輸送輥道。
3.2.8 電氣系統(tǒng)
濾膠生產(chǎn)線布置圖如圖6所示。
3.2.9 過濾機(jī)和濾網(wǎng)
過濾機(jī)如圖7所示。
過濾機(jī)設(shè)備型號:XJL-300-4D
喂料方式:熱喂料
濾網(wǎng)實(shí)物如圖8所示,濾網(wǎng)的目數(shù)為20目。
過濾機(jī)投入使用后,過濾出的部分雜質(zhì)如圖9、10所示。圖9的黑色硬顆粒可能來自炭黑廠家的原料。圖10為濾出的發(fā)亮的小石子等,有的可以碾碎,可能來自天然膠,可以碾碎的可能是墻壁的石灰。
通過膠料過濾,取得的成果如圖11所示:
(1)因原材料報廢的環(huán)帶,由51.5 kg降低到25.6 kg。
(2)機(jī)頭開合次數(shù)由。6.3次降低到1.89次。
(3)拉鋼絲的次數(shù)由69.5次降低到24.2次。
(4)22不良報廢由0.018%降低到0.007%。
(5)X光檢測,原材料在環(huán)帶中引起的不良由0.034%降低到0。
a. X光機(jī)檢測環(huán)帶中排線不均報廢由原來的0.103%降低到0。
b.項(xiàng)目完成后再公司內(nèi)部管理系統(tǒng)中的登記截圖如下:
(6)項(xiàng)目完成后總收益。
529膠料生產(chǎn)節(jié)約費(fèi)用: 745838元;人力成本節(jié)約費(fèi)用:80677元;22不良報廢節(jié)約費(fèi)用:169094元;X光檢測環(huán)帶原因報廢節(jié)約費(fèi)用: 1106960元;環(huán)帶減少報廢節(jié)約費(fèi)用:127000元
項(xiàng)目總收益:745838+80677+169094+1106960+127000=2115269元
通過此次濾膠線的增設(shè),對環(huán)帶生產(chǎn)所用膠料的品質(zhì)進(jìn)行了極大的改善和提高。 減少了報廢, 每年為公司帶來收益211萬元,同時提高了輪胎品質(zhì),據(jù)公司售后部門的不完全統(tǒng)計,OE客戶滿意度提高了29個百分點(diǎn)。
通過增設(shè)安裝了濾膠生產(chǎn)線,提升了膠料品質(zhì), 減少了報廢。取得了很大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。