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金屬化球團(tuán)質(zhì)量的探討

2022-06-06 06:23張春靜
中國金屬通報 2022年4期
關(guān)鍵詞:球團(tuán)含量質(zhì)量

張春靜,郭 穩(wěn)

鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)過程必然會產(chǎn)生具有經(jīng)濟(jì)價值的含鐵、含碳除塵灰,大部分除塵灰都能夠返燒結(jié)使用,但是部分高鋅灰受高爐原料鋅含量的限制,無法直接由燒結(jié)配吃。按《高爐煉鐵工藝設(shè)計規(guī)范》(GB50427-2008)要求:噸鐵入爐原料中鋅含量上限為150g,對含鋅量較高的粉塵、污泥在高爐流程中的循環(huán)使用進(jìn)行了限制。爐料中含鋅量過高,會因鋅在高爐內(nèi)揮發(fā)、富集,在高爐的爐身上半部分形成結(jié)瘤,影響高爐的穩(wěn)定順行,縮短高爐使用壽命。在提倡綠色環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)鋼廠的大理念前提下,各類循環(huán)物料都不允許出廠,高鋅除塵灰再利用勢在必行。目前高鋅除塵灰再利用方法有很多,包括物理法、火法、濕法以及化學(xué)萃取法,還可以將這幾種方法聯(lián)用。其中轉(zhuǎn)底爐工藝在國內(nèi)應(yīng)用范圍比較廣。轉(zhuǎn)底爐處理高鋅除塵灰后的產(chǎn)品主要是鋅粉和金屬化球團(tuán),其中鋅粉可作為高鋅原料出售,金屬化球團(tuán)直接供電爐配吃。但電爐在生產(chǎn)過程中會出現(xiàn)渣量增大、渣堿度偏低、出鋼時間變長、電耗及石墨電極上升等問題,所以,提升金屬化球團(tuán)質(zhì)量,降低電爐使用成本是我們目前亟需解決的問題。根據(jù)金屬化球團(tuán)的特點(diǎn),研究金屬化球團(tuán)質(zhì)量的影響因素主要有還原溫度、還原時間、配碳量、料量、生球質(zhì)量等。

1 還原溫度對金屬化球團(tuán)質(zhì)量的影響

煤氣燃燒放熱是轉(zhuǎn)底爐爐膛熱量的主要來源,轉(zhuǎn)底爐在生產(chǎn)過程中主要用轉(zhuǎn)爐煤氣,但轉(zhuǎn)爐煤氣熱值波動較大,爐內(nèi)最高溫度(還原二段和還原三段)一般控制在1220℃左右。8 月18日,為提升金屬化球團(tuán)質(zhì)量,混入熱值比較穩(wěn)定的焦?fàn)t煤氣,爐內(nèi)最高溫度控制在1250℃~1280℃之間。

混入焦?fàn)t煤氣,還原溫度提升后,殘?zhí)冀档?.8%,金屬化率升高0.88%,脫鋅率升高0.81%。

另外,如果生產(chǎn)過程中還原溫度高,還原反應(yīng)進(jìn)行的快且劇烈,金屬化球團(tuán)表面就很難被再次氧化,即便被氧化,如果表面的氧化層很薄,也不會影響產(chǎn)品的金屬化率。如果還原溫度偏低,還原速度緩慢,等到整個球充分發(fā)生還原反應(yīng)時,表面就會形成較厚的氧化層,最終導(dǎo)致金屬化率偏低。因此,生產(chǎn)中想要提高金屬化球團(tuán)的金屬化率,防止還原過程中的再氧化,就需要提高還原溫度,在爐內(nèi)不出現(xiàn)板結(jié)塊的前提下,還原溫度越高,反應(yīng)時間越短,金屬化球團(tuán)質(zhì)量越好。

2 料厚對金屬化球團(tuán)質(zhì)量的影響

根據(jù)目前生產(chǎn)節(jié)奏及工藝條件,經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際摸索,轉(zhuǎn)底爐的還原時間為18 分3 秒,幾乎不做調(diào)整,但隨著產(chǎn)量的升高,布料厚度勢必會隨之升高。料厚太高也會影響金屬化球團(tuán)質(zhì)量,因?yàn)檗D(zhuǎn)底爐的火焰僅接觸料層的上層,料厚過高時,上下層反應(yīng)速度差別較大,上層還原反應(yīng)剛好完成,下層還原反應(yīng)肯定不充分;如果下層還原反應(yīng)完畢,上層就會發(fā)生嚴(yán)重的再氧化。

金屬化球團(tuán)產(chǎn)量升高90.39t,粉率升高5.68%,金屬化率降低趨勢,電爐磁盤吸入量降低0.7t 左右。

3 配碳量

2020 年4 月18 日~5 月18 日低煤氣熱值生產(chǎn)摸索期間,試驗(yàn)增加配碳量,混煤配吃比例由6%逐步增至10%,配碳量由14%增至17%,金屬化率稍有上升,但粉率逐漸升高,最高粉率42.79%。通過反復(fù)摸索,金屬化球團(tuán)在生產(chǎn)過程中,碳最終以氣體形式排出,金屬化球團(tuán)的特點(diǎn)是低配碳量和高孔隙率,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度會隨著配碳量的增加而降低,金屬化率會隨著配碳量的增大而增大。所以如果配碳量高,直接導(dǎo)致粉率上升,因此,生產(chǎn)過程中需要逐步摸索合理的配碳量,目前配碳量一般穩(wěn)定在13%~14%之間,能夠滿足轉(zhuǎn)底爐還原過程所需要的配碳量。

4 料量及生球質(zhì)量

轉(zhuǎn)底爐在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于各類塵泥本身成分、來料量不穩(wěn)定的特點(diǎn),料量及生球質(zhì)量波動較大,造成后續(xù)焙燒過程調(diào)整困難,影響金屬化球團(tuán)質(zhì)量。生產(chǎn)組織過程中,從源頭抓起,盡可能穩(wěn)定原料配比,減少變料次數(shù);工藝上要求混合料水分控制在6%~8%之間,生球水分控制在10%~12%;重?;摇⒉即姨己坎▌虞^大,為穩(wěn)定還原反應(yīng)所需的配碳量,試驗(yàn)配吃2%碳粉,效果較好。

表1 金屬化球團(tuán)成分

表2 金屬化球團(tuán)指標(biāo)

表3 混合料碳含量的變化對金屬化球團(tuán)指標(biāo)的影響

表4 碳粉成分

表5 碳粉粒級

表6 提品前后金屬化球團(tuán)成分對比

碳粉粒級與其它除塵灰相比偏粗,但碳粉的碳含量比較穩(wěn)定,少量配吃并不影響混合料的成球性,相反,能夠提升混合料配碳的穩(wěn)定性,提升生球質(zhì)量,為后續(xù)操作過程的穩(wěn)定創(chuàng)造有利條件。

5 硅含量降低對金屬化球團(tuán)品位的影響

5.1 配吃高品位精粉提品

進(jìn)入8 月以來,不斷摸索降低金屬化球團(tuán)硅含量,提升金屬化球團(tuán)品位,先后吃入氧化鐵皮、澳洲精粉、精選秘魯粉等高品位礦粉,但均表現(xiàn)為母球形成速度慢,生球粒度大且球量不好控制,最后試驗(yàn)申風(fēng)國內(nèi)粉,配吃效果較好,金屬化球團(tuán)品位、硅含量均有明顯改善。

配吃申風(fēng)國內(nèi)粉25%,金屬化球團(tuán)品位提升1.75%,硅降低1.96%。

5.2 有機(jī)粘結(jié)劑代替皂土能夠在一定程度上降低硅含量提升金屬化球團(tuán)品位

表7 粘結(jié)劑成分

表8 粘結(jié)劑配比及生球變化情況

經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐摸索,觀察粘結(jié)劑配比由2%逐步降至0.8%過程中生球質(zhì)量的變化,粘結(jié)劑配比2%、1.5%及0.8%時生球均表現(xiàn)為粒度不均,呈周期性波動;粘結(jié)劑配比1%時,生球成球性較好,粒度較均勻,表面較光滑。

表9 混合料成分

配吃粘結(jié)劑后,混合料TFe 上升1.76%,SiO2下降2.65%。

表10 金屬球質(zhì)量變化情況

配吃粘結(jié)劑后,較配吃皂土?xí)rTFe 升高7.4%、MFe 升高9.52%、SiO2降低4.2%、金屬化率升高5.44%,粉率升高2%。

粘結(jié)劑代替皂土能夠明顯的降低硅含量提升金屬化球團(tuán)品位,但粘結(jié)劑對原料的適應(yīng)性偏差,成品金屬化球團(tuán)粉率呈上升趨勢。

電爐吃入情況。

高品金屬化球團(tuán)電爐吃入過程,磁盤吸上量每盤上升0.4t,吃入1t 時(折合噸鋼7.69kg/t),高品較低品提效2 元/t 鋼。實(shí)際渣料消耗不變的情況下,增加了高品球吃入量,同比爐內(nèi)渣樣變化:全鐵上升1.25%~4.10%,二氧化硅下降-0.42%~-0.98%,堿度上升0.02 ~0.27。

同時,電爐及時調(diào)整金屬化球團(tuán)加入時機(jī)在冶煉前、中期,利于前期脫氧和快速成渣,較好的改善了埋弧操作,供電縮短、護(hù)爐效果提高、終點(diǎn)控制穩(wěn)定,鐵元素回收率提高明顯。

5.3 配吃烘干輥磨卡粉降低皂土配吃比例

技術(shù)部組織球團(tuán)廠對-4mm 卡粉進(jìn)行烘干、選礦廠用高壓輥磨對烘干后卡粉進(jìn)行細(xì)磨生產(chǎn)試驗(yàn),最后磨后卡粉在轉(zhuǎn)底爐工序配吃。

表11 渣樣變化情況

表12 電爐指標(biāo)變化情況

表13 卡粉烘干情況情況

經(jīng)球團(tuán)廠對北區(qū)2#豎爐烘干進(jìn)行出料系統(tǒng)改造,對卡粉進(jìn)行烘干,烘干溫度控制在710℃~750℃之間,烘干后水分平均4.3%,較原礦下降3.6%,小時產(chǎn)量50t。

分析烘干卡粉單獨(dú)研磨試驗(yàn)數(shù)據(jù),五次研磨細(xì)度65.15%,參照試驗(yàn)生產(chǎn)時間及研磨五次計算,產(chǎn)量約700 噸/天;因烘干卡粉水分5.5%較低,生產(chǎn)過程中揚(yáng)塵較為嚴(yán)重,且卡粉黏度較高,第3 次輥磨后結(jié)塊較多,隔渣篩下料不暢??紤]四次研磨細(xì)度達(dá)到64.3%,能夠滿足轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)需求,所以要求生產(chǎn)上細(xì)磨四遍后就拉往轉(zhuǎn)底爐進(jìn)行配吃。

轉(zhuǎn)底爐吃入細(xì)磨卡粉情況。

表14 高壓輥磨細(xì)磨情況

表15 原料配吃情況

表16 轉(zhuǎn)底爐產(chǎn)量及單耗

表17 金屬化球團(tuán)成分

配吃細(xì)磨卡粉10%后,日產(chǎn)量降低14.09t,粉率上升2.59%,皂土單耗下降59.66kg/t。皂土成本下降22.96 元。

試驗(yàn)開始配吃15%細(xì)磨卡粉,皂土由4.5%逐步降至2%,生球成球慢,干燥后生球水分偏高,較之前干燥后生球強(qiáng)度降低,落下強(qiáng)度2次以下占30%,鏈斗機(jī)成品球碎渣、面子較多,粉率30.46%,通過生產(chǎn)實(shí)踐摸索,逐步將卡粉配比降至10%,粉率下降明顯。

針對生產(chǎn)中實(shí)際存在的問題,從配料到造球、再到烘干主要采取的措施:①將皂土倉子由9 號倉調(diào)至7 號倉,7 號倉是拖拉皮帶秤,量程比螺旋下料秤小,精準(zhǔn)皂土下料。②由于散裝布袋灰水分大、有硬塊,影響下料,所以要求停配散裝布袋灰。③強(qiáng)力混通入蒸汽,提升混合料料溫。④強(qiáng)力混預(yù)見性調(diào)整進(jìn)水量,混料水分7.5%~8.2%,提升混合料水分,降低球盤加水量。⑤在線清理干燥機(jī)網(wǎng)帶糊堵,提升烘干效果。⑥穩(wěn)定造球粒度,提升8mm ~12mm 粒徑占比85%以上,改變加水方式及熱水造球模式,有效減少生球表面粘附粗顆?,F(xiàn)象。⑦生球入爐量控制25t/h以上,調(diào)整干燥機(jī)入口煙氣溫度320℃~350℃,干燥后生球水分<2%,落下強(qiáng)度兩次以上。⑧本體溫度控制,根據(jù)熱值合理調(diào)整焦?fàn)t轉(zhuǎn)爐煤氣量還原二、三區(qū)溫度控制1280℃~1290℃,使?fàn)t內(nèi)焙燒均勻穩(wěn)定。隨后要求轉(zhuǎn)底爐固化原料配比,定配料方案。

通過一系列整改,轉(zhuǎn)底爐細(xì)磨卡粉配比控制在10%,皂土配比穩(wěn)定在2%,轉(zhuǎn)底爐本體還原二、三區(qū)溫度控制在1280℃~1290℃,使?fàn)t內(nèi)焙燒均勻穩(wěn)定。通過試驗(yàn)卡粉的配加,在整體工序生產(chǎn)中對降皂、成品降硅起到了明顯效果,粉率穩(wěn)定在25%左右,金屬化球團(tuán)品位TFe70.26%,SiO28.62%,S0.63%。

6 總結(jié)

(1)通過現(xiàn)有轉(zhuǎn)底爐實(shí)際生產(chǎn)工藝條件,改變原料配吃、還原溫度和布料厚度,穩(wěn)定配碳量及料量,研究不同還原條件對金屬化率、脫鋅率的影響。研究表明,金屬化球團(tuán)是內(nèi)配碳的直接還原反應(yīng),在還原溫度控制在1250℃~1280℃之間,日產(chǎn)量在700t 左右時,金屬化率可達(dá)75%,脫鋅率可達(dá)90%,電爐磁盤吸入量最高可達(dá)3t ~4t。

(2)轉(zhuǎn)底爐用有機(jī)粘結(jié)劑代替皂土,金屬化球團(tuán)品位能夠達(dá)到71%,硅能夠降至7%,有助于電爐降低電耗及渣料消耗,降低成本,但是在生產(chǎn)實(shí)踐中應(yīng)繼續(xù)摸索降低粉率,穩(wěn)定原料條件。

(3)還可以結(jié)合皂土廠家提升皂土質(zhì)量,降低皂土消耗,也能夠很好的達(dá)到金屬化球團(tuán)降硅提品的目的。皂土的硅含量在65%左右,目前皂土配比5%,金屬化球團(tuán)硅含量在11%左右,理論計算皂土配比降低1%,金屬化球團(tuán)硅含量能夠降低0.78%,品位能夠升高0.89%,還應(yīng)在生產(chǎn)實(shí)踐中逐步摸索。

(4)卡粉有一定的粘性,經(jīng)過細(xì)磨后由轉(zhuǎn)底爐配吃也能夠降低皂土消耗,經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐,皂土配比能從4.5%降至2%,能夠達(dá)到降低金屬化球團(tuán)硅含量及提升品位的目的。但必須嚴(yán)格控制好細(xì)磨卡粉的配吃比例,配吃比例過高,爐內(nèi)爆裂嚴(yán)重,直接導(dǎo)致成品球粉率上升。

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