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某廠100 t LF爐設(shè)計(jì)及實(shí)踐研究

2022-06-15 07:50張培強(qiáng)宗有成王行雨
現(xiàn)代交通與冶金材料 2022年3期
關(guān)鍵詞:連鑄氬氣鋼水

張培強(qiáng),李 藝,宗有成,王行雨,孔 輝

(1.常州東方特鋼有限公司煉鋼廠,江蘇 常州 213000;2.安徽工業(yè)大學(xué)冶金工程學(xué)院,安徽 馬鞍山 243032)

引 言

早在20世紀(jì)70年代初期,LF鋼包精煉爐便已誕生,因其具有設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、投資費(fèi)用低、操作簡便靈活及精煉效能突出等優(yōu)點(diǎn),而被廣泛應(yīng)用于爐外精煉工作中[1]。LF爐可以和轉(zhuǎn)爐配合產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)合金鋼,通過吹氬、電弧加熱、加入合金等方式,實(shí)現(xiàn)控制溫度,調(diào)整成分等功能[2-4]。

LF爐特點(diǎn)有以下幾個(gè):第一,創(chuàng)造強(qiáng)還原氣氛,雖然爐自身沒有真空系統(tǒng),但是可以通過金屬外包裹物和密封爐蓋隔絕外界的空氣,加熱后石墨電極與爐渣中的FeO,MnO等生成反應(yīng),生成CO氣體,進(jìn)而使LF爐內(nèi)氣氛中氧含量降低到0.5%。冶煉產(chǎn)品在還原氣氛下精煉能夠進(jìn)一步脫氧、脫硫,更好地去除非金屬夾雜物[5-6];第二,進(jìn)行氬氣攪拌,氬氣攪拌可以加速金屬與渣之間的物質(zhì)傳遞,有利于脫氧、脫硫反應(yīng)的進(jìn)行[7-8]。針對(duì)非金屬夾雜物的處理,也可以通過LF爐的吹氬攪拌功能來實(shí)現(xiàn)[9]。在非金屬夾雜物的處理過程中,LF爐對(duì)去除Al2O3類別的夾雜物上浮最為有效,借此可有效提高產(chǎn)品的質(zhì)量[10-11];第三,進(jìn)行埋弧加熱,LF爐裝備了三根石墨電極,可以通過電極實(shí)現(xiàn)埋弧加熱的效果,這種方法輻射熱小,加熱的熱效率較高,升溫幅度可達(dá)3~5 ℃/min[12]。

1 100 t LF爐設(shè)計(jì)需求

某廠的現(xiàn)代化煉鋼生產(chǎn)工藝流程中的轉(zhuǎn)爐流程為LD-LF-CC。某廠現(xiàn)有2座轉(zhuǎn)爐,同時(shí)吹煉2座,另有3座LF爐。其目前轉(zhuǎn)爐年處理鋼水量為2300萬噸左右,全年鋼水精煉任務(wù)為230萬噸,因此目前3座LF爐精煉能力不足,與轉(zhuǎn)爐出鋼量不匹配,仍有較大缺口。

根據(jù)某廠的設(shè)計(jì)需求可發(fā)現(xiàn),精煉能力不足會(huì)導(dǎo)致連鑄的溫度、拉速波動(dòng)較大,從而影響連鑄坯的質(zhì)量,進(jìn)而影響產(chǎn)品的質(zhì)量[16]。LF爐可提升工廠的精煉能力,調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,保證軟吹時(shí)間,穩(wěn)定連鑄恒溫恒拉速,提高連鑄坯質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)降本增效。因此某廠需要設(shè)計(jì)新建一座100 t LF爐,加強(qiáng)煉鋼精煉連鑄等環(huán)節(jié)的配合度,提高H345W-YG,QD08,20G等鋼種的產(chǎn)能和質(zhì)量,獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益。

2 100 t LF爐設(shè)計(jì)內(nèi)容

2.1 LF爐設(shè)計(jì)依據(jù)

LF爐精煉是在ASEA-SKF法和VAD法的基礎(chǔ)上改進(jìn)而來的,即一種鋼包爐外精煉。它主要依靠爐內(nèi)白渣,在吹氬攪拌和石墨電極的埋弧加熱的過程中,實(shí)現(xiàn)精煉的目的。氬氣攪拌能夠有效加快LF爐內(nèi)渣鋼之間的反應(yīng)速率,再通過電弧加熱使LF爐保持在需要的溫度區(qū)間下,可以達(dá)到延長精煉時(shí)間的目的,進(jìn)而有效實(shí)現(xiàn)脫氧脫硫的功能。LF爐可以與電爐配合,以取代電爐的還原期,還可以與氧氣轉(zhuǎn)爐配合,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)合金鋼。此外,LF爐還是連鑄車間,特別是合金鋼連鑄生產(chǎn)線上不可缺少的控制成分、溫度及保存鋼水的設(shè)備[17]。

LF爐冶煉關(guān)鍵優(yōu)勢在于精煉能力強(qiáng),因此適合生產(chǎn)超低硫、超低氧鋼。具有較強(qiáng)的加熱能力,可精確控制溫度,擁有攪拌、合金化功能,方便實(shí)現(xiàn)對(duì)于成分的精確控制。精煉成本較低,設(shè)備簡單,投資少,在各種二次精煉設(shè)備中,LF爐的綜合性價(jià)比高,因此在工業(yè)生產(chǎn)中具備成本優(yōu)勢。LF爐除了冶煉超低C、S、N的鋼種外,也適合冶煉軸承鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、彈簧鋼等[18]。

2.2 LF爐功能設(shè)計(jì)

某廠100 t LF爐用于對(duì)轉(zhuǎn)爐鋼水進(jìn)行加熱升溫、成份調(diào)整、鋼水脫硫、脫氧除氣、去夾雜、均勻鋼水成份等操作,以滿足對(duì)各類鋼水的質(zhì)量要求[17],充分協(xié)調(diào)和緩沖煉鋼-精煉-連鑄等環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)多爐連澆,使連鑄機(jī)可穩(wěn)定生產(chǎn),擴(kuò)大了H345W-YG,QD08,20G等鋼種的產(chǎn)能。其主要功能設(shè)計(jì)如表1所示。

表1 100 t LF鋼包精煉爐主要功能設(shè)計(jì)表

2.3 LF爐設(shè)備技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)

根據(jù)某廠對(duì)產(chǎn)能、鋼種等的需求,設(shè)計(jì)中主要需要考慮鋼水處理量、電耗、處理周期等重要參數(shù),LF爐主要技術(shù)參數(shù)如表2所示

表2 100 t LF鋼包精煉爐主要技術(shù)參數(shù)表

2.4 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)

針對(duì)某廠現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐、LF爐、連鑄機(jī)等設(shè)備以及供水供電等系統(tǒng)的實(shí)際相對(duì)位置和具體生產(chǎn)要求對(duì)LF爐的生產(chǎn)工藝進(jìn)行設(shè)計(jì),其具體設(shè)計(jì)如下:

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,均勻設(shè)計(jì)法實(shí)驗(yàn)得到的ITAE相較于工程整定法更小,穩(wěn)態(tài)性能較好。輸出波形圖表明,均勻設(shè)計(jì)法得到的輸出曲線與工程整定法相比,超調(diào)量、調(diào)節(jié)時(shí)間均有降低,系統(tǒng)的暫態(tài)性能有所提高。

(1)轉(zhuǎn)爐出鋼完畢后,鋼包車開出到原料跨,由140 t/40 t鑄造起重機(jī)將鋼包吊到LF精煉爐爐吊包工位座包。

(2)接通底吹氬系統(tǒng),對(duì)鋼水進(jìn)行底吹氬攪拌操作。開動(dòng)鋼包車到處理工位,降下爐蓋,對(duì)其進(jìn)行手動(dòng)取樣并測溫。

(3)手動(dòng)下降電極并通電,開始加熱。

(4)通過加料系統(tǒng)將造渣料填入爐內(nèi),埋弧精煉,鋼水加熱一定時(shí)間后,通過采樣并進(jìn)行化驗(yàn)分析,得出后續(xù)所需的合金類型和質(zhì)量,提升電極,通過加料系統(tǒng)向爐內(nèi)自動(dòng)加入鐵合金進(jìn)行成分微調(diào),降下電極加熱。

(5)整個(gè)加熱過程中操作工在爐前通過爐門觀察精煉渣的顏色、流動(dòng)性和發(fā)泡情況,根據(jù)需要在爐門添加適量脫氧劑,也可通知主操作室通過加料系統(tǒng)補(bǔ)加適量渣料[18-19]。

(6)等候一段時(shí)間后再次進(jìn)行手動(dòng)取樣并測溫,重復(fù)進(jìn)行這樣的操作,直至達(dá)到滿足鋼水成分和溫度時(shí)再進(jìn)行下一步操作,再比對(duì)生產(chǎn)要求,進(jìn)行喂線處理等[20],以此來對(duì)夾雜物狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整。

(7)進(jìn)行軟吹氬并提升爐蓋和電極,鋼包臺(tái)車開到吊包工位,用吊車吊鋼包到下步工序。

(8)配合連鑄機(jī)多爐連澆操作,鋼水可在LF爐根據(jù)需要進(jìn)行保溫加熱。在整個(gè)精煉過程中全程底吹氬攪拌,鋼水精煉過程中通過調(diào)整氬氣流量來調(diào)整攪拌強(qiáng)度。

LF爐精煉工藝流程如圖1所示。

圖1 100 t LF鋼包精煉爐精煉工藝流程圖

2.5 生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)

2.5.1 精煉周期

精煉周期的設(shè)計(jì)不僅需要考慮LF爐功率、隔熱性能、熱效率等因素,還需要參考具體冶煉鋼種的特點(diǎn)。根據(jù)某廠具體冶煉鋼種:H345W-YG,QD08,20G等對(duì)于溫度、化學(xué)成分含量等參數(shù)的要求,設(shè)計(jì)該LF精煉爐平均處理周期為40 min,視具體情況延長或縮短部分時(shí)間,其分項(xiàng)時(shí)間如表3所示。

表3 100 t LF鋼包精煉爐處理時(shí)間分析表

2.5.2 作業(yè)率

某廠100 t LF精煉爐平均處理鋼水量為100 t,LF爐平均處理周期為40 min,LF爐為1座。如果年作業(yè)率按65%計(jì)算可得出100 t LF精煉爐年作業(yè)率為65%情況下,年生產(chǎn)能力可達(dá)到114萬噸。

3 應(yīng)用效果

根據(jù)前述LF爐的設(shè)計(jì)內(nèi)容,某廠實(shí)際生產(chǎn)中的主要鋼種:H345W-YG,QD08,20G的具體冶煉工藝如表4所示。

表4 100 t LF鋼包精煉爐鋼種具體冶煉工藝表

在熱態(tài)調(diào)試準(zhǔn)備工作完成后,鋼包可受鋼,受鋼前,其烤包溫度應(yīng)達(dá)到1000℃,吹氬管應(yīng)聯(lián)通并吹氬,氬氣量根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。受鋼完成后,將鋼包吊到鋼包車,并將LF鋼包車開至加熱工位。啟動(dòng)爐蓋提升裝置,使?fàn)t蓋下落并蓋在鋼包上,主回路送電,并啟動(dòng)電極升降裝置,使電極與鋼水之間起弧加熱,需要加料時(shí),打開加料門,根據(jù)設(shè)計(jì)的工藝要求,適時(shí)測溫取樣。加料及測溫取樣應(yīng)在主回路斷電情況下進(jìn)行。鋼水加熱處理完成后,主回路斷電,并提升爐蓋及電極到上限位,開動(dòng)鋼包車到吊包工位,吊包至澆鑄工位進(jìn)行澆鑄。在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)設(shè)施總體運(yùn)行情況狀況良好。

新設(shè)計(jì)的LF爐及其配套設(shè)施建設(shè)在某廠連鑄機(jī)東面,與其相鄰。轉(zhuǎn)爐出鋼到LF爐精煉再到連鑄機(jī)的距離較短,時(shí)間成本低,生產(chǎn)流程緊湊,進(jìn)而能夠?qū)崿F(xiàn)多爐連續(xù)澆注,穩(wěn)定連鑄生產(chǎn)。

對(duì)某廠的實(shí)際生產(chǎn)分析得出,4座LF爐年處理鋼水提升至2300萬噸,年處理精煉鋼水增加了29.7萬噸,年?duì)I業(yè)收入增加了5940萬元。其中,新設(shè)計(jì)的LF爐擁有110萬噸鋼水精煉能力,加上某廠現(xiàn)有的3座LF爐,完全滿足了全年230萬噸鋼水精煉任務(wù)。新設(shè)計(jì)的LF爐使某廠煉鋼精煉連鑄等環(huán)節(jié)更加緊密高效,提高了某廠的產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益。

4 結(jié)束語

本文根據(jù)某廠的具體要求設(shè)計(jì)了LF爐的技術(shù)參數(shù)、精煉周期、冶煉工藝等,針對(duì)性的設(shè)計(jì)有效滿足了其對(duì)于精煉能力的需要和H345W-YG、QD08、20G等的冶煉要求。新設(shè)計(jì)的100 t LF鋼包精煉爐為某廠增加了110萬噸精煉能力,為某廠協(xié)調(diào)緩沖了轉(zhuǎn)爐煉鋼到連鑄機(jī)等環(huán)節(jié)之間的配合作業(yè),實(shí)現(xiàn)了多爐連澆,使連鑄機(jī)可穩(wěn)定生產(chǎn),滿足了其全年230萬噸鋼水精煉任務(wù)。

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