陳 軍,劉 洋,劉 響,王志堂,錢章秀(.馬鞍山鋼鐵股份有限公司煉鐵總廠;.安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 安徽馬鞍山 43000)
馬鋼4#高爐2016年9月開爐投產(chǎn)后,高爐總體保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì),但局部爐型不穩(wěn)定的局面一直沒能得到較好的解決,同時(shí)隨著外圍條件的波動(dòng)尤其2018年8月份后,受到多種因素的影響,爐缸活躍性出現(xiàn)明顯的下降,爐況穩(wěn)定程度下降,各項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)相應(yīng)的下滑態(tài)勢(shì)。針對(duì)這種情況,4#高爐從活躍爐缸、穩(wěn)定氣流、改善爐型幾個(gè)方面入手,在高爐原先的操作制度的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)時(shí)的原燃料條件對(duì)操作制度系統(tǒng)謀劃梯度控制,取得較好的效果,爐況穩(wěn)定性大幅提升。
(1) 爐缸活躍性指數(shù)下降
4號(hào)爐2018年7月上旬開始爐缸活躍指數(shù)開始下降,7月8日-8月20日低于2017年下半年平均水平(5.53)次數(shù)26次,占比59%,特別是檢修過后,8月9日-20日活躍指數(shù)平均5.46,最低4.93,表明爐缸工作下降明顯。
(2) 死焦堆潔凈指數(shù)(DCI)下降
從死焦堆潔凈指數(shù)變化來看,進(jìn)入7月后持續(xù)呈下降趨勢(shì),8月份降至209,表明爐缸死料堆透液性變差,爐缸活躍性下降(見圖1)。
圖1 DCI指數(shù)情況
(3) 爐芯、側(cè)壁溫度變化
爐芯溫度從6月17日開始持續(xù)呈下降趨勢(shì),尤其是7月12日以后,爐芯溫度與側(cè)壁溫度形成一個(gè)明顯“剪刀差”,表明爐缸活躍性下降,環(huán)流增加,爐芯持續(xù)下降溫度最低269 ℃,達(dá)到歷史最低點(diǎn),表明爐缸狀態(tài)下滑。
(4) 鐵口卡焦情況
從鐵口卡焦次數(shù)來看,6-8月鐵口的卡焦次數(shù)顯著增加,表明爐缸活躍性下降。
圖2 鐵口卡焦情況
(5) 主要操作參數(shù)和爐型情況
從高爐操作參數(shù)變化來看,高爐接受風(fēng)量能力下降,渣皮掛不住,加風(fēng)后或壓差稍高,極易出現(xiàn)水溫差大幅上升不可控的情況,從壁體溫度變化趨勢(shì)來看,首先是爐腹5層壁體溫度出現(xiàn)波動(dòng),后續(xù)逐步帶動(dòng)上部壁體溫度整體波動(dòng),且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),說明加風(fēng)后邊緣通氣量增加明顯,中心吹不透,表明中心死料堆偏“肥大”。
圖3 壓差和水溫差
(1)適當(dāng)負(fù)荷強(qiáng)度 控氧保風(fēng),提動(dòng)能活躍爐缸
維持全焦負(fù)荷4.40相對(duì)能接受的退守平臺(tái),控制氧量,在爐況能接受的基礎(chǔ)上逐步提升風(fēng)量,提高鼓風(fēng)動(dòng)能,進(jìn)一步吹活爐缸,減輕爐缸的工作壓力,消弱因爐缸死料柱相對(duì)肥大,爐缸工作不均勻?qū)饬鞣植疾豢煽爻潭葞淼挠绊懗潭取?/p>
(2)渣鐵處理調(diào)整
結(jié)合高爐冶強(qiáng)實(shí)際出鐵狀態(tài)出鐵模式做相應(yīng)的的優(yōu)化調(diào)整:在保證鐵水流速和來渣時(shí)間的前提下,逐步將鉆桿由62.5 mm下調(diào)至為57.5 mm鉆桿,同時(shí)適當(dāng)控制開口間隔。調(diào)整后,兩邊出鐵時(shí)間穩(wěn)定性好轉(zhuǎn),鐵次下降,爐前勞動(dòng)強(qiáng)度相應(yīng)下降。
(3)熱制度、造渣制度調(diào)整
爐溫控制水平由0.35%-0.55%提高至0.40%-0.60%,鐵水物理熱>1500 ℃,同時(shí)適當(dāng)下調(diào)爐渣堿度,控制渣堿度1.15-1.20,保證充沛的缸溫及合適的渣鐵流動(dòng)性,為活躍爐缸創(chuàng)造條件。
通過以上措施的調(diào)整,各項(xiàng)爐缸表征指數(shù)逐步穩(wěn)定,兩鐵口出鐵渣明顯改善,出鐵時(shí)間和鐵量差逐步改善。爐缸活躍性指數(shù)、DCI指數(shù)、爐芯溫度等指標(biāo)穩(wěn)定后于9月18日開始回升,側(cè)壁溫度下降,高爐產(chǎn)量逐步回升至7800t/d水平。
經(jīng)過第一階段措施爐缸活躍性得到改善,高爐風(fēng)量能夠站穩(wěn)5750 m3/min,但壁體溫度波動(dòng)大現(xiàn)象仍未得到有效消除,同時(shí)強(qiáng)化冶煉困難,通過分析認(rèn)為主要限制環(huán)節(jié)是布料角度偏大,中心漏斗偏大易滑料導(dǎo)致中心氣流穩(wěn)定性差所致,需要構(gòu)建更適宜的礦焦平臺(tái)和漏斗來得到合理的兩道氣流分配。
圖4 產(chǎn)量燃料比變化趨勢(shì)
(1)確立調(diào)整方向:繼續(xù)保留中心加焦的布料模式,結(jié)合國(guó)內(nèi)外高爐操作經(jīng)驗(yàn),調(diào)整后實(shí)現(xiàn)平臺(tái)寬度1.5 m-1.8 m穩(wěn)定平臺(tái),邊緣形成200 mm-300 mm倒角,形成合理的兩道煤氣流分布。
(2)方案目標(biāo)設(shè)定:根據(jù)邊緣形成倒角200 mm-300 mm、平臺(tái)寬度1.5 m-1.8 m選擇目標(biāo)最外檔料流邊緣距離爐墻500 mm-600 mm,最內(nèi)檔質(zhì)心位置距爐墻1800 mm-2100 mm位置,以此為目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
(3)調(diào)整方式選擇:一般布料矩陣角度的調(diào)整方式采用平移整體平臺(tái)角度,但存在較大的缺陷,平移平臺(tái)角度時(shí)各角度落點(diǎn)均發(fā)生變化,且越往中心變動(dòng)量越大,不利于氣流穩(wěn)定,因此此次4#爐調(diào)整采用中心加檔,邊緣減檔,保持基礎(chǔ)平臺(tái)的穩(wěn)定的方式,平穩(wěn)的實(shí)現(xiàn)了整體質(zhì)心角度大幅調(diào)整。
(1)根據(jù)調(diào)整方案,9月5日進(jìn)行了第一次中心加檔操作,拓寬平臺(tái),選擇第一次加檔角度30.5°,調(diào)整過后中心穩(wěn)定性明顯增強(qiáng)(表1)。
表1 第一次加檔調(diào)整
(2)根據(jù)爐況的變化,9月23日-24日分步減掉10檔礦焦,向形成邊緣倒角過渡, 25日根據(jù)中心氣流變化,再次進(jìn)行進(jìn)行中心加檔操作穩(wěn)定平臺(tái)漏斗,調(diào)整過后,中心氣流集中度明顯增強(qiáng),前期形成中心“大餅”消除(表2)。
表2 第二次加檔調(diào)整
(3)優(yōu)化調(diào)整階段(10月1日-17日)
經(jīng)過9月份調(diào)整,氣流穩(wěn)定性顯著增強(qiáng),壁體溫度波動(dòng)減緩,但壁體銅冷段出現(xiàn)水溫差偏低現(xiàn)象,同時(shí)壓差水平上升,因此之前的基礎(chǔ)上從控制合理爐型和平衡兩道氣流分布出發(fā),對(duì)布料矩陣做了進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。
10月1日、6日對(duì)邊緣礦焦角度進(jìn)行錯(cuò)檔和內(nèi)移操作(維持圈數(shù)),嘗試調(diào)整邊緣倒角,疏導(dǎo)邊緣氣流,但效果不佳(表3)。
表3 調(diào)整邊緣倒角
為穩(wěn)定中心,疏導(dǎo)中心、邊緣兩道氣流,10月10日中心焦比例由17.6%提高至22.2%。
10月15日、17日分步去掉9檔礦石,進(jìn)一步調(diào)整邊緣倒角深度和寬度,疏導(dǎo)邊緣氣流,調(diào)整過后,壓差緩解,跑礦量上升基本達(dá)到方案設(shè)定目標(biāo)。
(4)上部制度的基本確立
通過上述的調(diào)整過后,4號(hào)爐形成了基本的上部操作制度如下:
1.焦炭平臺(tái)角差11°左右,礦石平臺(tái)角差8.5°左右。
2.礦平臺(tái)面積分布情況:外環(huán)/平臺(tái)/漏斗的面積分布接近三等分。
3.礦石外擋布料外邊緣距爐墻600 mm,初步判斷形成倒角。
4.礦平臺(tái)寬度1.6 m。
5.整個(gè)調(diào)整過程保持料線不變,嚴(yán)格控制礦石和焦炭料流,礦石:950-1150 kg/s,焦炭:140-150 kg/s。
4高爐上部制度的基本確立后,為了更好的結(jié)合高爐實(shí)際,對(duì)下部的制度作了進(jìn)一步的配合調(diào)整優(yōu)化。
在上部制度的調(diào)整過程中逐漸意識(shí)到,高爐的之前的送風(fēng)參數(shù)存在一定的不合理性,長(zhǎng)期追求過高的風(fēng)速,出發(fā)點(diǎn)是為了得到較高的風(fēng)速動(dòng)能,更好活化爐缸,帶動(dòng)氣流的穩(wěn)定。但是過高的風(fēng)速也容易造成爐缸中心相對(duì)過吹,中心煤氣流出現(xiàn)互相擾動(dòng),反而帶來煤氣流不穩(wěn)。
(1)11月中旬后逐漸對(duì)原先煤氣量做了相應(yīng)的控制煤氣指數(shù)從原先65±0.5控至63±0.5水平,爐頂煤氣流速從原先的1.15-1.22,控至1.05-1.10水平,控制煤氣量后兩道氣流沒有出現(xiàn)相應(yīng)趨弱,從氣流的表現(xiàn)來看,壓量水平下降,165kpa降至155kpa水平,兩道氣流更趨合理。
(2)渣鐵制度的進(jìn)一步配合調(diào)整
結(jié)合爐缸實(shí)際狀態(tài),10月鉆桿直徑穩(wěn)定→57.5 mm,控制開口間隔,出鐵次數(shù)顯著下降,維持在11-12(爐/天),開口間隔-5-0(min),斷渣時(shí)間<25 min。渣鐵處理的穩(wěn)定給上部制度調(diào)整帶來更大的空間。
(3)優(yōu)化入爐焦炭控制, 擴(kuò)大中心焦炭粒度
為了能進(jìn)一步穩(wěn)定中心氣流,結(jié)合4號(hào)爐焦炭品種多的問題,最大限度的削弱,多品種焦炭帶來的混合層效應(yīng),針對(duì)性調(diào)整,控制焦炭分倉打料,擴(kuò)大中心位置焦炭篩網(wǎng)(5B:25mm→28mm;6B:22mm→25mm),同時(shí)嚴(yán)控T/H值,保證精料入爐。
(1)爐型的穩(wěn)定大幅提升,局部渣皮脫落的不穩(wěn)定性現(xiàn)象得到較好改善,水溫差的穩(wěn)定性顯著提升,見圖5:
圖5 冷卻壁水溫差變化趨勢(shì)
(2)爐溫的穩(wěn)定性更加可控,硅偏差顯著的下降,σqi水平從0.12下降至0.06水平,也進(jìn)一步表明氣流的相對(duì)穩(wěn)定。
(3)2018年主要指標(biāo)情況
日期系數(shù)全焦比煤比操作燃料比風(fēng)溫ηco休風(fēng)率%1月2.45349154486120647.9202月2.39370146486119748.340.323月2.393364153486119448.311.794月2.392365145488120047.5405月2.369371134490118246.762.36月2.456367137492119646.5907月2.49359140492119546.6208月2.313365141500116646.33.79月2.424377140494118146.96010月2.448382137496117646.00011月2.447383135497116845.83012月2.336387132497118246.033.2
(1)在一定冶煉條件下,相對(duì)合適料制能很大程度的削弱原燃料等外圍波動(dòng)是對(duì)爐況的干擾。
(2)爐缸狀態(tài)的的好壞是高爐穩(wěn)定的基礎(chǔ),爐況出現(xiàn)波動(dòng)是一定要找準(zhǔn)問題主要矛盾所在,有針對(duì)的調(diào)劑,才能取得預(yù)期的效果。
(3)需要較大幅度調(diào)整平臺(tái)的質(zhì)心角度時(shí),通過中心或邊緣加減檔的方式,能減少平移過程中因爐料落點(diǎn)位置改變,混合效應(yīng)變化帶來的影響。
(4)合適風(fēng)速動(dòng)能能帶來最限度的氣流的改善,高爐要從自身情況出發(fā),探索最佳的風(fēng)速動(dòng)能的匹配。
(5)合適渣鐵處理模式是爐況穩(wěn)定基礎(chǔ),也給高爐的過程控制提供更加寬松的調(diào)整空間。