徐 風(fēng)
(煙臺國潤銅業(yè)有限公司, 山東 煙臺 264002)
近年來,銅冶煉技術(shù)不斷創(chuàng)新,節(jié)能、環(huán)保、高效已成為各大銅冶煉廠的主旋律。在此背景下,2016年10月,煙臺國潤銅業(yè)有限公司(以下簡稱“煙臺國潤”)與中國恩菲工程技術(shù)有限公司合作,建成了“富氧側(cè)吹熔煉爐- 多槍頂吹連續(xù)吹煉爐- 固定式反射爐”連續(xù)煉銅工藝,三臺爐依次由高到低排布,各爐之間通過流槽連接,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)送風(fēng)、連續(xù)煉銅,是一種具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新工藝[1]。
本文主要對煙臺國潤連續(xù)煉銅工藝的爐型結(jié)構(gòu)和工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了闡述,指出了其先進(jìn)性以及與傳統(tǒng)煉銅工藝的區(qū)別,以期為今后銅冶煉生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展提供參考。
如圖1所示,富氧空氣從側(cè)吹爐兩側(cè)風(fēng)眼鼓入爐內(nèi),精礦、塊煤、熔劑和返渣等按一定比例混合均勻,經(jīng)計(jì)量皮帶從爐頂加料口入爐,產(chǎn)出的側(cè)吹渣經(jīng)流槽連續(xù)流入渣包,由火車倒運(yùn)至選礦回收再利用;高品位熱銅锍經(jīng)流槽連續(xù)流入多槍頂吹爐,冷料和熔劑經(jīng)計(jì)量皮帶從多槍頂吹連續(xù)吹煉爐爐頂加料口入爐,富氧空氣從爐頂氧槍鼓入爐內(nèi)完成吹煉反應(yīng)。產(chǎn)出的頂吹渣返回側(cè)吹爐,粗銅經(jīng)流槽連續(xù)進(jìn)入固定式反射爐。熔煉和吹煉過程產(chǎn)生的煙氣經(jīng)余熱鍋爐、電收塵處理后送至制酸系統(tǒng);煙塵收集后返回富氧側(cè)吹爐。固定式反射爐采用稀氧燃燒技術(shù),產(chǎn)出的陽極板送電解精煉;煙塵經(jīng)布袋收塵后返回側(cè)吹爐;除還原期外,其余煙氣均進(jìn)入制酸系統(tǒng)。
煙臺富氧側(cè)吹熔煉爐為固定式長方形爐型,爐子主體結(jié)構(gòu)由基礎(chǔ)、爐底、爐缸、爐墻、爐頂、銅锍井、渣井及外圍鋼結(jié)構(gòu)等部分組成(圖1)。爐體長9 600 mm,寬2 500 mm,高7 000 mm,爐墻厚度710 mm。爐頂采用不定型澆注料澆注而成,并設(shè)有加料口,加料口與上升煙道之間設(shè)置二次風(fēng)口。爐子兩端分別設(shè)有銅锍井和渣井,銅锍井通過磚砌流槽與多槍頂吹連續(xù)吹煉爐連接。
圖1 煙臺三連爐連續(xù)煉銅工藝示意圖
2.1.1 爐型結(jié)構(gòu)調(diào)整
2.1.1.1 風(fēng)眼角度的調(diào)整
側(cè)吹爐熔煉以渣作為氧傳遞的載體,目前行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)側(cè)吹爐送風(fēng)角度為0°,富氧空氣完全送入渣層,然而隨著銅锍品位的提高,渣的氧化程度加大,不利于爐溫、銅锍品位、煤率、渣含銅量等指標(biāo)的整體控制。
經(jīng)過充分論證,煙臺國潤進(jìn)行富氧側(cè)吹爐設(shè)計(jì)時(shí)對風(fēng)眼角度進(jìn)行調(diào)整(6°),在實(shí)際生產(chǎn)中通過摸索風(fēng)壓,使富氧空氣部分送入銅锍層,在降低渣氧化程度的同時(shí)仍能確保渣和銅的有效分離,為提高銅锍品位、降低煤率和渣含銅量創(chuàng)造條件。從實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行看,銅锍品位能夠穩(wěn)定控制在70%以上。
2.1.1.2 二次風(fēng)口位置的調(diào)整
普通側(cè)吹爐二次風(fēng)口設(shè)置在端墻,容易產(chǎn)生如下問題:
1)熔融或半熔融顆粒在側(cè)吹爐內(nèi)上升和下落過程中容易在端墻二次風(fēng)口處形成粘結(jié),使二次風(fēng)送風(fēng)強(qiáng)度無法保證,部分單體硫進(jìn)入制酸系統(tǒng)堵塞間冷器。
2)二次風(fēng)口爐結(jié)掉落爐內(nèi),會(huì)降低熔池溫度,帶來堆料風(fēng)險(xiǎn);若爐結(jié)過大,下落爐內(nèi)會(huì)堵塞熔體通道,嚴(yán)重時(shí)無法進(jìn)行生產(chǎn)。
3)人工清理二次風(fēng)口的頻率高,勞動(dòng)強(qiáng)度大。
考慮以上因素,煙臺國潤進(jìn)行富氧側(cè)吹爐設(shè)計(jì)時(shí),將二次風(fēng)口位置由端墻改為爐頂加料口和上升煙道之間,同時(shí)設(shè)置觀察口和清理口。從實(shí)際運(yùn)行看,二次風(fēng)口基本不用清理,送風(fēng)穩(wěn)定,制酸系統(tǒng)無波動(dòng)。
2.1.1.3 水套內(nèi)襯采用不定型澆注料
富氧側(cè)吹爐風(fēng)眼立水套和斜水套采用內(nèi)襯不定型澆注料,具有如下優(yōu)點(diǎn)[2]:
1)相比傳統(tǒng)側(cè)吹爐,煙臺國潤的富氧側(cè)吹爐開爐方式多樣化,既可選擇燒油熱開,也可選擇固態(tài)冷啟。同時(shí)對突發(fā)事故的處理更加簡便,可以直接燒油提溫。
2)銅水套內(nèi)始終有一層穩(wěn)定的襯體層,相比于傳統(tǒng)銅水套的直接掛渣形式,該設(shè)計(jì)保溫效果更好,爐子熱損失更少,水套更安全。
3)因?yàn)橛袃?nèi)襯存在,銅水套冷卻強(qiáng)度要求降低,因而銅水套內(nèi)的循環(huán)水量減少,進(jìn)出水溫差小,冷卻水帶走的熱量少,爐子熱利用率高。
4)由于銅水套的冷卻作用,不定型澆注料澆注料表面也能形成掛渣,對提高爐齡起到積極作用。
2.1.2 生產(chǎn)實(shí)踐
2.1.2.1 工藝技術(shù)指標(biāo)
富氧側(cè)吹爐指標(biāo)見表1。
從表1數(shù)據(jù)可以看出,在三連爐整體工藝配置下,富氧側(cè)吹爐是最為高效的熔煉手段,原因如下:
表1 富氧側(cè)吹爐指標(biāo)
1)一次精礦投入率高。富氧側(cè)吹爐渣含銅量僅為0.8%~1.2%(高銅锍品位前提下且未經(jīng)貧化),遠(yuǎn)低于行業(yè)水平,由此選礦產(chǎn)出的精礦量少,加之煙塵率低,多槍頂吹爐產(chǎn)出的頂吹渣鐵鈣比達(dá)到3以上,富氧側(cè)吹爐整體返料量少,一次精礦投入比例高。
2)熔煉強(qiáng)度高。85%的富氧濃度達(dá)到同類爐型的最高水平,即使在銅冶煉領(lǐng)域也屬較高水平,連續(xù)穩(wěn)定的高爐溫(1 300~1 350 ℃)、高銅锍品位(72%~75%)操作已經(jīng)突破了人們對傳統(tǒng)熔池熔煉的認(rèn)識框架。
3)真正意義上的連續(xù)、穩(wěn)定作業(yè)。從反應(yīng)角度看,富氧側(cè)吹爐內(nèi)發(fā)生連續(xù)的造銅和造渣反應(yīng);從形式上看,側(cè)吹渣和銅锍均為24 h連續(xù)排出,由此形成的穩(wěn)定液面層(總液面和各相液面)為穩(wěn)定實(shí)際操作及提高工藝指標(biāo)提供了有利條件。
4)爐壽命和安全性具有絕對優(yōu)勢。目前煙臺富氧側(cè)吹爐爐齡已有2年,停爐后對爐體進(jìn)行觀察,爐內(nèi)襯磚基本未腐蝕,爐體各部位沒有明顯薄弱點(diǎn),保守估計(jì)爐齡為4~5年。
2.1.2.2 工藝控制
煙臺國潤的富氧側(cè)吹爐以“高爐溫- 高銅锍品位- 動(dòng)態(tài)液面測量及觀測”的三位一體控制為現(xiàn)場操作把控原則:高銅锍品位是連續(xù)吹煉的基礎(chǔ);高爐溫是達(dá)到高銅锍品位的主要手段;動(dòng)態(tài)液面測量及觀測是對爐內(nèi)泡沫層的監(jiān)控,是在高爐溫、高脫硫率、高銅锍品位條件下確保爐體安全的必要手段;以上述工作為前提,加強(qiáng)爐內(nèi)液面管控、根據(jù)爐況調(diào)整煤率和渣型等工作。
多槍頂吹連續(xù)吹煉爐為斜豎式爐型,爐子主體結(jié)構(gòu)由基礎(chǔ)、爐底、爐墻、爐頂及外圍鋼結(jié)構(gòu)等部分組成(圖1)。爐體高度3 600 mm,渣線區(qū)長8 000 mm,寬5 000 mm。爐頂由吊掛磚砌筑而成,設(shè)置量料口、加料口、氧槍系統(tǒng)以及冷料投入系統(tǒng)。
2.2.1 爐型結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1)爐身整體采用彈性鋼結(jié)構(gòu),在預(yù)防爐體膨脹方面,采用先進(jìn)的渦卷彈簧裝置,能夠定量控制爐體受力,確保爐體安全。
2)渣線以下采用銅鋼復(fù)合水套和耐火材料配合使用,爐體安全有保障。
3)配備爐底冷卻系統(tǒng),能夠有效控制爐底溫度,延長爐壽命。
4)煙道采用條形水套與襯磚配合使用,能夠有效應(yīng)對高爐溫、高煙氣溫度的腐蝕。
5)氧槍裝置為自主設(shè)計(jì),整體采用硬連接,雖無金屬軟管,但氣密性好,漏風(fēng)率低。
6)自主設(shè)計(jì)的冷料加入系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)自動(dòng)加入殘極等冷料。
2.2.2 生產(chǎn)實(shí)踐
2.2.2.1 工藝技術(shù)指標(biāo)
多槍頂吹連續(xù)吹煉爐指標(biāo)見表2。
表2 多槍頂吹連續(xù)吹煉爐指標(biāo)
1)占地及投資小。產(chǎn)能12萬t/a的多槍頂吹連續(xù)吹煉爐,占地面積為12×8.2=98.4 m2,包括鋼筋混凝土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、耐火材料、銅水套、彈簧、爐頂搗打料、氧槍裝置以及儀控系統(tǒng),總投資不超過1 600萬元。
同時(shí),由于多槍頂吹連續(xù)吹煉爐氧氣濃度高、漏風(fēng)率低,同等產(chǎn)能的風(fēng)機(jī)風(fēng)量低、煙氣量小,風(fēng)機(jī)成本、余熱回收、收塵及制酸設(shè)施投資也大幅降低。
2)工藝匹配性好。一臺富氧側(cè)吹爐僅需配備一臺多槍頂吹連續(xù)吹煉爐即可達(dá)到產(chǎn)能要求。同時(shí),多槍頂吹爐爐齡已達(dá)2年,預(yù)計(jì)可進(jìn)一步提高至4~5年,與富氧側(cè)吹爐同時(shí)檢修,整體工藝穩(wěn)定性好、連續(xù)性強(qiáng)[3]。
3)單爐處理能力高。多槍頂吹連續(xù)吹煉爐實(shí)現(xiàn)了富氧操作及冷料連續(xù)投入,單爐處理能力高,繼續(xù)提高氧氣濃度,可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大型化生產(chǎn)。
4)連續(xù)作業(yè)。多槍頂吹連續(xù)吹煉爐采用連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)送風(fēng)的多氧槍非浸沒式操作,換槍僅需5 min,換槍過程不影響正常生產(chǎn)(開5備1),作業(yè)效率高,職工勞動(dòng)強(qiáng)度低。
5)優(yōu)越的環(huán)保性。多槍頂吹連續(xù)吹煉爐為固定式爐型,爐體與煙道完全密封,加之其連續(xù)操作的特性,煙氣成分波動(dòng)小,制酸生產(chǎn)穩(wěn)定;粗銅經(jīng)短流槽直接進(jìn)入精煉爐,無鋼包倒運(yùn)過程,流槽密閉保溫及環(huán)集處理難度小;受銅锍品位影響,多槍頂吹連續(xù)吹煉爐產(chǎn)出渣量小,一個(gè)班控制在1包,可待逸散煙氣收集完畢后再進(jìn)行渣包倒運(yùn)。因此,多槍頂吹爐現(xiàn)場環(huán)境好,基本沒有煙氣逸散[4]。
6)渣型高,渣含銅量低,粗銅質(zhì)量高。多槍頂吹連續(xù)吹煉爐采用富氧吹煉,為抑制渣過氧化,采用鐵鈣渣系,目前鐵鈣比已成功突破3。與傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐的渣相比,多槍頂吹連續(xù)吹煉爐的渣流動(dòng)性更好、渣量更小,渣溫較鐵硅渣沒有明顯升高;同時(shí),多槍頂吹連續(xù)吹煉爐采用低風(fēng)壓、薄渣層操作,反應(yīng)強(qiáng)度高,能夠形成穩(wěn)定的反應(yīng)區(qū)和沉淀區(qū),粗銅主品位穩(wěn)定在99%左右,含硫量可低至0.1%以下,在高鐵鈣比的前提下,渣含銅量不足20%。
2.2.2.2 工藝控制
以精準(zhǔn)控制負(fù)荷、確保爐內(nèi)完全“兩相操作”(只有粗銅層和渣層)為前提;以穩(wěn)定總液面和粗銅面為操作基礎(chǔ);以控制溫度(粗銅1 220~1 230 ℃,渣溫1 250~1 270 ℃)和渣型(鐵鈣比2.5~3.0)為爐體安全基礎(chǔ);以產(chǎn)出合格低硫(≤0.3%)粗銅為目標(biāo);以強(qiáng)調(diào)頂吹爐“自平衡”(冷料操作)為應(yīng)對異常爐況和突發(fā)情況的手段。
采用固定式陽極爐與富氧側(cè)吹爐、多槍頂吹連續(xù)吹煉爐配合使用,爐體成本低,操作成熟。固定式陽極爐采用全熱態(tài)進(jìn)料,生產(chǎn)連續(xù)性高;使用稀氧燃燒技術(shù),煙氣量少,噸銅加工費(fèi)降低50%。除還原期外,所有煙氣進(jìn)入制酸系統(tǒng),環(huán)保效果好。
煙臺三連爐連續(xù)煉銅工藝經(jīng)過多年的運(yùn)行,生產(chǎn)穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。
1)年產(chǎn)12萬t的三連爐工藝配置緊湊,整體廠房占地僅為3 028 m2,爐體投資小,相關(guān)配套設(shè)備少、投資小,例如行車,整個(gè)工藝僅配置兩臺行車即可。
2)多槍頂吹連續(xù)吹煉爐煙氣穩(wěn)定,制酸投資小。不同于傳統(tǒng)的P- S轉(zhuǎn)爐,多槍連續(xù)頂吹爐為24 h連續(xù)反應(yīng),煙氣穩(wěn)定,有效降低了吹煉爐煙氣量;整個(gè)改造項(xiàng)目總投資僅3億元(含冶煉、制氧、制酸、選礦及相關(guān)附屬設(shè)施)。
3)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)勢明顯,在使用傳統(tǒng)固定式反射爐的情況下,對于12萬t/a的規(guī)模,從精礦至陽極板的完全加工費(fèi)可低至1 400元/t銅(含人工、折舊),粗銅綜合能耗低于100 kgce/t,精礦至電銅的銅金屬回收率可達(dá)99%。
4)智能化,數(shù)據(jù)化操作,實(shí)現(xiàn)了真正意義上的連續(xù)煉銅。三臺爐通過流槽連接,工藝連續(xù)性好,對操作經(jīng)驗(yàn)依賴小,人員配置少。
5)環(huán)保效果好,三臺爐子均為固定式密閉爐型,密封效果好,煙氣逸散少,環(huán)保煙氣量少于15萬m3/h。爐子間通過流槽連接,便于煙氣收集,減少了鋼包倒運(yùn)帶來的煙氣逸散[5]。
煙臺國潤三連爐連續(xù)煉銅工藝經(jīng)過多年的生產(chǎn)運(yùn)行,相比傳統(tǒng)煉銅工藝,真正實(shí)現(xiàn)了全過程連續(xù)煉銅,具有爐型結(jié)構(gòu)更合理、生產(chǎn)指標(biāo)更優(yōu)化、一次性投資更低、智能化程度更高、安全環(huán)保效果更好等優(yōu)點(diǎn),可為今后銅冶煉生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展提供參考。