齊瑞鵬
(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150040)
近年來,隨著現(xiàn)代社會電力需求不斷增加、技術(shù)水平的提高,人們對大型水氫冷汽輪發(fā)電機(jī)的冷卻系統(tǒng)要求越來越高,尤其是對定子線棒冷卻系統(tǒng)的運行要求提高,但實際運行中定子線棒經(jīng)常出現(xiàn)溫度異?,F(xiàn)象。水氫冷汽輪發(fā)電機(jī)定子線棒采用水內(nèi)冷的冷卻方式,當(dāng)發(fā)電機(jī)工況發(fā)生變化時,定子線棒出水溫度也會發(fā)生變化。為保證發(fā)電機(jī)定子線棒內(nèi)水溫處于正常水平,應(yīng)對故障特征進(jìn)行仔細(xì)辨識,查明原因并及時處理,避免誤判造成損失。本文結(jié)合600 MW等級水氫冷發(fā)電機(jī)定子線棒出水溫度異常實例,對其現(xiàn)象、原因進(jìn)行分析,提出有針對性、合理的處理方案及措施,并在實踐中得到驗證。
某電廠#1汽輪發(fā)電機(jī)型號為QFSN-600-2,額定功率為600 MW,額定電壓20 kV,定子繞組為雙Y接線形式,采用水氫氫的冷卻方式。該機(jī)組投產(chǎn)運行7年,運行期間定子線棒出水溫度均未出現(xiàn)異常。某日定子#1槽內(nèi)下層線棒出水溫度與同層線棒出水溫度差值達(dá)到報警值,在此期間不同工況下,該線棒出水溫度差值見表1,發(fā)電機(jī)定子線棒其余測點溫度均在正常范圍內(nèi)。
表1 不同工況下定子#1槽內(nèi)下層線棒與同層線棒出水溫度差值情況
一般情況下,造成發(fā)電機(jī)定子線棒出水溫度異常的主要原因為測溫元件故障和定子線棒異常。測溫元件是監(jiān)測發(fā)電機(jī)運行狀況的關(guān)鍵部件,通常預(yù)置在機(jī)組內(nèi)部,測溫元件故障、安裝工藝的分散性及電氣接觸不良,均會導(dǎo)致定子線棒出水溫度異常。本文發(fā)電機(jī)#1槽內(nèi)下層線棒出水溫度的測溫元件安裝在線棒出水絕緣連接管接頭上,經(jīng)現(xiàn)場對測溫元件及回路檢查,該測點元器件無異常,故排除測溫回路問題。
發(fā)電機(jī)定子線棒的通水導(dǎo)線銹蝕、堵塞,冷卻水出力不穩(wěn)定等因素,都會引起定子線棒出水溫度異常。依據(jù)DL/T 1164—2012《汽輪發(fā)電機(jī)運行導(dǎo)則》,對發(fā)電機(jī)定子線棒冷卻水的壓力和定子三相電流進(jìn)行檢查,結(jié)果無異常,故排除冷卻水出力不穩(wěn)定因素[1]。在機(jī)組停機(jī)檢修期間,通過內(nèi)窺鏡觀察定子#1槽內(nèi)下層線棒汽勵兩端水盒內(nèi)部情況,發(fā)現(xiàn)勵端水盒內(nèi)無異常,汽端水盒內(nèi)1根空心導(dǎo)線中有亮點,疑似異物,如圖1所示。
圖1 汽端水盒內(nèi)情況
從#1槽內(nèi)下層線棒勵端充氮氣至0.5 MPa對線棒內(nèi)部進(jìn)行吹掃,線棒汽端流出的水帶有黑色粉末,經(jīng)化驗后確認(rèn)黑色粉末為氧化銅,并未發(fā)現(xiàn)其它異物,如圖2所示。水排凈后再次使用內(nèi)窺鏡對定子#1槽內(nèi)下層線棒汽勵兩端水盒內(nèi)部情況進(jìn)行檢查,觀察發(fā)現(xiàn)汽端水盒內(nèi)亮點消失。
圖2 黑色粉末
為確認(rèn)其他定子線棒是否存在黑色粉末,對出水溫度較高的定子線棒分別進(jìn)行吹掃,其中#9槽內(nèi)下層線棒發(fā)現(xiàn)少許黑色粉末,其余線棒未發(fā)現(xiàn)黑色粉末及異物,故排除其他定子線棒存在黑色粉末。
根據(jù)機(jī)組長期運行狀態(tài)和檢查結(jié)果,可以確認(rèn)定子#1槽內(nèi)下層線棒溫度異常是由線棒中通水導(dǎo)線堵塞所導(dǎo)致的。定子線棒水路堵塞可分為異物堵塞、腐蝕、引線氣堵三種[2],造成本發(fā)電機(jī)#1槽內(nèi)下層線棒出水溫度異常的原因為氧化銅腐蝕,而水質(zhì)中含氧量偏高和pH值偏低是引起氧化銅腐蝕的最主要原因?!镀啺l(fā)電機(jī)產(chǎn)品使用說明書技術(shù)數(shù)據(jù)及曲線》中對水質(zhì)的要求是:25 ℃時的pH值8~9,銅化合物含量≤20 μg/L,電導(dǎo)率在0.5~1.5 μs/cm范圍內(nèi),而電廠沒有保存相應(yīng)的水質(zhì)檢測數(shù)據(jù),無法直接確定電廠的水質(zhì)是否符合要求。通過對比同類型機(jī)組定子線棒出現(xiàn)氧化腐蝕的情況,以及長期運行經(jīng)驗來看,機(jī)組#1槽內(nèi)下層定子線棒出水溫度異常的主要原因是水質(zhì)不合格所導(dǎo)致。
機(jī)組停機(jī)檢修時,拆除#1槽內(nèi)下層線棒水接頭處防護(hù),安裝沖洗工具,單獨對線棒進(jìn)行沖洗與反沖洗工作。線棒出水口閥門全開使水流量最大,水壓0.35 MPa左右進(jìn)行水錘式多次沖擊;清理后檢查線棒出水端濾網(wǎng)是否有異物雜質(zhì)等;最后重新裝配新絕緣引水管,做熱水流試驗,檢查線棒堵塞情況。
機(jī)組停機(jī)檢修后,在541~570 MW負(fù)荷情況下,測量出#1槽內(nèi)下層線棒出水溫度與同層線棒出水溫度差值在6.1~7.2 K范圍,雖未到達(dá)報警值,但相比其它槽內(nèi)線棒的同槽內(nèi)出水溫度差值還是相對高點,如表2所示。
表2 不同工況下定子#1槽內(nèi)下層線棒與同層線棒出水溫度差值情況
此現(xiàn)象是由于定子#1槽內(nèi)下層線棒的通水導(dǎo)線已經(jīng)明顯發(fā)生過氧化腐蝕,氧化銅附著在空心銅線內(nèi)部,雖經(jīng)過反復(fù)沖洗處理,但通水導(dǎo)線內(nèi)部仍存在氧化銅。運行一段時間后,由于定子冷卻水起到?jīng)_洗作用,內(nèi)部堵塞明顯好轉(zhuǎn),#1槽內(nèi)下層線棒出水溫度差值降為1 K左右。
為避免定子線棒由氧化腐蝕造成線棒出水溫度異常的情況再次發(fā)生,建議現(xiàn)場運維人員重點關(guān)注以下幾點:
(1) 定子線棒氧化腐蝕,是由于水質(zhì)不合格所導(dǎo)致,根據(jù)《汽輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)品使用說明書技術(shù)數(shù)據(jù)及曲線》中對水質(zhì)的要求應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控定子內(nèi)冷水水質(zhì),水質(zhì)要求如下:
銅化合物含量≤20 μg/L
25 ℃時的電導(dǎo)率0.5~1.5 μs/cm
25 ℃時的pH值8~9
25 ℃時的硬度<2 μgE/L
25 ℃時的含氨(NH3)量微量
25 ℃時的含氧量<20 μg/L
(2) 運行中監(jiān)測定子內(nèi)冷水入口、出口壓力,監(jiān)測繞組溫度及出水溫度及差值變化及與出力變化趨勢。
(3) 在機(jī)組停機(jī)檢修時反復(fù)沖洗,檢測每次反復(fù)沖洗后的水質(zhì)情況,并定期對沖洗濾網(wǎng)進(jìn)行檢查,檢查濾網(wǎng)是否存在磨損或表面附著雜質(zhì)等現(xiàn)象。
通過對600 MW等級水氫冷汽輪發(fā)電機(jī)定子線棒出水溫度異常的實例分析,快速有效確認(rèn)出問題原因,即忽視了對定子線棒的定期保養(yǎng),且未按照《汽輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)品使用說明書技術(shù)數(shù)據(jù)及曲線》標(biāo)準(zhǔn)對定子內(nèi)冷水水質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,從而導(dǎo)致定子線棒出水溫度異常。本文提出的處理方案與建議,避免了定子線棒由氧化腐蝕造成的堵塞風(fēng)險,有效的解決了定子線棒出水溫度異常問題,為發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運行提供了參考和幫助。