楊先華,陰瑞強(qiáng),高 峰,井王崗,劉 偉
(陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 勉縣 724200)
行業(yè)的發(fā)展就必須遵循其行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范,只有將標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范切實(shí)融入到生產(chǎn)過程中,才能使企業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出健康、綠色、節(jié)能、環(huán)保,最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的存在價(jià)值。為了實(shí)現(xiàn)環(huán)冷機(jī)“三提兩降一延長”的總目標(biāo)(三提是提升設(shè)備整體利用效率,提升設(shè)備使用壽命,提升余熱發(fā)電量。兩降是降低噸礦電單耗、降低設(shè)備故障利率和延長下線輸送帶壽命),陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡稱漢鋼)采取了相應(yīng)的改造措施。
1)舊環(huán)冷機(jī)以摩擦輪與摩擦板產(chǎn)生的摩擦力為環(huán)冷機(jī)運(yùn)行提供動(dòng)力,在運(yùn)行過程中時(shí)常因摩擦系數(shù)降低導(dǎo)致環(huán)冷機(jī)運(yùn)行很不規(guī)律,不但造成環(huán)冷機(jī)內(nèi)部料層厚度高低不平,對(duì)燒結(jié)礦的冷卻效果大打折扣的同時(shí),加劇摩擦輪本體的磨損日益加劇和生產(chǎn)過程的不穩(wěn)定。
2)銷齒傳動(dòng)因其故障率低,在轉(zhuǎn)速一定的前提下,環(huán)冷機(jī)運(yùn)行的更加平穩(wěn)順暢,燒結(jié)礦料面更加平整,冷卻時(shí)間和冷卻效果都明顯縮短和提高,持續(xù)產(chǎn)生的熱量更加集中,為余熱發(fā)電量的增加提供可靠保證。
通過對(duì)設(shè)備在線運(yùn)行狀況分析,采用新技術(shù)的環(huán)冷機(jī)和舊環(huán)冷機(jī)所產(chǎn)生的的指標(biāo)差異主要表現(xiàn)在發(fā)電量、電單耗和燒結(jié)礦的冷卻效果上。并且現(xiàn)場無組織排放現(xiàn)象降至歷史最低點(diǎn),真正實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),鼓風(fēng)式環(huán)冷機(jī)最大的弊端就是揚(yáng)塵無組織排放現(xiàn)象較為嚴(yán)重,從目前環(huán)冷機(jī)運(yùn)行情況來看,可視揚(yáng)塵控制就目前而言是比較成功。目前的環(huán)冷機(jī)采取頂部水密封,下部采取雙層橡膠密封,徹底阻斷揚(yáng)塵無組織排放的根源。并且高溫段采用雙層巖棉保溫,中低溫段全密封的方式,把漏風(fēng)率從原來的50%~60%鎖定至5%以下。
1)環(huán)冷機(jī)進(jìn)風(fēng)的方式直接關(guān)系著燒結(jié)礦冷卻效果的優(yōu)劣,同時(shí)也是電單耗加劇的重要原因之一。而舊環(huán)冷機(jī)正是采取側(cè)面進(jìn)風(fēng),從而直接導(dǎo)致噸礦需風(fēng)量高達(dá)2 800 m3/h,而采取底部進(jìn)風(fēng),噸礦需風(fēng)量僅需1 600 m3/h(見表1)。
表1 不同進(jìn)風(fēng)方式需風(fēng)量對(duì)比
底部進(jìn)風(fēng)使得風(fēng)量分布且更加均勻,因燒結(jié)礦自下而上冷卻,所以在高溫段就可以收集大量余熱,隨著溫度均勻下降,燒結(jié)礦也會(huì)隨著溫度的下降便于整粒,成品礦塊度均勻,強(qiáng)化高爐冶煉,降低焦比,增加生鐵產(chǎn)量。
通過對(duì)設(shè)備的升級(jí)改造,新式環(huán)冷機(jī)本體的布局結(jié)構(gòu)更符合當(dāng)前的生產(chǎn)要求,從燒結(jié)礦的冷卻質(zhì)量和冷卻時(shí)間上來看,所表現(xiàn)出的數(shù)據(jù)較以前有很大程度上的提高。燒結(jié)礦的平均溫度從130~160 ℃下降至80~100 ℃,相應(yīng)地?zé)Y(jié)礦的冷卻時(shí)間也從原來70 min 降至現(xiàn)在的55 min。所以說燒結(jié)礦溫度上的降低和冷卻時(shí)間上的縮短,很大程度上提升了設(shè)備利用效率。
作為擔(dān)負(fù)環(huán)冷機(jī)運(yùn)行和卸料的輥輪和翻板,日常潤滑點(diǎn)檢工作質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到設(shè)備的使用壽命。就拿目前的環(huán)冷機(jī)來說,輥輪在集中潤滑設(shè)備的定時(shí)、定量補(bǔ)油過程中,因部件得到充分潤滑,所涉及的故障自運(yùn)行以來發(fā)生率為零,為燒結(jié)生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性奠定良好的條件(見表2)。
表2 新舊環(huán)冷機(jī)運(yùn)行故障率數(shù)據(jù)對(duì)比
按照熱量守恒定律,燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)過程對(duì)環(huán)冷煙氣余熱溫度的穩(wěn)定性以及發(fā)電量具有重要意義,穩(wěn)定的燒結(jié)過程及嚴(yán)格的工藝參數(shù)控制能有效的提高環(huán)冷余熱溫度。漢鋼公司燒結(jié)廠通過對(duì)環(huán)冷機(jī)保溫段溫度、燒結(jié)機(jī)廢氣溫度、燒結(jié)礦FeO 含量、環(huán)冷機(jī)料層厚度以及發(fā)電量的統(tǒng)計(jì)分析,嚴(yán)格控制燒結(jié)廢氣溫度及FeO 含量等生產(chǎn)工藝參數(shù)操作,余熱發(fā)電量提升1.5 kWh/t,具體見表3。
表3 生產(chǎn)工藝參數(shù)調(diào)整與發(fā)電量對(duì)比
通過對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得,燒結(jié)礦w(FeO)上升了0.5%,環(huán)冷余熱發(fā)電量可提升0.4~0.6 kW·h,燒結(jié)機(jī)廢氣溫度偏差10 ℃,影響環(huán)冷余熱發(fā)電量0.3~1.3 kW·h,所以生產(chǎn)中燒結(jié)機(jī)廢氣溫度的控制是環(huán)冷余熱發(fā)電量的主要影響因素。
原來的2 號(hào)環(huán)冷機(jī)蒸汽余熱回收發(fā)電量噸礦平均在12 kW/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)水平,在改變環(huán)冷機(jī)密封方式和進(jìn)風(fēng)方式等一系列舉措下,改造后的漏風(fēng)情況的改善和高溫段采取相應(yīng)的保溫措施下,目前噸礦發(fā)電量提升至15 kW·h(見表4)。
表4 新舊環(huán)冷機(jī)參數(shù)對(duì)比
改革是生存之道,發(fā)展是立身之基。為了實(shí)現(xiàn)綠色、節(jié)能、環(huán)保高質(zhì)量發(fā)展,改造前后發(fā)電量對(duì)比見表5。
表5 改造前后節(jié)電及發(fā)電量的對(duì)比
歷時(shí)近一年時(shí)間實(shí)現(xiàn)設(shè)備的更新?lián)Q代,以及生產(chǎn)過程中不斷地統(tǒng)計(jì)、總結(jié)分析,最終形成一套嚴(yán)格的燒結(jié)操作準(zhǔn),不僅實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,同時(shí)也增加經(jīng)濟(jì)效益約600 萬元。
通過陜鋼漢鋼燒結(jié)廠對(duì)環(huán)冷機(jī)的改造,一致認(rèn)為該項(xiàng)目的實(shí)施技術(shù)方面穩(wěn)定可行,環(huán)冷機(jī)漏風(fēng)率的降低是提升余熱發(fā)電量的主要舉措,保溫及生產(chǎn)操作的穩(wěn)定支撐著發(fā)電量的穩(wěn)步提升。通過近期的指標(biāo)分析,所產(chǎn)生的直接年經(jīng)濟(jì)效益符合前期測算結(jié)果,為進(jìn)一步滿足綠色節(jié)能發(fā)展要求和提升企業(yè)形象打好了基礎(chǔ),還從環(huán)保、故障率、提質(zhì)增效方面來看,均有利于漢鋼公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。