喻有彪
(滇南鐵路有限責(zé)任公司,云南 玉溪 653100)
近年來,有關(guān)隧道雙層初期支護(hù)施工技術(shù)的研究與實(shí)踐較多,成果豐富,對其受力分析、厚度分配、布置形式、施作時(shí)機(jī)等方面均進(jìn)行了理論研究與實(shí)踐驗(yàn)證,各個(gè)案例結(jié)論還存在一些差異。玉磨鐵路景寨隧道變形控制研究過程中,在進(jìn)一步分析實(shí)踐雙層初期支護(hù)基礎(chǔ)上,進(jìn)行了3(多)層初期支護(hù)技術(shù)的探索。
玉磨鐵路為中老昆萬鐵路國內(nèi)段,途經(jīng)玉溪市、普洱市、西雙版納州,至磨憨口岸與國外段直連,設(shè)計(jì)速度160 km/h,其中,西雙版納至國界段為單線。景寨隧道全長9 509 m,為單線隧道,緊伴瀾滄江而行,其進(jìn)口至斜井間正洞長4 385 m,斜井長1 200 m,受地形限制不具備增加斜井或橫洞的條件。
斜井小里程正洞揭示圍巖為頁巖(約占65%)夾砂巖(約占30%)、炭質(zhì)頁巖(約占5%),淺灰、深灰及黑色,以中薄~極薄層狀為主,層厚0.1~5 cm。泥巖、頁巖、炭質(zhì)頁巖為泥質(zhì)、炭質(zhì)結(jié)構(gòu),泥質(zhì)膠結(jié),巖質(zhì)軟,遇水易軟化;砂巖為粉、細(xì)砂質(zhì)結(jié)構(gòu),泥質(zhì)膠結(jié)。
巖層走向與線路夾角約15°,橫向傾線路左側(cè),縱向傾大里程,傾角約40°。受地質(zhì)構(gòu)造影響嚴(yán)重,巖體極其破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,開挖后巖體呈片狀、角礫狀。目測發(fā)育3~4 組結(jié)構(gòu)面,結(jié)構(gòu)面間層面光滑,層間結(jié)合差。地下水弱發(fā)育,局部地段地下水發(fā)育且存在水囊。
本工程所面臨的問題有:
1)變形問題突出。因嚴(yán)重不良地質(zhì)影響,景寨隧道斜井小里程在建設(shè)過程中遇到的最大難題為大變形,單側(cè)收斂最大值達(dá)180 cm,工程推進(jìn)困難。鋼架扭曲折斷十分普遍,停工加固或換拱成為常態(tài),嚴(yán)重阻礙了工程的推進(jìn),發(fā)展成影響玉磨鐵路按期開通的關(guān)鍵控制性工程。
2)安全風(fēng)險(xiǎn)極高。景寨隧道斜井正洞初期支護(hù)收斂變形問題,造成侵限換拱率達(dá)到80%,且施工安全風(fēng)險(xiǎn)極高,安全管理難度極大。
3)工期風(fēng)險(xiǎn)突出。景寨隧道斜井小里程正洞2020 年1 月至2021 年3 月期間,累計(jì)進(jìn)尺235 m,平均月進(jìn)尺僅15.6 m,工期風(fēng)險(xiǎn)十分突出,成為玉磨鐵路關(guān)鍵控制性工程,是確保按期開通的關(guān)鍵堵點(diǎn)。
結(jié)合圍巖巖性和產(chǎn)狀分析并進(jìn)行地應(yīng)力測試可知,隧道軟巖大變形是由高地應(yīng)力加軟弱圍巖引起的擠壓型剪切滑移變形,變形具有明顯的方向性且受水平地應(yīng)力主方向控制。巖層走向存在順層偏壓,大變形原因?yàn)轫槍悠珘涸斐煞琼槍觽?cè)初支折斷、壓潰式變形,圍巖遇水軟化后失去自穩(wěn)能力,加劇了初期支護(hù)變形,最終圍巖無法承受造成拱架剪斷、扭曲,喪失支護(hù)能力,初期支護(hù)受力情況如圖1 所示,現(xiàn)場圍巖狀態(tài)如圖2 所示。主要為高地應(yīng)力、順層偏壓聯(lián)合作用引起的大變形。應(yīng)力解除法地應(yīng)力試驗(yàn)結(jié)果顯示景寨隧道斜井小里程屬于擠壓性圍巖大變形區(qū)段,變形長達(dá)3.5 km,等級達(dá)到3 級[1],且斷層的存在極大地加劇了變形風(fēng)險(xiǎn)。
圖1 初期支護(hù)受力情況圖
在采取了加大鋼架型號(hào)、增加預(yù)留變形量、設(shè)置大鎖腳、規(guī)范采用短臺(tái)階快速成環(huán)工法、采用非爆開挖等常規(guī)措施未能有效解決變形問題后,現(xiàn)場研究采用了雙層初期支護(hù)技術(shù)。
圖2 現(xiàn)場圍巖狀態(tài)
雙層初期支護(hù)施工關(guān)鍵在于第2 層初期支護(hù)施工的時(shí)機(jī),既要具有可操作性,又要把握合適的時(shí)機(jī),在變形失控前及時(shí)實(shí)施到位。具體包括以下3 個(gè)方案。
1)方案1
在下臺(tái)階落底仰拱初支成環(huán)后實(shí)施第2 層支護(hù),現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)此時(shí)拱腰位置收斂已經(jīng)較大,初支圓順性差,第1 層初期支護(hù)已經(jīng)明顯弱化,此時(shí)已經(jīng)失去了實(shí)施第2 層初期支護(hù)的時(shí)機(jī)。
2)方案2
在掌子面開挖后同時(shí)實(shí)施兩層初期支護(hù),經(jīng)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)存在拱架安裝困難、噴射混凝土無法噴射密實(shí)、超前支護(hù)難以實(shí)施到位的問題。
3)方案3
第2 層初期支護(hù)滯后第1 層一定距離實(shí)施。
經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),最終確定采用方案3:第2 層支護(hù)滯后第1 層支護(hù)2.5~4.5 榀鋼架距離,即第2 層支護(hù)滯后掌子面3~5個(gè)循環(huán),控制變形的實(shí)施時(shí)機(jī)最合適,實(shí)施難度相對較小,可做到第2 層支護(hù)與掌子面的第1 層支護(hù)同時(shí)立架、同時(shí)噴漿,第2 層支護(hù)施工時(shí)一次立架2~3 榀。
經(jīng)試驗(yàn)研究確定雙層支護(hù)主要參數(shù):第1 層為HW175 鋼架(全環(huán)),縱向間距0.8 m/榀,第2 層采用I20 鋼架(拱墻)。為更有利于控制位移和應(yīng)力,減少鋼拱架扭曲變形和噴射混凝土開裂,經(jīng)分析確定第2 層鋼架與第1 層交錯(cuò)布置[2],接頭標(biāo)高高于第1 層鋼架30 cm,下墊循環(huán)使用的支墊鋼凳確保不懸空;仰拱初期支護(hù)封閉成環(huán)施工時(shí)確保第2 層鋼架支撐受力。
循環(huán)方式1:(1)上、中、下臺(tái)階機(jī)械開挖1 榀;(2)安裝3個(gè)臺(tái)階第1 層鋼架及網(wǎng)片鎖腳;(3)分層噴射混凝土。
循環(huán)方式2:(1)上、中、下臺(tái)階機(jī)械開挖及初噴1 榀;(2)安裝3 個(gè)臺(tái)階第1 層鋼架及網(wǎng)片鎖腳;(3)安裝3 個(gè)臺(tái)階第2 層鋼架及網(wǎng)片鎖腳2~3 榀;(4)分層噴射混凝土。
結(jié)合開挖初支穩(wěn)定情況,以上兩種循環(huán)方式可按“方式1+方式2”或者“方式1+方式1+方式2”交叉進(jìn)行。
采取雙層初期支護(hù)后最大累計(jì)沉降560 mm,最大累計(jì)收斂1 016 mm,換拱率仍高達(dá)54%。變形得到一定的控制,但仍然不滿足工程推進(jìn)及安全管控的需要。
經(jīng)進(jìn)一步分析研究,現(xiàn)場提出了3 層初期支護(hù)的方案,并逐步實(shí)踐摸索。
3 層支護(hù)的關(guān)鍵工序?yàn)榈? 層的實(shí)施時(shí)機(jī)。經(jīng)分析,如果參照第2 層初期支護(hù)施工工序施工第3 層支護(hù),需要增加臺(tái)階長度,且工序復(fù)雜,不利于變形控制且施工組織難以快速實(shí)施。結(jié)合變形過程分析,在按雙層支護(hù)順序2 層支護(hù)施工完成后,在下臺(tái)階按長度6 m 的循環(huán)長度實(shí)施第3 層支護(hù)。
第1 層、第2 層初支鋼架均采用全環(huán)HW175 型鋼,間距為0.8 m。
第3 層支護(hù)采用了兩種支護(hù)參數(shù):一是采用拱墻I20 鋼架,間距0.8 m;二是采用拱墻鋼筋噴射混凝土結(jié)構(gòu)。
在曼么小寨-加布托斷層影響核心區(qū)段30 m,采用了0#支護(hù)方案。采用單層初期支護(hù)(即0#支護(hù)),在不坍塌的情況讓其變形充分釋放壓力,施工完成10 m 作為一個(gè)段落,再按照3 層初期支護(hù)方案重新進(jìn)行開挖支護(hù)。0#支護(hù)起到超前洞室釋放壓力的作用[3]。
6.4.1 開挖
隧道洞身開挖確定采用機(jī)械銑挖開挖,短臺(tái)階快速封閉施工方法。根據(jù)開挖斷面合理確定臺(tái)階高度、長度,上臺(tái)階高度3.9 m,長度按5 m 控制;中臺(tái)階高度3.3 m,長度5 m,左右錯(cuò)開2 榀鋼架;下臺(tái)階高度為3.5 m,左右錯(cuò)開2 榀鋼架;仰拱初期支護(hù)開挖高度2.34 m,仰拱初支距離掌子面不得超過20 m。開挖預(yù)留變形量按130 cm(包括第2、3 層空間)控制。
6.4.2 超前支護(hù)
考慮到受斷層影響,巖體破碎,層間結(jié)合極差,為避免掌子面溜坍、超挖嚴(yán)重,確?,F(xiàn)場施工安全,一般地段采用φ42 mm 小導(dǎo)管作為超前支護(hù)措施,局部地段采用φ108 mm大管棚+φ42 mm 小導(dǎo)管超前支護(hù)方案。
6.4.3 大鎖腳
為避免各工序轉(zhuǎn)換過程中初期支護(hù)變形過大,第1 層鋼架上、中、下臺(tái)階左右側(cè)均設(shè)置2 根φ76 mm 鎖腳錨管進(jìn)行加強(qiáng),每根長5 m;第2 層鋼架上、中、下臺(tái)階左右側(cè)均設(shè)置2 根φ42 mm 鎖腳錨管,每根長4 m。內(nèi)外層鋼架鎖腳錨管均采用M20 水泥砂漿對鎖腳錨管進(jìn)行注漿加固鎖腳基礎(chǔ)。
6.4.4 監(jiān)控量測
初期支護(hù)監(jiān)控量測頻率≥2 次/d,并詳細(xì)做好數(shù)據(jù)記錄。施工中結(jié)合變形速率、施工進(jìn)度等因素,當(dāng)變形量達(dá)到或接近控制基準(zhǔn)時(shí),采取補(bǔ)強(qiáng)措施或調(diào)整第3 層初期支護(hù)施工時(shí)機(jī)。
6.4.5 實(shí)踐效果
本隧道3(多)層初期支護(hù)措施得到順利實(shí)施,第3 層支護(hù)累計(jì)最大變形量8.5 cm,控制變形效果明顯,降低了安全風(fēng)險(xiǎn),避免了換拱施工,平均月進(jìn)尺達(dá)到39 m,有效解決了工期問題,景寨隧道安全貫通。
景寨隧道斜井正洞采用3(多)層初期支護(hù)技術(shù),有效緩解了大變形,保證了景寨隧道的安全貫通。在實(shí)踐過程中摸索出合適的施工工序,形成了以多層初期支護(hù)為主并加輔助措施與配套工法的控制變形綜合方案。雖屬被動(dòng)控制措施,但效果明顯,對類似工程具有一定參考價(jià)值。